摘要(yào): T6925 /1 落地數(shù)顯鏜銑床主軸Ⅰ軸與Ⅱ軸之間齒輪產生噪聲大,經過檢測,主軸箱內部件損毀嚴重,必須對主(zhǔ)軸箱進行大修。闡述主軸箱大修過程中機械部件安(ān)裝與調試,出現(xiàn)的問題及處理方法。
T6925 /1 落地數顯鏜銑床是(shì)一台普通型臥式鏜床,X 軸( 立柱) 17 000 mm、Y 軸( 主軸箱(xiāng)) 6 000 mm、Z 軸( 滑枕) 1 500 mm、W 軸( 鏜杆) 1 500 mm。由(yóu)於設備(bèi)役齡(líng)已超過25 年。目前主軸箱內各部件運轉情況(kuàng)不佳,主軸箱內個(gè)別齒輪、軸承、電磁離合器磨損嚴重,有較多部(bù)件必須進行更換,因此決定對主軸箱進(jìn)行大修。
1 、主(zhǔ)軸箱(xiāng)故障現象
主軸共有(yǒu)4 個擋位,經常使用Ⅲ擋。主軸在升速過程中有丟轉現象,加工工件過程中主軸有時自動停車故(gù)障。
主(zhǔ)軸經常在Ⅲ檔位置(zhì),主軸75 kW 直(zhí)流驅動電動機升速,但主軸轉速有(yǒu)時始終在一個速度轉速下運行,轉速肉眼很(hěn)難辨別升速。分析原因: 是(shì)否主軸變檔有故障。查找變(biàn)速4 個檔位(wèi),變檔油壓正常(cháng),變檔時齒輪齧合動作正確,變檔無故障。進一步查找,發現75 kW直(zhí)流電動機與(yǔ)主軸Ⅰ軸之間聯軸器內部有異常響聲,初步判斷聯軸器內部(bù)有故障。拆下直流電(diàn)動機,發現Ⅰ軸端上的聯(lián)軸器定位鍵已經滾鍵,Ⅰ軸上鍵槽已損壞,同時聯軸器上的鍵槽也已損壞。
由於T6925 /1 鏜(táng)銑床加工產品任務繁(fán)重,處理方案是: 在Ⅰ軸已壞鍵槽180°位置重新加工一個鍵槽,磨削Ⅰ軸上固定聯軸器位置,根據Ⅰ軸尺(chǐ)寸,重新配製一個聯軸器。
由於原始設計(jì)問題,Ⅰ軸外(wài)端麵上未加工拔卸孔(kǒng)。在拆卸主軸Ⅰ軸時,在Ⅰ軸端麵上焊接一個M12 螺栓,再(zài)用拔卸器,將Ⅰ軸整體拔出。拆卸Ⅰ軸上24 × 5mm 齒輪時,由於(yú)聯接(jiē)的(de)比較緊,因(yīn)此用油(yóu)壓機將(jiāng)齒輪卸下。
加(jiā)工完聯軸器後,安裝Ⅰ軸齒輪時,由於齒輪與Ⅰ軸過盈配合(hé)。將齒輪、Ⅰ軸聯(lián)接部(bù)位用細砂紙反複砂磨,不能將齒輪安裝到位,因此決(jué)定將齒輪加熱安裝。由於經驗不足,用氣割火焰在齒輪上方烘烤,因齒輪(lún)受熱不均,齒輪未能安裝到(dào)位,還有受阻部位(wèi)。因此決定用小型80 t 油壓機點壓,將齒輪壓到位。
在未檢查Ⅰ軸軸徑跳動(dòng)、齒輪齒頂跳動及齒輪端(duān)麵跳動情況下,將Ⅰ軸係安裝完畢。當主軸(zhóu)旋轉過(guò)程(chéng)中,發現在Ⅰ軸與Ⅱ軸齒輪之間有“咯、咯、咯”間斷金屬撞擊聲音,速度越高聲音越大。由於鏜銑床任務較重,決定先加工產品,準備好更換主軸Ⅰ軸係所有部件後,再對主軸箱進行一次大修。
出現(xiàn)金屬撞擊聲音原因分析: ①在安(ān)裝Ⅰ軸上齒輪時,不能用火工烘烤齒輪,因為用火工烘烤,溫度控製不準,容易造成溫度過高,改(gǎi)變了齒輪材質,嚴(yán)重影響部件使用壽命,同時(shí)也造成不必要的(de)損失。②Ⅰ軸上齒輪屬於變位(wèi)齒輪,要求Ⅰ軸(zhóu)與Ⅱ軸齒輪咬合(hé)緊密,跳動很(hěn)小,用(yòng)小型80 t 油壓(yā)機點壓,控製不住齒輪安裝定位精度。③安裝精度高的齒輪、軸承等部件,可以用特殊加熱設備,如: 軸承智能加熱器; 或安裝件與(yǔ)潤滑油同時加熱辦法(fǎ),潤滑油溫度可(kě)加熱到230 ℃左右,讓被(bèi)安裝件膨(péng)脹到一定尺寸後,即(jí)可安裝到位(wèi)。
