摘(zhāi) 要:電氣改造工程(chéng)的硬(yìng)件設計(jì)工作與機床製造廠新設備的電(diàn)器硬(yìng)件設計工作有相似之處,也(yě)有較大的不同(tóng)。最主要的不同是體現在設(shè)計電氣原理圖時(shí)控製要求來(lái)源的不同。新(xīn)機床的(de)控製要求來自機械結構設計部門的解釋(shì)。容易(yì)全麵理解(jiě)。而舊設(shè)備改造(zào),輔以操作者口述的間接(jiē)途徑,更多的是需要設計者從舊機床的原理圖及舊機床資料中自(zì)己讀出它的(de)控製要求。
1、 電氣改造工程執行前的設備狀(zhuàng)況
該設備是武漢江漢石油儀器儀表廠於上世紀(jì)九十年代初從德國(guó)進口的精密加工機床。為工廠(chǎng)生產服務已近三十年的時間。由(yóu)於企(qǐ)業管理完善,設備長時間得到保養,設(shè)備及附件的整體性能不(bú)錯,完整程度比較高,而且(qiě)設備機械部(bù)分的精度保持很好。在這些設(shè)備儀器上仍然可以寄加工出高精度的產(chǎn)品零件。但是設備畢竟時間久遠(yuǎn),且受到空氣等腐蝕該設備在電氣控製部分上問(wèn)題較(jiào)多,有(yǒu)些問(wèn)題還很嚴重。比如:數控係統(tǒng)經常不知原因的死(sǐ)機、黑屏(píng)。電櫃內的控製器件因老化經常出現(xiàn)故障(zhàng)、機床電纜也老化破損嚴重導致產生誤動(dòng)作。由於設備電氣控製部分故障的原因經(jīng)常導致機床加工中斷、或產生不合格產品。再者時(shí)間久遠,係統的備件供應困難,維修費用不斷(duàn)增高。設備(bèi)經常處於(yú)停(tíng)機待維修狀態。
2 、設備電氣改造的可行性探討及數控係統的選型
鑒於(yú)該設備機械部分的良好狀態(tài),加工工藝範(fàn)圍也非(fēi)常適合工(gōng)廠生產產品的需求。與其(qí)將錢花(huā)費在不斷增高的電氣備件維(wéi)修上,不如一次性投入將包括數控係統在(zài)內的所有電氣部分更換一新(xīn),恢複機床原有的全部(bù)功能。考慮到數(shù)控係統正(zhèng)常的使(shǐ)用周期一般在十年左右,在機械部分正常保養和使用的情況下,改造後設備在(zài)十年內將不會有大的維修費用支出。在不用投入很多(duō)費用進行機(jī)械翻新的前提(tí)下,進行(háng)或不進(jìn)行電氣改(gǎi)造的判斷就很容(róng)易的被得出了。
使(shǐ)用什麽品牌的數控係統及其配套產(chǎn)品來替換原(yuán)有的產品,我們進(jìn)行了較長時間的思考。原因有很多(duō)方麵,首(shǒu)先我們希望使用具有良好穩定性的(de)名牌進口數控係統,因為硬件的可靠性和(hé)穩定性是第一位的。其次在(zài)係統的編程及使用上,要求能與舊的數控(kòng)係統在功能上相匹(pǐ)配,如(rú):自動選擇切入、切出封閉輪廓的軌跡編程,擁有在鑽孔(kǒng)方向自動遞減的深孔鑽削循(xún)環,擁有多種組合形狀和加工順序的陣列孔加工等先進功能。其次要與其他配(pèi)套產品的配套可靠性要好,性能發揮充分。如:數控係統同伺服驅(qū)動係統及電(diàn)機、數控係統同位置測量係(xì)統、數控係統與可編(biān)程控製器等。最後整體配套費用也應是被考慮的因素。綜合幾(jǐ)方麵的情況,也有對同樣是德國製造的信任,我們經過不斷對比(bǐ)分析,最終選擇了德國海德(dé)漢公司生產的TNC 320 數控係統(tǒng),該設備海德漢(hàn)LS1378C 直線型(xíng)光柵尺、內裝型(xíng)PLC 可編程控製器及ROD700 角度編碼器。配套日本安川(chuān)公司生產的CIMR-F7M 係列的主軸驅動器及電機、安川生產的SGDM係列進給軸伺服放大器(qì)及電機。
3 、電氣改造工程的硬件設計
舊主軸的(de)驅動使(shǐ)用的是4KW 的雙速(sù)控(kòng)製(zhì)三相異步(bù)電機,用PLC控製的(de)繼電器邏輯進行電機的正/ 反轉、平滑啟動(dòng)、及快慢(màn)速控製。主軸換擋(dǎng)使用三個(gè)可正/ 反向旋轉的直流電機帶(dài)動機械撥叉進行齒輪級的切換。配合主軸電機的雙速控製,可實現機床加工主軸(zhóu)40 到4000 轉速範圍內的21 級固定轉速變化。操作控製時操作者需在(zài)控製係統上對應輸入21 個(gè)命令(lìng)代碼,PLC 控製進行電機的速(sù)度選(xuǎn)擇(zé)及相應檔位的切換動(dòng)作。
