LOGO!對CW6163B型車床的數控化改造
2020-5-13 來源:廣州市工貿技師學院(yuàn) 作(zuò)者: 鍾文偉
摘要:本文通過(guò)改造(zào)一個老式車床,來介紹改造項目改造步(bù)驟。要先了(le)解要改造機床的動作(zuò)流程,根據其動作流程確定其改造(zào)方案,畫出改造後電氣原理圖,然後與廠家的技術人員一起完善(shàn)電氣原理圖(tú),最後根(gēn)據原理圖(tú)進行接線,完成(chéng)設計。
關鍵詞:過載;短路(lù);PLC;變壓器(qì);順序控製
廣州市某機械設備加工廠內有(yǒu)一台老式車床,它使(shǐ)用年限長達30年,控製線路早已有(yǒu)多處破損,時有故障(zhàng)產生,已經嚴重影響了生產,但這台機床的本體尚是(shì)完好(hǎo),購買(mǎi)一台(tái)全新的設備取代(dài)它大約(yuē)要十(shí)幾萬。鑒於以(yǐ)上廠家領導找到我,希望我能(néng)對這台(tái)老式設備進行數控化改造,以最小經濟代(dài)價讓這台(tái)設備煥發新春。
接到任務後,來到廠家(jiā)和他們(men)技術人員進行對接(jiē),谘詢一些有關該車床一(yī)些(xiē)基本情(qíng)況,想問對於這台設備他們想改造到什麽程度,隻是單純完成原來的控製功能還是另外增加(jiā)一些功能。由於曆史久遠,廠家(jiā)技術人員無法提供相應的技術(shù)資料,原有的圖紙早已丟失。對於這台設備他們有(yǒu)以下想(xiǎng)法:
1.設備(bèi)原有功能全部都(dōu)要有(yǒu),原有保護也都要(yào)有。
2.對設備控製箱改動最小,增加電動機的工作指示和故障指示。
3.要充分利用原(yuán)有型號電氣元件。
了解了他們想法,我確定了我的工(gōng)作思路,首先我要對車床的動作流程要清楚,恢複車床的原電氣原理圖,然後分(fèn)析它的工作原理,據此確定用什麽PLC對其改造,再畫出改造後的電氣原理(lǐ)圖,然後廠家(jiā)技術人員一起確定該電氣原理圖(tú)的是否符合他們要求,最後按圖接(jiē)線完(wán)成改造任務。
一、恢複原有電氣原理(lǐ)圖
到了(le)現場後,通過試車和跟線,最終確定原(yuán)來的電氣原理圖如圖1所示:
二、圖(tú)1電氣原理(lǐ)圖原理分析
圖1 原有的(de)電氣原理圖
這台車床共(gòng)控製(zhì)三台電機,1M主軸電動機是單(dān)向長時間運行,2M冷卻泵電動機也是單向長時(shí)間運行(háng),而3M快(kuài)速進(jìn)給電動機是點動運行方式。
合上電(diàn)源開關QF,為主(zhǔ)電路和控製線路提供電源。控製線路分成三個工作電壓,一個是接觸器線圈的控製電壓110V;一個是指示燈工作電(diàn)壓6V;最後一個是照明工作電壓24V。按下SA1,則照明(míng)指示燈EL1開始工作輔助照明;按下SB7,3M快速進給電動機開始點動運行;而1M主軸電動(dòng)機和2M冷卻泵電動機存在著一個順序控製關係(xì),冷卻泵電動機一定要後啟動(dòng),而主軸(zhóu)電動機還要二地控製。按(àn)下SB3或SB4,主軸電動機(jī)啟動,然後按下(xià)SB6啟動冷卻泵電動機,按下SB5停止冷卻泵(bèng)電動機(jī);按下SB1或SB2所有電動機均停止。
三、確定改造方案
根據上麵簡(jiǎn)述的工作原理(lǐ),以及廠家(jiā)技術人員所提出技術(shù)要求,我確定改造方案(àn)所用PLC為西門子LOGO!,型號為(wéi)LOGO!230RC。選擇西門子LOGO!原(yuán)因如下:1.西(xī)門子LOGO!為小型PLC,基本不(bú)上占用空(kōng)間,直接占用原變壓器的位(wèi)置。2.西門子LOGO!可以直接帶負載,它每個輸出點可以帶的電流為10A。3.西門子LOGO!便宜,通過對原理(lǐ)分析想完(wán)成改造,要(yào)用8個輸入(rù)點,4個輸出(chū)點,隻要一個西門子LOGO!基本模塊就可以,而(ér)一個西門子LOGO!基本模塊市(shì)場價500塊就可以了。4.LOGO!模塊(kuài)采用的(de)220V供(gòng)電,原來控製箱內有一根零線(xiàn),不要另外改線。