2 、主軸(zhóu)箱大修前檢測
( 1) 主軸Ⅰ 軸箱體上內側軸承定位孔尺寸(cùn)Ф140 + 0. 09+ 0. 07mm,外(wài)側軸承定(dìng)位孔尺寸Ф140 + 0. 06+ 0. 04 mm,均超出軸承配合公差要求。分析原(yuán)因,Ⅰ軸長期在高速(sù)1 800 r /min 旋轉,造(zào)成Ⅰ軸兩端軸承定位孔磨損(sǔn),軸承外環旋轉(zhuǎn),引起Ⅰ軸徑向跳動超(chāo)差,致使(shǐ)Ⅰ軸與Ⅱ軸齒輪(lún)齧(niè)合不(bú)好。
( 2) 主軸Ⅰ軸上24 × 5 mm 齒輪齒頂跳動0. 22mm,端麵跳動0. 10 mm,軸徑跳動0. 02 mm,齒輪齒麵發生敲擊性點蝕(shí)研損。分析原因是(shì): 用小型80 t 油壓機點壓齒輪,控製不住齒輪安(ān)裝定位精度(dù),造成Ⅰ軸齒輪齒頂跳動嚴重超(chāo)差。將主軸齒輪調到4 檔(dàng)位置,扳動Ⅱ軸齒輪,發(fā)現在Ⅰ軸與Ⅱ軸之間齒輪一周內有一硬點存在,必須用力,才能扳過此點。
( 3) Ⅱ軸上齧合59 × 5 mm 齒輪,齒(chǐ)麵也發生(shēng)齒(chǐ)麵點蝕(shí)損壞現象,Ⅱ軸軸(zhóu)徑跳動0. 05 mm,齒(chǐ)輪齒頂跳動0. 05 mm,Ⅱ軸齒輪接觸不好。
( 4) 主軸Ⅲ軸檢查正常。Ⅲ軸軸徑跳動0. 02mm,齒輪跳動0. 05 mm。Ⅲ軸是花鍵軸,Ⅲ軸內側軸承支架脫開鬆動。
( 5) Ⅳ軸檢查發現箱體內(nèi)端軸承保持(chí)架鬆動,間隙變大。
( 6) 檢查中發現鏜杆、滑枕無手動進給。
( 7) 鏜杆、滑枕移動運行不均,有(yǒu)竄動(dòng)。
( 8) 滑枕移動時(shí)反映速度慢,有時正反來回點動後,移動正常。更換部件準備期定為1 個月。
3 、處理方案
( 1) 針對主軸箱箱體(tǐ)軸孔超(chāo)差,因(yīn)現場沒(méi)有可以加工主軸箱箱(xiāng)孔尺寸及保證精度的設(shè)備,決定在軸承外徑鍍金屬鉻,補償軸承安裝尺寸鏈。
( 2) 更換Ⅰ軸、24 × 5 mm 齒輪、1 套聯軸器、兩端軸承(chéng),在Ⅰ軸外端麵加工一個M16 拔卸孔。
( 3) Ⅱ軸59 × 5 mm 齒輪,用角向砂輪機安裝細砂輪片打磨,修複齒麵。
( 4) 更換Ⅲ軸、Ⅳ軸軸承。因Ⅳ軸(zhóu)軸承定位(wèi)端(duān)蓋被主軸箱尾部壓住,更換軸承,需解體主軸箱與主軸箱尾部。
( 5) 解體鏜杆及滑枕手動進給係統,修複手動進給機構。
( 6) 解體鏜杆及滑枕傳動係統。檢查鏜(táng)杆、滑枕(zhěn)傳動絲杠、絲母配合間隙,如(rú)果絲母與絲杠配合間隙超差,則需將鏜杆、滑枕絲杠在(zài)車床上修複間隙後,再檢修加工兩套絲母副。
( 7) 滑枕移動的7. 5 kW 直流電動機運轉正常,但有時滑枕不移動。滑枕傳動係統: ①滑枕與鏜杆移動共用一套驅動裝置6RA27; ②滑枕與鏜杆變速共用2套電磁離合器———Ⅰ檔與Ⅱ檔,型號為DLM3 - 25,標配是(shì)花鍵; ③鏜杆與(yǔ)滑枕選擇電磁(cí)離合器,型號為DLM3 - 40,標配是花鍵。