由於舊主軸電機故障(zhàng)頻繁,維修費(fèi)用較高。再者(zhě)這(zhè)種輸入21 個命令(lìng)代碼的操作方式也很繁瑣,不及現在流行的轉速直接輸入方式先進。改造時我們首先選用了伺服驅動主軸(zhóu)電機代替了舊的三相異步電機,提(tí)高了控製特(tè)性。其次由於機(jī)械結構不易改動的原(yuán)因,齒(chǐ)輪切換(huàn)的(de)驅動方式沒有改變,但由以前的21 級齒輪(lún)變換減少到3 級(jí)。在各級轉速範圍內利用驅動(dòng)器的變頻調(diào)速功(gōng)能實現無級調速,這樣由以前的21 級(jí)速度控製升級到範圍內的全速度控製。最後,為了避免這種改動造成主軸(zhóu)扭矩的損失(shī),我們在兩個方麵采取了相應措施:經數據測算優化3 檔的分級範圍(wéi);經數據測算選用更大功率的主軸電(diàn)機。保證了主軸扭矩輸出在工作範圍內不低於(yú)原有的指標。
4、 電氣改造工程的配線施工:
首先進行的是舊數控係統(tǒng)及相關部分的拆除、舊伺服係統的拆除、電機的(de)拆除、控製元器件的拆除、電櫃配(pèi)電(diàn)盤的清理、機床外圍電纜電線的拆除等等清理工作。在清理(lǐ)工作(zuò)的過程中有條件讓我們進一步(bù)分析、理解原機床的(de)設計控製思想,及時修改在設計階段產生的技術錯誤。在這之後,開始進行新係統的安裝、電機的安裝、位置檢測器件的安裝(zhuāng)、控製元器件的安裝等(děng)工作(zuò)。在中間不斷有(yǒu)需要根據現場情況,臨時做工藝技術調整的狀況。最後,進行新係統各部分的電氣互連。由(yóu)於電氣改造工程的獨(dú)特性,我們的設計資料(liào)不可能像新機床(chuáng)設計那樣出具非常全麵的電氣互聯圖,也不可能出(chū)具機床(chuáng)電氣分部份詳細的接線圖。全(quán)部電氣圖紙以能滿足現場施工配線為目的。具體走線等電氣工藝問題(tí)需要現場施工(gōng)人員憑經驗解決。
5 、電氣改造工程的軟件調試
這是整個電氣改造(zào)工程最為重要的過(guò)程(chéng),先前所有的在技術上的準備,都要在這個(gè)階段落到實處。機床參數要進行精調,用以配合該機床的(de)機械特性,產生最佳的加(jiā)工效果。各種原機床可以實(shí)現的功能都要一一調試出來(lái),PLC 程序要進行全麵的修改和補充,所有碰到的(de)技術問題都無法回避,必須依次徹底解決。具體(tǐ)講也可分(fèn)為幾個階段:
(1)將機床調試成為(wéi)普通銑床。各進給軸應能正常運行,回零(líng)、限位保(bǎo)護都可實現,進(jìn)給(gěi)軸在各種速度(dù)下運行都應平(píng)穩。主軸換擋功能(néng)的實現,正/ 反轉平穩,主軸動態響應(yīng)參數要進行優化(huà),進給軸的優(yōu)化,主軸的鬆緊刀控製,液壓(yā)係統的起停控製,導軌潤滑的定時控製等等。
(2)在第一步的基礎上進一步(bù)將機床調試成為加(jiā)工中心機床(chuáng)。實現主軸的定(dìng)向功能,實現刀庫旋轉的回零功能、手動(dòng)旋轉功能、自動尋刀旋轉(zhuǎn)功能、換刀機械手地(dì)初始化、換刀機械手的手動分解(jiě)動作、自動換刀動作的聯動、與刀庫的換刀點調整、等(děng)等。
(3)將機床調整為全閉環(huán)控製。調整機床參數消除運行震動。調試機(jī)床附件、全(quán)閉環回轉工作台。調試機床加工冷卻係統。調試機床門開關與(yǔ)保護功能(néng)。
6、 改(gǎi)造完成的驗收和結果(guǒ)
該機(jī)床經過電氣改造後,經過多次試驗順利完成(chéng)了工廠內部的全部驗收工作,機床全部控製功能都已可靠地實現。試驗結果用事實證明了最終電氣改造(zào)工作驗收(shōu)合格。現在該機(jī)床正在加工車間為工廠的產品生產可靠的服務著。
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