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C620-1 車床羅通手柄故障(zhàng)診斷與維修
2019-11-4  來源:安徽工業經濟職業技術學院  作者:楊竟成(chéng)
 
 
 
     摘 要通(tōng)過(guò)對 C620-1 車床羅通手柄在使用過程中出現調速故障的維修(xiū),全麵分析了故障產生的原因,係統介紹了分析問題的步驟、方法、解決手段和需要注意的事項。
 
 
     關鍵詞車床;羅通手柄;滑杆。

 
 
     在普通車床的速度調(diào)節(jiē)機構中,走刀速度(dù)的調整是(shì)通過羅通手柄動作來實現的,在走刀箱內部,它連接著一組塔形齒輪,可以獲得 8 組傳動比,在車床(chuáng)的加工中起著重要作用。 以下就介紹一例在(zài)實習教學過(guò)程中出現的羅通手柄故障實例及其解決的(de)辦法。
  

     1、故障現象(xiàng)  

     在普通車床實習操作過程中, 學生在進行車床切削加工中為提高切削效率, 通過調整進給量來實(shí)現部分工藝參數的調整(zhěng)。 在使用羅通手(shǒu)柄對 C620-1 車床進給箱塔形齒輪(lún)連接位置進(jìn)行調(diào)整時, 發現羅通手柄上下推動過緊且無法實現左右滑移,出現咬死現象。  

     2、 故障分析
  
     普通車床(chuáng)羅通手柄機構故障(zhàng)大多情(qíng)況下出現的原因如下:
     1)切削加工中進給量過大 ,造成進給箱內部過載 ,使操縱機構變形。
     2)羅通操作手柄潤滑(huá)不到位,缺乏保養和及(jí)時的檢修。
     3)在使用(yòng)中產生磨損變形(xíng) ,造成操縱不良 ,無法移動或移動不暢。
     綜合以上情(qíng)況,對機床相關係統(tǒng)進行分析過程如下(xià)。  

     2.1 傳動係(xì)統分析  

     C620-1 進給(gěi)機構的傳動(dòng)係統(tǒng)如圖(tú) 1 所示,  



圖1 C620-1 進給機構(gòu)的傳動係統
  

     在圖 1 的傳動係統中,28 號羅通手柄是一過橋齒輪,其主要作用是將從Ⅹ號軸上的動力通過它傳給Ⅺ號軸,在這個過程(chéng)中,由於在Ⅹ號軸(zhóu)上固定的是由 8 個齒輪組成的塔輪機構,通過羅通手柄的左右滑動,將Ⅹ號軸上旋轉動(dòng)力按不同的級數傳遞給Ⅺ號軸, 實現進給機構的有級(jí)變速,滿足切削工藝(yì)需求。  

     在操作調速中,羅(luó)通手柄左右和上下移動不(bú)暢,從傳動係統中分析,可能是羅通手柄下滑移齒輪與Ⅺ號軸之(zhī)間配合出現問題,打開羅通手柄機構(gòu)掛板,
通過查看Ⅹ號軸、Ⅺ號軸相(xiàng)關配合的齒輪, 同(tóng)時也檢查了兩根軸的幾何尺寸精度,沒有發現明(míng)顯異常。  

     2.2 潤滑係統分析  

     普通 C620-1 車床上進給機構的潤滑采用的(de)是滴油潤滑的方式。 在潤(rùn)滑時,進給箱上部的油池通(tōng)過 6 根棉線的(de)浸油方式將油慢慢的滴入旋轉的齒輪和齒輪軸上部。經檢查, 進給箱內齒輪及齒輪軸上包(bāo)裹著(zhe)一層油膜,6 根下垂的棉(mián)線浸油飽滿,潤滑係統工作正常。  

     2.3 操(cāo)作係統分(fèn)析
  
     操作係統分析是與當班指導教師進行溝(gōu)通,確(què)認實訓加(jiā)工零件材料(liào)與相關工藝, 當班(bān)與近期主要安排(pái)的是(shì)PVC 材料的加工。 對於這種材料,在軸向進刀上沒有(yǒu)大的力量需求,不存在過載扭矩。  

     2.4 空間配置結構分析  

     羅通手柄(bǐng)在空間配置上,因為操作的需要是安放在進給箱(xiāng)的外側,通過6 個螺釘實現固定(見圖 2)。  

     空間位置上(shàng)要保證三個方麵的機械要求:
     1)保證羅通手柄連接的滑杆左右滑移時要與進給箱內部的Ⅹ、Ⅺ兩軸保持平行。
     2)保(bǎo)證羅通手柄在(zài)上(shàng)下扳動(dòng)時 ,旋轉端麵要與Ⅹ、Ⅺ兩(liǎng)軸保持(chí)垂直。
     3)保證(zhèng)羅(luó)通手柄在 8 個速度位置要有定位互鎖功(gōng)能,保證在機床進(jìn)給箱工作時不脫檔,確(què)保工作的穩定。  

     要保持上述的三(sān)項機械要求(qiú),必須保證(zhèng)運動件之間的配合間隙(xì)(H7 / f7),太大易竄,太小運動不(bú)暢。  


圖 2  羅通手柄空間配置
    
     拆下連接羅通手柄機構掛板,手工檢(jiǎn)查手柄機構左右(軸向)、上(shàng)下(徑(jìng)向)運動情況,發現(xiàn)有(yǒu)明(míng)顯的阻滯現象,具體表現為在運動(dòng)的前段,開始出現阻力現象,越向後(hòu),阻力越大,仔細(xì)觀察,導向軸上有(yǒu)明顯摩擦(cā)痕跡。 經打表檢查,導向軸沒有變(biàn)形,由此而判斷是與導向軸配合的掛板導向(xiàng)孔出現問題。見圖 3
  
  

圖 3 導向軸
  

     打開導(dǎo)向孔零件(jiàn),如圖4 所示(shì)。
 
     經檢測, 該導向孔在軸向偏差 0.30mm,圓 度偏差0.20mm,位(wèi)置如圖 4 箭(jiàn)頭所指 ,經(jīng)試裝調整 ,確認在羅通手柄向右移動時,初(chū)期有阻力,越向後,阻力越大。故障症狀與判(pàn)斷相符(fú)。
  
  
  

圖 4 導向孔零件(jiàn)
 
 
     3、 解決(jué)方法
     根據分析的結(jié)果,故障的原因是在操作中移動羅通手柄調速時(shí),沒有到達鎖孔位置(zhì)而強(qiáng)行開車,內部過(guò)橋(qiáo)齒輪(lún)沒有與塔形齒(chǐ)輪正確齧合,受到擠壓後,使導向軸滑杆與導向孔之間發生徑向擠壓。 長期的擠壓造成導向孔頭部(bù)側向變形,出現羅通手柄調速困難狀況。
解決的辦法是(shì)將導向孔擴大,因為從總(zǒng)的行程上(shàng)看,出現問題的(de)隻是一小段,部分擴大尺寸不會影響羅(luó)通手柄的滑(huá)杆的運動精度(dù)。 用 800# 砂(shā)紙進行修磨,邊修邊試,直至(zhì)達到運行順暢要求。 最後注脂安裝。
  

     4、結束語
     通過修(xiū)整導向孔徑尺寸,解決了機床進給機構中羅通手柄調速困難的問題(tí),從這類故障中看出(chū),要使(shǐ)機床保證正常工作, 正確的操作是減少機床故障的主要(yào)方法之一,在今後的實習教學中,要嚴格要,
防(fáng)止這類故(gù)障的發生。
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