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C620-1 車床羅通手(shǒu)柄故障診斷(duàn)與維(wéi)修(xiū)
2020-4-14  來源:安徽工(gōng)業經濟職業技術學院  作(zuò)者:楊竟成
 
       在普通車床的速度調節機構(gòu)中,走刀(dāo)速度(dù)的調整是通過羅(luó)通手柄動作來實現的,在走刀箱內部,它連接著一組塔形齒(chǐ)輪(lún),可以(yǐ)獲得 8 組傳動比(bǐ),在(zài)車床的加工中起著重要作(zuò)用。 以下就介紹一例在實習教學過程中出現的羅通手柄故障實例及(jí)其解決(jué)的辦法。
  
       1、 故障(zhàng)現象
  
      在普通車床實習操作(zuò)過程中, 學生在進行(háng)車床切削加工(gōng)中為提(tí)高切削效率, 通過調整進(jìn)給量來實現部分工藝參數的調整。 在使用羅(luó)通手柄對 C620-1 車床進給箱塔形齒輪連接位置進行調整時, 發現羅通(tōng)手柄上下推動過緊(jǐn)且無法實現(xiàn)左右滑移,出(chū)現咬死(sǐ)現象。
  
       2、 故障分析
  
       普通車床羅(luó)通手柄機構故障大(dà)多情(qíng)況下出現的原因(yīn)如下:
  
       1)切削加工中進給量過大,造成進給箱內部過載 ,使操縱機構變形。
 
       2)羅通操作手柄潤(rùn)滑不到(dào)位,缺(quē)乏(fá)保養和及(jí)時的檢修(xiū)。
 
       3)在使用中產生磨損變形,造成(chéng)操縱不良,無法移動或移動不暢。

       綜合(hé)以上情況,對機床相(xiàng)關係(xì)統進行分析過程如下。
  
       2.1 傳動(dòng)係(xì)統分析
  
       C620-1 進給機構的傳動係統(tǒng)如圖 1 所(suǒ)示:
 
  
 
圖 1 C620-1 進給機構的傳動係統
 
  
       在圖 1 的傳動係統(tǒng)中,28 號羅通手柄是一過橋齒輪,其主要作(zuò)用是將從Ⅹ號軸上的動力通過它傳給Ⅺ號軸,在這個過程中,由於在Ⅹ號軸上固定的是(shì)由(yóu) 8 個(gè)齒輪組成的塔輪機構,通過羅通手(shǒu)柄(bǐng)的左右滑動,將Ⅹ號軸(zhóu)上旋轉動力按不同的級數(shù)傳(chuán)遞給Ⅺ號軸, 實現進給機構的(de)有級變速,滿足切削工藝需求。

       在操作調速中,羅通手柄左右和上下(xià)移(yí)動不暢,從傳動係統(tǒng)中分析,可能(néng)是羅通(tōng)手柄下滑移齒輪與Ⅺ號軸之間配合(hé)出現問題(tí),打開羅通手柄機構掛板,通過查看Ⅹ號軸、Ⅺ號(hào)軸相關配合的齒輪, 同時也(yě)檢查了兩根軸的幾何(hé)尺(chǐ)寸精度,沒有發現明顯異常。
  
       2.2 潤滑係統分析
  
       普通 C620-1 車床上進給機構的潤滑(huá)采用的是滴油潤滑的方式。 在潤滑時,進給箱上部的油池通過 6 根(gēn)棉(mián)線的浸油方式將油慢慢的滴入(rù)旋轉的齒輪和齒輪軸上部。經檢查, 進給箱內齒輪及齒輪軸上包裹(guǒ)著一層油膜,6 根下垂的棉線浸油飽滿,潤滑係統工作正常。
  
       2.3 操作係統分析
  
       操(cāo)作係統分析(xī)是與當班指導教(jiāo)師進(jìn)行溝通,確認實訓加工零件材料與相關工藝, 當班與近期(qī)主要安排的是PVC 材料的加工。 對於這種材料,在軸向進(jìn)刀上(shàng)沒有大的力量需求,不存在(zài)過載扭矩。
  
       2.4 空間配置結構分析
  
       羅通手柄在空(kōng)間配(pèi)置(zhì)上,因為操作的需要是安放在(zài)進給箱的外側,通過 6 個螺釘實現固定(見圖 2)。空間位置上(shàng)要保證三個方麵的機械要求:
  
       1)保證羅通手柄連接的滑杆左右滑移(yí)時要與進給(gěi)箱內部的Ⅹ、Ⅺ兩軸保持平(píng)行。
  
       2)保證羅通手柄在上下扳動時,旋轉端麵(miàn)要與Ⅹ、Ⅺ兩軸保持垂直。
  
       3) 保證羅(luó)通手柄在 8 個速度位(wèi)置要有定位互鎖功能,保證在機床進給箱工(gōng)作(zuò)時不脫檔,確保工作的穩定。要保持上述的三項機械(xiè)要求,必須保證運動件之間(jiān)的配合間隙(H7 / f7),太大易竄,太小運(yùn)動(dòng)不暢。
 
 
圖 2 羅通手柄空間配(pèi)置
  
       拆下連接羅通手柄機構掛板(bǎn), 手工檢查手柄機構左右(軸向)、上下(徑向(xiàng))運動情況,發現有明(míng)顯的阻滯現象,具體表現為(wéi)在運動的前段,開始出現阻力現象,越向後,阻(zǔ)力越(yuè)大,仔細觀察,導向軸上有明顯摩擦痕(hén)跡。 經打表檢查,導向(xiàng)軸沒有變形,由(yóu)此而判斷是與(yǔ)導向軸配合(hé)的掛板導向孔出現問題。 見圖 3
 
 
圖 3 導向軸
  
       打開導向孔零件,如圖 4 所示。
  
       經檢測, 該導向孔在軸向偏差(chà) 0.30mm, 圓度偏(piān)差0.20mm,位置如圖 4 箭頭所指 ,經試(shì)裝調整 ,確認在羅通手柄向右移動時,初(chū)期有阻力,越向後,阻力越大(dà)。
  
       故障(zhàng)症狀與判斷相符。 
  
 
 
圖 4 導向孔零件
  
       3 、解決方法
  
       根(gēn)據分析的結果,故障的原因是在操(cāo)作中移動羅通(tōng)手柄調速時,沒有到達(dá)鎖孔位置(zhì)而強行開車,內部(bù)過橋齒輪沒有與塔形齒輪正確齧合,受到(dào)擠壓後,使導向軸滑杆與導向孔之間發生徑向擠壓。 長期的擠壓造成導向孔頭部側向變(biàn)形,出現羅通手柄調速困難狀況。
  
       解決的辦法(fǎ)是將導向孔擴大,因為從總的行程上看,出(chū)現問題的隻是一小段,部分擴大尺寸不會(huì)影響(xiǎng)羅通手(shǒu)柄的滑杆的運動精度。 用 800# 砂紙進行修磨,邊修(xiū)邊(biān)試,直至達到(dào)運(yùn)行順暢要求。 最後注脂(zhī)安裝。
  
       4 、結束語
  
       通過修(xiū)整導向孔徑尺寸,解決了機床(chuáng)進給機構中羅通手柄調速困(kùn)難的問題,從這類(lèi)故障中看出,要使機床保證正常工作, 正確的操作(zuò)是減少機床故障的主要方法(fǎ)之一,在今後的(de)實習教學中,要(yào)嚴格要求(qiú),防止這類故障的發(fā)生。
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