大型數控機(jī)床故(gù)障診(zhěn)斷研究
2020-9-23 來源: 首都航天機械有(yǒu)限公司 作者:關進良,戰祥鑫,嶽維超,劉鬆,張星等
摘要:本文介紹了大(dà)型數控(kòng)機床的特(tè)點,針對大型數控機床的三種典型故障實例,分別研究(jiū)分析了導(dǎo)致故障的各種原因,運用多種(zhǒng)診(zhěn)斷方(fāng)法進行故障定位,給出了合理的解(jiě)決方案(àn),並設計(jì)出相應的預防改進措施,最後總結出了大型(xíng)數控機床故(gù)障診斷的總體思路,提高了大型數控機床故障的診斷效率。
關鍵詞:大型數控機床(chuáng);故障診斷;PMC;編碼器;電主軸
近年來,隨著“中(zhōng)國製造 2025”戰略計劃的不(bú)斷推進與實施,國家正在從製造大(dà)國向製造強國轉變。數控機床(chuáng)在一定程度上被稱為製造業的母機,尤其是(shì)大型數控機(jī)床在製造(zào)業中發揮(huī)著舉(jǔ)足輕重的作用。大型數控機床可加工大(dà)尺(chǐ)寸(cùn)、複雜形狀和(hé)精度要求高的關鍵零部件,現(xiàn)已普遍用在了航空航天、船(chuán)舶、能(néng)源等重要領域,其(qí)故障率也直接影響著企業的科研生產完成情況,本文通過研究探索(suǒ)大型數控機床的故障診斷(duàn)方法(fǎ),達到(dào)了提高故障(zhàng)診斷和(hé)設備利用率的目的。
1、大型數控(kòng)機床的特點(diǎn)
大型數控機床融合了機械、電氣、液壓、計算機以(yǐ)及自動控製等多種專業技(jì)術,且與普通的中小(xiǎo)型(xíng)機床存在明顯的不同,機床整體結構龐大、控製係統複雜(zá)、聯動坐(zuò)標軸多、造價較(jiào)高、故障診斷難度大,而(ér)且在企業製造生產中往往承擔著重要產品的加工,有“不可替代性”的特點。大型(xíng)數控機床以四軸(X、Y、Z、B)或五軸(zhóu)(X、Y、Z、A、C)機床為主,且進口設備較多,如大型加工中心、鏜銑中心、五(wǔ)軸數控龍門銑床等。
2 、基於實例的典型故障分析及預防(fáng)改(gǎi)進措(cuò)施
2.1 某大型臥式加工中(zhōng)心主軸不(bú)啟動故障
(1)故障現象。
某大型臥式加工中心采用 FANUC 0i-MD數控係統,當執(zhí)行主(zhǔ)軸正轉 / 反轉時(shí),主(zhǔ)軸不啟動,機械上無(wú)異響,且無任何(hé)報(bào)警。
(2)故障分析及(jí)解決方案。
導致該故障的原因一般和(hé)伺(sì)服驅動(dòng)與(yǔ) PMC 地址信號狀態有關(guān),伺服類故障常會(huì)伴隨有相應報警,基本排除伺服方麵原(yuán)因,所以重點(diǎn)檢查與之(zhī)有關的 PMC 梯形圖(見圖 1)。
圖 1 PMC 梯形圖(tú)
利用機床 PMC 在線診斷法,進入(rù)機床梯形圖步(bù)驟是 SYSTEM → +(擴展鍵)→ PMCLAD,經查看,當按下主軸正轉 / 反轉鍵後,主軸(zhóu)停止信號 G29.6(*SSTP)不通,依據是 R100.2 通→ R46.2 不通→ R46.0 不通(tōng)→ G29.6 不通,而導致 R100.2 打(dǎ)通(tōng)要同時具備 R126.0 為1 和 X3.6 為 0 兩個條件。查閱機(jī)床電氣圖紙知,當 X20.2 為1 時(如工廠低壓氣源壓力不足或氣壓壓力繼電器損壞)會引起 R126.0 為 1,當液壓壓力傳感器 LS40 和 LS41 中任何一個壓力不足或者傳感(gǎn)器本身硬件(jiàn)損壞,均(jun1)可導致 X3.6 為 0。首先檢查(chá)氣源壓力是正常的(de),但壓力繼電器觸點損壞,再檢查(chá) LS40 和 LS41,發現 LS41 嚴重鬆動(dòng)。更換氣壓壓力繼(jì)電器,重新調整 LS41 的位置並緊固,故障徹底排除。
