P110套管(guǎn)特殊(shū)扣密封麵(miàn)細小裂(liè)紋分析
2019-1-14 來(lái)源:北京隆盛泰科石油(yóu)管科技有(yǒu)限責任公司 作者:強 淵,李昱坤,巨金偉,武 紅
摘 要(yào):在P110套管螺紋加工時發現(xiàn)特殊扣套管密封麵存在細(xì)小裂紋,通過外觀和金相分析、宏觀和微觀斷口形貌觀察、能譜(pǔ)分析,發現裂紋缺陷處(chù)存在(zài)非金屬夾雜物。結果表(biǎo)明,組(zǔ)織中存在非(fēi)金屬夾雜物是造成該套管有(yǒu)細小裂紋的主要原因,冬天軋製過(guò)程中前端冷卻速度過快,使非金屬夾雜(zá)物拉(lā)長、破(pò)碎(suì),最終產生(shēng)細小(xiǎo)裂(liè)紋(wén)。指出,螺紋加工後能(néng)夠對端部缺陷部(bù)分進行切除;對(duì)特殊性能要求(qiú)的油(yóu)套管可適當控(kòng)製金屬夾雜物的級別;在冬天軋製的過程中,在軋機的前端裝加熱器,可緩解管坯前端過多的溫度降低,減少變形抗力和裂紋出現。
關鍵(jiàn)詞:套管特殊扣;細小裂紋;非金(jīn)屬夾(jiá)雜物;密封麵
某管(guǎn)廠在生產Φ114.3mm×8.56mm R2 P110 鋼級特殊扣套管加工過程中,扣型密(mì)封麵產生細小裂紋(圖 1),給生產造成了(le)嚴重的損失。管端體內存在3~5mm長的小裂紋,圓周上其他位置也存在類似裂紋。
1、裂紋(wén)分析
1.1 取樣
對(duì)有細小裂紋的螺紋端,按照標準(zhǔn) QJ 2136.3-91[2]要求(qiú)取化學、力學(xué)和金相樣。
1.2 理化分析
在 ARL 4460 直讀光譜儀(yí)上按照 ASTM A751-2008 標準進行化學成分分析(表 1)、力學(xué)檢驗(表2),檢驗結果與P110采購協議相符,也符合API 5CT中對P110鋼(gāng)級的相(xiàng)關規定(dìng)。
1.3 金相分析
采用 MEF3A 金相顯微鏡、MEF4M 金相顯(xiǎn)微鏡及圖像分析係統,試驗方法(fǎ)參考 GB/T 13298-1991、GB/T 6394-2002標準[3-4]。
1.3.1 高、低(dī)倍檢驗
由(yóu)於(yú)特殊扣密封麵車削部位(wèi)相當於正常管(guǎn)體壁厚的中間位置,常(cháng)規熱軋工序(xù)沒有造(zào)成內部(bù)細小裂紋的可能,所以初步懷疑是夾渣物所致(zhì)(圖2)。
對橫(héng)向截麵進行高倍分析,表(biǎo)麵裂紋是斜向(xiàng)的,並非是垂直於軸線(xiàn)方(fāng)向,而且長短不一,所以是非應力差形成的細小裂(liè)紋;此(cǐ)外在同一截麵上(shàng)還發現了類似細小裂紋(圖
3)。縱向細(xì)小裂紋(wén)沿軋製方(fāng)向有明顯的延展(zhǎn),基本與軸向平(píng)行,類似(sì)夾雜物缺陷(圖4)
1.3.2 金相分析
由圖5可以看(kàn)出,該細小裂紋最長約為5mm,深度最深處約0.08mm,組織是回(huí)火索氏體,未發現裂紋兩邊存在明顯的脫碳或氧化層,說明該細小裂紋不是在熱處理時產生的。
1.4 能(néng)譜分析
在TESCAN VEGAⅡ掃描(miáo)電鏡(jìng)上,利(lì)用XFORDINCA 360能譜分析儀,對金相分析樣品斷口附近不同區域非金屬物質進行了能(néng)譜分析,掃描電鏡照片如圖6所示,能譜分(fèn)析(xī)結果見表
3、表4。
