C620-1 車床羅通手柄故障診斷(duàn)與維修
2020-4-14 來源:安徽工業經濟(jì)職業技術學院 作者:楊竟成(chéng)
在普通車床的速度(dù)調節機構中(zhōng),走刀速度的調整是通過羅(luó)通手柄動作來實現的,在走刀箱內部,它連(lián)接著一組塔形齒輪,可以獲得 8 組傳動比,在車床的加工中起著重要作用。 以(yǐ)下就(jiù)介紹(shào)一例在實習教學過(guò)程中出現(xiàn)的羅通(tōng)手柄故障實例及其解決的辦法。
1、 故障現(xiàn)象
在普通車床實習(xí)操作過程中, 學生在進行車床切削加工中為提高切(qiē)削(xuē)效率, 通過調整進給量來實現部分工藝參數的調整。 在使用羅通手柄對 C620-1 車床(chuáng)進(jìn)給箱塔形齒輪連接位置進行調整時, 發現羅通手柄上下推動過緊且無法實現(xiàn)左右滑移(yí),出現咬死現象。
2、 故障分析
普通車床羅通手柄機(jī)構故障大多情(qíng)況下出現的原因如下:
1)切削加工(gōng)中進給量過大,造成進給箱內部過載(zǎi) ,使操縱機構變(biàn)形。
2)羅通操作手柄潤滑不到位,缺乏保養和及時的檢修。
3)在使用中產生磨損變(biàn)形,造成操縱不良,無法移動或移動不暢。
綜合以上情況,對機床相關係統進行分析過程(chéng)如下。
2.1 傳動係統分析
C620-1 進給機構的傳動係統如圖 1 所示(shì):
圖 1 C620-1 進給機構的傳動係統
在(zài)圖(tú) 1 的傳動係統中,28 號羅(luó)通手柄是一過橋齒輪,其主要作用是將從Ⅹ號軸上的動(dòng)力通過它傳給Ⅺ號軸,在(zài)這個過程中,由(yóu)於在Ⅹ號軸上固定的是由 8 個(gè)齒輪組成的塔(tǎ)輪機構,通過羅通(tōng)手柄的左右滑動,將Ⅹ號軸上旋轉動(dòng)力(lì)按不同的級數(shù)傳遞給Ⅺ號軸, 實(shí)現進給機構的(de)有(yǒu)級變速,滿足切削工(gōng)藝需求。
在操(cāo)作調速中(zhōng),羅通(tōng)手柄左右和上下移動不暢,從傳動係統中分析,可能是羅通手柄下滑移齒輪與Ⅺ號軸之間配合出現問題,打開羅(luó)通手柄(bǐng)機構掛板(bǎn),通過查看Ⅹ號軸、Ⅺ號軸相關配合的齒輪, 同時也檢查了兩根軸的幾何尺寸精度,沒有發現明顯異常。
2.2 潤滑係統分析
普通 C620-1 車床上進給機構的潤滑采用的是滴油潤滑的方式。 在潤滑時,進給箱上部的油池通過 6 根棉線(xiàn)的浸油(yóu)方式將油慢慢的滴入旋轉的齒輪和(hé)齒輪軸上部。經檢查, 進(jìn)給箱內齒輪及(jí)齒輪軸上包裹(guǒ)著一層油膜,6 根下垂的棉線浸油飽滿,潤滑係統工作正常。
2.3 操作係統分析
操作係統分析(xī)是與當班指導教師進行溝通(tōng),確認實訓加工(gōng)零件材料與相關工藝, 當班與近期主要安排的是PVC 材料的(de)加工。 對於(yú)這種材料,在(zài)軸向進刀上沒有大的力量需求,不存在過載扭矩。
2.4 空間配(pèi)置結構分析
羅通手柄在(zài)空間配置上,因為操(cāo)作的需要是安放在進給箱的(de)外側,通過 6 個螺(luó)釘實現固(gù)定(見(jiàn)圖 2)。空間位置上要保證三個方麵的機(jī)械要求:
1)保證羅通(tōng)手柄連接的滑杆左右滑移時(shí)要與進給箱內部的Ⅹ、Ⅺ兩軸保持平行。
2)保證羅通手(shǒu)柄在上下扳動時,旋轉端麵要與Ⅹ、Ⅺ兩軸保(bǎo)持垂直。
3) 保證羅通手柄在 8 個速度位置要有定位互鎖功能,保證在機(jī)床進給箱工作時不脫檔(dàng),確保工(gōng)作的(de)穩定。要保持上述的三項機械要求,必須保證(zhèng)運動件之間的配合(hé)間(jiān)隙(H7 / f7),太大易竄,太小(xiǎo)運動不暢。
圖 2 羅通手柄空間配置
拆下連接羅通手柄機構掛板, 手工(gōng)檢查手柄機構左右(軸向)、上下(徑(jìng)向)運動情況,發現有明顯的阻滯現象,具體表(biǎo)現(xiàn)為在運動的前段,開始出現阻力現象(xiàng),越向後,阻力越大,仔細觀察,導向軸上有(yǒu)明顯摩(mó)擦痕跡。 經打表檢查,導向(xiàng)軸沒有變形,由此而判斷(duàn)是與導向軸配合(hé)的掛板導向孔出現問題。 見圖 3
圖 3 導向軸
打開導向(xiàng)孔零件,如圖(tú) 4 所示。
經檢測, 該導向孔在軸向偏差 0.30mm, 圓度偏(piān)差0.20mm,位置(zhì)如圖 4 箭頭所指 ,經試裝調(diào)整 ,確認在羅通手柄向右移動時,初期有阻力,越向後,阻力越大。
故障症狀與判斷相符。
圖 4 導向孔零件
3 、解決方法
根據分析的結果,故障的原因是在操作中移動羅通手柄調速時,沒有到(dào)達鎖孔位置而強行開車,內部過橋齒輪沒(méi)有與塔形齒輪正確齧合,受到擠壓後,使導向軸(zhóu)滑杆與導向孔之間發生徑向擠壓。 長期的擠壓造成導向孔頭部側向變(biàn)形(xíng),出現羅通手柄調速困難狀況。
解決的辦法是將導向孔擴大,因為從(cóng)總的行程上看,出現問題的隻是一小段(duàn),部分(fèn)擴大尺寸(cùn)不會影響羅通手柄的滑杆的運動精度。 用 800# 砂紙進行修磨,邊修邊試,直至達到(dào)運行順暢(chàng)要(yào)求。 最後注脂安裝。
4 、結束語
通過修整導(dǎo)向孔徑(jìng)尺(chǐ)寸,解決了機床進(jìn)給機(jī)構中羅(luó)通手柄調速困難的問題,從這類故障中看出,要使機床保證正常工作(zuò), 正確的操作是減(jiǎn)少機床故障的(de)主要(yào)方(fāng)法之一(yī),在今(jīn)後的實習教學中,要嚴格要(yào)求(qiú),防止這類故障的發生。
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