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螺紋加工機床

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MJ-460數控車床維修改造
2019-4-30  來(lái)源:航(háng)空工(gōng)業集團航宇救生裝備有限公司   作者:李明(míng)洲 葛明軍(jun1)
    
      摘要:設備維修及改造,必須樹立正確的思維方法(fǎ),必須追根求源,從設備故障的表現形態和產生的結果出(chū)發,通(tōng)過聽、視、嗅、觸及借助(zhù)檢測儀器等對設備進(jìn)行故障(zhàng)診斷,準(zhǔn)確地判斷故障(zhàng)位置及(jí)部件,采(cǎi)取正確的維修及(jí)改造的對應措施(shī),現結合MJ-460數控車床的維修及改造的案例(lì),充分(fèn)地佐證上述觀點。
  
      1.找出設備故障頻發原(yuán)因
  
      (1)該設備在原使用單位已經停用了幾(jǐ)年,加之(zhī)在以前的使用中主軸液壓鎖緊機構、主軸卡(kǎ)盤、卡爪機構、液壓循環控製係統及刀盤刀架運行定位機構等部分(fèn),都出現過比(bǐ)較大的故障,並進行過項修(xiū)。故此,該設備的底氣不足,存在多項營養不良的狀態。
  
      (2)由於該設備長期擱置不用,造成了設備整體內(nèi)部的液壓循環係(xì)統、機械傳動係統、電氣檢測感應係統、伺服電動機驅動裝置係統(tǒng)、液壓油溫(wēn)循(xún)環控製係統、液壓鎖(suǒ)緊機構裝置及刀盤刀架循環運轉定位係(xì)統等,都不同程度地出現(xiàn)壞死(sǐ)、運轉不暢、感應不靈敏、係(xì)統與機構運轉(zhuǎn)不通暢、不到位,在(zài)整(zhěng)個設備(bèi)的運(yùn)行、控製、檢測和反饋的大係統中,在一些小的(de)獨立係統單元中,出(chū)現了一些死點(diǎn),檢測部(bù)件反應遲緩有時間差,部件工作有故障點,由此而出現層(céng)出不窮的設備故障。
  
      (3)該設備長期不被(bèi)使用,各個係統的運行機構缺乏相(xiàng)應的磨(mó)合及保養。各(gè)個係統相互(hù)之間的聯係不是很緊密,需要通過維護(hù)、保養(yǎng)來建立它們之間的緊密聯係及相互的認知。
  
      2.對設備的整體進行(háng)全麵的體檢
  
      發現了如下的故障(zhàng)點和相(xiàng)關的故障隱患點:
  
      (1)設(shè)備的液壓泵及電動機(jī)運行不正常。液壓係統在(zài)工作中(zhōng),出現液壓壓力不準、供油不通(tōng)暢的現象,導致液壓工作單元(yuán)工作失誤或(huò)不工作,控製麵板報警。
  
      (2)刀盤(pán)刀架機構運行不暢,對(duì)控製信號不接收或不執行(háng),刀盤刀架循環運行定位不準。
  
      (3)液壓(yā)油潤滑(huá)不到位,導軌得不到很(hěn)好的潤滑,控製麵板(bǎn)報警。
  
      (4)設備運行一段時間後,液壓循環係統(tǒng)油(yóu)溫逐漸升高,且油溫不見下降,引起設備報警。
  
      (5)主軸夾緊機構工作中,出現工件夾不緊、鬆不開的現象。
  
      (6)機床的液壓鎖緊缸及平衡筒,在機床高速切削過程中出現較大的振動。
  
      (7)工作台(tái)護板(bǎn)上,切削液在加(jiā)工過(guò)程中容易外泄。
  
      (8)設備的(de)排屑器上(shàng)部出現大量的切削液外泄。
  
      (9)排屑器(qì)在工作中出現停遲的現象。
  
      (10)液壓鎖緊缸後部出現(xiàn)切削液外泄,對伺服電動機及液壓閥造成(chéng)易短路和漏電隱患。
  
      3.設備改造過程中的具體方案及具體措施(shī)
  
