摘要: 大型數控旋風銑床一般加工工件較長,使用頭架頂尖和尾架頂尖裝夾工件後工件(jiàn)會中間下垂。為(wéi)了(le)提高加工精度,減小工件(jiàn)下垂,需要(yào)幾個中心架給工件提供支撐。在銑削工(gōng)件的過程中,根據銑削拖板在不同的位置,需要中心架向上移動支撐工件,向下移動讓過拖(tuō)板。西門子840D SL 數控係統多通道功能可以很好地解決銑削的拖板和(hé)中心架同時移動控製的需求。以數控旋風銑(xǐ)床中的具體應用(yòng)為例,詳(xiáng)細介紹(shào)了西(xī)門(mén)子係統(tǒng)多通道功能的設置,以及工件多點支撐控製的設計(jì)和調試方法。
近年來國(guó)內大規格滾珠絲杠需求正迅速增長,普通的磨削技術已不能(néng)滿足高效綠色加(jiā)工。螺紋旋風硬銑(xǐ)削技術可以(yǐ)對硬度62HRC 的滾(gǔn)珠絲杠和螺母進行硬銑削,免去熱處理和(hé)磨削工序(xù),滿足精密高(gāo)效加工,是目前(qián)精密螺(luó)紋(wén)高效製造發展起來的新(xīn)工藝、新方法[1 - 4]。螺紋的旋風銑(xǐ)削是(shì)由安裝在刀盤上的多把刀具,借助於(yú)刀(dāo)盤繞工件高(gāo)速旋轉和工件同(tóng)向慢速轉動來完(wán)成(chéng)工件加工的高速銑削方法。旋風(fēng)銑削切削力小(xiǎo),工件變形小,加工後的零件具有較高(gāo)的精度和表(biǎo)麵粗糙度(dù)。加工後的切屑帶走絕大部分熱量,工件溫升低,熱變(biàn)形小(xiǎo),可以不用切削液實現幹切削,使這一新工藝邁入高速綠色製造領域(yù)[5 - 6]。
針對長規格滾珠絲杠裝(zhuāng)夾時工件(jiàn)中間下垂會影響工件加工精度的問(wèn)題,需要使用多個中心架給工件提供支撐。在銑削工件的(de)過程中,拖板移動接(jiē)近中心架的位置時(shí),需要中心架向下移動,拖板才能通過。拖板移動過(guò)了中心架的位置後,需要中心架向(xiàng)上移動支撐工(gōng)件。西門子840D SL 係統多通(tōng)道功能可以很好地(dì)解決銑削時(shí)拖板和(hé)中心架同時移動控製的需求[7 - 8]。
1 、數(shù)控旋風銑床基本結構及工作原理
HJ092 ×80 為筆者公(gōng)司生產的8 m 數控旋風銑床,使用西門子840D SL 係統。此係統可靠(kào)性高,開放性好,用戶(hù)可根(gēn)據自己的要求進行二(èr)次(cì)開(kāi)發。係統控製10個數控軸,軸基本位置及工作原(yuán)理示意圖如圖1 所示。X 為銑頭橫向(xiàng)進給運動; Z 為銑頭(tóu)縱向運動; C 為(wéi)頭架主軸旋轉運動; U1 為(wéi)左跟刀架鬆開夾(jiá)緊運動; U2為右跟刀架鬆開夾緊運動(dòng); V1、V2、V3、V4 分別為4 個中(zhōng)心架垂直升降運動; SP 為銑頭主軸旋轉運動。機床的螺紋銑(xǐ)削運動是由頭(tóu)架主軸旋轉和旋風銑頭拖板的縱向移動聯動來實現。在銑(xǐ)削過程中,C 軸轉360°,Z軸走一個螺距,切削過程中必須保證嚴格的聯動關係。旋風銑頭拖板縱向運動配置高精度光柵尺,頭架主軸旋轉配置高精度角(jiǎo)度(dù)編碼器,實現全閉環(huán)位(wèi)置(zhì)反饋,用來(lái)進一步提高工(gōng)件的銑削加工精度。
4 個中心架(jià)通過(guò)上(shàng)、下移(yí)動V 型支撐塊實現托起、釋放工件的動(dòng)作(zuò)。在(zài)工件銑(xǐ)削過程中,在Z、C 聯動的同時,根據拖板在不同(tóng)的位置,需要中心架向上移動支撐工件,向下移動讓過拖板。故需要係統設置兩個通道,分別控製工件銑削、工(gōng)件支撐(chēng)運動。拖板的移動(dòng)由通道1 中的程序控製,拖板的(de)移動與工件的旋轉插補,形成螺旋運動。中心架的移動由通道2 的程序控製,4個中心架由安裝在機床床身上的感應開關發出信號,由PLC 程序選擇分別調(diào)用與4 個中(zhōng)心架對應的(de)向上托起(qǐ)或向(xiàng)下釋放程序。
2 、機床軸及雙通道的設置
