為機(jī)床工具(jù)企業提供深度(dù)市場分析                     

用(yòng)戶名:   密碼:         免費注冊  |   申請VIP  |  

English  |   German  |   Japanese  |   添加收藏  |  
沈陽機床
車床

車床 銑床 鑽床 數控係統(tǒng) 加工中(zhōng)心 鍛(duàn)壓機床 刨插拉床 螺紋(wén)加工機(jī)床(chuáng) 齒輪加工(gōng)機床
磨床 鏜床 刀具 功能(néng)部件 配件附件 檢(jiǎn)驗測(cè)量 機床電器 特種加工 機器人(rén)

車床

電工電力 工程機械 航空航天 汽車 模具
儀器儀表 通用(yòng)機械 軌道交通(tōng) 船(chuán)舶

搜索
熱門關鍵字:

數控(kòng)機床

 | 數控車床 | 數控係統 | 滾齒機 | 數控銑(xǐ)床 | 銑刀 | 主軸 | 立式加工中心 | 機器人
您現在的位置:車床網> 技術前(qián)沿(yán)>基於PLC 控製的全流量補償係統在大型立式車床(chuáng)中的應用
基於PLC 控製的全(quán)流量補償係(xì)統在大型立式車床中的應用
2016-8-25  來源:井(jǐng)岡山(shān)大學機電學院  作者:周燕輝 肖根福 夏翔

  
      摘要: 結合機床的具體參數, 闡述(shù)了全流量補償數學模(mó)型的簡化過程(chéng)。通過位移傳感器測量因負載、溫度變化導致的油膜厚度差異, 應用PLC 控製技術調整變頻器頻率, 修正伺服電機(jī)的轉速, 對大型立式車床靜壓導軌(guǐ)的油(yóu)膜厚度進行精確補(bǔ)償, 提高其定位精度。
  
      關鍵詞: 全(quán)流量補償係統; 變頻; 油膜厚度; 分段
  
      大型立式車床是現代工(gōng)業生產中不可或缺的一種(zhǒng)重要生產設備, 主要適(shì)用(yòng)於盤類零件的加工, 具(jù)有承載能力大(dà)、裝(zhuāng)夾工件方便及切削扭矩大(dà)等特點[1] 。但是加工的工件質量太大, 導致導軌變形, 使得工作台運轉不平穩甚至出現卡住等(děng)現象。出(chū)現這些現象的(de)重要(yào)原因是油膜厚度發生了變(biàn)化, 極大地影響了車床的加工精度。可見(jiàn)靜壓導軌[2] 保持一定的油(yóu)膜(mó)厚度, 對提高大型立(lì)式車床的加工精(jīng)度、運行(háng)平穩與安全生產具有重要意義。
  
      1、理論(lùn)基礎
  
      靜壓導軌油膜容易受到載(zǎi)荷、溫度(dù)與壓力的綜合影響(xiǎng)。一般來說, 靜壓導軌中壓力遠遠小於20 MPa,故壓力的影響忽略不計。公式(1) 為油膜厚度與流量、溫度的複合數學模型(xíng)[3] :
  
     
  
      式(shì)中: qw 為單位寬度的流量, cm3 / s; δ 為縫隙高(gāo)度(即(jí)油膜厚度), cm; l 為縫隙長度(dù), cm; Δp 為兩端的壓差, Pa; B 為縫隙單位寬度, cm; u0 為壓力,為1 個大氣壓、溫度為t0 時的黏度, Pa·s; t 為工作後(hòu)的溫度,℃; t0 為初始溫度,℃; λ 為油壓的黏溫係數。
  
      2、供油方法
  
      對於大型立(lì)式車床來(lái)說, 靜壓導軌的油膜厚度δ一般控製在0.03~0.06 mm[4] 。現預設油膜厚度為δ,在(zài)溫度(dù)、壓力與(yǔ)載荷的變化下油膜(mó)厚度發生(shēng)變化, 通過光柵位移傳感器檢測出油膜厚度為δ±Δδ。為了安全生產, 預留緩衝報警時間, 由PLC 控製油膜的厚度在0.035~0.055 mm 之(zhī)間, 采用分段在線控製法[5]控製變頻器(qì)頻率, 調整電機轉速, 輸出相應流量。
  
      3、案例應用
  
      3.1 供油原理設計
  
      某公司生產的CKX53125 數控單柱立式車銑複合加工中心, 最大加工直徑12 500 mm, 最大承載工件質量160 t, 工作台直徑6 300 mm, 采用靜壓導(dǎo)軌(guǐ),共有24 個靜壓腔。24 個靜(jìng)壓腔需要同量供(gòng)油, 油液溫升不超過50 ℃, 不能出現低速“爬行”、卡(kǎ)盤[6]等現象。根據(jù)工作要求, 擬定原(yuán)理圖(圖1)。
  
  
  
      圖1 供油原理圖
  
      從原理圖不難看出, 電機24 驅動葉片泵27, 經過過濾器29、30, 再(zài)由3 個變頻電(diàn)機帶動3 個8 頭的小流量多(duō)頭泵向24 個(gè)靜壓腔供(gòng)油, 整個係統供油配備專門的油冷機(jī), 使得溫度升高控製在50 ℃ 以內。在(zài)突然停電時, 工作台由於慣性作用繼續轉動1 ~ 2圈, 此時(shí)氣動泵的(de)供油量不夠(gòu), 蓄能器就補充供油,確保工作台有油, 避免刮傷, 係統壓力為2 MPa。
  
