CNC 數(shù)控機床改造技術分析
2020-10-26 來(lái)源: 河南中鋁(lǚ)裝備有限公司 作者:李(lǐ)念(niàn)周(zhōu)
摘要:本文主要敘述 C650 車床采用華中數控 HNC 世紀星(xīng)係(xì)統對其進行改造的方案論述,改造的機械及電氣技術分析,對機械部分進行改造的內容及(jí)參數;電氣部分改造思路。
關鍵詞:CNC 數控改造
CNC 機床由於切削(xuē)用量大、連續加工發熱(rè)量大等因素對加工(gōng)精度有一定影響,切削動作自動控製,很難由人工進行調整(zhěng)、補償,設計製造要求比普通切削(xuē)機床更嚴格,需采(cǎi)取加強剛性、減小熱變形、提高(gāo)精度等方麵措施。數控技術是數字(zì)控製(NC,Numerical Control)技(jì)術的簡稱,它是一種用數字化的信息(數字、字母和符號)對某(mǒu)一工作(zuò)過程進行可(kě)編程的自動控製技術。數控技術(shù)是綜(zōng)合機械加(jiā)工技術、自動化技術、計算機技術、測量(liàng)技術和微電子技術而形成的一(yī)門(mén)邊緣(yuán)學科。目前機(jī)械製造業的競爭,其實(shí)質是智能製造的競爭,衡量一個國家的機械發展水平(píng),主要是(shì)看其(qí)數控(kòng)機床的(de)普及率。采用華中數控技術,對 C650 車床等設備逐步進行了改造,以較小的成本實(shí)現了機床的數控要求(qiú),既為節約了(le)資金,又為企業創造了經濟效益。
1、 C650 車(chē)床改造(zào)的思路
C650 是(shì)一台中型臥式車(chē)床(chuáng),主要完成一些中等工件(jiàn)產品的加(jiā)工任務。其最大加工直徑 1m。該設備使用中故障率高,維修不方便,且電氣元件參(cān)數受環境溫度影響,經常出現季節性故障。為(wéi)此(cǐ),我們擬對該設備進(jìn)行徹底的電氣及(jí)機械大修改(gǎi)造。
首先,機(jī)械部(bù)分根據原有設備狀況進行部分修理和改造,保留了(le)床頭(tóu)箱內的(de)所有變速係統(tǒng),對溜板箱進(jìn)行全麵改(gǎi)造更換,以保證適應伺服調速係統的需要。並對床身導(dǎo)軌進行加工保證其精度。
其次,運用全數字式直流調速裝置對花盤主回路及右刀架進給進行改造;為方便操(cāo)作,在右刀(dāo)架上加裝 X 軸和 Y軸兩套數顯裝置;運用“世紀星”數控係統對左刀架進行改造,其伺服驅動部分選用了某數控集團公司生產的 ZSS1係列(liè)直流伺服調速裝置;邏輯控(kòng)製部分,選用日本三菱的PLC(FX2N-128MR) 取代原(yuán)機床的交流繼電(diàn)器控製。
2、 C650 車床改(gǎi)造過程綜述
2.1 機械部分的(de)改造
拆除原(yuán)有老式的溜(liū)板箱,采用簡單調速箱,使其在伺服係統控製下能穩定可靠的執行動作;對大拖板及小拖板進行(háng)更換,主要是改變其部分位置的(de)尺寸,增加安裝伺服係統(tǒng)、數控顯屏的位置,並保證其平衡度及(jí)運行精(jīng)度;床(chuáng)身導軌麵進行重新加工,保證(zhèng)其粗糙度在 Ra1.6 以下,平麵度在±0.01mm 以內並進行表麵淬火,表麵(miàn)硬度達到 HRC56 以上。拖板與導軌進(jìn)行充分研磨,達到完美配合。
2.2 花盤及右(yòu)刀架直流調速係統的改造