對試樣裂紋處進行能譜分析,分析結果為(wéi)鋁酸鈣夾雜物,其夾雜物形態與缺(quē)陷相貌一致,根據能譜分析,進一步確認夾雜物的成分(fèn)是C類矽酸鹽夾(jiá)雜(zá)。上述表明該批次管料可能(néng)存在夾雜(zá)物缺陷(xiàn),而由於是連鑄坯料,進廠時無法驗收夾雜物(wù)。2 分析與設(shè)備改進驗證(zhèng)取一根P110光管,從兩端各取1 000mm,在(zài)車床上(shàng)剝皮試驗,每次進刀 0.05mm,加工長度 600mm,再進刀到3mm的時候發現一端出現細小(xiǎo)裂紋,細小裂(liè)紋均在(zài) 300mm 之(zhī)內[5];另一端加工(gōng)過程中均未出現細小裂(liè)紋。由此可(kě)見細小(xiǎo)裂紋是產生在(zài)一端,且可能是在先變(biàn)形的一端,該端由(yóu)於(yú)冬天溫度降低(dī)過多,變形抗(kàng)力(lì)大(dà),最終出現細小裂紋。為了驗證判斷的準確性,取同爐號管坯相(xiàng)同的軋製工藝與設備重新生產同規格的光管,在軋(zhá)製機前端加裝800mm長的加熱器,溫度控製在1 200℃,試軋製20支,隨機取 3 支頭尾取樣進行扒皮試驗,均無細小裂紋出現(xiàn)。由此(cǐ)可以證明,在寒冷(lěng)的冬(dōng)季穿孔後的管坯前端降溫速度過快,變形抗力增大,容易使材料內部的(de)非(fēi)金屬夾雜物變形,造成缺陷隱患。3 成因分析及風險評估:
1)綜合上述(shù)分析結果,該裂(liè)紋(wén)為原料中鋁酸鈣夾雜物,由於原材料為連鑄(zhù)坯,未進行非金屬夾雜(zá)物檢驗。非(fēi)金屬夾雜物在熱軋生產時受到縱向軋(zhá)製受力拉長(zhǎng),其形(xíng)貌變為螺紋方向的線性缺陷[6]。
2)針(zhēn)對端部發現缺陷比例較大的情況,初步分析為:鋼管在淬火時,靠近內噴噴頭端因水量較大、溫度較低,線性夾雜物發(fā)生了延伸擴展。這同時印證了(le)細小裂紋(wén)並非在鋼管內外表麵,而是(shì)在(zài)芯部(bù)。同時,由於管體部分水量較小,冷卻速度相較慢(màn),未出現細(xì)小夾雜物擴展的情況(kuàng)。
3)從金(jīn)相檢查看出,該細小裂紋最長約為5mm,深度最深(shēn)處約0.08mm,而鋼管探傷等(děng)級為L2,即刻傷深度0.43mm,因此該缺陷深度遠小於超聲波報警值(zhí),且由於在芯部,磁粉(fěn)也無法(fǎ)檢出。
4)針對端部發現的缺陷情況,在切除後,能夠有效保證對端部缺陷部分的去除。
5)再次軋製該(gāi)規(guī)格的管子一批,在軋製前端裝加熱器,使先進軋機(jī)的一端加熱 2min 再軋製,分 3組進行扒皮試驗,發現(xiàn)無類似的細小裂紋出現,進(jìn)一步明確了(le)產生細小(xiǎo)裂紋的原因。
4 、結論
1)由於(yú) API 5CT 中未對非金屬夾雜物有要求(qiú),該(gāi)產品各項力學性能指標、水壓試驗及探傷檢測均無異常,因此基本判定該缺陷(xiàn)對鋼管產品質量無明顯影響。此(cǐ)外,P110鋼級產(chǎn)品為非抗H2S腐蝕產品(pǐn),因此不存在抗腐蝕性能的影響。同時,由於螺紋加工後能夠對發現缺陷的部分(fèn)進行切(qiē)除,所以可能存在的肉(ròu)眼可見的細小(xiǎo)缺(quē)陷不會對特殊扣密封和連接性能產生影(yǐng)響。
2)建議API 5CT對特殊性能要求的(de)油套管可(kě)適當控製非金屬夾雜物的級別。
3)建議在冬天軋製的過程中,在軋機的前端裝加熱器,緩解(jiě)管坯前端過多的溫度降低,減少變(biàn)形(xíng)抗力。
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