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C620-1 車床羅通手柄故障診斷與維修
2019-11-4  來源:安徽工業經濟職業技術學院  作者:楊竟成
 
 
 
     摘 要通過對 C620-1 車床羅通手(shǒu)柄在使用過程中出現調速故障的維修,全麵分析了故障產生的原因,係(xì)統介紹(shào)了分析問題的步驟、方法、解決(jué)手段(duàn)和需要注意的事(shì)項。
 
 
     關鍵詞車床;羅通手柄;滑杆。

 
 
     在普通車床(chuáng)的速度調節機構中,走刀速(sù)度(dù)的調整是通過羅(luó)通手柄動作來實現的,在走刀箱內部,它連接著一組塔形齒輪,可以獲得 8 組傳動比,在車床的加工(gōng)中起(qǐ)著重(chóng)要作用。 以下就(jiù)介(jiè)紹一例在實習教(jiāo)學(xué)過(guò)程中出現的羅通手柄故障實例及其解(jiě)決的辦法。
  

     1、故(gù)障現象  

     在普通車床實習操作(zuò)過程中, 學生在進行車(chē)床切(qiē)削加(jiā)工中為提高切削效率, 通過調整進給量來實(shí)現部分(fèn)工藝參數的調整。 在使用羅通手柄對 C620-1 車床進給箱塔形齒(chǐ)輪連接位置進行(háng)調(diào)整時, 發(fā)現羅通手柄上(shàng)下推動過緊(jǐn)且無法實現左右滑移,出現咬死現象。  

     2、 故障分析
  
     普通車床羅通手柄機(jī)構故障大多情況下出現的(de)原因如下:
     1)切削加工中進給(gěi)量過大 ,造成進給箱內部過載 ,使操縱機(jī)構變形(xíng)。
     2)羅通操作手(shǒu)柄潤滑不到位,缺乏保養和及時的(de)檢修。
     3)在(zài)使用中產生磨(mó)損變形 ,造成操縱不良 ,無法移動(dòng)或移動不暢。
     綜合以上情況,對機床相關係統進行分析過程如下。  

     2.1 傳動係統分析  

     C620-1 進給機(jī)構的傳動係統如圖 1 所示,  



圖1 C620-1 進給(gěi)機構(gòu)的(de)傳動係(xì)統
  

     在圖 1 的傳動係統中,28 號羅通手柄是一(yī)過橋齒輪,其主要作用是將從Ⅹ號軸上的動力通過它傳(chuán)給(gěi)Ⅺ號軸,在這個過程中,由於(yú)在Ⅹ號軸上固定的是由(yóu) 8 個(gè)齒(chǐ)輪組成的塔輪機構,通(tōng)過(guò)羅通手(shǒu)柄的左右滑動(dòng),將Ⅹ號軸上旋轉動(dòng)力按不同的級數傳遞給Ⅺ號軸, 實現進給機構的有級(jí)變速,滿足切削工藝需求。  

     在操作調速中,羅通手柄左右和上下移動不暢,從傳動係統中分析,可能是(shì)羅通手柄下滑移齒輪與Ⅺ號軸之間配合出現(xiàn)問題,打開羅通手柄機構掛板,
通(tōng)過查看Ⅹ號軸(zhóu)、Ⅺ號軸相關配合的齒輪, 同時也檢查了兩根軸的幾何尺寸精度,沒(méi)有發現(xiàn)明顯異常(cháng)。  

     2.2 潤滑係統分析  

     普通 C620-1 車床上進(jìn)給(gěi)機構的潤滑采(cǎi)用的是滴油潤滑的方式。 在潤滑時,進給箱上部的油池通過 6 根棉線的浸油方式將油慢慢的滴入旋轉的(de)齒輪和齒輪軸上部。經檢查, 進給箱內齒輪及齒輪軸上包(bāo)裹著一(yī)層油膜,6 根(gēn)下垂的(de)棉線浸(jìn)油飽滿,潤滑係統工作(zuò)正常。  

     2.3 操作係統分析
  
     操作係統分析是與當班指導教師進行溝通,確認實訓加工零件材料與相(xiàng)關工藝, 當班與近期主要安排(pái)的是PVC 材料的加工。 對(duì)於這種材料,在軸向進刀上沒有大的力量需求,不存在過載扭矩。  

     2.4 空間配置結構分析  

     羅通手柄在空間配置上,因為操(cāo)作的需要(yào)是安放在進給箱的(de)外側,通過6 個螺釘實現固定(見圖 2)。  

     空(kōng)間位置上要保證三個方麵(miàn)的機械要求:
     1)保證(zhèng)羅通手柄連接的滑杆左右滑移時要(yào)與進給箱內部的Ⅹ、Ⅺ兩軸保持平行。
     2)保證羅通手柄在上(shàng)下扳動時 ,旋轉端麵(miàn)要與Ⅹ、Ⅺ兩軸保(bǎo)持垂直。
     3)保證羅通手柄在 8 個速度位置要有定位(wèi)互鎖功能,保證在機床進給箱工(gōng)作時不脫(tuō)檔,確保工作的穩定。  

     要保持上述的三項機(jī)械(xiè)要求,必須保(bǎo)證運動件之間(jiān)的(de)配合間隙(H7 / f7),太大易竄,太小運動不暢。  


圖(tú) 2  羅通手柄空間配置
    
     拆下連接羅通(tōng)手柄機構掛板,手工檢查手柄機構左右(軸向)、上下(徑向)運動情況(kuàng),發現有明(míng)顯的阻滯現象,具體表現為在(zài)運動(dòng)的前段,開始出現阻力現象,越向後,阻力越大(dà),仔(zǎi)細觀察,導向軸上有明顯摩擦痕跡。 經打表(biǎo)檢查,導向軸沒有變形,由此而判斷是與導向軸配合的掛板導向孔出現(xiàn)問題。見圖 3
  
  

圖 3 導向軸
  

     打開導向孔零件,如圖4 所示。
 
     經檢(jiǎn)測(cè), 該導向孔在軸向偏差 0.30mm,圓 度偏差0.20mm,位置如圖(tú) 4 箭(jiàn)頭所指 ,經試裝調整 ,確認在羅通手柄向右移動時,初(chū)期有(yǒu)阻力,越向後,阻力(lì)越大。故障(zhàng)症狀與判斷相符。
  
  
  

圖 4 導向孔零件
 
 
     3、 解決(jué)方法
     根據分析的結果,故(gù)障的原因是在操作中移動羅通手柄(bǐng)調速時,沒有(yǒu)到達鎖孔位置而強行開車,內部過橋齒輪沒有與(yǔ)塔形齒輪(lún)正(zhèng)確齧合,受到(dào)擠壓後,使導向軸(zhóu)滑杆與導向孔之間(jiān)發生徑向擠壓。 長期的擠壓(yā)造成導向孔頭部側(cè)向變形,出現羅通手柄調速困難狀況。
解(jiě)決的辦法是將導向孔擴大,因為從總的行程上看,出現(xiàn)問(wèn)題的隻是一小段,部分擴大尺寸(cùn)不會影響羅通手柄的滑杆的運動精度。 用 800# 砂紙進行修磨,邊修邊試,直至達到運行順暢要求。 最後(hòu)注脂(zhī)安(ān)裝。
  

     4、結束語
     通過修整導向孔徑尺寸,解決了機床進給機構中羅通手柄調速(sù)困難(nán)的問題,從這類故障中看出(chū),要使機床保證正常工作, 正確的操作是減少機床故障的主(zhǔ)要方法之一,在今後的實(shí)習教學(xué)中,要嚴格要,
防(fáng)止這類故障的發(fā)生。
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