X、Z 、C、SP 軸分配在通道1,U1、U2、V1、V2、V3、V4分(fèn)配在通道2,X、Z 、U1、U2、V1、V2、V3、V4 在機床(chuáng)數據(jù)中設為直線軸,X、Z 設為幾(jǐ)何軸,C 設為旋轉軸,SP 設為主軸。該機床設為雙通道,目的是可以同時運行銑削程序和工件支撐程序。具體係統參數設置如下:
( 1) 通用參數設定
10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0; 1; 2;
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]: X1; Z1; C1; U1; U2; V1; V2; V3; V4;
SP1 ( 機床(chuáng)軸名稱)
10010 ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP [0]: 1有效通道)
10010 ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP [1]: 1
( 有(yǒu)效通道)
19200 ON_NUM_CHANNELS: 2
( 選項數據(jù),訂貨時(shí)選此(cǐ)功能才能激活)
( 2) 通道CH1 參數設定
20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0; 1; 2]:
1; 2; 0 ( 定(dìng)義幾何軸)
20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[0; 1]: X; Z
( 幾何軸名稱)
20070 AXCONF_MACHAX_USED[0; 1; 2; 3]: 1;
2; 3; 10 ( 通道顯示軸號)
20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[0; 1; 2;
3]: X; Z; C; SP ( 通道軸名稱)
( 3) 通道CH2 參數(shù)設定
20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0; 1; 2]:
0; 0; 0 ( 定義幾何軸)
20070 AXCONF _MACHAX _USED[0; 1; 2; 3; 4;
5]: 4; 5; 6; 7; 8; 9 ( 通道顯示軸號)
20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[0; 1; 2; 3;
4; 5]: U1; U2; V1; V2; V3; V4 ( 通(tōng)道軸名稱(chēng))
3 、工(gōng)件多點支撐控製方法
3. 1 控製描述
如圖(tú)1,由感應開關SQ29、SQ30、SQ31 控製中心架2 托起(qǐ)、釋放工件(jiàn)的動作。拖板由通道(dào)1 程序控製從頭架向尾架移動時(shí),撞塊先感應開關SQ29,由(yóu)PLC選(xuǎn)擇控(kòng)製通道2 程序“LV2_DOWN”啟動,中心架2 向(xiàng)下移動到(dào)最低點。當撞塊感應開關SQ30 時,係(xì)統檢(jiǎn)查中心架2 是否到最低位置。如果到達(dá)最低位置,拖(tuō)板正常移動; 如果(guǒ)沒有到達(dá)最低位置,係統報警並停止拖板移動,保證安(ān)全。拖板繼續移動,當撞塊全部脫離(lí)開關SQ29、SQ30、SQ31 時(shí),拖板已經移過了中心架2。
由PLC 選擇控製通道2 程(chéng)序“LV2_UP”啟動,中心架2 向上移動到支撐工件的位置。同理,當拖板從尾架向頭架移(yí)動時,撞塊先感應開關SQ31,由PLC 選擇控製通道2 程序“LV2_DOWN”啟動,中心架2 向下移動到最低點。當撞塊感應開關SQ30 時,係(xì)統檢查中心架2 是否到最(zuì)低位置。當(dāng)撞塊全部(bù)脫離開關SQ29、SQ30、SQ31 時,拖板已經移過了中心架2。由PLC 選擇控製通道2 程序“LV2_UP”啟(qǐ)動(dòng),中心架2 向上移動到支(zhī)撐工件(jiàn)的位置。
