為機床(chuáng)工具企業提供深度市場分析                     

用戶名:   密碼:         免(miǎn)費注冊(cè)  |   點擊 進入企業管理  |   申請VIP  |   退出登錄  |  

English  |   German  |   Japanese  |   添加收藏  |  

車床 銑(xǐ)床 鑽床 數控係統 加工中心 鍛壓機床(chuáng) 刨(páo)插拉床 螺紋加工機床 齒輪加工
磨(mó)床 鏜床 刀具 功能部件(jiàn) 配件附件 檢驗測量 機床電器 特種加工(gōng) 機器人

TPI
搜索
熱(rè)門關鍵(jiàn)字:

數控機床

 | 數控車床(chuáng) | 數控(kòng)係統 | 滾(gǔn)齒機 | 數控銑床 | 銑刀 | 主(zhǔ)軸 | 立式加工中心 | 機器人
      用戶頻道:    應用案例 |  汽車 |  模(mó)具 |  船舶 |  電工電力 |  工程機械 |  航空航天 |  儀器儀表 |  通用機械 |  軌(guǐ)道交通 |  發動機加工 |  齒(chǐ)輪加工 |  汽輪機加工
您現在的位置:數控機床市場網> 專(zhuān)題>曲軸加工技術與工藝專題
振動時效技術在大型曲軸(zhóu)加工中的應用
2013-1-6  來源:  作者:淄博柴油機廠,李冬梅, 劉漢(hàn)華

      1 引 言

 

      振動時效技術主要是利用共振消除和均(jun1)化金屬構件內部殘餘應力, 起到增強構件抗變形能力, 穩定尺寸精度, 從而提高機械(xiè)製造水平的良好作用。與熱時效相比, 這一技術的優勢是:

 

      降低峰值應力30% ~ 50%; 提高抗(kàng)動載變形能力1~ 3, 抗靜載變形能力30% 以上; 提高尺寸精(jīng)度穩定性30% 以上; 節約時效成本90%以上;節能95% 以(yǐ)上; 處理時(shí)間通常為半小(xiǎo)時, 提高(gāo)效率幾十(shí)倍; 無環境汙染。

 

      該技術在很大程度上可替(tì)代傳統的熱時效(xiào)和自然時效工藝。對於大型鑄、鍛(duàn)、焊、模具件的應力消(xiāo)除效果尤其明顯。曾列(liè)入/六五0/七五(wǔ)0 重點(diǎn)攻關及/八(bā)五0 重(chóng)點推廣項目(mù), 在機械製造業得到不同程度的(de)應用。國家經貿(mào)委從1999年起在全國進行振動時效技術的推廣, 2000年將滿足工廠使用要(yào)求的(de)振動時(shí)效設(shè)備列為(wéi)國家(jiā)級重點技術(shù)創新項目。本文不再對/ 振動時效0 的原理進行闡述,僅針對其在大型曲軸加工中, 對減小(xiǎo)加工變形的作(zuò)用進(jìn)行敘述。

 

      2 傳統時效工藝給曲軸加工帶來(lái)的問

 

      淄(zī)柴是專業生產船舶動力的企業, 產品有170210250300N330五大係列三百多個品種。曲軸作為柴油機上的關鍵零部件(jiàn), 其加工質量一(yī)直是影響產品質量的主要因素之一。由於生產節(jiē)拍(pāi)的加(jiā)快曲軸自然時效的時間得不到保證, 原來可以(yǐ)通過長期的自然時效來消除的應力(lì)集中問題, 已經(jīng)無法解決(jué)。時效工藝不合理(lǐ)造成的曲軸加工問題, 有以(yǐ)下兩點(8300係列柴油機曲軸為例分(fèn)析):

 

      ( 1) 毛坯經熱時(shí)效後, 留有的熱應力未得到良好的釋放, 在加工過程中與加工應力疊加, 造成加工過程中應力集中釋放, 使加工變形增大。行程(chéng)技術(shù)要求: S = 0110mm ( S 公稱尺寸), 實(shí)際測量: S =0160mm; 軸(zhóu)線彎(wān)曲技術要求(qiú): 軸線直線度[ 0102mm /100mm, 實際測量: 軸(zhóu)線直線度[ 0108mm /100mm

 

      ( 2) 由於應力過大, 曲軸表麵金相組織不符合要求, 使加工後的曲軸表麵質量下(xià)降。表麵硬度技術要(yào)求: HB190~ HB230, 實際測(cè)量: HB170~ HB210;