在原有(yǒu)的直流調速控製係統下,機床的花盤經(jīng)常出現帶(dài)不動負荷現象(xiàng),生產效率(lǜ)低,而模擬係統(tǒng)的參數調節又比(bǐ)較困難,且其參數(shù)經(jīng)常(cháng)隨季節而變化,需要維修人員定期(qī)檢修和調試。右刀架進給係統的主要問題在於其低速不穩定性,當“吃”刀量很小時,轉速表呈(chéng)明顯抖動(dòng)。這主要是由於原係統的速(sù)度調節(jiē)器的核心(xīn)元件放大器存在(zài)阻尼振蕩造成的,走刀係統的(de)不穩(wěn)定嚴重影響了機床的加工精度,為此(cǐ),將原(yuán)來落後的模擬係(xì)統改造為目前(qián)較為先進(jìn)的歐陸全數字式(shì)直(zhí)流調速(sù)係統。根據 C650 車床主電機及(jí)進給電機參數的要求,選用歐陸 360 係列SSD-360120A 控製花(huā)盤傳動, 用 SSD-
36035A 控製走刀。在參數設定中,依據車床的特點,對歐陸360 進行以下(xià)靈(líng)活運用。
(1)合(hé)理調整花盤停車時間。車床的花盤反(fǎn)轉是刀具的一大殺手,因此在設定花盤停車時間(jiān) ( 下降時間 ) 時,要嚴格(gé)以花(huā)盤無反(fǎn)轉 ( 停車時(shí),花盤朝相反方向回轉 ) 為(wéi)限度。
(2)增加花盤點動的“慢點(diǎn)”、“快點”功能。車床的工件對刀一直是操作工人的難點,以往的(de)花盤點(diǎn)動就隻(zhī)有一個速度,靠電櫃內部的電位器進行設定,往往很難兼顧,慢了,花盤轉一圈花費時間太長;快了,花盤到(dào)目標點(diǎn)停不住,造成效(xiào)率低下(xià)。為此,在 360 中利用其數字輸入點 C6( 正點(diǎn) )、C7( 反點 )、C8( 複位 ) 以及(jí)其內部軟件模塊實現快、慢(màn)速點動,速度大小由操作者(zhě)摁點動按鈕的時間長短決定。釋放(fàng)按鈕(niǔ),則花盤速度歸零。這樣可以(yǐ)做到快速靠近,低速(sù)到達。
(3)設定電壓限幅值要考(kǎo)慮電壓波動。
(4)對走刀電機啟動斜坡進行調整。走刀電(diàn)機啟動(dòng)之前,首(shǒu)先刹車電磁鐵(tiě)要吸合(hé),鬆開(kāi)抱閘,所以走刀電機要考慮電磁(cí)線圈的吸合時間,延時一段(duàn)時間再升速,避免電機(jī)因背力而過流。
在公司的多項(xiàng)設備改造中,直流調速係統都用到全數字式直流調(diào)速裝置,可靠性還是性(xìng)價比較(jiào)高,尤其是其液晶顯示的人機操作界麵使參數設置變得簡(jiǎn)單易行。360 係列控製器采用標準(zhǔn) Windows 菜單樹形結構,簡單方(fāng)便,容易讀取和設定傳動參數。顯示出的數值可觀(guān)察或(huò)改變。在調試之初,首先要進行參數設定 (SETUPPARAMETERS),其中(zhōng)“ 斜坡 ”(RAMPS)、“ 上升 /下降”(RAISE/LOWER)主要針對花盤或刀架啟動、停止的過(guò)程控製;“輔助輸入 / 輸 出”(AUXI/O) 用 來 設 定 對 象(xiàng) 的 給 定;“ 勵磁控製”(FIELDCONTROL) 決定了係統的勵磁方式,是內磁場,或是外磁場,以及磁場的(de)限幅大小;“電流環”(CURRENTLOOP)、“速度環”(SPEEDLOOP) 則調節係統的動態特性,例如穩定性、帶負載能力等。以(yǐ)上參數(shù)都要根據機床的實際(jì)逐一進行設定,當然,360 內部的自整定、自(zì)調諧功能也可以在調試中帶來很大的便(biàn)利。
在傳(chuán)動係統“菜單級”(MENULEVER) 中,有一欄為報警狀態 (ALARMSTATUS),當係統發生故障時,前(qián)麵板上的“正常”發光二(èr)極管熄滅,人機接口便(biàn)會自動顯示報警(jǐng),並且顯示器將顯示所有報警中的當前故障,以便維(wéi)修人(rén)員進行診斷和處理。常見的故障報警有 :OVERSPEEDLEVER( 超速報警 )、SPEEDFBKALARM( 速反報警 )、FIELDFALL( 勵(lì)磁故障 ) 等,由此,可以方便地查找故障。
