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搖(yáo)臂鑽床主軸控製係統設(shè)計
2022-6-10  來源: 湖南瀟湘技師學院、湖南九(jiǔ)嶷職(zhí)業技術學院  作者:申運

     摘要:本文設計采用變頻器對搖臂鑽床的主軸進行改造,在零件加工(gōng)過程中可實現一鍵換速操作,節約了操作時間(jiān)提高了加工效率(lǜ)。通(tōng)過對水泵廠搖臂鑽床設備進(jìn)行改造,獲得良好的使用效果(guǒ),有(yǒu)很強的實用價值。

     關鍵詞:變頻器;控製係統設計;可調電位器

     湖(hú)南永盛泵業(yè)有限公司購買了沈陽中(zhōng)誼 Z3040 型搖臂鑽床對水泵的泵體及端蓋進行鑽孔與攻絲加工。使用一段時間(jiān)後出現主軸變速箱內齒輪出現頻繁打(dǎ)齒(chǐ)的現象,且(qiě)每次更(gèng)換新的齒輪後工作不到(dào)一個月時間(jiān)就出現(xiàn)損壞的情況。受永盛(shèng)泵(bèng)業有限公司委托,由電工技能大師(shī)工(gōng)作室負責對該機床進行改造(zào)設計。就主軸頻繁打齒問題進行探索並解決了主軸頻繁打齒故障。

     1、企業對該搖臂鑽(zuàn)床主軸變速方式提出的要求

    (1)對該鑽床改造後仍能滿足基本(běn)的鑽孔、攻(gōng)絲要求。
    (2)解決主軸變速箱頻繁打齒的問(wèn)題。
    (3)解決加工(gōng)過程中的快速換擋問題,方便(biàn)轉(zhuǎn)速調整且操作簡單。
    (4)需要配置有主軸速度顯示功能。

     2、搖臂鑽床主軸箱齒輪損壞原因分析
 
     查閱相關資(zī)料搖臂鑽床(chuáng)主軸箱齒輪損(sǔn)壞的主要原因有:齒輪質量不(bú)佳,進行(háng)過大負荷鑽削,及主軸未停穩就進(jìn)行換擋操(cāo)作。了解到操(cāo)作人員的工資是以計件的方式計算,通過仔細觀察操作員操作過程,發現操作員每次在鑽孔與攻絲切換時需要進行換擋(dǎng)操作;且機器未停穩就開始操作換擋手柄進行換(huàn)擋。工人為了提(tí)高加工數量在進行攻絲時選擇高速攻絲,操(cāo)作員在絲錐(zhuī)的四分之一(yī)處纏繞(rào)銅線來限製螺紋的深度。通過觀察銅(tóng)線(xiàn)與工件的距離來停車,當銅絲快接近工件時立刻改(gǎi)變主軸的方向實現退刀。

     在(zài)排除齒輪質量不佳(jiā)、與過(guò)大負荷鑽削等(děng)原因(yīn)後。主軸箱齒輪損壞(huài)的原因可以鎖定為:機器未停(tíng)穩就進行換檔操(cāo)作導致齒(chǐ)輪打齒,最關鍵(jiàn)的是在攻絲操作時對主軸進(jìn)行頻繁快速正反轉操作導(dǎo)致主軸箱齒輪衝(chōng)擊過大、齒(chǐ)輪負荷過重導致主軸箱齒輪損壞。

     3、Z3050搖(yáo)臂鑽床主軸控製(zhì)係統設計
  
     3.1 解決頻繁打齒的辦(bàn)法
  
     操作工(gōng)操(cāo)作主軸換向的速度非(fēi)常快,尤其是在對盲孔進行攻絲的階段主(zhǔ)軸由正轉到反轉切換的速度非常快;齒輪箱(xiāng)內部有很明顯的齒輪衝擊聲音。齒(chǐ)輪(lún)在換向的時候(hòu)負荷非常重,按(àn)此(cǐ)思路(lù)去探索問題的解決辦法。

      在空車狀態我們嚐試在換向(xiàng)的時候刻意先讓主軸完全停止下來,再改變主軸的方向。發現(xiàn)主軸齒輪箱內部的(de)異響變弱。解決問(wèn)題的重點(diǎn)就是在換向的時候讓主軸以製動的方式停機。
  