與中(zhōng)心架2 相(xiàng)似,由感(gǎn)應開關SQ26、SQ27、SQ28控製中心架1 托起、釋放(fàng)工件的動作; 感應開關SQ32、SQ33、SQ34 控製中心架3 托起、釋放工件的動作。感應開關SQ35、SQ36、SQ37 控製中心架4 托起、釋(shì)放工件的動作。
3. 2 部分PLC 程(chéng)序
Network 1:
A DB11. DBX 6. 0
AN DB22. DBX 35. 0
A " - LZ_V2_DOWN"
A " + LZ_V2_DOWN"
A DB21. DBX 35. 0
A " V2_REF"
S " V2_UP_S1"
Network 2:
O " RESET"
O " V2_UP_S2"
O " V2_UP_S3"
R " V2_UP_S1"
Network 3:
A(
A " V2_UP_S1"
= L 0. 0
BLD 103
A " ALL ON"
JNB _001
CALL " PI_SERV" ," V2_UP_DATA"
Req : = L0. 0
PIService: = " PI" . SELECT
Unit : = 2
Addr1 : = DB130. DBX612. 0
Addr2 : = DB130. DBX646. 0
Error : = " V2_UP_S2"
Done : = " V2_UP_S3"
State : = " V2_UP_S"
_001: A BR
)
A " V2_UP_S3"
S " C2_PROGRAM"
S " V2_UP_S4"
Network 4:
A DB11. DBX 6. 0
AN DB22. DBX 35. 0
AN " V2_N"
AN " C2_PROGRAM"
A(
ON " - LZ_V2_DOWN"
ON " + LZ_V2_DOWN"
)
AN " V2_REF"
A DB21. DBX 35. 0
S " V2_DOWN_S1"
Network 5:
O " RESET"
O " V2_DOWN_S2"
O " V2_DOWN_S3"
R " V2_DOWN_S1"
Network 6:
A(
A " V2_DOWN_S1"
= L 0. 0
BLD 103
A " ALL ON"
JNB _002
CALL " PI_SERV" ," V2_DOWN_DATA"
Req : = L0. 0
PIService: = " PI" . SELECT
Unit : = 2
Addr1 : = DB130. DBX680. 0
Addr2 : = DB130. DBX714. 0
Error : = " V2_DOWN_S2"
Done : = " V2_DOWN_S3"
State : = " V2_DOWN_S"
_002: A BR
)
A " V2_DOWN_S3"
S " C2_PROGRAM"
S " V2_DOWN_S4"
3. 3 中心架支(zhī)撐時的坐標調整
通過調整工件外圓(yuán)直徑,來自動計算中心(xīn)架支撐時的坐標。中心架(jià)參數OEM 界麵如圖2 所示。
3. 4 中心架2 向下移動(dòng)程序“LV2_DOWN”
G91 G53 G01 V2 = 1 F1000
G00 G90 V2 = 0
M30
3. 5 中心架2 向上移動程序“LV2_UP”
G90 G53 G00 V2 = R5 + 2
G01 V2 = R5 F500
M30
其中R5 為中心架2 支撐時V2 的坐標(biāo),根據(jù)工件外圓直徑自動計算。
4、 結語(yǔ)
本控製(zhì)方法利用西門子840D SL 係統功能,滿足了HJ092 × 80 數控旋風銑床加工要求(qiú)。係統雙通道的采用,實現了工件銑削和工件支撐同時進行,滿足了拖板在不同的位置,中(zhōng)心架需要向上移動支撐工件和(hé)向下移動讓過拖板的要求。該(gāi)控製方法的采用,提高(gāo)了銑床加工的尺寸精度和螺距精度,解決了旋風銑床的(de)關(guān)鍵(jiàn)性問題(tí)。HJ092 × 80 數控旋風銑床經(jīng)過幾年的運行,本文所述功能(néng)均安全可靠,滿足了該機床(chuáng)的設計要求。數(shù)控旋風(fēng)銑(xǐ)床總體使用效(xiào)果良好。
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