1.西門子LOGO!現場元(yuán)件信號對照表如表1所示。
表1 PLC的I/O現場元件信號對照表
2.完成改造後電氣原理圖。
原來電氣原理圖的主電路保(bǎo)護原樣(yàng),隻要把(bǎ)控製線路稍做修改。
為了減少PLC輸入點,我(wǒ)把二地啟(qǐ)動(dòng)和二地停止各(gè)隻占用一個輸入點,電動(dòng)機的工作指令和故障指(zhǐ)令,都是在外圍線路,也不占用輸入點。通過這些處理方法,隻(zhī)要一個西門子LOGO!230RC基本模塊就可以了,費用也減(jiǎn)少了(le)。完成改(gǎi)造的電氣(qì)原理圖如圖2所示。
圖2 完成改造電氣原理圖
3.與圖2所配套的程序圖如圖3所示。
圖3
四、與廠家技術人員確定方案
改造方案我確定以後,找來廠家技術人員,將上述圖紙提供(gòng)給對方,看對方是否有不同建議。由(yóu)於這個改造方(fāng)案(àn)隻是用PLC替(tì)換了原來控製線路,控製各個電動機動作的接觸器仍然是(shì)原來的,隻是控製線圈的電壓由原來110V變成了220V。在控製冷卻泵的接觸器KM2控製(zhì)程(chéng)序支(zhī)路當中串入控製主軸接觸器KM1常開觸點,以形成順序控製;過載保護KH1和KH2占用了二(èr)個輸入點,在程序當中控製接觸器KM1和KM2的斷開,KH1斷開主(zhǔ)軸電動機和冷卻泵電動機均停止,而KH2斷開則隻(zhī)停止冷卻泵電動機。這就是說,線路原來功能(néng)和保護全(quán)部都有。
這個改造方案中西門子LOGO!230RC占用原來變壓器的位(wèi)置,另外在控製箱的外殼增加了(le)一個工作指(zhǐ)示燈(dēng)和二個(gè)故障指示燈,其餘均為原來型號的元器件(jiàn),用PLC取代原(yuán)來的控製線路。在PLC外圍(wéi)利(lì)用(yòng)三(sān)個(gè)接觸器常開輔助觸點接通三個工作指示燈,KM1吸(xī)合,則EL1工(gōng)作指示燈亮;KM2吸合,則EL2工作(zuò)指示燈亮(liàng);KM3吸(xī)合(hé),則(zé)EL3工作指示燈亮;KH1動作,主軸電動機和冷卻泵電動機均(jun1)停止(zhǐ),EL4工作指示燈亮;KH2動作,冷卻泵電動機停止,EL5工(gōng)作指(zhǐ)示燈亮.對原來控製箱基(jī)本上沒有(yǒu)什麽改變,也增加電(diàn)動機工作指(zhǐ)示燈和故障指(zhǐ)令燈,符合廠家的設計要求(qiú)。
改造過程全部利(lì)用原來型號的元器件,對接觸器線圈的工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓由原來的110V,變成220V,照明指示燈(dēng)的工作電壓(yā)由原來的24V變成220V,工作狀態指示燈(dēng)的工作(zuò)電壓由6V變(biàn)成220V,這(zhè)樣做的目的省去一個機床控製變(biàn)壓器(qì),也便於統一(yī)管理後備元(yuán)件。
五、完成接線(xiàn),上電試機
與廠家的(de)技(jì)術(shù)人員確認,按改(gǎi)造後電氣原理圖接好線,然後進行試機,符(fú)合(hé)廠家(jiā)設計(jì)要求。本改造方(fāng)案也比較經濟,改造(zào)過程使用一個西門(mén)子(zǐ)LOGO!價值(zhí)500,三個接觸器價值100,六個指示燈價值20,再加上導線若(ruò)幹,價值100,總的成本在1000以下。經過一個時間運行,車床動作穩定,故障基本上也沒有了,達到了設計要求。
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