0 引言
在(zài)汽車發動(dòng)機曲軸(zhóu)主軸徑加工工藝中, 為(wéi)了降低成本, 提高效率, 發動機製造業普遍采用多砂輪磨床對5個主軸徑進行一次磨削加工成型, 但是, 由於工藝尺寸精(jīng)度要求高, 各個尺寸相互影響, 加上設備結構複雜, 加工質(zhì)量保證成為各個多砂輪磨床用(yòng)戶的一個重要難題。本文就多砂輪磨床各個關鍵(jiàn)部位對(duì)加工(gōng)質量的影響, 以及各種對(duì)策和(hé)技術創新, 提出了自(zì)己的觀點(diǎn)和看法(fǎ)。下麵以北京福田發動機(jī)廠使用的德國(guó)進口的NAXOS- UN ION 多砂(shā)輪磨床進行的各(gè)種(zhǒng)對策和技術創新為例, 進行係統的分析和研(yán)究, 供(gòng)同行業工程技術人員借鑒和參考。
1 加工工藝、設備及加工質量
1. 1 工藝(yì)要求
曲軸主軸徑加工工序主要是(shì)磨削加工(gōng)曲軸的5個主軸徑, 以及和兩側麵相連的園弧, 五個主軸徑尺寸為70 mm, 公差要求為0. 01 mm, 橢圓度和園(yuán)柱度的公差要求為0. 0025mm, 工序圖詳見圖1所示。
1. 2 設備選型
福田發動(dòng)機廠曲軸線主要生產4缸發動機曲軸,曲軸材料(liào)為49MnVS3, 采用德國NAXOS- UN ION 典型機型RMB0500磨(mó)床進行主軸徑(jìng)加工, 安裝投產時間為1994年, 設備原值9200 萬人民幣, 砂輪選用牌號為91A60L5AV217, 尺寸為1060 @ 33 @ 304. 8, 砂輪的線速度選擇為42m / s, 磨削過程分為快進、粗磨、半粗(cū)、精磨、半精、光磨等6個過程完成磨(mó)削過程。
1. 3 加工質量狀況
設備采購安裝調試後, 設備加工精度各個方麵滿足加工工藝要求, 但是在經過12年的使用後, 加工零件開始出現各種質量問(wèn)題, 有些(xiē)加工(gōng)的零件外徑尺寸超出公差範圍(wéi), 有(yǒu)些零件的橢圓度和圓柱度公差超差。
我們對曲軸線2005年1 - 10 月份多砂輪設備加工質(zhì)量(liàng)問題進行了統計分析, 具體情(qíng)況見表1所示, 需要手工拋光修理的數量大, 說明設備經過長期使用後,精度出現下降, 設備開始(shǐ)出現各種加工質(zhì)量問題, 對加工質量問題進行分析研(yán)究, 並采用對(duì)策解決問題(tí), 是我們研究的主要目標。
2 影響曲軸主軸(zhóu)徑磨削質(zhì)量的主要因素
在零件材料、人員、外部環(huán)境一定的情況下, 對外徑尺寸影響因素有以下5個主要方麵。
( 1)修整器係統: 它主要包含修(xiū)整器絲杠副, 修整器導軌, 修整仿形靠模等部件的精度;
( 2)定位係統(tǒng): 它包含頭尾(wěi)架, 前後頂尖(jiān), 中心(xīn)架支持架等, 該係統影響零件的正確(què)定位;
( 3)測量係統: 主要是MAPOSS 測量係統(tǒng)。對加工零件(jiàn)進(jìn)行測量反饋;
( 4)加工係統: 它包含砂輪主軸、砂輪及進(jìn)給導軌副, 該係統影響砂(shā)輪旋轉和進給精度;
( 5)砂輪進給驅動係統: 主要包含驅動係統和控製係統。
3 機床各個部件對加工質量的影響
3. 1 修整器係統對加(jiā)工尺寸的影響
砂(shā)輪修整(zhěng)器係統(tǒng)包含修整(zhěng)器(qì)導軌, 5個修整器, 5根絲(sī)杠副, 5個靠模板, 5台步進(jìn)電機等運動部件; 5 台電機帶動5個(gè)絲杠副旋(xuán)轉,實(shí)現修整器金剛筆的進給。
修整器係統中絲杠副(fù)是影響(xiǎng)每次修整進給量準確與否的關鍵(jiàn)部(bù)件, 絲杠副的間隙(xì)對進給(gěi)精度影響十分重要, 設備長時間使用和磨(mó)損, 絲杠副間隙增大, 是影響質量的關鍵部位之一。