      3.2 數學模型的簡化
  
      控製過程的思路是: 位移傳感器→PLC 程序控製, 輸出信號→變頻調速→修正小流(liú)量多(duō)頭泵轉速,調整供(gòng)油(yóu)量。
  
      現預設油膜厚(hòu)度為0.05 mm (油膜厚度的上下限(xiàn)在0.035~0.055 mm 內, 超過即報警), 設加工質量160 t 的工件, 油膜厚度經過測量(liàng)變為0.030 mm, 機床的靜壓腔尺寸如圖(tú)2 所示, 選用46 號抗(kàng)磨液壓油,係統初始油溫為20 ℃, 油溫升高(gāo)控製在50 ℃ 之(zhī)內,由於l、u0、λ、t、t0、B、Δp 為已知量, 故公式
  
      (1) 改寫為:
  
     
  
     
 
      
  

   
  
      圖2 靜壓腔尺寸(cùn)
  
      3.3 PLC 程序控製
  
      在工作台底座上安裝2 個光柵位移傳感器, 采用TTL 信號接入, 1 μm 分辨率, 用PLC 中的兩相高速計數器計算其距離, 高速計數器為C255, 45 μm 為油膜的最佳厚度, 以45 μm 油膜厚度對應位置為原點, 將光柵尺中心對準原點, 並設定此位置為光柵尺的“0” 點。變頻器[7] 采用多段控製, 選用排量為0.2 mL/ r 的小流量(liàng)多頭泵, 依據公式(3), 不難計算(suàn)出不同頻率下靜壓導軌不同(tóng)的油膜(mó)厚度, 編(biān)入(rù)程(chéng)序。PLC 功能如(rú)表1 所示。
  
      表1 PLC 功能(néng)表
    
  
  
      PLC 控製程序如下:
  
      LD M10
  
      DZCP  K-10 K-7 C255 M1 / / C255 和(hé)-7、-10 比較, 判定光柵尺位置(zhì)
  
      DZCP  K-3 K3  C255 M4 / / C255 和-3、3比較, 判(pàn)定光柵尺位置
   
      DZCP  K7  K10 C255 M7 / / C255 和-7、-10 比較, 判定光柵尺位置
  
      LD M1
  
      LD M3
  
      AND M4 
  
      ORB
  
      LD M6
  
      AND M7 
  
      ORB
  
      OR M9
  
      OUT Y11/ / 輸出Y11 至變頻器RL 端
  
      LD M1
  
      OR M2
  
      LD M6
  
      AND M7  
  
      ORB
 
      OR M8
  
      OUT Y12 / / 輸(shū)出Y12 至變頻(pín)器RM 端
  
      LD M1
  
      OR M2
  
      LD M3
  
      AND M4 
    
      ORB
  
      OR  M5
  
      OUT Y13 / / 輸出Y13 至變頻器RH 端
  
      LD M1
  
      OUT Y21 / / 油膜厚度不大(dà)於35 μm 報警
  
      LD M9
  
      OUT Y22/ / 油(yóu)膜厚度不小於55 μm 報警
  
      END
  
      4、結論
  
      采用PLC 自(zì)動控製的分段油膜(mó)厚度法, 其(qí)基礎在於全流量數學模型的簡化, 去除(chú)溫度與壓力對流量的影響, 得出流量與油膜厚度的簡單關係。通過在線檢(jiǎn)測現(xiàn)場油膜的厚(hòu)度, 選擇適(shì)當的調頻(pín)電(diàn)機, 不同的油膜厚度對應不(bú)同的頻(pín)率, 自動控製小流量多頭泵的輸出流量, 調整靜壓導軌間(jiān)的油(yóu)膜厚度(即導(dǎo)軌(guǐ)間隙)。該方法簡便且(qiě)成本低, 特(tè)別適合大型機床的低速重(chóng)載[8] 的場合。
  
      參考文獻:
  
      [1] 劉(liú)克林.立式車床工作台靜(jìng)壓的控製[J].機械(xiè)研(yán)究與應用,2012(1):109-110.
  
      [2] STANSFIELD F M.Hydrostatic Bearing for Machine Tool[M].Machinery Publishing Co.,Ltd.,1997.
  
      [3] 周燕輝,李東(dōng)峰,康春蘭.一類新型反饋式小流量多頭泵係統的設計[J].機械設計,2012(11):87-89.
  
      [4] 王華,陳學東.恒流量靜壓導軌設計分析[J].裝備製造技術,2011(7):66-68.
  
      [5] CHOWDHURY S K R. A Feed Back Control System forPlain Bearings Using Film Thickness Measurement[J].Tribology International,2000,33(1):29-37.
  
      [6] 王東鋒.液(yè)體靜(jìng)壓導軌及其在機床導軌設計(jì)中的應用研究[J].液壓氣動與密封,2003(5):26-28.
  
      [7] 杜金城.電氣變頻(pín)調速設計(jì)技術[M].北京:中國(guó)電力出版社,2001.
  
      [8] 李列.XK2125 床身工作台導軌副采用恒流供油式靜(jìng)壓導軌的探討[J].機床與液壓,2006(10):64-66.
    投稿箱:
        如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡迎聯(lián)係本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
国产999精品2卡3卡4卡丨日韩欧美视频一区二区在线观看丨一区二区三区日韩免费播放丨九色91精品国产网站丨XX性欧美肥妇精品久久久久久丨久久久久国产精品嫩草影院丨成人免费a级毛片丨五月婷婷六月丁香综合