檢查: 滑枕與鏜杆移動共用(yòng)一套驅動裝置6RA27,鏜杆移動正常,說明驅動裝置6RA27 工作正常。滑枕與鏜杆變速共用2 套電磁離合器———Ⅰ檔與Ⅱ檔,鏜杆運轉正常,說(shuō)明Ⅰ檔與Ⅱ檔離合器正常。測量選擇(zé)滑枕(zhěn)、鏜杆電磁離合器電壓為+ 21 V 偏低,重新檢修及調整+ 24 V 電源後,滑枕移動稍有好轉,但故障仍(réng)然出(chū)現。
用萬用表檢查電阻阻值一致,但用(yòng)大一點螺絲刀(dāo)檢查4 套離合器,發現選擇滑枕離合器電磁磁力偏小(xiǎo)。當選擇滑枕離合器得電時(shí),用螺絲刀能(néng)撬動(dòng),其(qí)他3 套離合器吸力較大。說明此套離合器內(nèi)部有(yǒu)故障,處理方案是更(gèng)換選擇滑枕(zhěn)離合器。
4 、主軸箱拆卸過程中出現的問題
( 1) 主軸Ⅰ軸上24 × 5 mm 齒輪已(yǐ)打掉一(yī)個齒,斷麵現(xiàn)象不(bú)是一次斷裂,斷麵中間有一條(tiáo)橫向裂縫。通(tōng)過斷麵裂痕分析原因: ①是否原(yuán)有材質鍛件存在隱患;②齒頂端跳嚴重超差,齒輪受力不均(jun1),由於撞擊將齒撞掉(diào),分析原因是後者。
( 2) 解體鏜杆及滑枕(zhěn)手動進給係統(tǒng),發現固定進給手輪齒輪組彈簧內卡已損壞,造成(chéng)手輪進給有時齒輪(lún)卡不到合適(shì)位置,造成手(shǒu)輪不能使用(yòng)。重(chóng)新更(gèng)換彈簧內卡後,手輪使用功能正常。
( 3) Ⅱ軸軸(zhóu)承外(wài)圈與端蓋未接觸,通過測量間隙(xì)為(wéi)3. 9 mm。為了防止出現(xiàn)部件損(sǔn)毀故障,重新加工(gōng)一個外徑Ф160 mm、內徑Ф128 mm、厚3. 9 mm 的墊圈,消除間隙,保證Ⅱ軸(zhóu)係運轉正常。
5、 安裝及技巧(qiǎo)
( 1) 鏜杆、滑(huá)枕絲(sī)杠、絲母研配: 鏜杆、滑枕絲(sī)杠、絲母有磨損(sǔn),在車床(chuáng)上重新對兩根絲杠梯形螺紋進行精加工(gōng)。大約單邊去掉0. 10 mm 左右,達到(dào)標準(zhǔn)後,再根據絲杠尺寸修理前、後對合的(de)銅螺母,調整(zhěng)好絲杠(gàng)、絲母間隙後把緊。
( 2) Ⅰ軸係安裝: 主軸Ⅰ軸係有1 根軸、2 個軸承(chéng)、1 個24 × 5 mm 齒輪。因為Ⅰ軸(zhóu)齒輪與Ⅱ軸齒輪齧合精度高,因此安裝時要小心謹慎(shèn)。
由(yóu)於主軸箱箱體本(běn)身已磨損,通過(guò)之前測量固定Ⅰ軸內側軸承箱(xiāng)體軸承(chéng)孔圓度超過0. 09 mm,外側箱體軸承孔圓度為0. 07 mm,但不是橢圓。因此將兩套軸承外表麵各鍍一層金屬鉻後,重(chóng)新在磨床上磨圓。安裝時,兩套軸承重新與箱體(tǐ)研配,使其接觸均勻,保證其(qí)有足夠緊力。
由於Ⅰ軸與24 × 5 mm 齒輪是(shì)過盈配合,過盈配合量(liàng)應在0. 15 ~ 0. 02 mm 內。將軸和齒輪接(jiē)觸部位用細砂紙研磨後,用兩(liǎng)根銅棒均勻敲擊齒端,將齒輪敲(qiāo)擊到應有位(wèi)置。