修整器靠模質量和(hé)安裝調試(shì)直接(jiē)影響零件的橢圓(yuán)度, 圓柱度, 靠模扳使用時間長(zhǎng), 會出現過度磨損, 從而影(yǐng)響加工零件的形狀精(jīng)度, 靠模板的位置安裝和調試也影響工件的外徑尺寸。
3. 2 頂尖的影響
前後頂尖是裝夾工件時對(duì)零(líng)件(jiàn)起定位作(zuò)用, 應確保(bǎo)零件中心線與磨床砂輪主軸中心線(xiàn)以及砂(shā)輪修整器導軌直線麵三(sān)者(zhě)相互平行, 當三者不平行時, 零件加工尺寸會(huì)出現如圖3所示(shì)逐漸(jiàn)大, 或者逐漸小的情況。頂尖是零件定位的(de)主要基(jī)準, 加工過程中, 應該定期對前後頂(dǐng)尖進行檢查, 當零件(jiàn)加工尺寸出現階梯狀, 橢圓狀也(yě)要(yào)及時檢查(chá)頂尖, 當頂尖磨損時要(yào)及時更換。大(dà)頭頂尖頭部磨損後不同心, 以及內柱塞和內套(tào)不良, 工件回轉時易引起頂尖顫動。使加工軸的圓跳動(dòng)值增大和超差。出現這種情況時, 要重新磨研頂尖合金頭, 修整柱塞及(jí)套, 使圓跳動不超過0. 002mm, 當修複困難時, 必須進行更新。
3. 3 中心架對加工質量的影響
加工過程中中心架對曲軸(zhóu)中間的3個主軸頸進行浮動支(zhī)撐, 以減小曲軸的撓度變形。當中心(xīn)架支撐磨(mó)損或者動作異常時, 導(dǎo)致零件(jiàn)在加工中出現彎(wān)曲(qǔ)變形,或者導(dǎo)致(zhì)工件發生震動。會直接造成零件震動, 產(chǎn)生波紋(wén)和中間下凹的情況。中心架的內貼塑磨損較大,存(cún)在間隙時加工時冷卻液及砂粒等回流到中心架的移動套(tào)內, 產生阻力及(jí)振動, 影響加(jiā)工件的橢圓度及加工表麵的粗糙度。出現這種情況時要對中心架潤滑係統進行清理, 使潤滑(huá)到位, 或增大(dà)氣壓使(shǐ)中心架箱體(tǐ)內氣(qì)壓(yā)大於(yú)大氣壓, 避免冷卻液及砂粒等(děng)回流到中心架套內。在問題嚴重時要對過(guò)度磨損部件進(jìn)行更換。
3. 4 測頭的影響
直徑測量儀安裝位置不良(liáng)會影響直徑測(cè)量誤差,上測頭要求安裝在過軸中心線位置, 否則會造成測(cè)量誤差, 影響測量結果。下測頭塊為硬質合金塊, 經加工(gōng)# 87#2006年第8期# 工(gōng)藝(yì)與裝(zhuāng)備#磨損後接觸麵變大, 造成阻力加大引發測量跳(tiào)動, 造成測量值(zhí)與實測值不符。由於長(zhǎng)期摩檫, 測頭磨(mó)損厲害,當發生測頭磨損時要及時調整和更(gèng)換。
測頭後部傳感儀器傳遞信(xìn)號回到係統進行分析處理, 由於儀器長期暴露在磨削液中, 非常容易汙染, 要(yào)及時維修, 防(fáng)止進水(shuǐ)和信號線老化。
3. 5 驅動係統
砂輪進給(gěi)驅動係統工作穩定性是保證質(zhì)量的根本, 驅動係統故障會產(chǎn)生廢品(pǐn)。
4 磨床的維修對策(cè)和技術改造
福田(tián)發動機廠的曲軸多砂輪磨床(chuáng)是13年前從德國進口(kǒu)的磨床, 是廠內最貴重的設備, 它代表當今(jīn)世界曲軸主軸頸加工最先進的工藝和技術水平, 但是設備一直存在一些(xiē)技術缺陷, 又經(jīng)過長期使用, 設備精度嚴重下降(jiàng)。
