鈦合金管子的深孔加工
2018-4-4 來源: 中航工業沈陽黎明航空發動機(有限)責任 作者:劉(liú)偉龍 劉 玫 楊 爍
摘 要:本文主要以鈦合金管子深孔加工為研究對象,開展鈦合金(jīn)管子深(shēn)孔加工(gōng)工藝研究,在公司內,依據公(gōng)司現有的設備能力,在對原有深孔加工設備T2120改造的基礎上,自行研究設(shè)計了一根專用的長刀杆;同時還研製出相關一(yī)係列的專用深孔加工刀(dāo)具和(hé)配套(tào)工具,利用傳統的深孔(鑽擴鉸)加工技術,實現了鈦合金(jīn)的深孔加工工藝,在試驗過程中克服了鈦合金深孔(kǒng)加工研製中多種困難,解決了諸多技術關鍵,滿足深孔加工技(jì)術(shù)要(yào)求,完成了鈦合金管子的深孔加工;達到了逾期的研製目標。保證了研(yán)製和配套要求,取得了明顯的效果。
關鍵詞:鈦合金;管子;深(shēn)孔(kǒng)加工
隨著我國製造技術的發展,在一些典型零件的生產過程中,有相當高的技術含量,其加工製(zhì)造(zào)具有相當大的難度,需要采(cǎi)用一些新方法和新工藝,同時也還需(xū)要開發利用傳統的(de)加工技術優勢,進行工藝研究。
鈦合金管子件的材料為Tc6,管(guǎn)孔內徑為(wéi)Φ40,長(zhǎng)度為575,如圖1所示(shì),這種鈦合金材料深(shēn)孔加工工(gōng)藝是我們首次接觸到的深孔(kǒng)加(jiā)工工藝,其深孔類似典型長(zhǎng)軸類零件空心結構,尤其是零件內孔直徑(jìng)尺寸(cùn)為(wéi)Φ40的深孔;與公(gōng)司的深孔加(jiā)工設備(T2120深孔鑽鏜床)無法配套;因為原機床上配套刀杆外徑(jìng)為Φ38,加工時零(líng)件總長度必須在750~1500,現有條件,根本無法實現管子直徑的深孔(kǒng)加工要求。這(zhè)樣(yàng)鈦合金管子深孔加工技術(shù)就成為零件(jiàn)研製中,亟待解決的(de)技術關鍵。
圖 1 零件結構(gòu)圖
1 、加工(gōng)技(jì)術難點分析
零件的外圓尺寸和技術條件要求嚴格,其技術難點顯現為薄壁零件(jiàn)的深孔加工,且為(wéi)難加工(gōng)的鈦合金材料(liào):Tc6,為了滿足設(shè)備條件,在工藝上規(guī)定加工的深孔長(zhǎng)度為1170(為兩個零件的長度),長徑比為1170∶38,表麵粗糙(cāo)度為Ra0.5;由於零件的材料特殊,深孔直徑尺寸規格與機(jī)床係統不匹配,在專用深孔鑽床上刀杆的(de)結構設計(jì)、選材與製造十分(fèn)困難,導致零件的深孔加工極為困難。同時還(hái)需要對現有的設備加以改(gǎi)進,滿足新設計的刀(dāo)杆(gǎn)的(de)尺寸配(pèi)套(tào)需求。為此我(wǒ)們開展薄壁鈦合(hé)金軸管類(lèi)零件深孔加工的專題(tí)工作。
2 、製(zhì)定具體(tǐ)的措施
2.1 確定加工方案
我們以鈦(tài)合金深孔加工為研討專題,對工(gōng)裝的研製、定位密封結構(gòu)設計、深孔設備的改製等技術(shù)問題(tí),確定了利用公司現有的深孔設備加以改進這種加工(gōng)方案,即在T2120深(shēn)孔鑽床上開展鈦合金管子的深孔(kǒng)加工研製工作,製定了具體改進措施如下:對機床配套刀杆的定位係統結構加以改製(zhì);設(shè)計與零(líng)件配套的定位密封結構;研究深孔加工刀具材料;在滿足刀杆的設計要求下,製定刀具(jù)結構(gòu)尺(chǐ)寸,同時刀杆設計時,還要滿足刀杆內孔(kǒng)的排屑功能等基礎研究工作。為此我們先後設計製造(9種)專用深孔刀具、鏜頭和刀杆等工(gōng)裝及設備配套零部件。進行(háng)了大量的加工試驗,確保(bǎo)鈦合金管子深孔加工研製工作順利(lì)進行,經試驗後滿足生產研製的需求,解決鈦合金管子的深孔加工技術關鍵。
