DKZ6300 立車數控化(huà)改造(zào)方案研究
2017-5-23 來源: 濟南邁(mài)特力科技集(jí)團有限公司 作者:高玉丹 , 李雅潔 , 胡曉(xiǎo)麗
摘(zhāi) 要(yào):針對(duì)普通立式車床的不(bú)足之處,在保留右刀架機械結構和操(cāo)作功能不變的基礎上 , 對 DKZ6300 立式車床的左刀架進給係統進(jìn)行了數控化改造(zào)。左刀(dāo)架(jià)采用滾珠絲杠(gàng)、伺(sì)服電機和一(yī)級齒輪減速,並利用 SINUMERIK 802D 數控係統的半閉環控製實(shí)現左刀架的 X 軸(zhóu)和 Z 軸聯動控製,機(jī)床改造後 , 大大擴大了機床的加工範圍,同時提高了生產效率和加工精度。本文簡要(yào)介紹立(lì)式車床的(de)數控(kòng)化改造過程及 802D 數控係(xì)統的安裝調試和部分功能說明(míng)。
關鍵詞:立車數控化改造;數(shù)控係統 802D;直流調速裝置 6RA70
1 、改造(zào)前機床概況
DKZ6300 為某機械廠上世紀(jì)七十(shí)年代初期從(cóng)德國引進的立式超重型車床。該機床承(chéng)擔著重要的任務,但是近幾年來,故(gù)障頻繁不斷。該機床原為普通機床,無(wú)法完成複雜曲(qǔ)麵(miàn)的加工,刀架垂直(zhí)和水平快速移動由普通三項交流電機驅動,進刀時通過機械連接,由工作台轉動帶動各軸同步運動,進刀量與工作台轉速成正比,進刀(dāo)減速箱複雜,檔(dàng)位多,傳(chuán)動間隙大,故障率高(gāo)。工作台拖動采用(yòng)了電機擴大機——直流發電機——直流電動機的三聯機組方式(shì),造成故障率(lǜ)高,體積大(dà)、電耗大、效率低、技術(shù)落(luò)後。根據實際(jì)情(qíng)況進行了仔細討論和分(fèn)析,決定對(duì)該機床進行大(dà)修改造並增加數控係統。
2 、改造方案及內容(róng)
DKZ6300 立車的結構為雙柱龍門式,兩個刀架附於橫(héng)梁,工作台(tái)由三聯機組拖動(55KW)。由於電(diàn)氣元件老化,刀架機械精度下降,決定將其中一個刀架改為數控刀架,工(gōng)作台拖動電機用直流調(diào)速裝置控製,重新製作電氣控製櫃,更換所有元器件。為實現銑削和磨削加工目的,在數控(kòng)刀架上安裝可拆(chāi)卸的電主軸(zhóu)銑頭和磨頭,用變頻器調速。
經過反複的比較,我們選擇了(le) 802D 數控係統。該係(xì)統具有免維護,其核心部(bù)件 PCU 將 CNC、PLC、人機界麵和通訊等功(gōng)能集成於一(yī)體,可靠性高、易於安裝等優點,在(zài)改造過程中,驅動裝置采用西門子係統配套的標準配置,以達到最佳(jiā)的係(xì)統性能(néng),保證機床改造後運行的穩定性和可靠性,且便於日後的維護。原主軸電機為三聯機組驅動直流電機,改造後去掉電機(jī)擴大機、直流發電機,直流電機直接由西(xī)門(mén)子 6RA70 直流調速裝置驅動,主軸速度給定由數控係統提供,根據主軸編(biān)程速度指令 S 由 MCPA 自動轉化為模擬電壓,由指令 M3、M4 控製主軸旋轉方向。
銑頭和磨頭為新增加的部件,銑頭功率為 7.5KW,磨頭功率為5.5KW,按傳統設計需用兩台變(biàn)頻器,成本高,且占用(yòng)電櫃空間大,因銑頭和磨(mó)頭不會同(tóng)時使用,經過研究比對,西門子 MM440 變頻器可通過參數切換(huàn)控製兩台規(guī)格參數不同的變頻電機,經(jīng)調試完全(quán)能滿足技術要(yào)求,節約了(le)成本。