該設備如果(guǒ)運送到德國進行技術(shù)改造, 預算費用在400萬以上(shàng), 項目實施時間在60天以上。由於生產不能停止如此長時間(jiān), 發動機(jī)廠組織(zhī)自己(jǐ)的技術隊伍和國內資源(yuán), 進行技術攻關(guān), 對修整(zhěng)器係統進行技術改造、提高修整(zhěng)器(qì)工作精度, 並對驅動器係統(tǒng)進行技術改造, 優化電控係統以及(jí)加工磨削參數, 攻克長期困擾我廠生產的曲軸質量的技術難題。
4. 1 修整器係統的技術創新改造
利用自己力量進行技(jì)術創新, 關鍵是確保修整器的絲杠精度, 以及各個部件的裝配間隙合理, 要實現這種高精度(dù)要求, 必須進行一係列的技術創新, 才能滿足要求。
對修整係統進(jìn)行技術革新, 增加調(diào)整間(jiān)隙的調整機構, 確保間隙最小, 維修和調整修整器係統, 更換進給絲杠, 減少長期使用造成的磨損間隙, 確(què)保E40每次發出指令在執行時準確到(dào)位。5個獨立的三角臂單(dān)獨運行(háng)時應該活動(dòng)自如, 無死點, 拉力時應小於(yú)120N。滑動軸在(zài)安裝時, 滑動自(zì)如(rú), 無死點, 絲杠及絲(sī)杠副應檢查(chá)其精度(dù), 公差等。
絲杠間隙控製(zhì)十分重要, 絲杠副(fù)的間隙要(yào)求小於0. 002mm 以下, 檢查辦法為(wéi)在修整器前端麵用千分表測量, 用力拉動修整器前端, 觀察表的移(yí)動數據(jù)。為了間(jiān)隙調整, 在尾部改(gǎi)進結構設計, 增加調整墊(diàn)片, 確保間隙減少到最小。
砂輪修整器的5個(gè)三角導軌和圓導軌(guǐ)由於長(zhǎng)時間使用, 經常會出現砂輪撞擊出現損壞的情況, 如果進口, 要花費大量外匯, 同時我們經過長期使用發現其原設計在間隙調整上存在技術不足, 為此, 我(wǒ)們對(duì)修整器的三角導軌(guǐ), 圓導軌進行了重新設計, 通過我們自己力量, 在原來實物的基礎上進行技術改進和優化, 完成國內設計, 國內製(zhì)造的技術(shù)改造。
4. 2 定位係統(tǒng)的技術創(chuàng)新
定位(wèi)係統主要是頂尖和中心架我們對前後(hòu)頂尖進行了國產化的工作, 由於沒有圖紙, 首(shǒu)先進行測繪, 並根據國內的技術和加工工藝水平, 進行優化設(shè)計, 在國內設計製造出國產(chǎn)化的前後頂尖, 完成一種技術突破。
更換和調整中心架支持係統的相關磨損部件, 確保支持係統的精度, 減少零件受力的彎曲變形。
4. 3 測量(liàng)係統
更換精度不(bú)良的測頭, 調整各個測頭位置, 確保位置正確。更換傳感儀器, 確(què)保測頭采(cǎi)集信號準確不失真。
4. 4 驅動係統技術創新
利用自己的技術力量, 更換落(luò)後的驅動係統, 采(cǎi)用國際先進水平的驅動係統, 並進行部分軟件(jiàn)、電路及其參數的修改和優化, 使其互相配套, 滿足要求。
5 結束語
我們(men)通過長期努力, 采用(yòng)分析質(zhì)量問題, 查找原因, 最後采取對策, 並進行技(jì)術創新的辦法, 解決了(le)長期困擾我們的加(jiā)工質量問題, 獲得了很好效果。主要體現在(zài)以下幾個方麵:
( 1)優(yōu)化了修整器結構, 增加(jiā)調整墊, 更換各個修整器磨損部件, 使精度達到國際先進水平;
( 2)更換國際(jì)先進的驅動器係統, 並優化(huà)程序, 達到國際先進技術水平;
( 3)加工零件100% 不(bú)用返修, 提升曲軸使用壽命, 實現質量的重大突破;
( 4)加工的零件不用(yòng)返修, 節約了大量人力物力;
( 5)節約(yuē)了國外技術改造費用340萬元;
( 6)節約(yuē)時間50天, 確保生產順利進(jìn)行。
如果您有機床行業、企業(yè)相關新聞稿件發表,或進行資訊(xùn)合(hé)作,歡迎聯係本網編輯部, 郵(yóu)箱:skjcsc@vip.sina.com