      針對(duì)體檢出來的(de)事故隱患和事故點,製定出相應的維修、保養措施,並購置、製作相關的配件。開展全麵的維修、保養工作。
  
      (1)該設(shè)備的液壓驅動電動機(jī)和液壓泵為一個整體,泵內閥體(tǐ)嚴(yán)重(chóng)磨損,電動機兩端支撐軸軸承嚴(yán)重磨損,且電動機運行不(bú)順暢,表現異常(cháng),故此(cǐ)更換整個液壓係統總成(chéng),即電動機、液壓泵總成。這樣,使得(dé)設備(bèi)的整個液壓循環工(gōng)作(zuò)係(xì)統,在工作中得到(dào)正常的發揮和保障,充分地解決(jué)了液壓供應係統的故障現象(xiàng)。解決後的液壓總成如(rú)圖1所示。
  
      (2)設(shè)該備刀盤刀架裝置,在(zài)以往的(de)工(gōng)作中,多次發生嚴重撞擊。經檢(jiǎn)測後確定該刀盤刀架控製裝置已經嚴重損壞。經過和廠家聯係、溝通,重(chóng)新(xīn)購置(zhì)了一套新的刀盤(pán)刀架控製裝置,這樣(yàng),完全解決了刀盤刀架裝置係(xì)統中的問題,使得其工作總成係統工(gōng)作正常化了。刀盤刀架裝置的控製係統如圖2所示。
  
      (3)設備的各項工作導(dǎo)軌得不到很好的潤滑,經檢測是設備的潤滑(huá)裝置已磨損。更換了一套永嘉流遍(biàn)的潤滑裝(zhuāng)置(見圖3),使得導軌潤滑得到充分的保障,報(bào)警現象解除(chú)。
  
      (4)該設備原來有一套老式的液壓油溫循(xún)環降溫(wēn)裝置。經檢測已經完全損壞。故此,需要重(chóng)新設計和(hé)製作一(yī)套完好(hǎo)並有效的液壓循環降溫裝置,經縝密的考慮及精(jīng)心設(shè)計,精密製作了一套既能降低液壓循環油溫,又能保(bǎo)證液(yè)壓係統壓力正常的油溫循環降溫裝置,很好地解決了因循環(huán)油溫過高而引發的(de)設備(bèi)報警。新製作的液壓油溫循環(huán)降溫裝置如圖4所示。
  
      (5)該設(shè)備主軸夾緊裝置因主軸受(shòu)到過撞擊(jī),油壓缸的夾緊伸縮杆產生了變(biàn)形,嚴重地縮短了伸縮杆的行程(chéng),造成了主軸上的夾緊套不能(néng)完全鬆開或夾緊。為此,將(jiāng)伸縮(suō)杆與夾緊套之間加一個襯套,加長伸縮(suō)杆的運行行(háng)程,使得(dé)夾緊套的工作行程得到了充分地保障,工件夾不緊、鬆不開的(de)故障完(wán)全解(jiě)除。主軸改造後的效果如圖5所示。
  
      (6)該設備原來更換過液壓鎖緊油(yóu)壓缸,但在裝配中沒有很好(hǎo)地將油壓缸及平(píng)衡筒上的法蘭盤與液壓(yā)伸縮(suō)杆的間隙調整好,造成(chéng)緊固法蘭盤上的鎖緊螺栓與液壓伸縮杆之間產(chǎn)生撞擊,並(bìng)逐漸磨損,鎖緊失效。使得法蘭盤後部的(de)平衡筒及(jí)油壓缸回鬆,失去平衡重心,造成擺動和(hé)振動。法蘭盤被撞擊後嚴重變形,失去了與主軸之間的相互鎖緊。故此(cǐ),重新製作(zuò)了一(yī)套法蘭盤,
   
  
   
圖1 海特克M-VPV2-30-35K-2液(yè)壓總成
   
   
   
圖2 刀盤刀架裝置(zhì)的控製係統
   
  
     
圖3 改進後的永嘉流遍MMXL-III-15/5.5潤滑裝置
   
  
   
圖4
   
  
   
圖5
  
      並對液壓伸縮杆根部的(de)焊接部分進行了修正,重新調整了它(tā)們之間的間隙,重新進行了裝配及調整,這樣很好地解決了(le)油壓缸及平衡筒(tǒng)擺動和振(zhèn)動。改進後的油壓缸及平(píng)衡筒如圖6所示。
    
