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特種加工機床

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數(shù)控機床特殊故障的診斷分析與(yǔ)處理
2021-6-8  來源: 首(shǒu)都航天機械有限公司  作者:關進良,楊(yáng)春月,張振剛,李術平,劉鬆(sōng)

  
      摘要:針對數控機床某些“特殊故(gù)障”,結(jié)合工作中的維修實例從原理上(shàng)分析引發(fā)特殊故(gù)障的主要原因,總結排查各類(lèi)特殊故障的一般(bān)思(sī)路,並給出相應的解決方案。
  
      關鍵詞(cí):數控機床;特殊故障;維修實例;PMC
  
      數控機床是典型的機電一(yī)體化設備,涉及機械、電氣、液壓、計算機以(yǐ)及自動控製(zhì)等(děng)多種專業,且控製(zhì)過程複雜,這在一定程度上給數控機床的故障(zhàng)診斷增加了難度(dù)。在(zài)種類(lèi)繁多的故障中,有一(yī)類故障不能按照常規思路進行故障診斷,其故障現象往往具有(yǒu)“迷惑性(xìng)”,故障原因有時帶(dài)有一(yī)定的“隱蔽性”,本文稱為特殊故障。
  
      1、具體故(gù)障診斷維修實例
  
      1.1  某數控立式車(chē)床“標頭 SKP”閃(shǎn)爍不停止故障
  
      故障(zhàng)現象:數控立式車床采用 FANUC 0T 數控係統,當選擇編輯 EDIT/ 自動 AUTO 方式時,機(jī)床顯示器出現“標頭 SKP”閃爍不停,無法正常運行,隻有按(àn)下 RESET 鍵後才能切換到其他方式(如 MDI 方式),且其它方式無此故障現象(xiàng)。
  
      故障分析及(jí)解決方案:機床出現(xiàn)“標頭 SKP”閃(shǎn)爍(shuò),一(yī)般(bān)情(qíng)況下,是由於正在通過 RS232 通訊接口進行加工程序的傳(chuán)輸,當程序傳(chuán)輸結束後,機(jī)床即可恢複正常。但此機床(chuáng)的加工程序已(yǐ)經傳輸完(wán)成,根本不處於程序傳輸狀態(tài),又檢查數控係統、計算機和通訊有關的參(cān)數(如波(bō)特率、數據位、停止位等)均正常。排除常見故障原因(yīn)外,再將機床調為 MDI 方式,檢查是否能正常手動輸入程(chéng)序,發現當(dāng)輸入 G 代碼(mǎ)(如 G01)還未(wèi)按下“input”按(àn)鍵時,G 代碼已經被輸入到(dào)係統中,故障原因可能和“input”按鍵有關,隨之(zhī)拆下該數控機(jī)床特殊故障的診(zhěn)斷分析與處理按鍵(jiàn)發現裏麵有水(shuǐ)珠,同時,並測量其電阻值約 95Ω(按鍵處於(yú)常開狀態),接近於“短路”狀態,正常電阻值應趨向(xiàng)於無窮大,接近於“斷(duàn)路”狀態,將按鍵清(qīng)理幹燥後重(chóng)新安裝測試,未出現“標(biāo)頭 SKP”閃(shǎn)爍,故(gù)障排除。為了理清引發故障的根本原因,選擇EDIT/ AUTO 方式,按一下“input”按鍵(jiàn)故障(zhàng)複現(這一現象操作和維護人員均(jun1)很少注意),進一(yī)步驗證了該故障是由於按鍵異(yì)常造成的。

      小結:該故障的特殊之處在於看似屬於通訊故障,實則是硬件故障(按鍵內部進(jìn)水短路(lù)),此類故障比較少見,且迷惑性很大,麵對此類故障,先要清楚造成故障的過程和原理(lǐ),再設法從和故障相關的其他方麵著手,進而找到故障診斷突破口,如此例中,在 MDI 狀態驗證能否正常輸入 G 代碼(mǎ),從而查出“input”按鍵(jiàn)故障。
  
      1.2  某數控車床“方式選擇”故(gù)障
  
      故障現象:該數控(kòng)車床采用 FANUC 0iD 數控係統,開機後方式選擇旋鈕開關失效,無論選擇何種(zhǒng)運行方式,數控係統顯示的都是 MDI 方式,無法正常進行(háng)方式選擇,且無任何報警。
  
      故障分析及解決方案:對於方(fāng)式選擇故障,一般(bān)情況下可考慮以下因素(sù):(1)方(fāng)式選擇開關直接連(lián)接的電纜脫落(luò),故障(zhàng)率占 50% 以上(shàng);(2)方式選(xuǎn)擇開關硬件本身損壞,依(yī)據故障記錄可知,故障率約占(zhàn)40%;(3)其他方麵間(jiān)接引(yǐn)起的此類故障,故障率約占 10%。按照以上分析,首先,拆下機床操(cāo)作麵板,檢查方式選擇開關連接電纜,均無脫落,也沒有虛接。然後又更換新的方式選擇開關,故障仍然複現。
  
      另外(wài),機床沒有任何(hé)報警提(tí)示(shì),給(gěi)維修人員(yuán)帶(dài)來(lái)較大的困難。為(wéi)了徹底(dǐ)查明故障(zhàng)原因,結合 FANUC 係統(tǒng) PMC 和方式選(xuǎn)擇地址(zhǐ)信號控製(zhì)原理,係統處於何種運行方式(shì)主要由地址信號(hào) G43 來控製,具體控製和對應關係見表 1。
  
