為機床工具企業提供深度市場分(fèn)析                     

用戶名:   密碼:         免費注冊  |   申請VIP  |  

English  |   German  |   Japanese  |   添加收藏  |  
鏜(táng)床

車床 銑床 鑽床 數控係統 加工中心 鍛壓機床 刨插拉床 螺紋加工機床 齒輪加工機床
磨床 鏜床 刀具 功能部件 配件附件 檢驗測量 機床電器 特種加工 機器人

鏜床

電(diàn)工電力 工程機械 航空航天 汽車 模具
儀器儀表 通用機械 軌道交通 船舶

搜索
熱門關鍵字(zì):

數(shù)控機床

 | 數控(kòng)車床 | 數控係(xì)統 | 滾齒機 | 數控銑床 | 銑刀 | 主軸 | 立式加工中心(xīn) | 機器人
您現在的位置:鏜床網> 技術(shù)前沿>數(shù)控高速磨床床身的有限元分析與優(yōu)化
數控高(gāo)速磨床床身的有限元分析與優化(huà)
2015-8-28  來源: 湖南海捷(jié)精密工業有限公司   作者:何濤, 朱健毅, 彭克立, 周棟

  

     摘要:運用SolidWorks 軟件建立了數控高速磨床床身的三維模型,並在Simulation 軟(ruǎn)件模塊中對其分別進行了靜力學和模態分析,根據分析結果,對床身筋板(bǎn)的(de)布局、壁厚以及掏沙孔形狀等(děng)不合理結構進行優化。優(yōu)化後的床身經(jīng)過有限元分析後,其最大應力可以減少20.63%,最大變形量可以減少22.18%,第一階(jiē)固有頻率可以提高(gāo)9.40%,總體質量可以減少10.48%。


     0 引言


     高速化是數控外圓類磨床的(de)重要發展方向,同時也對機床的綜合剛性提出了更高的要求。影響機床剛性(xìng)最關鍵(jiàn)的一個部件(jiàn)是床身,它(tā)承受著各種交(jiāo)變載荷的作用,比如(rú)工作台的往複移動(dòng)、頭架電機的(de)振動、砂輪(lún)架電機的振動以及重力和磨(mó)削力。床身是一種框架(jià)結構,它裏麵(miàn)筋(jīn)板的布(bù)局、厚度和掏沙孔形狀、大小對整個機床的剛性影響非常(cháng)大 。一方麵,床身剛性不(bú)足時,發生變形(xíng)和振動,影響磨削精度(dù);另一方麵,床身剛性過大時,會增加機床的重量,增(zēng)加企業的生產成本。因此,有必要(yào)對床身的結構進行(háng)分析與優化。
 
 
     本文(wén)運用SolidWorks 軟件中的Simulation 模塊對本公司已有的一種數控高速磨床床身進行了(le)有限元分析,找出現(xiàn)有床身存在的缺陷(xiàn),提出優化方案,並對該方案再次進行了有限元分析,其中(zhōng)分析步驟如圖1 所(suǒ)示。分析結果表明,優化後床身的(de)整體性(xìng)能有了(le)顯(xiǎn)著的提高(gāo)。


    1 、床身結構分析


    本文研究的機床床身(shēn)采用T 型整體鑄件結構,前部為V-平導軌,頭架、尾架等部件安裝在工作台上,後部為平麵,安裝砂輪架移動墊板。運用SolidWorks 軟件進行三維建模,模型如(rú)圖2 所示。


     2 、床身有限元建模

 

     床身的一(yī)些工藝特征,如(rú)油孔(kǒng)、鑄造圓角、安裝凸台及台階麵等,會影響網格劃分而無法求解。因此,有(yǒu)必要去除這些小(xiǎo)特征,方便網格劃分,提高計算經濟性。根據聖維南原理,這些(xiē)細小特征對力學性(xìng)能影響(xiǎng)較小,不會改變有限元分析的結果 ]。在Simulation 模塊中對模型進行分析,材料型號為HT200,密度7 200 kg/m3,彈性(xìng)模量125 GPa, 泊鬆比0.27。由於床身結構比較複(fù)雜(zá),本文采用自由(yóu)網格(gé)劃(huá)分方式,單元大(dà)小設置為44.6mm,雅可(kě)比點數4 點(diǎn)。劃分(fèn)完成後(hòu)節點總數為76 286,單元總數為39 066,有限元模型如圖3 所示。


      3 、靜力分析

      

 

    

 

     靜(jìng)力分(fèn)析用於計算固定不(bú)變的載荷作用在床身上引(yǐn)起的應力和(hé)應變。根據靜力分析的結果,可以掌握床身(shēn)的應力(lì)、應變分布情況,為後續的優化提供依據 。本文研(yán)究的數控高速磨床床身通過若幹個機床墊鐵固定(dìng)在水(shuǐ)泥地麵上,在前部V-平導軌上有工作台、頭架、尾架和工件,在後部有砂輪架和墊板(bǎn)。其(qí)中:頭架質量為(wéi)50 kg,尾架為25 kg,工(gōng)件
為25 kg,工(gōng)作台(tái)為200 kg,砂輪架和墊板質量為(wéi)250 kg。通過計算,床身前(qián)部V-平導軌承受的重力為2 940 N,床身(shēn)後部(bù)承受(shòu)的重力為2 450 N,方向均與接觸麵垂直。在Simulation 模塊中進行靜應力分析,計算(suàn)結束後,可以查看整個床身的應(yīng)力、變形結果,如圖4(a)、圖4(b)所示。從圖4(a)應力雲圖中可以看出,最(zuì)大應力值出現在床身前部V-平導(dǎo)軌處,其值為315 030 N/m2,遠小於HT200 的許(xǔ)用應力值;從圖4(b)變形雲圖中可以看出,最大變形也出現(xiàn)在床身(shēn)前(qián)部V-平導軌處,其值為2.39μm,小於設計要求的0.013 mm。以上(shàng)分析可以得出床身的安全係數很高。因(yīn)此可以通過優化結(jié)構來合理、經濟地使用材料,為企業降低(dī)成本。


