基於PLC 控製的全(quán)流量補償係(xì)統在大型立式車床中的應用
2016-8-25 來源:井(jǐng)岡山(shān)大學機電學院 作者:周燕輝 肖根福 夏翔
摘要: 結合機床的具體參數, 闡述(shù)了全流量補償數學模(mó)型的簡化過程(chéng)。通過位移傳感器測量因負載、溫度變化導致的油膜厚度差異, 應用PLC 控製技術調整變頻器頻率, 修正伺服電機(jī)的轉速, 對大型立式車床靜壓導軌(guǐ)的油(yóu)膜厚度進行精確補(bǔ)償, 提高其定位精度。
關鍵詞: 全(quán)流量補償係統; 變頻; 油膜厚度; 分段
大型立式車床是現代工(gōng)業生產中不可或缺的一種(zhǒng)重要生產設備, 主要適(shì)用(yòng)於盤類零件的加工, 具(jù)有承載能力大(dà)、裝(zhuāng)夾工件方便及切削扭矩大(dà)等特點[1] 。但是加工的工件質量太大, 導致導軌變形, 使得工作台運轉不平穩甚至出現卡住等(děng)現象。出(chū)現這些現象的(de)重要(yào)原因是油膜厚度發生了變(biàn)化, 極大地影響了車床的加工精度。可見(jiàn)靜壓導軌[2] 保持一定的油(yóu)膜(mó)厚度, 對提高大型立(lì)式車床的加工精(jīng)度、運行(háng)平穩與安全生產具有重要意義。
1、理論(lùn)基礎
靜壓導軌油膜容易受到載(zǎi)荷、溫度(dù)與壓力的綜合影響(xiǎng)。一般來說, 靜壓導軌中壓力遠遠小於20 MPa,故壓力的影響忽略不計。公式(1) 為油膜厚度與流量、溫度的複合數學模型(xíng)[3] :
式(shì)中: qw 為單位寬度的流量, cm3 / s; δ 為縫隙高(gāo)度(即(jí)油膜厚度), cm; l 為縫隙長度(dù), cm; Δp 為兩端的壓差, Pa; B 為縫隙單位寬度, cm; u0 為壓力,為1 個大氣壓、溫度為t0 時的黏度, Pa·s; t 為工作後(hòu)的溫度,℃; t0 為初始溫度,℃; λ 為油壓的黏溫係數。
2、供油方法
對於大型立(lì)式車床來(lái)說, 靜壓導軌的油膜厚度δ一般控製在0.03~0.06 mm[4] 。現預設油膜厚度為δ,在(zài)溫度(dù)、壓力與(yǔ)載荷的變化下油膜(mó)厚度發生(shēng)變化, 通過光柵位移傳感器檢測出油膜厚度為δ±Δδ。為了安全生產, 預留緩衝報警時間, 由PLC 控製油膜的厚度在0.035~0.055 mm 之(zhī)間, 采用分段在線控製法[5]控製變頻器(qì)頻率, 調整電機轉速, 輸出相應流量。
3、案例應用
3.1 供油原理設計
某公司生產的CKX53125 數控單柱立式車銑複合加工中心, 最大加工直徑12 500 mm, 最大承載工件質量160 t, 工作台直徑6 300 mm, 采用靜壓導(dǎo)軌(guǐ),共有24 個靜壓腔。24 個靜(jìng)壓腔需要同量供(gòng)油, 油液溫升不超過50 ℃, 不能出現低速“爬行”、卡(kǎ)盤[6]等現象。根據(jù)工作要求, 擬定原(yuán)理圖(圖1)。
圖1 供油原理圖
從原理圖不難看出, 電機24 驅動葉片泵27, 經過過濾器29、30, 再(zài)由3 個變頻電(diàn)機帶動3 個8 頭的小流量多(duō)頭泵向24 個(gè)靜壓腔供(gòng)油, 整個係統供油配備專門的油冷機(jī), 使得溫度升高控製在50 ℃ 以內。在(zài)突然停電時, 工作台由於慣性作用繼續轉動1 ~ 2圈, 此時(shí)氣動泵的(de)供油量不夠(gòu), 蓄能器就補充供油,確保工作台有油, 避免刮傷, 係統壓力為2 MPa。
3.2 數學模型的簡化
控製過程的思路是: 位移傳感器→PLC 程序控製, 輸出信號→變頻調速→修正小流(liú)量多(duō)頭泵轉速,調整供(gòng)油(yóu)量。
現預設油膜厚(hòu)度為0.05 mm (油膜厚度的上下限(xiàn)在0.035~0.055 mm 內, 超過即報警), 設加工質量160 t 的工件, 油膜厚度經過測量(liàng)變為0.030 mm, 機床的靜壓腔尺寸如圖(tú)2 所示, 選用46 號抗(kàng)磨液壓油,係統初始油溫為20 ℃, 油溫升高(gāo)控製在50 ℃ 之(zhī)內,由於l、u0、λ、t、t0、B、Δp 為已知量, 故公式
(1) 改寫為:
圖2 靜壓腔尺寸(cùn)
3.3 PLC 程序控製
在工作台底座上安裝2 個光柵位移傳感器, 采用TTL 信號接入, 1 μm 分辨率, 用PLC 中的兩相高速計數器計算其距離, 高速計數器為C255, 45 μm 為油膜的最佳厚度, 以45 μm 油膜厚度對應位置為原點, 將光柵尺中心對準原點, 並設定此位置為光柵尺的“0” 點。變頻器[7] 采用多段控製, 選用排量為0.2 mL/ r 的小流量(liàng)多頭泵, 依據公式(3), 不難計算(suàn)出不同頻率下靜壓導軌不同(tóng)的油膜(mó)厚度, 編(biān)入(rù)程(chéng)序。PLC 功能如(rú)表1 所示。
表1 PLC 功能(néng)表
PLC 控製程序如下:
LD M10
DZCP K-10 K-7 C255 M1 / / C255 和(hé)-7、-10 比較, 判定光柵尺位置(zhì)
DZCP K-3 K3 C255 M4 / / C255 和-3、3比較, 判(pàn)定光柵尺位置
DZCP K7 K10 C255 M7 / / C255 和-7、-10 比較, 判定光柵尺位置
LD M1
LD M3
AND M4
ORB
LD M6
AND M7
ORB
OR M9
OUT Y11/ / 輸出Y11 至變頻器RL 端
LD M1
OR M2
LD M6
AND M7
ORB
OR M8
OUT Y12 / / 輸(shū)出Y12 至變頻(pín)器RM 端
LD M1
OR M2
LD M3
AND M4
ORB
OR M5
OUT Y13 / / 輸出Y13 至變頻器RH 端
LD M1
OUT Y21 / / 油膜厚度不大(dà)於35 μm 報警
LD M9
OUT Y22/ / 油(yóu)膜厚度不小於55 μm 報警
END
4、結論
采用PLC 自(zì)動控製的分段油膜(mó)厚度法, 其(qí)基礎在於全流量數學模型的簡化, 去除(chú)溫度與壓力對流量的影響, 得出流量與油膜厚度的簡單關係。通過在線檢(jiǎn)測現(xiàn)場油膜的厚(hòu)度, 選擇適(shì)當的調頻(pín)電(diàn)機, 不同的油膜厚度對應不(bú)同的頻(pín)率, 自動控製小流量多頭泵的輸出流量, 調整靜壓導軌間(jiān)的油(yóu)膜厚度(即導(dǎo)軌(guǐ)間隙)。該方法簡便且(qiě)成本低, 特(tè)別適合大型機床的低速重(chóng)載[8] 的場合。
參考文獻:
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