首先我們結合鈦合(hé)金管子的深孔結構和公司內現有的設備情況,製定具體的工藝加工路線,編製工藝規程(chéng)。鈦(tài)合金管子工藝加工路線如下:毛料—粗車基準—鑽深孔—擴深孔—鉸孔—精車外圓—檢(jiǎn)驗。
2.2 專用工裝的設計(jì)
2.2.1 專用深孔(kǒng)刀(dāo)杆的設(shè)計。由於確(què)定了深孔的加工設備(深孔鑽鏜床T2120),在刀杆的設計結構上必須與機床切削及密封係統相配套(tào)。鈦合金管(guǎn)子的深孔(kǒng)內徑尺寸為Ф40,因此在(zài)刀杆內、外徑尺寸的設計結構上受到一定的限(xiàn)製。一方麵刀杆外(wài)徑尺寸(cùn)不能過大,導致深孔加工時高壓油的流(liú)入量減少,產生壓力不(bú)足,影響深孔加工(gōng)的刀杆內(nèi)排屑功能。易產生切屑堵塞(sāi)刀杆現象。另一方麵設計刀杆時(shí),還要兼顧到刀杆的最大內徑尺寸,必須做到刀杆內、外徑尺寸相匹配,保證刀杆頭部(bù)連接處矩(jǔ)形螺紋的牢(láo)固可靠,刀杆具有足(zú)夠的(de)剛性,同時還要滿(mǎn)足並實現深孔加工設備(T2120深(shēn)孔鑽(zuàn)鏜床)內排屑(xiè)功能,保證在高壓油(yóu)的(de)作用下使切(qiē)屑順利的沿刀杆內孔行腔排入鐵屑箱內。
2.2.2 刀具的設計。分別設計專用的深孔鑽頭、深孔擴孔鑽、轉接座、深孔鉸刀和配套的鉸刀座。
2.3 設計與機床和零(líng)件連接的定位
密封結構,即選定設計(jì)密封過渡轉接套結構,實現零件與機床接觸麵(miàn)的密封功能,解決連接處順利過(guò)渡,使(shǐ)零件與刀具形成封閉的空(kōng)間,在深(shēn)孔切削加工時,形成封閉的高壓循(xún)環係統,防止高壓油外泄(xiè),實(shí)現機床在深孔加(jiā)工時冷卻和排屑、潤滑等功能。
3、鈦合金管子深(shēn)孔加工的實施過程(chéng)
在鈦合金管子深孔(kǒng)加工中,采用的加工工藝仍沿用過去傳統的深孔(kǒng)加工方法。利用(yòng)我們生產現場經過改造後的(de)設備,安裝專用的深孔刀杆和配套刀具,進行深孔加工(gōng),具體的加工步驟分三步進行:鑽孔—擴孔—鉸孔,開展加工試驗,如圖2所示。
圖 2 深孔鑽、擴(kuò)孔和深孔鉸孔(kǒng)結構
加工試驗後,加工出首件鈦合金管子深孔表麵出現如下(xià)問題:內孔直徑尺寸局部(bù)超差,表麵粗(cū)糙度不好,內孔表麵有溝(gōu)痕現象。
經過(guò)分析,我們發(fā)現(xiàn)浮動鉸刀(dāo)的過渡轉接處尺寸為上限,鉸刀(dāo)引導端(duān)切削受力不均,生產浮動刀片偏移,導致內孔直徑尺寸超出圖紙要求。另外(wài)內孔溝痕的產生原因是由於管壁(bì)較薄,深孔過長,鉸孔加工時產生(shēng)振刀和擠刀後,易產生(shēng)這一(yī)現象(xiàng),此外鉸刀磨損後也會產生上述問題。
針對這些問題(tí)的產生原因(yīn),逐漸完善並改進刀具結構(gòu),製定改進方法。增加在加工前檢查鉸刀的實(shí)際尺寸,以(yǐ)及浮動鉸(jiǎo)刀引導端的定心作用,確保鉸刀的自動定心後,進行(háng)鉸削,同時檢查刀具磨損情況,及時更換新刀。這樣在以後的加工中保證(zhèng)了深孔加(jiā)工的尺寸。完成了首件(jiàn)鈦合(hé)金管子深孔加工研製工作,並在以後(hòu)的加工中,陸續完成了48件鈦合金管子深孔加工任(rèn)務。滿足了公(gōng)司的研製(zhì)生產需求,解決鈦(tài)合金管子的深孔加工技術關鍵。
4 、加工總結
試驗(yàn)結果(guǒ)驗證,由此證明(míng)當初製定這種深孔加工方案(àn)是可行性的。這種鈦(tài)合金材料的深孔加工方法和加工工藝已納(nà)入到相關(guān)的技術文(wén)件(jiàn)中,應(yīng)用在專用生(shēng)產線上。
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