基於(yú)普通滾齒機 Y31350 的數控高效化改造設計
2018-12-4 來源:齊重(chóng)數控裝備股份有限公司 作者:王偉順 李國斌
摘 要: 為提高 Y31350 普通滾齒機的加工效率,對其進行了數控高效(xiào)銑齒改(gǎi)造。改造過程以滿足高效性和高穩定性為設計原則,分別對機(jī)床和加工係統選用合適的伺服電動機和(hé)滾珠絲杠,同時選用銑齒專用數(shù)控係統。改造後的 Y31350 在齒輪加工過程中具備了高效率和高穩定(dìng)性的特點,加工精度符合要求。
關鍵詞: 普通(tōng)滾齒機; 數(shù)控高效(xiào)化改造; 銑齒
在機(jī)械加工行業不斷向高精度、高速化方向(xiàng)發展,普通滾齒機在(zài)加工質量、效率等方麵已經跟不上現(xiàn)代化機械加工業的發展(zhǎn)步伐。Y31350 普通(tōng)滾(gǔn)齒機是針對齒圈類工件加工的專用設備,其加工速度與(yǔ)產品質量等方麵已經很難滿足企業發(fā)展(zhǎn)的(de)要求。通過對Y31350 進行數(shù)控高速銑齒改(gǎi)造,可以大大提高其加工(gōng)效率。
1 、改造參數
結合 Y31350 普通滾齒機在生產加工過程中的實際需要,對其在改造後(hòu)所達到的加(jiā)工參數如表 1 所示。
表 1 Y31350 普通滾齒機改造前和(hé)改造後參數對比
2 、改造總體設(shè)計
Y31350 普通滾齒機數控高效化改造主要針對(duì)機床和加工係(xì)統兩大部分: 機床改造部分包括銑削主傳動係統、水平(píng)進給係統、垂直進給係統、工作台分(fèn)度(dù)係統、立柱夾緊(jǐn)係統、工(gōng)作台夾緊係統; 加工係統包括選擇一(yī)套適用高效銑齒的加工係統、液壓(yā)控製係統。改造後機床總體結構如(rú)圖 1 所示。
3 、機床部分改造
3. 1 機床銑削主傳動係統改(gǎi)造
為提高齒輪加(jiā)工效率(lǜ),采用大功率、高轉速的專用銑削刀架( 圖 2) ,其傳動方式采用主電動機 + 聯軸器+ 齒輪降速帶動銑刀盤( 圖 3 ) 高效加工齒輪(lún),冷卻方式采用風冷槍冷卻(què)。
3. 2 機床水平
垂直進(jìn)給係統改造斷開(kāi)原集中傳動鏈,增加(jiā)一(yī)套水平、垂直進給係統 圖 4) ,包括西(xī)門子伺(sì)服電動機、減速器、聯軸器、滾珠絲杠(gàng)、支撐座及軸承。
滾珠絲杠的精(jīng)度直接影響機床的加工精度,經過對 絲 杠 強 度 校 核,水 平 選 用(yòng) 直 徑 100 mm 的FFZD10010 滾 珠 絲 杠,垂 直 選 用 直 徑 120 mm 的FFZD12020 滾珠絲杠。同時(shí)對電動機進(jìn)行慣量與扭矩校核,水平選用 1FT6086 18. 5 N·m 伺服進給電動機,垂直選用 1FT6105 56 N·m 伺服進給電動機(jī)。絲杠采用兩端固定支撐,一端采用針/推力組合軸承,另一端(duān)采用三組推力球軸承。
3. 3 機床工作台分度係統改造(zào)
斷開原集中傳動鏈,增加一套工作台分度進(jìn)給係統( 圖(tú) 5) ,包括西門子伺服電動機(jī)、減速器、聯軸器(qì)、電動機軸齒(chǐ)輪、支撐座及軸承。
此機(jī)床工作台分度係統的(de)傳動結(jié)構為: 電動機把合在減速器上,減(jiǎn)速器固定在進給箱體上,減速器輸出軸通過聯軸器(qì)與(yǔ)軸齒輪聯接,軸齒輪齧合帶動變導程蝸杆旋轉,變導程蝸杆帶動蝸輪旋轉,蝸(wō)輪與工作台把(bǎ)合一體,帶動工作台(tái)旋(xuán)轉分度。
通過對(duì)電(diàn)動機(jī)進行慣量(liàng)與扭矩校核,選用1FT6105 56 N·m 伺服進(jìn)給電動機。
3. 4 機床立柱、工作台(tái)夾(jiá)緊(jǐn)係統改造
為保證銑削加工精度,在立柱與床身之間、工作台與底座之間增加液壓(yā)夾緊機構( 圖 6) ,保證在加工直齒過程中立柱與工(gōng)作台固定不動。夾緊係統工作原理為: 液壓來油夾緊(jǐn),液壓停油後疊簧放鬆。
4 、數控係統選用
相對於改(gǎi)裝前的 Y31350 滾齒(chǐ)機(jī)而(ér)言,數控高效化改造後因主軸轉速和進給速度有很大的提升,致使加工效率明顯提升,改裝方(fāng)案采用了能(néng)保證高效化加工(gōng)的 SINUMERIK 828D 數控係(xì)統。SINUMERIK828 D 係統集(jí) CNC、PLC 操(cāo)作(zuò)界麵以及軸控製功能於一(yī)體,係統(tǒng)基於 80 位浮點(diǎn)數的納米(mǐ)計算精確(què)充分保證了控製的精確性。在銑齒加工中可實現柱形工件加(jiā)工 的 智(zhì) 能 坐 標 轉 換(huàn),附 帶 的 新 功 能(néng) SINUMERIKMDynamics 工藝包能夠加工出完美的工件表麵和(hé)極端的加工時間。
5 、改造後使用結果
應用改造後的機床加工齒圈( 圖 7,齒數 200,模數12 mm,厚度 100 mm,刀盤線(xiàn)速度 90 m / min,刀盤進給量 1. 2 mm/min,刀盤轉速 80 r/min) ,通(tōng)過對整個加工(gōng)過程(chéng)的跟蹤,得出以下結果:
( 1) 加工時間由 4 天縮短(duǎn)至 1 天。
( 2) 齒(chǐ)輪加工精度達 9 級,滿足使用(yòng)要求。
( 3) 加工的齒麵粗糙度達到 Ra1. 6 μm,滿足使用要求。
6 、結語
通過對(duì) Y31350 數控高效化改造,提高了加工效率和設備的運行(háng)穩(wěn)定(dìng)性。改造後的機床極大程度地滿足(zú)了用戶的要(yào)求。取得了良(liáng)好的經濟(jì)效益和社會效益。
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