 

 

      鑒於自然時效的(de)周期過長, 熱(rè)時效的效果又不甚(shèn)理想的狀況, 根據廠多年的(de)振動時效經(jīng)驗, 決定在曲軸上進行振動時效試驗, 試(shì)驗選用8300係列柴油機曲軸。(以下簡稱試驗(yàn)工件)

 

      3 振動時效工藝參數的確定及工(gōng)藝過程

 

      ( 1) 試驗曲軸的相關參數見表1

 

 

      ( 2) 激振力及激振轉速的選擇根據經驗, 確定激振力(lì)為20 kg, 激振轉速5400 r/m in

 

      ( 3) 振動(dòng)時效工藝過程(chéng)首先確定振動時效工序位置。由於(yú)精(jīng)加工前消除應力的需要, 所以, 這一(yī)工序在原精車與磨削(xuē)之間進行。然後確定工序留量。由於產生質量問題的主要工序是磨工序, 但精車工序的(de)預留加工(gōng)量的大小, 最直接影響磨削加工中應力的釋放。所以(yǐ), 為了減小試驗工件變形量, 並能較清晰地觀察軸頸表麵的加工質量的(de)變化, 就要確定合理的工序留量。根據加工實際狀況, 初步確定精車→磨削留(liú)量為1mm115mm兩(liǎng)種方案(原工(gōng)序留量為2mm )

 

      ( 4) 確定振動時效的時間參照其他零部件的(de)振動時效(xiào)時(shí)間, 確(què)定振動時間為30m in

 

      ( 5) 確定振動(dòng)時效後(hòu)試驗工件的磨削主要(yào)參數(shù)磨床主(zhǔ)軸轉速為60 r /m in, 磨削進給量為0115mm / r

 

      ( 6) 確定試驗(yàn)中的檢測參數(參見試(shì)驗結果(guǒ))

 

      4 試驗結果

 

      ( 1) 未經振動時效的試驗工件磨(mó)削前後的檢測參數對比見表2

 

 

      ( 2) 經(jīng)振動(dòng)時效後(hòu)試驗工件磨削前後的檢測參數對比見表(biǎo)3

 

      

       5 試驗結論(lùn)

 

      由(yóu)試驗結果可得以下結論:

 

      ( 1) 經振動時效處理後, 試驗工件(jiàn)再經過磨削工序, 加工應力釋放得非常平穩(wěn), 工件變形明顯減小。雖然振動(dòng)時效並不能完全消除應力給曲軸加工帶來的(de)影響, 但對(duì)於減(jiǎn)小曲軸的加工變形, 作用非常明(míng)顯。

 

      ( 2) 影(yǐng)響曲軸加工中由應力導致變(biàn)形的(de)因素

 

      是多方(fāng)麵的, 各因素的影響程度(dù)也(yě)各(gè)不相同。振動時效對加工應(yīng)力的消除, 某(mǒu)種程度上需(xū)要各項工(gōng)藝參數之(zhī)間的合理選配。例如, 本次試驗雖然反複多(duō)次進行, 但(dàn)因(yīn)激振力及激振轉速的選擇需要長時間的經驗積累, 導致試驗數據過於單一; 另外, 因為8300曲軸各曲柄軸頸以90b為(wéi)夾角圓周分布, 有(yǒu)利於工件支撐, 重心較穩。所以, 以其作為試驗工件, 試驗數據難免片麵。

 

      但是, 振動時效做為一種工藝手(shǒu)段, 在曲軸這種較為複雜的(de)零部件上推廣(guǎng)應(yīng)用, 值得深入研究。

    投稿箱:
        如果您有機床行業、企業相(xiàng)關新聞稿件發表(biǎo),或進行資訊合(hé)作,歡迎(yíng)聯係本(běn)網編輯(jí)部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
名企推薦
山特維克可樂滿
哈斯自動數控機械(上海)有限公司
西門子(中國)有限公(gōng)司
哈挺機(jī)床(上海)有限公司
北京阿奇夏米爾技術服務有限責任公司
陝西秦川機械發展股份有限公司(sī)
国产999精品2卡3卡4卡丨日韩欧美视频一区二区在线观看丨一区二区三区日韩免费播放丨九色91精品国产网站丨XX性欧美肥妇精品久久久久久丨久久久久国产精品嫩草影院丨成人免费a级毛片丨五月婷婷六月丁香综合