基於PLC與GOT的CA6140臥式車床進給係統的改造計*
2016-9-2 來源: 廣東石油化工學(xué)院機電工程學院 作者: 喬東凱 趙晶英 陳軍 廖輝
摘要:闡述(shù)了CA6140臥式車床控製的原理與存在的問題,並細述了采用可編程(chéng)控製器、觸(chù)摸屏、編碼器、步進驅動器和步進電機對CA6140臥式車床的進給運(yùn)動自動控(kòng)製的具體方法。從而實現了該車床智能化控製的目的。實踐證明該方法經濟實效。對其他類型的機床(chuáng)或電氣設備的改造(zào)具有借鑒和指導意義。
關鍵詞:可編程控製器;觸(chù)摸屏;車(chē)床;編(biān)碼器;步進電機
0、引言
CA6140臥式(shì)車床進給的轉速控製是通過轉動手柄來控製(zhì).要改變刀架的移動轉速,必須(xū)在刀架停止的情況下進行.速度(dù)轉換時(shí)要轉動手柄。操作不便。有時需要頻(pín)繁地更換(huàn)其主軸轉速,加快了齒輪之間的磨損。導致轉速達不到要(yào)求。此外,齒輪(lún)在工(gōng)作(zuò)時,出現噪聲大,啟動、傳動不平穩,換速時衝擊力(lì)大(dà)等問題。進給運動的進給量是通(tōng)過手輪(lún)來控製的,會出現手輪轉動後.存(cún)在一小段距離,刀架沒有移動。導致加工出現誤差。
1、調速改造方案的確定(dìng)
未改造前.進給(gěi)運動的轉速是由轉動手柄在不同擋位來控製,即改變齒輪之間的(de)齧合。其進給量則由手輪控製(zhì)。機床改造後,用(yòng)步進電機代替溜板箱縱(zòng)向移動的大手輪和控製中(zhōng)滑板橫向運動的小手輪(lún),並通過(guò)編碼器實時(shí)反映(yìng)距離,采用觸摸屏和PLC技術控(kòng)製進給運動的進給量和進給速度。
(1)調(diào)速原理
步進電機的轉速
由式(1)可知,改變步進電機的頻率就可以調(diào)節進給速度,並且其(qí)頻率可在一定範(fàn)圍內(nèi)變化。所以轉速調節範圍寬(kuān)。
步進電機的轉動圈數
由式(2)可知,改變步進電(diàn)機的脈衝數(shù)可以改變步進電機轉動的圈數(shù)。進(jìn)而改變移動的距離。
(2)PLC、步進電機、步進驅動器、觸(chù)摸屏和編碼器的選擇
根據實際情況,係統需要控製2個步進電機,即PLC需要2個高(gāo)速脈衝輸出.為方(fāng)便操作(zuò)和保證(zhèng)係統的可見性。係(xì)統配備有觸摸屏.故(gù)所需(xū)PLC的點數較少,且要連接編(biān)碼器,需要晶體(tǐ)管輸出,最(zuì)終選擇型號為FX3U一32MT的三菱PLC。由於代替手輪和手柄轉動的步進電機不需要太大力矩.選擇步進電機(jī)57BYG250B—SAFRMC-0152.其保持轉(zhuǎn)矩為0.7 Nm,步距角是1.80,相數為2相。相應地選擇步進驅動器為SH一20402A。編碼器選擇型號為(wéi)E682一CWZ5B.觸摸屏選(xuǎn)擇性價比較(jiào)高的型號為M儒104X的威綸觸摸屏。
(3)PLC輸入、輸出(chū)點的連接PLC輸入點、輸出點的連接如表l、表(biǎo)2所示。
表1 PLC輸入點的連接
編碼器1(與大手輪連接)的脈衝與方向端分別與X0、X1連接:編碼器2(與小手輪連接)的脈衝與(yǔ)方向端分別與X3、X4連接:將一個急停按鈕與X6連接.用來緊急停止整個係統。
表2 PIC輸(shū)出點的連接
輸(shū)出點YO用於給控製床鞍和溜板箱縱向(xiàng)移動(dòng)大手(shǒu)輪的步進電機驅(qū)動器1發(fā)送高速脈衝:輸出點Y1用於給控製中滑(huá)板橫(héng)向運動手(shǒu)柄的步(bù)進電機驅動器2發送高速脈衝。連接(jiē)到Y2、Y5的中間繼電(diàn)器分別控製(zhì)步進(jìn)驅動器l和2的(de)通電與斷電。輸出點Y3、Y6分別給步進驅動器(qì)1和2發送方向信號,控製步進電機l和2正轉。輸出點Y4、Y7則是使步進驅動器1和2脫機。
(4)PLC與步進驅動(dòng)器、步進電機的連接PLC與步(bù)進驅動(dòng)器、步進電(diàn)機的連接如圖1和圖2所示。
圖1 步進(jìn)驅動器1的接法
圖2步進驅動器2的接法
(5)PLC與觸摸(mō)屏的通訊PLC與觸摸屏的通訊(xùn)如表3所示.PLC與觸摸(mō)屏接13類型為RS-485 4W,通訊端口為COMl,通訊線:觸摸屏(píng)(公頭)1、2、3、4,5對(duì)應PLC(公頭)4、7、1、2、3。
表3 PIG與艟摸屏的通訊
(6)主軸速度和進給運(yùn)動的控製
步進電機通過步進驅動器來(lái)控(kòng)製.即PLC通過步進驅動(dòng)器來控製步進電機。具體方法是PLC給步進驅動器輸(shū)出一個高速脈衝(chōng)、方向和脫(tuō)機信號。因為係統采用的是64細分.所以要將步進驅動器的刻度盤調到64細(xì)分。編碼器則連接到PLC的輸入點,利用高速計數器(qì)記錄下脈衝數.進而通過程序處理。反映出實時距離。
PLC開機初始化的程(chéng)序如圖(tú)3所示。