2.3 車床(chuáng)左刀架(jià)的數控改造
對於左刀架的數控改造,首先是基於左側刀架傳動機構(gòu)的改造。原有的(de)傳動機構是由(yóu) 1 台直流電機控製走刀,一台交流電機控製快送,刀架運動方向由十(shí)字開關控製進刀箱內的電磁閥決定;現在的傳動機(jī)構則(zé)由 2 台伺服電機分別帶動光(guāng)杆和絲杆,各(gè)自(zì)控製一個方向,這樣兩軸聯動(dòng),從而走出型線。伺服電機與傳動軸之間通過(guò) 4:1 的齒輪箱進(jìn)行減速。伺服電機型號為 S-CZK250,額(é)定轉矩 75N·m,最高轉速 1000r/min。伺服電機尾(wěi)部安裝(zhuāng) 1 台測速發電機和(hé) 1 台編碼器 (LEC-200BM-G05P),分別(bié)作(zuò)速(sù)度環和位置環的反饋。HNC-21 係列(liè)數控裝置采用開放式體係結構,內置嵌入式工業PC 機、高性能 CPU,配置觸摸屏,集成(chéng)進給軸接口、主(zhǔ)軸接口、手持單元接口、內嵌式 PLC 接口(kǒu)、遠程 I/O 接口於一體(tǐ)。
(1)4 軸聯動。
(2) 可選配各種(zhǒng)類型的脈衝式(shì)、模擬式交流(liú)伺服驅動器(qì)或步進電機驅動器以及 HSV-11 係列串行式伺服單(dān)元。
(3) 配置標準機床工程麵板,不占用 PLC 的輸入(rù) / 輸出接口。
(4) 配(pèi)置 40 路輸入接口(kǒu)和 32 路功率放大光電隔離開關量輸出接口、手持單元接口、模擬主軸控製接口(kǒu)與編碼器接口,以及遠程 I/O 板擴展(zhǎn)接口(kǒu)。
(5) 采用 10 英寸觸摸器,全漢字操作(zuò)界麵,具有故障診斷與報警設置,多種圖形加工軌跡(jì)顯示和仿真功能。
(6) 采用國際標準 G 代碼編程(chéng),與各種流行的 CAD/CAM自動編程係統(tǒng)兼容,具有直線、圓弧、螺旋線(xiàn)插(chā)補,固(gù)定循環、旋轉、縮放、鏡像、刀具補償、宏程序等功能。
(7) 加工斷點保存恢複功(gōng)能,為(wéi)用戶安全、方便使用提供保證。
“世紀星”數控係統是開放式的數控係統(tǒng)軟件平台,適宜二(èr)次開發,能靈活地(dì)組配不同類型的數控係統和擴充係統的功能,因此這種結構具有良好的開(kāi)放性和可維護性。其中,“編輯程序”可以由工藝人員或(huò)操作者在該界麵內對加工圖形進行編程,亦可由 USB 接口直接導入入經(jīng) CAD/CAM 編製的加工程序;“參數設置”用來對係統參數、通道參數、坐標軸參數、軸補償(cháng)值參數、硬件配置參數、PMC 係統參數、PMC用戶參數、外部報警參數等進行設置,在修改或設置參(cān)數之前,必(bì)須輸入修改權限密碼(mǎ),否(fǒu)則無法更改;“PLC 管理”是針對“世紀星”的內嵌式 PLC,其標準的 PLC 應用程序和配套(tào)的(de) PMC 用戶參數文件基本上可以滿足用戶的絕大部(bù)分需(xū)要。由於車床身較大,在數控裝置的(de)連接過程中,要特別注意盡量減(jiǎn)少信號(hào)的衰減,信號線全部采用屏蔽線,兩頭用(yòng)電烙鐵焊牢,中間(jiān)不要有過渡。
3 、 C650 車床改造的使(shǐ)用效果
C650 車床改造後,帶負載能力明顯增強,加工精度也大為提高,並通過數控改(gǎi)造,使這台車床(chuáng)順利完成了球麵、橢圓麵等外環型線的加工任務,滿足了生產需要,基本上達到了改造的預期目標.
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