如刀具更換、主軸啟停、換(huàn)向變速、工作台交換等輔助(zhù)動作。梯形圖能實時在線監測這些輔(fǔ)助動作,隻(zhī)要有些動(dòng)作在邏輯上存在問題,從梯形圖中能及(jí)時體現出來。②大型機床主軸不啟動原因多而且(qiě)邏輯關係複雜,利用 PMC 在線診斷法能快速地從複雜的邏輯(jí)關係和眾多可能原(yuán)因中找出故障點,達到捋清邏輯關係和(hé)追根溯(sù)源之目的。③信號 *SSTP 是低電平有效,正常情況下(xià)應處(chù)於通的狀態,信號為“1”。(4)預防改進措施。原 PMC 程序中,R126.0 為 1“且”X3.6 為 0 時(即兩者均有故障時),會引(yǐn)起主軸不轉故障,很難進行精確的故(gù)障定(dìng)位,且有一定的安全隱患。現重新設計 PMC 程序(見圖 2),R126.0 為 1“或”X3.6 為 0 時(即兩者之中有一方故障(zhàng)時),都可使主軸停轉,同(tóng)時增加報警顯示功能(A5.0、A5.1),並(bìng)在 PMC 的 MESSAGE 模塊中編寫(xiě)相對應(yīng)的報警文本(běn),以後再次出(chū)現類似故障時立刻在顯示器上(shàng)彈(dàn)出報警內容,直接定位到具體的元器件,節(jiē)省大量的故障診斷時間。
圖 2 帶有報警顯示功能的 PMC 程序
2.2 某大型鏜銑中心測量反饋係統故障
(1)故障現象。
某大型鏜銑中心采用西門子 840D sl係統,每當(dāng)使用附件頭 TS6 時,出現“C 軸主動編碼器(qì)硬件(jiàn)故障”報警,重啟機床故障複現。
(2)故障分析及解決(jué)方案。
該機床是五軸聯動(dòng)大型(xíng)數控機床,帶有 TS6、TS15、TS20 三個附件頭,X、Y、Z 是直線軸,A、B、C 為旋轉軸,其中 C 軸是某一附件頭上(shàng)自帶的(de)旋轉軸(zhóu),可參與聯動。C 軸是全閉環控製(zhì),該機床的反饋係統測量元件主要(yào)包括增(zēng)量(liàng)編碼器和磁柵尺,又根據報警提示知,屬於(yú)測量反饋(kuì)係統故障,此故(gù)障一般情況(kuàng)下(xià)與C軸磁柵尺、伺服驅動模塊、連接電纜(lǎn)以及機床參數設置等有關,首先(xiān)檢查相關參數正(zhèng)常,並更換伺服(fú)模塊和連接電纜,故障複現,又把該 C 軸在另一台同類同型號機床上測試,結果正常(cháng),說明編碼器本身正(zhèng)常。上述常規的可能(néng)原因均以排除,從整體上進行分析,有可能其他原因間(jiān)接(jiē)導致該報警,考慮到磁柵尺(chǐ)抗幹擾性能較差,推測最有可能的原因是信號幹擾,而影響信號的幹擾因素有電(diàn)纜屏蔽線是否良好、接地線是否虛接等。重新檢查電(diàn)氣櫃發現,C 軸電機的動力線電纜屏蔽層(céng)接地不良,且該動力線(xiàn)和編碼器線走在同一管路中,而動力線(xiàn)屬(shǔ)於強電,編碼器線屬於弱電,容易造成信號幹擾。重新將(jiāng)動力線電纜屏蔽層(céng)緊(jǐn)固接地,保證(zhèng)接地良好(圖 3)。經測試,故障徹底排除。