      (7)設備工作台上的護板,由於在(zài)工作中需(xū)要(yào)來(lái)回移(yí)動,而原來密封護板間隙的橡膠封條(tiáo)老化破(pò)損(sǔn),造成切削液外泄。所以專門從廠(chǎng)家定做了凸凹特型的橡膠封條(tiáo),將此(cǐ)安裝在(zài)護板上,很好地排除了切削液外泄的故障。
    
      (8)該設備上的排屑器上部切削液外泄,是由於該裝(zhuāng)置長期沒有好好保養。故此,將此裝置全部拆下,進行全(quán)麵的清洗和疏通,將(jiāng)排屑器上的切削液疏流孔全部進行疏(shū)通,清除常年(nián)的汙垢多達(dá)數公斤之多;全(quán)麵清洗冷卻液池(chí),掏出沉(chén)年沉積汙垢達10kg之(zhī)多,使得工作中(zhōng)的切削液得以順暢地回流到儲液池(chí)內。調整排屑器的疏道鋪口與工作台擋液板之間(jiān)的間隙,完全阻止了切(qiē)削液(yè)的飛濺及(jí)泄露。
    
      (9)排屑器運行中的停遲現象。經檢查(chá)是由於電動機驅動輪上的鏈(liàn)條過鬆時,傳遞的(de)轉矩過小,加之傳送帶與(yǔ)軌道之間的阻力,造成了傳送帶的停遲的現象。所(suǒ)以通過調整鏈條(tiáo)在主、被動輪的鬆緊程度,增大傳(chuán)輸力(lì)及(jí)調整傳送帶與軌道之間的間隙和對(duì)稱度(見圖7),這樣很好地解(jiě)決了運行中停遲的現象。
    
      (10)油(yóu)壓缸後部溢出切削液是由於切(qiē)削液從(cóng)主軸的內腔孔回流(liú)到回流池(chí),但回流池內的擋屑(xiè)板內切屑堵住了切削液的泄流,造(zào)成切削液溢出。想了一個小竅門,即在主軸的內腔內加一個塑料襯(chèn)套,阻(zǔ)止切屑和切削液的回(huí)流,這樣徹底解決(jué)了切削液的(de)溢出(chū),完全保障了伺服電動機和電磁閥的安全。
  
      4.設備改(gǎi)造維修加保養後的運行狀況(kuàng)
  
      (1)該設備經過近幾個(gè)月滿負荷、高強度的運(yùn)行加工後,經測(cè)試(shì)和前後(hòu)對比,各(gè)項技術指標及參(cān)數全部符合設(shè)備完好狀態下的檢測標準和(hé)要(yào)求。
   
  
   
圖6
   
  
   
 圖7
                                                                    
      (2)設備的液壓循環控製係統、主軸液壓鎖緊鬆開機構、液壓卡盤鬆緊機構、主軸(zhóu)卡爪鎖緊鬆開機構及刀盤刀架運行定位(wèi)機構等,它們的各項功能及運作係(xì)統都有相當大的改善及提高,並能(néng)切實完好地完成控製係統(tǒng)發出的各(gè)項操作指令,高效、準確地(dì)完成它們應(yīng)盡的職責。
  
      (3)設備整體內的液壓油循環運行係統(tǒng)、機械傳動控製係統、電氣檢測感應係統、伺服電動機驅動裝置係統、液壓油溫循環控製係統、液壓鎖緊(jǐn)鬆開機構係統及刀盤刀(dāo)架循環運轉定(dìng)位係統等都相當好地、非常(cháng)順暢地運作(zuò)起來(lái),並在各自的運行、控製、檢測、反(fǎn)饋中起到了(le)承前(qián)啟後的作用,使得(dé)整個數控車床運(yùn)行及工作更加穩定、通(tōng)暢、靈敏、高效,並非常(cháng)完好地、高效(xiào)地、高質(zhì)量地(dì)完成(chéng)了生產加工任務,充分地保障了設備加工按各項(xiàng)技術、工藝(yì)和產品質量等高標(biāo)準要(yào)求執行。

      5.結語
  
      任何一項設備的(de)維修及改造,隻有選擇了(le)正確的思路和方案,才能達到事半功倍的效果,取得效益和效率的雙豐收。

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