      變頻器(qì)既能實現主軸電機的無極調(diào)速,也能實現有“檔位”的變速(sù)。設置變頻器加、減(jiǎn)速時間可實現電機平穩地加減速與停車,從(cóng)而可減(jiǎn)小電機在快速換向時對主軸箱的衝擊。最終選用變頻器來驅(qū)動主軸電機,解決主軸頻繁(fán)打齒的問題。
  
      3.2 根據工藝要求確立主軸控(kòng)製方法
  
      在與(yǔ)操作者及工廠技術人(rén)員溝通後得知:根據(jù)工序此台設(shè)備在加工零件時(shí)需要(yào)先鑽孔然後在鑽好孔(kǒng)的基礎上再進行攻(gōng)絲(sī)。在鑽孔與攻絲的的過程中需要切換機械檔位(wèi)操作麻煩。希望能夠隻進行一次裝(zhuāng)夾,通過更換鑽頭及絲錐實現鑽孔與攻絲。在鑽孔與攻絲的(de)切換過程中能實現快速換擋。
 
      控製方法是(shì)選(xuǎn)定主軸(zhóu)機械(xiè)檔位的某一(yī)檔位進行加工(gōng),采用變頻器對電機進行調速(sù)實現主軸速(sù)度的變化。從而解決在同(tóng)一道工序中(zhōng)不用機械換擋(dǎng)的方式進行泵體零件鑽孔與(yǔ)攻絲加工。
  
      3.3 主軸變頻控製係統設計
  
      根據工藝要求,在鑽孔與攻絲的過程中(zhōng)需要主軸(zhóu)變速 1 次,那麽(me)我們在(zài)改進的時候第一時間想到的是高(gāo)、低速檔位控製。高(gāo)速用於鑽孔(kǒng)、低速(sù)用於攻絲。並且還預留一電位器供其他零(líng)件加工時可以在變速範圍內調整任意轉速。搖(yáo)臂鑽床(chuáng)主軸變頻控(kòng)製係統電路圖如圖 1。

  
圖 1:Z3050 搖臂鑽床主軸變頻控(kòng)製係統原理圖(tú)

      3.3.1 鑽孔與攻絲速度一鍵切換
  
     圖 1 中,采用三菱 FR-E740 4k W 變頻器為主軸電機的調速(sù)控製器,通過三檔旋鈕開關選擇主軸高、低轉速。當旋鈕開關打(dǎ)至左邊 SA1-1 接通,變頻器高(gāo)速旋轉;當(dāng)旋鈕開關打至右邊 SA1-2 接通,變頻器控製電機低速(sù)旋轉。當旋鈕開關(guān)處在中間位置時則變頻器的高、低速度輸入信號均斷開,變頻器的速度(dù)受可調電位器控(kòng)製。變(biàn)頻器頻(pín)率源的選擇與旋鈕開關位置對應表見表 1。

表 1:變速旋鈕位置與變頻器頻率源選擇(zé)
  
 
  
     當主軸(zhóu)換向操作手柄打至左邊 SQ1 接通變頻器端子 SD 與 STF接通(tōng)變頻器控製電機正向轉,當主軸方向手柄打至右邊 SQ2 變頻器端子 SD 與(yǔ) STR 接通變頻(pín)器控製電機反向旋(xuán)轉。

     3.3.2 主(zhǔ)軸無極調速


圖 2:轉速顯示儀表

 
   
圖 3:控製電箱安裝位置圖

     因變頻器設置為外部多段速控製(zhì)模式時,高低(dī)速端子信(xìn)號(hào)權限高於模擬量輸入。所以當三檔旋鈕 SA1 打至中(zhōng)間(jiān)位置(zhì),高速與低速端子輸入信號均斷開。變頻器的頻率高低受模擬量輸入端子電位高低控製,模擬量輸入電位(wèi)越高則電機轉速越高反(fǎn)之則越低(dī)。此種方式適合工藝過程中需要(yào)調整轉速的場合,通過調整(zhěng)調速電位器RP1 可控製主(zhǔ)軸轉速在零(líng)至檔位最(zuì)高轉速之間進行調(diào)整。實現了主軸的無極調速。同時由於(yú)變速旋鈕 SA1 在中(zhōng)間位置變頻器轉速信號就默認受模(mó)擬量控製,可在加工過程中設置任意轉速也為一檔(dàng)位。


圖4 可調點位器

     通(tōng)過變頻(pín)器多(duō)段速控製可對搖臂鑽床主軸轉速(sù)進行有“檔位”變速,並實現轉速一鍵切換。模擬量調速可實現轉速連續變化,實現了主(zhǔ)軸的無極調速增強(qiáng)了主軸(zhóu)加工的適用性。此種方案讓一鍵換速與無極調速並存,讓操作變得更加靈活。
  