圖 3 屏蔽層接地實物圖(tú)
(3)小結。①數控機床自診斷功能能幫助(zhù)技術人員判斷故障方向,但也不盡然。在進行故障診斷時(shí),有時需要“發散性思維”,盡可能從整體上考慮故障原因,不能漏掉任何一個可疑因素(sù)。②大型機床控製係統複雜(尤其是電氣(qì)部分),容易受到信號幹擾,如電磁波幹擾、供電線路幹擾、信號傳輸幹擾(rǎo),應采取有效措施盡量避免。
(4)預防改進措施。①為預防供電線路幹擾(主要是強電部分),電源端安(ān)裝交流穩壓器、電源濾波器和帶屏蔽層的隔離變壓器,且數控機床遠離具有中高頻電源的設備。②為預防機床控製中的信號線路(lù)幹擾(主要是弱電部分),應保證“接地”良好和采用電磁(cí)屏蔽、靜電屏蔽技術等措施,且動力(lì)線和信號線分開走線。
2.3 某大型五軸數控龍門銑床電主軸鬆緊刀故障
(1)故障(zhàng)現象。
該五軸數控龍門銑床采用 SIEMENS840D 數控係統,在給電主軸裝刀時,機械上有緊刀動作,實際上刀具(jù)已經安裝到主軸並夾緊,但“緊刀到位”信號燈不亮,進而(ér)造成主軸缺少“使能”,造成機床不能正常運行(háng)。
(2)故障分析及解決方案(àn)。
在分析具體故障原因之前,須清楚(chǔ)電主軸鬆緊刀基本原理。該機床(chuáng)采用雙回(huí)轉擺動銑頭,通過力矩電機驅動實現 A、C 旋轉(zhuǎn)軸運動,A 軸擺動體內安裝(zhuāng)電主軸,電主軸(zhóu)鬆緊刀動(dòng)作主要是由流量計、K11 控製模塊和機(jī)床 PLC 配合完成的(de),三者(zhě)信號傳遞(dì)關係見圖 4。當主軸鬆(sōng)刀或緊刀時,PLC 輸出開關量信號給 K11 模塊來控(kòng)製鬆緊刀電磁閥動作,流量計能夠檢測(cè)出液壓管路中流過油液(yè)的流量,並將其轉化為(wéi)數字脈衝信號輸送給 K11 模塊,再由(yóu) K11模塊把數字脈衝信號轉化為對應鬆(sōng)刀到位、緊刀到(dào)位和無刀夾緊三個刀具位置的(de)開關量信號輸送給 PLC,PLC 接收到(dào)具
體信號後才能完成整套鬆緊刀動作。
圖 4 信(xìn)號(hào)傳遞關係示意框圖
由以上電主(zhǔ)軸鬆緊刀控製原理知,電主(zhǔ)軸鬆緊刀是否到位是由流量計(jì)檢測的,這不同於傳(chuán)統的“位置檢測”。緊(jǐn)刀到位信號(hào)燈不(bú)亮的主要原因可(kě)能是:①流量計沒有檢測到足夠的液壓流量;②流量計已經將足夠(gòu)的脈衝信(xìn)號(hào)傳遞給 K11模塊,但 K11 模塊內(nèi)部參(cān)數設置有誤。③液壓管路中(zhōng)進(jìn)入空氣(qì),影響流量計檢測信(xìn)號。為(wéi)進一步診斷故障,采取(qǔ)以下措施:主軸(zhóu)鬆(sōng)緊刀由單(dān)獨的液壓站來驅動,先檢查液壓站中油量是否充足,保證油量滿足需求(qiú);利用專用排(pái)氣工(gōng)具保證管路(lù)中空氣排盡。再次進行鬆(sōng)緊刀測試,故障(zhàng)複現。由排除法知(zhī),故(gù)障原(yuán)因最有可能是 K11 模塊(見圖 5)參數設置問題,以下將進行參數優化。
圖 5 K11 模塊實物圖
圖 6 專業軟(ruǎn)件與 K11 模塊正常連接狀態