先將Ⅰ軸內(nèi)側軸承安裝到位,再用銅棒敲擊Ⅰ軸係外(wài)側軸承(chéng),使其均(jun1)勻受力,並保證整體平穩運行,不能發(fā)生偏移。敲擊(jī)到位後(hòu),再用銅棒上下、前後(hòu)敲擊(jī)Ⅰ軸(zhóu)外端麵,保證兩套軸承內部有初始間隙。將Ⅰ軸側(cè)聯軸器安裝好,用手扳動聯軸(zhóu)器,保證帶動主軸整套(tào)齒輪齧合(hé)輕鬆,受阻力達到最小狀態。
( 3) 滑枕絲杠安裝: 滑枕絲杠(gàng)與滑枕齒輪箱相接,中間有(yǒu)連接方鍵,對孔較難。如果先將滑枕絲杠末端傳動(dòng)裝置與滑枕側壁連接固定好後,再對應(yīng)絲杠前端與齒輪箱連接,用管鉗子扳動絲杠,很難將絲杠前端與齒輪箱(xiāng)連接好。辦法(fǎ)是將滑枕絲杠前端與齒輪(lún)箱先連接好,再固定滑枕絲杠末端(duān)傳動裝置,這樣安裝,方便正確快捷(jié)。
( 4) 鏜杆絲杠(gàng)安裝: 鏜杆絲杠在鏜杆內部,前端是(shì)支撐軸承,軸承外圈斜角度(dù)大(dà),為了方便安裝。安裝鏜杆(gǎn)絲杠方法是(shì): 先將(jiāng)絲杠(gàng)傳動(dòng)裝置連接調整好間隙,整套傳(chuán)動(dòng)裝置固定到位後,直接用管鉗子旋轉絲杠末端,直至發現鏜杆前端有移動,說明鏜杆絲杠(gàng)前端軸承已經鑲嵌到軸(zhóu)承座內。而(ér)如果先安裝絲杠前端軸承(chéng)進入軸承座內,則很難安裝到位(wèi)。
6 、安裝過程中(zhōng)出現的故障
( 1) 主軸C1000964 推力軸(zhóu)承安裝太緊(jǐn): 推力軸(zhóu)承第(dì)一次整體安裝(zhuāng)到位後,發現用手板動Ⅱ軸齒輪時,板不動。主軸推力軸承前後總共有4 套軸承,軸承之間應留(liú)有0. 02 mm 間隙(xì)。如果將推力軸承調整過緊,造成主軸旋(xuán)轉受阻。因此重新調整、敲擊推力軸承、配合軸承及連接部件,間隙調到適當。扳動Ⅱ軸齒輪時,主軸跟著旋轉,並(bìng)且有一定的慣量,擰緊、壓緊螺釘後,主軸旋轉較為輕鬆為止。
( 2) 鏜杆製動離合器冒煙損壞: 主(zhǔ)軸箱大修後,出(chū)現(xiàn)鏜杆製動離合器發熱,最後出現冒煙現象。查找原因: 鏜杆與滑(huá)枕驅動裝置是一套6RA27,要求鏜杆動,滑枕固定製動; 滑枕動,鏜杆製動。鏜杆與滑枕製動通過本身安裝的電磁(cí)離(lí)合器DLM3 - 25A 製動,位置(zhì)相(xiàng)鄰,都在主軸箱末端。由(yóu)於主軸箱大修過程中,連接製動(dòng)的電磁離合器線號未綁緊,造(zào)成線號脫落。安裝時將鏜杆與滑(huá)枕製動電磁離合器接線連接錯誤(wù),造成鏜杆移動時鏜杆製動,滑枕移動時滑枕製動故障。同時7. 5 kW直(zhí)流電動機運轉(zhuǎn)聲音沉悶,電磁離合器內摩擦片受磁力作用相互摩擦發熱,因此離(lí)合器出現冒煙故障。重新更換電磁離合器,正確連接接線後,故障排(pái)除。
7 、 結語
( 1) 在安裝齒輪時,不能用(yòng)火(huǒ)工(gōng)烘烤,因為火工溫度掌握不準,同時溫度過高改變了齒輪材質,嚴重影響部件使用壽命。安(ān)裝(zhuāng)齒(chǐ)輪也(yě)不能(néng)用油壓機點壓,因為控製不住齒輪走向及精度要求。
( 2) 絲杠、推力軸承安裝時,注意安裝方案的準確無誤,否(fǒu)則會引起(qǐ)不必要的返工。
( 3) T6925 /1 鏜銑床主軸箱大修後,主(zhǔ)軸傳動係統阻力小、噪聲小,達到預期目的。
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