     4、主軸轉速顯示功能設計
  
     4.1 主軸轉速檢測裝置
  
     為了在零件加工時選擇合適的轉速,增加了速(sù)度檢測與指示裝置(zhì)。考(kǎo)慮便於安(ān)裝,選擇了 NJK-5002C NPN 三線常開型霍爾傳感器為速度檢測裝置,並配置 90 度安裝支架。

     5.2 調(diào)試

    (1)將變頻器置於外部(bù)控製模式先采用可調電位器對主軸進行調(diào)速,配合操作員的經驗,將主軸調至某轉速範圍(wéi)內,並記(jì)錄高速的頻(pín)率。在進行低速攻(gōng)牙加工時調整電位器至某較低轉(zhuǎn)速,記錄變頻器的運(yùn)行頻率。
 
     確定高低速頻率(lǜ)後將高速頻率和低速頻率的(de)參數全部寫入變頻器。

    (2)變頻器高、低速參數調整。在加工零件時多次測試最後確定鑽孔速度為高速頻率 50Hz1攻絲速度為低速頻率 20Hz。根據現場測(cè)試將頻率整定(dìng)在此範圍可以獲得較好的加工效果(guǒ)。

    (3)變頻器加速時間與減速時間設定(dìng)。配合(hé)操作人員反複(fù)測試,確定變(biàn)頻器,加速(sù)時間 1S,減速時間 0.5S。

    (4)最高頻率設定。因該(gāi)電機的最高工作頻率是(shì) 50Hz 因此將變頻器的參數整定在 50Hz。

    (5)電子限流保護參數設定。查看電動機的銘牌發現其額定電流(liú)為 7.3A,因此我們將變頻器參數整定在 7.5A。

    (6)轉速測試。對基本參(cān)數進行整定(dìng)及基本(běn)功能進行(háng)調試(shì)後對轉速顯示(shì)功能進行測試(shì)。通過改變高、低(dī)速檔位並與其他(tā)檔位進行組合對轉速進行記錄如表 2 所示。

 表 2

 
   
     經過測試,轉速表有死區當機械變檔打至某些低速檔位時,機械主軸轉速顯示為零。在操作員處獲得以往經驗(yàn)數據,選擇了變速箱高(gāo)低(dī)速手柄打至高速位置,機械變檔選擇 B 位、Ⅲ檔位置(zhì)。鑽孔轉速為 774r/min,攻絲速度為 
308r/min。

     6、使用效果

   (1)通過 2 年時間的考驗,采用變頻器對(duì)主軸進行控製後主軸箱內(nèi)齒輪未(wèi)見損壞。
   (2)使用變頻器對主軸進行控製實現了鑽孔與攻絲加工(gōng)在(zài)不進行機械變檔的(de)方式下進行轉(zhuǎn)速(sù)的一鍵切換(huàn),通過一次裝(zhuāng)夾實現零件的鑽孔(kǒng)與攻絲加工,提升了加工(gōng)效率。使設備的(de)操作變得簡單。
   (3)因機械檔位改變後主軸轉速調速範圍發生變化,通過加(jiā)裝速度顯示儀表(biǎo)可實時地顯示搖(yáo)臂鑽(zuàn)床(chuáng)主軸的轉速(sù),方便用戶選擇合適的轉速進行零件加工。
   (4)改進後機床操作人員需要一段時間適應機床的(de)性能,同時加工的工藝過程需要(yào)再次監測。
   (5)缺點是:主軸轉速顯示檢測有死區:在主軸實際轉速低於 30r/min 時主軸速度顯示器顯示數值為零。加工過程中當主(zhǔ)軸(zhóu)向下移動後磁鐵超出傳(chuán)感器檢測範圍主軸轉速顯示為(wéi)零,主軸轉速表無法顯(xiǎn)示實際鑽削轉(zhuǎn)速(sù)。在鑽孔與攻絲加工(gōng)時加工的深度還未能實
現孔深度自動控製,這也是後續研究設計的方向。

    通過長時間的測(cè)試驗(yàn)證設計方案可靠有效,改進(jìn)後的鑽床工作(zuò)穩(wěn)定性高、操作便捷(jié)、故障率低(dī),提升了加工效率。根據工藝要求設計多種速度組合選擇,可在相關行業與領域進行推廣。





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