借 助“K11-controller” 專 業(yè) 軟 件 監 控 K11 模 塊 狀態,圖 6 是專業軟件與機(jī)床 K11 模塊正(zhèng)常連接後(hòu)狀態,查看 CLAMP → Short[Pulses] 和 Long[Pulses] 中數據依次為262、304,分別代表“有刀夾緊”狀態(tài)的上、下(xià)限值,如果測(cè)試的數據不在上、下限值範圍(wéi)內,則出現信號輸出異常。
圖 7 參數優化前測試結果為“short”
圖 8 參數優化後測試(shì)結果為“OK”
首先進行 10 次“有刀夾緊”測試,測(cè)試數據見圖 7,結果均為 short(即:信號異常)。數據分析可得出以下結論(lùn):Short[Pulses] 和 Long[Pulses] 這(zhè)兩個參數設置有誤,導致緊刀狀(zhuàng)態信號輸出有誤,需要進一步優化。記錄有刀加緊狀態(tài)的最大值 A1 和最小值 A2,可設置 Short:A2-10、Long:A1+10(如果數據變化(huà)幅度較大,可設置 A1/A2±20),即Short 設置為 243、Long 設置為(wéi) 266。優化完成後,再進行10 次測試,結果全部成功(圖 8),且每次緊刀(dāo)後,“緊刀到位”信號燈均正常亮,故障排除。
(3)小結。①在使用“K11-controller”專業軟件優(yōu)化參數時,每(měi)次輸入數值(zhí)後,均需要點擊“F4:SEND”軟鍵,這時輸入的數(shù)據才能被傳入 K11 模塊中,切記全部(bù)設置完(wán)成後要點擊“F5:SAVE”軟鍵,保存好數據。②對(duì)於主軸鬆緊刀這類故障,一般(bān)分為“無動作且信號狀態(tài)異常(cháng)”和“有動作但信號狀態異常”兩類,前(qián)者重(chóng)點排查機械方麵(液壓控製閥(fá)、油量是否充足以及(jí)執行(háng)元件等),後者主要檢查電氣方麵(信(xìn)號傳感器、PLC 程序以及相關參數設(shè)置等)。
(4)預防改進措施。①定期優化 K11 模(mó)塊參數,以免由參數問題造成其他故(gù)障。②及時向液壓站(zhàn)中加液壓(yā)油(油的牌號要嚴格按照說明書要求(qiú)選用(yòng),不得擅自更換),避免空氣進入,影響流量計正常檢(jiǎn)測。
3 、大型數控機床故障診(zhěn)斷一般思路總(zǒng)結
首先,由(yóu)於大型機床故障原因多而雜,將故障原因大致分類,根(gēn)據工作(zuò)經驗按照可能性大小(xiǎo)依次排列(liè)。其次,在排除每類原因時(shí)要充分使用一(yī)些(xiē)診斷方法,一(yī)般包括互換法、排除法、PMC( 或 PLC) 在線診斷法、專業軟件(jiàn)測試法等。具體(tǐ)診斷故障時,要深入理解“控製(zhì)原理”,從(cóng)原理上進行診斷才能“以不變應萬變”,並且要把故障原因逐步“由多變少”,直到故(gù)障確切(qiē)定位。最後,故障排除後,須經多次測試才能確保故障徹(chè)底被排除,力爭“零返(fǎn)修(xiū)”,並設法從根本上設計出有效的預防改進方案。
4 結語
通過實際工作中攻克的典型(xíng)故障診斷實例(lì),分析了(le)引發故障的具體原(yuán)因以及診斷方案,在徹底(dǐ)排除故障的同時(shí),又從根本上做出了預防改進措施,最後總結出故障(zhàng)診斷(duàn)的一般思路(lù),提高了大型數(shù)控機床故障診斷和維修效率,在行(háng)業(yè)內具有較強的可借鑒性和推廣價值。
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