表 1 方式選擇地址信號
  
    

      根據“無論選擇何種運行方式,係統始終顯示MDI 方式”這一(yī)故障現象,從表 1 可以看出,地址信號 MD1(G43.0)、MD2(G43.1)、MD4(G43.2)、DNCI(G43.5)、ZRN(G43.7)一直都為 0,那麽有一種可能,以上地址(zhǐ)信號沒有 24V 電源供(gòng)給(gěi),這(zhè)種可能也同樣可以造成此故障。現將方式選擇開關分別打到不(bú)同方式,使用萬用表依次(cì)測量開關的接線端子,電壓均為 0V。結合機床相關電氣原理圖,檢查電氣櫃發現(xiàn),有一給方式選擇(zé)開關供(gòng)電的 24V 電源線虛(xū)接,重新緊固後並進行(háng)方式選擇(zé)測(cè)試,機床恢複正常,故障(zhàng)徹底排除。
  
      小結:該故障的特殊之處在於(yú)表麵看似是方式選(xuǎn)擇開關或者(zhě)地址信號控製方麵的(de)故障,其實是電源故障。解決該問題(tí)的關鍵是選擇的 PMC 地址信號控(kòng)製關係,數控機床(chuáng)有時會出現故障現象相同,但故(gù)障原因不同,這就需要維(wéi)修(xiū)人員加強日常學(xué)習,明(míng)白控(kòng)製原理,不斷提(tí)高自身的理論素(sù)養,從“原理”上著(zhe)手解決故障,以不變應萬變,往往會起到事半功倍的效果。

      1.3  某立式加工中心自動執行程序(xù)故障
  
      故障現象:某加工(gōng)中心采用三菱數控係統,在(zài)執行程序“T** M06;G91 G01 X100 F200;M30”過程中,當執行完(wán)換刀指(zhǐ)令後(hòu)出現循環停止(zhǐ)(循環停止按鍵紅燈亮(liàng)),未繼續執行語句 G91 G01 X100 F200,當再次(cì)按下循(xún)環啟動按鍵後又(yòu)能(néng)往下繼續運行程序。

      故障分析及解決方案(àn):該機床采用無機械手自動換刀係統,鬥笠式(shì)刀庫,刀庫(kù)的前進 / 後退以及機床主(zhǔ)軸鬆 / 緊(jǐn)刀均采用氣壓驅動(dòng)。每次隻(zhī)在(zài)執行帶有換刀指令的(de)程序時才出現上述故障,於是,需要先捋(lǚ)清整體換刀流程(chéng)(見圖 1)及相關信號檢測值是否(fǒu)正確,檢查後(hòu)未發現異常。又根據故障現象“再(zài)次按下循環啟動按鍵後又能(néng)往(wǎng)下繼續運行程序”,說明有一種可能是換刀過程中某個步驟異常,在換刀完成(chéng)後又恢複了正常,但(dàn)間接影響了下麵 G 代碼(mǎ)的執行(háng)(可能(néng)是影響了順利執行G 代碼的某(mǒu)一前提(tí)條件)。

      依據這一思路,仔(zǎi)細觀察後發現,當換刀進(jìn)行(háng)到“主軸吹氣”這一步驟時(持續(xù) 2 秒),相應的氣管有漏氣現象,當主軸夾緊刀具後此氣路(lù)控製閥已自動關閉恢(huī)複正(zhèng)常,且換刀流程正確,故障迷惑性較(jiào)大。但是,氣管漏氣(整個機(jī)床(chuáng)氣動係統的一支路)過程中可能造(zào)成了氣動係統壓力瞬間低於壓力傳感器的設定值(很快又得到了恢複),在壓力傳(chuán)感器(qì)檢測異常的瞬間導(dǎo)致了循環停止(zhǐ),當再次按下循環啟動時,因為壓力值已經恢複正常,所以又能往下執行程序。更換新的(de)氣管並(bìng)測試(shì),故障徹底排(pái)除,驗證了上述分析(xī)過程的正確性。
  

圖 1  換刀流程(chéng)
 
      小結:該故(gù)障的特殊之處在於故障現象是程序執行問題,實質上是(shì)換刀(dāo)過程中(zhōng)“遺留”的(de)故障間接影響(xiǎng)了G 代碼的執行,隻有熟悉整個換刀步驟(zhòu)以及每一步信號檢測過程,才能準確進行故障定位。

      2、結語
 
      綜上,排除數控機床特殊故障(zhàng)的(de)一般思路如下,首先,認真觀察故障現象,不放過(guò)任何細節(jiē)(包括詢問機床操作人員),可能某個細節就是解決問題的關鍵。其次,使用常規故(gù)障診斷方法依次排除常(cháng)見的(de)故(gù)障原因,逐步把診斷(duàn)範圍縮小。最後(hòu),既要(yào)深刻理解電氣(qì)控製(zhì)“原理”,又要發散思(sī)維方式,參考“經驗”但不能隻靠“經驗”,分(fèn)析可能引發故障的間接可能和不常見的某些原因,逐步揭開(kāi)故障的“神秘麵(miàn)紗”,消(xiāo)除各種故障的隱蔽性,從(cóng)而順利排除故障。
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