      4 、模態分析(xī)


     床身除了受到(dào)靜態載荷以外,還會受到一些交變載荷作用,比如(rú)頭架和砂輪的轉動、工作台和砂輪架的移動等 。當交變載荷的頻率與床身某階固有頻率接近或相等(děng)時,就會(huì)
發(fā)生共振,這(zhè)在設計時是必須避(bì)免的(de)。

    

     

     

               圖5 原始床身各階振(zhèn)型圖

      在(zài)Simulation 模塊中進行頻(pín)率分析,計算(suàn)床身的固有(yǒu)頻率和振型,由於高階模態的固有頻率已遠高於實(shí)際工況所能達到的激勵頻率,不會發生共振[5]。故本文隻計算床身前(qián)10 階固(gù)有頻率,結果見表1。前4 階(jiē)振型如圖5(a)~圖(tú)5(d)所示(shì)。


     從(cóng)表1 和圖5 中可以得(dé)到以下(xià)兩點分析結果:1)1 階振型與2 階振型為前後擺動,3 階振型與4 階振型為(wéi)彎曲振型,均(jun1)屬於局部(bù)模態,一(yī)方麵說明床身(shēn)的整體剛性較好,另一方麵說(shuō)明床身的剛性分布不均勻,結構的薄弱環節位(wèi)於床身前(qián)部V-平(píng)導軌處。2)由於床身上頭架電機和砂輪架電機的轉速分別為800 r/min、1 500 r/min,
對應為40 Hz、50 Hz,遠小於床身的第1 階固有頻率213.16 Hz,而且階數越高,固有頻率越高,因此在工作(zuò)中不會(huì)發生(shēng)共振現象。


     從上麵的分析不難看出,本(běn)床身靜態和動態特性都很好,即安全係數很高,因此有必要對其進行優化,來減輕它的重量,在滿足剛性要求的同時,降低成本。


     5 、結(jié)構的改進與優化

 

     通(tōng)過對原床身進行分析,得出如下優化方案(àn):
 
     1) 最大應力和變形均出現在床身前部V-平(píng)導軌上,說(shuō)明(míng)此處(chù)相對薄弱(ruò),故將(jiāng)V-平導軌下麵的筋板厚度由20 mm 增加到25 mm,個數由均勻分布的(de)9 個增加到11 個,從而增加
V-平導軌的剛度。


    
 

     2)床身(shēn)內部筋板布局由“W”型改成“井”字型、筋(jīn)板上淘沙孔的形狀由長方形修(xiū)改為圓形或橢(tuǒ)圓(yuán)形、筋板厚度(dù)由20mm 修改為15 mm 等措(cuò)施來優(yōu)化床(chuáng)身的結構,一(yī)方麵可以提高床身的靜、動態(tài)特(tè)性(xìng);另一方麵可以減輕床身的重量。優化前(qián)後床身內部(bù)筋板布置如(rú)圖6(a)、圖(tú)6(b)所(suǒ)示。

    

    


     

 

     對優化(huà)後的床身結構分別進行靜力學和模態分析,優化前後床身結構(gòu)性能比較結果見表2。從表2 可以看出,最大應力由315030 N/m2 降到250031 N/m2;最大變形量由2.39 μm 降到1.86 μm,床(chuáng)身應力、變形雲圖如圖7(a)、圖7(b)所示,優化後床身的(de)質量由1 730 . 26kg 降到1 549.01 kg。床身前10 階固有頻(pín)率均有所(suǒ)提高,1 階固有頻率由213.16 Hz 增加到233.2 Hz,結果見表3,前四階振型如圖8(a)~圖8(d)所示,其中(zhōng)1 階振型與2階振型為(wéi)前後擺動,3 階振型(xíng)與4 階振型為彎曲振型,最大位移值均有所下降(jiàng)。通過上(shàng)麵的分析可以看出優化後的床身結構,筋板布局簡單合理,易於鑄造,不(bú)僅床身的靜、動剛度提高了,而且床身的重量(liàng)也(yě)減輕了。

   

    

 

     6 、結語


    針(zhēn)對本公司已有(yǒu)數控高速磨床床身進行了靜力學和模態分析,根據分(fèn)析結果,找出薄弱環節,通過(guò)改變床身內部(bù)筋板的布局形式和厚度,以及把淘沙(shā)孔的形狀由長方形改為圓形或橢圓形等,對優化後的床身(shēn)再進行有限(xiàn)元分析。結果表(biǎo)明,床身最大應力降低了20.63%,最大變形減小了22.18%,一階固有(yǒu)頻率提高了9.40%,質量減輕了10.48%。優化後的(de)床身已應用於實際生產中,效果良好,並為企業帶來了一定(dìng)的經濟效益。

    投(tóu)稿箱:
        如果您有(yǒu)機床行業、企業(yè)相關新聞稿件(jiàn)發表,或進行資訊合作,歡迎聯係本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
国产999精品2卡3卡4卡丨日韩欧美视频一区二区在线观看丨一区二区三区日韩免费播放丨九色91精品国产网站丨XX性欧美肥妇精品久久久久久丨久久久久国产精品嫩草影院丨成人免费a级毛片丨五月婷婷六月丁香综合