3 、調試過(guò)程簡述
3.1 拓撲驅動器
802D 為簡化驅動器調試,專門設計了驅動調試(shì)向導,通過調試向導,可輕鬆實現驅(qū)動的調試。
3.2 PLC 模塊匹配及(jí)使用
PP72/48 上標有(yǒu)“POWER” 和“EXCHANGE” 的兩個(gè)綠燈亮 – 表示 PP72/48 模塊就(jiù)緒,且有總線數據交換。如無法檢測到硬(yìng)件地址,則可能是接線(xiàn)錯誤,電源和地沒接全,1 如不接 0V,輸入點無法檢測到,47、48、49、50 如不接 24V,輸出無法帶動繼(jì)電(diàn)器。
PLC 程序需要處理相(xiàng)關軸信號:V380*0001.5(測量係統(tǒng) 1)、
V380*0002.1(伺服(fú)使能)、V380*4001.7(脈衝使能),三個軸信號
必須為 1,軸才能運行。
3.3 係統(tǒng)初始化
在 802D 的(de)工具盒中提供了車床、銑床等的初始化文件。初(chū)始化的方法是利用工具軟件 RCS 802 或 CF 卡將所(suǒ)需的初始(shǐ)化文(wén)件傳入 802D 係(xì)統。從(cóng) WINDOWS 的“開始(shǐ)”中找到(dào)通訊工具軟件 RCS802,啟動(dòng)並(bìng)建立在線連接;找到初始化(huà)文件,在“Control 802D”中選擇“Start-up archive (NC/PLC)”,複製並粘貼該文件(jiàn);NC 斷電、上電後初始化文(wén)件(jiàn)生效。
3.4 直流調(diào)速裝置 6RA70 調試
調(diào)試前需進行參數的總清(恢複到出廠缺省值),初始化完成後方可進(jìn)行參數調(diào)試。
參(cān)數(shù)分為設定參數和監控參數,分別實現設備運(yùn)行功能(néng)定義以及運(yùn)行狀(zhuàng)態監控。可根據設備調(diào)試(shì)說明書中的介紹順序調試。例如:實際速度檢測數據設定(dìng),使用模擬測速(sù)機,P083 = 1 速度實際值由“主實(shí)際值(zhí)”通道 (K0013) 提供,P741=55V 最高轉速時的測速機電壓。
為了得到更優的運行曲線,達到更好(hǎo)的(de)控製精度,當設備(bèi)初步調試能夠(gòu)運行後(hòu),還需要對各軸進行優化。驅動裝置必須在運行狀態 o7.0 或 o7.1 ( 停機 !) 拆除給定信號 4-5;分別設置參數 P51=25、P51=26、P51=27,P143=1500,P081=1 優(yōu)化運行(háng)後,設置 P169=0、P170=1、P51=28;按下“P”鍵,係統處於等待優化狀態顯示—070;接通 37 號端(duān)子,驅動裝置運行在 07.0 或 07.1 狀態;接通 38 號端子,優化開始,顯示 O70—2 3 4,按(àn)下“P”鍵(jiàn)後,如果在 30S 之內不接通 38 號端子,係統報 F052 故障,需重新優化。
4 、結論
數控改造後(hòu) DKZ6300 立式車(chē)床左刀架的重複定位(wèi)精度(dù)、定位精度、精車外圓(yuán)精度、端麵平行度等機床的技(jì)術(shù)性能參數(shù)均得到了提升。機床改造後,可加(jiā)工內外球麵和各種流線型回轉麵等,定(dìng)位(wèi)精度(dù)和加工精度要(yào)好於機床改造前,自動化程度大大提高,確保了設備高精度、高性能、高效率地滿足各(gè)種加工的需要。
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