C620-1 車床羅通手柄故障診斷與(yǔ)維(wéi)修
2020-4-14 來源:安徽工業經濟職業技(jì)術學院(yuàn) 作者:楊竟(jìng)成
在(zài)普(pǔ)通車床的速度調節(jiē)機構中,走刀速度的調整是通過(guò)羅通手(shǒu)柄動作來實現的(de),在走(zǒu)刀箱內部,它連(lián)接著一組塔形齒(chǐ)輪,可以獲得 8 組(zǔ)傳動比,在車床的加工(gōng)中起著重要作用。 以下就介紹一例在實習教學過程(chéng)中出現的羅通(tōng)手柄故障實例及其解決的辦法。
1、 故障現象
在普通車床實習操作過程中, 學生在(zài)進行車床切削加工中為提高切削效率, 通過調整進給量來實現部分(fèn)工藝參數(shù)的調整。 在使用羅通(tōng)手柄對 C620-1 車床進給箱塔形齒輪連接位置進行調整時, 發現羅通手(shǒu)柄上下推動過緊且無法實現左右滑移,出現咬死現象。
2、 故障分析
普通車床羅通手(shǒu)柄機構故(gù)障(zhàng)大多情況下出現(xiàn)的原因如下:
1)切削加工中進給量過大(dà),造成進給箱內(nèi)部過載 ,使操縱(zòng)機構變形(xíng)。
2)羅(luó)通操作手柄(bǐng)潤滑不到位,缺乏保養(yǎng)和及時的檢修。
3)在使用中產生磨(mó)損變形,造成操縱不良,無(wú)法移動或移動不暢。
綜合以上情況,對機床相關係統進行(háng)分析過程如下。
2.1 傳動係統分(fèn)析
C620-1 進給機構的傳動係統如圖 1 所示(shì):
圖 1 C620-1 進給機(jī)構的傳動係統
在圖 1 的傳動係統(tǒng)中,28 號羅通手柄是一過橋齒輪,其主要作用是(shì)將從Ⅹ號軸上的動力通過它傳給Ⅺ號軸,在這個過程中,由(yóu)於在Ⅹ號軸上固定的是(shì)由 8 個齒輪(lún)組成(chéng)的塔輪機構,通過羅(luó)通手(shǒu)柄的左右滑動,將Ⅹ號軸上旋轉動力按不同的級(jí)數(shù)傳遞(dì)給Ⅺ號軸, 實現(xiàn)進給機構的(de)有級變速,滿足切削工藝需求(qiú)。
在操作調速中,羅通手柄左右和上下移動不暢(chàng),從傳動係統中分(fèn)析,可能是羅通手柄下滑移齒輪與Ⅺ號軸(zhóu)之間配合出現問題(tí),打開(kāi)羅通手柄機構掛板,通過查看Ⅹ號軸、Ⅺ號軸相關配合(hé)的齒輪, 同時也檢(jiǎn)查了兩根軸的幾何尺寸精度,沒有發現明(míng)顯(xiǎn)異(yì)常。
2.2 潤滑係統分析
普通(tōng) C620-1 車床上進(jìn)給機構的潤滑采用的是滴油潤滑的(de)方式。 在潤滑時,進給(gěi)箱上部(bù)的油池通過(guò) 6 根(gēn)棉線的浸油方式將油慢慢(màn)的滴入旋轉的齒輪和齒輪軸上部(bù)。經檢查, 進給箱內齒(chǐ)輪及齒輪軸上包裹著一層(céng)油(yóu)膜,6 根下垂的(de)棉線浸油飽滿,潤滑係統工作正常。
2.3 操作係統分析
操作(zuò)係統分析是與當班指導教師進行溝通,確認實訓加工零件材料與相關工藝, 當班與近期主要安排(pái)的是PVC 材料的(de)加工。 對於這種材料,在軸向進刀上沒(méi)有大的力量需求,不存(cún)在(zài)過載扭矩(jǔ)。
2.4 空間配置結(jié)構分析
羅通手柄在空間配置(zhì)上,因為操作的(de)需要是安放在進給箱的外側,通過 6 個螺釘實現固定(見圖 2)。空間位置上要保證三個方(fāng)麵的機械要求:
1)保證羅(luó)通手柄連接的滑杆左(zuǒ)右滑移時要與進給箱內部(bù)的(de)Ⅹ、Ⅺ兩軸保持平行。
2)保證羅通手柄在上下扳動時,旋轉端麵要(yào)與Ⅹ、Ⅺ兩軸保持垂直。
3) 保證羅通手柄在 8 個速度位置要有定位互鎖功能,保證在機床進給箱工作時不脫(tuō)檔,確保(bǎo)工作的穩定。要保持上述的三項機械要求(qiú),必須保證運(yùn)動件之間的配合間隙(xì)(H7 / f7),太大易竄,太(tài)小(xiǎo)運動不暢。
圖 2 羅(luó)通手柄空間配(pèi)置
拆下連接(jiē)羅通手柄機構(gòu)掛板, 手工檢查手柄機構左(zuǒ)右(軸向)、上下(徑向)運動情況,發現(xiàn)有明顯的(de)阻滯現象,具體(tǐ)表現為在運動的前段,開始出現(xiàn)阻力現(xiàn)象,越向後,阻力越大,仔細觀察,導向(xiàng)軸上有明(míng)顯摩(mó)擦痕跡。 經打表(biǎo)檢查,導(dǎo)向軸沒有變形,由此而(ér)判斷是與導向軸配合的掛板導向孔出(chū)現問題。 見圖 3
圖 3 導向軸
打開導向孔(kǒng)零件(jiàn),如圖 4 所示。
經檢測(cè), 該導向孔在軸向偏差 0.30mm, 圓度偏差0.20mm,位置如圖 4 箭頭所指 ,經試裝調整 ,確認在羅通手柄向右移動時,初期有阻力,越向後,阻力越大。
故(gù)障症狀與判斷相符。
圖 4 導向孔零件
3 、解決(jué)方法
根(gēn)據分析的結(jié)果,故障的原因是在操作中移動羅通(tōng)手柄(bǐng)調速時,沒有(yǒu)到達鎖孔位置而(ér)強行(háng)開車(chē),內部過橋齒輪沒(méi)有與(yǔ)塔形齒輪正確齧合(hé),受到擠壓後,使導向軸滑杆與導向孔之間發生徑向擠壓。 長期的擠壓造成導向孔頭部側向變形,出(chū)現羅通手柄調速困難狀況。
解(jiě)決的辦法是(shì)將導向孔擴大,因為從總的行程上看,出現問(wèn)題的隻是(shì)一小段,部(bù)分(fèn)擴大尺寸不會影響羅通手柄的滑杆的運(yùn)動精度。 用 800# 砂紙(zhǐ)進行修磨,邊修邊試,直至(zhì)達到運行順暢要求。 最後注脂(zhī)安裝(zhuāng)。
4 、結束語
通(tōng)過(guò)修整導(dǎo)向孔徑尺寸,解決了(le)機床進給機構(gòu)中(zhōng)羅通手柄調速困難的問(wèn)題,從這類故障中看出,要使機床保證正常工作, 正確的(de)操作是(shì)減少(shǎo)機床故障的主要方法之一,在今後的實習教學中,要(yào)嚴格(gé)要求,防止這類故障的發生。
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