圖3 PLC開機初始(shǐ)化
當給PLC上電時,M8002接通一(yī)個掃描(miáo)周期,係統對MO—M100,DO—D100,C247一C248進行清零。高速計數器計數並轉換為距離和清零操作程序如圖4所(suǒ)示。
圖4高速計數囂計數並轉換為距離和清零操作
與縱向軸相連接的編碼器是通過式(1)進行距離轉換.編碼器的軸與齒數(shù)為120及模數為0.25的齒輪相聯。因此,可以(yǐ)求出齒輪的直徑
如圖4所示.當PLC開機後。編碼器轉換程序一直在執行,反映(yìng)出(chū)進給移(yí)動的實時距離。編碼器輸出的脈衝用高速計數器計數。縱向(xiàng)編碼器的脈衝(chōng)由高速計數器C247計數.然後保存(cún)在寄存器D30中,之後(hòu)乘以9 577。結果保存在D35中(zhōng)。最後除以200 000。結果保存在D39中。橫向編碼器的脈衝(chōng)由高速(sù)計數器C248計數。然後保(bǎo)存在D40中,再除以400。把運算結果保存在D45中。對高速計數器C247、C248的(de)清零.則是在手(shǒu)動對完(wán)縱向和橫向刀後(hòu)進行,確定零點位置。
主軸轉速和方向控製程序(xù)如圖5所示。
圖5主軸轉速和方向控製
當M4接通時,控製主軸正轉;當M8接(jiē)通時,控製主軸反轉:當M6接通(tōng)時,停止主軸轉動。同(tóng)時正轉和反轉設計了互鎖。即正、反轉之間的切換,必須要停止主軸。從(cóng)而保護了主軸電動機。
縱向進給速度、進給量和方向控製如圖6所(suǒ)示。
圖6縱(zòng)向進給(gěi)速度、進給(gěi)量和(hé)方向控製
當(dāng)線圈M23接通時。線圈Y2通電,給步進驅動器l上(shàng)電;當線圈(quān)M24接通時,則步進驅動器1斷電。當M25接通時,線圈Y4通電,給(gěi)步進驅動器1發送脫機(jī)信號。M26和M27是(shì)手動(dòng)分別控製步進電機的正反轉.即前進或後退(tuì)。當M28接通時,自動控(kòng)製步進(jìn)電機正轉:當M29接通時(shí),自動控製步進電機反轉(zhuǎn)。當M27或M29接通時,切斷步進驅動器方向信號Y3,進而(ér)控製步進電機反轉。當M28或M29接通時.M30自鎖.給步進(jìn)驅動器輸出脈衝。其中DO和D4的值可(kě)以根(gēn)據需(xū)要進行改變.分別改變進給縱向的進給速度和進給量。
橫向進給速度、進給量(liàng)和方向控製的程序如圖7所示(shì)。
圖7橫向進(jìn)給速度、進給量和方向控製
當線圈M34接(jiē)通時,給步(bù)進驅動(dòng)器上電(diàn):當線圈M36接通時,則斷電(diàn)。當M38接通時.給步進(jìn)驅動器2發送脫機信號Y7。M40和M42是手動分別控製步進電機的正反轉,即前進(jìn)或(huò)後退。當M43接通時,自動控製(zhì)步進(jìn)電(diàn)機正轉;當M44接通時,自動控製步進電機反轉。當M42和M44接通時.切斷步進驅動器方向信號Y6.進而控製步(bù)進(jìn)電機(jī)反轉。當M43和(hé)M44接通時,M46自鎖(suǒ).給步進驅動器輸出脈衝。其中D8和D12的值可以根據需要進行改變.分別改變進給橫向運動的轉動速度和進給量。
進給運動的速度和進(jìn)給量轉換如圖8所(suǒ)示(shì)。
圖8進給運動的速度和進給量轉換(huàn)
當M52接通時,將速(sù)度值D60根據式(1)轉換為頻率保存在D0中;將進給量D70根據式(2)轉換為轉動的圈數後.再轉變為脈衝數保存在D4。當M54接通時,將速度值D75根據式(shì)(1)轉換為頻率保存在D8中;將進給量D85根據式(2)轉換為轉動的圈數後.再轉變為脈衝數保存在D12。
進給運動的橫向與縱向運動的控製如(rú)圖9所示。
圖9進給運動的橫向與縱向運動(dòng)控製
當M60接(jiē)通時(shí)。M62自鎖。開始橫向運動(dòng);當所走距離值D35與所設距離值D90相等時.M64接通(tōng),開始縱向運動:當(dāng)所走距離值(zhí)D45與所設距離值D95相等(děng)時,複位(wèi)M62,即停止運動。當M66接通時,M68自鎖,開始縱向運動;當所走距離值D45與(yǔ)所設距(jù)離(lí)值(zhí)D95相(xiàng)等時.M70接通.開始橫向運動。當所走距離值D35與所設距離值D90相等時.複位M68,即停止運動。當M72接通時,M74自鎖,橫向和縱向運動同時進行.當所走距離值與所設距離(lí)值相等時,複位M74。即停止運動。
2、結語
本設計從電(diàn)氣控製方(fāng)案、元器(qì)件(jiàn)選型及機加工係統現場環境等因素綜合考慮.對CA6140車床的進給運動進行了電氣化改造.改造後的該設備控製電路簡單,穩定性和可靠性也增強。操作方便,實現(xiàn)了進給係統的自動化控製。進而提(tí)高了加工精度。
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