摘 要:近些年,伴隨(suí)著國內、外數控係統的不斷更新,機床(chuáng)的性能和安全(quán)措施(shī)得到了很大的提升,比如安全退刀這一功(gōng)能。但是原有的老式機床沒有數控係統(tǒng)的就很難做到這一個安全(quán)措(cuò)施。以深孔鑽鏜床為例,通過(guò)對 6RA70 係列全數字直流調速裝置(zhì)和數字量輸(shū)入模塊SM331 深刻了解,對其硬件及(jí)軟件的設計(jì)實現機床(chuáng)安全退刀功能。從而降(jiàng)低刀片損壞率、提(tí)高產品的成品率。
關鍵詞:安全退刀;硬件連接;軟件編程(chéng);成品率
1 、原(yuán)因分析
中國一重軋電分廠 18 米深孔鑽車(chē)床是我廠重(chóng)點(diǎn)設備及核電(diàn)加工設備。當機床加工活件時,會因為切屑量過(guò)大、切屑刀(dāo)片磨損嚴重、深孔鑽鏜杆內的(de)鐵屑沒有及時清理出來,導致機床悶刀、刀具幹壞,甚至活(huó)件加工不合格(gé)、影響機床精度,造成設備加工(gōng)精度降(jiàng)低、部件(jiàn)損壞,因此設計(jì)機床安全退刀功能。
2 、理論依(yī)據
根據(jù)原因分析設計安全退刀功能(néng),機床鑽杆旋轉由 6RA70 係列的全數字直流調(diào)速裝置 (6RA7075-6DV62-0) 帶有(yǒu) CUD1 主板(bǎn)(6RY1703-0AA01) 控(kòng)製,使用該主板模擬量(liàng)輸出端子 14/15 或16/17 進行輸出轉矩電壓,通過對模擬量輸入模塊 SM331-AI8*12(6ES7331-7KB02-0AB0)進行硬件組態,將采集模擬量(轉矩電壓(yā))信號轉換成數字量輸入信號。通過 PLC 程序將轉換的數字量(MW1)和我們實驗測量出來的數字量(liàng)組(MW0)進行比較,如果前者比後者大(dà)將執行鑽杆箱向後運行程序,從而使(shǐ)機床安全退刀。
3 、方案設計及設施
3.1 硬(yìng)件連接、功能設置及 SM331 模塊的硬件配置
3.1.1 硬件連接:將 6RA70 係統(tǒng) CUD1 主板的模擬量(liàng)輸出端子16、端子 17 分別與 SM331 的 0、1 通道連接。
3.1.2 6RA70 係統參數設置:對 6RA70 係統 CUD1 主板的模擬量輸出管(guǎn)腳 16 和管腳 17 進行設置:P755 (在模(mó)擬量輸出 2 的輸出值的源)=K042(實際轉矩值)、P756(在模擬量輸出 2 信號接入的(de)方式(shì))=1(接入信號的絕對值)、P758=10、P759(模擬(nǐ)量輸出 2 的偏置)=0。
3.1.3 SM331 模塊量程卡設置:SM331 模塊具有四(sì)個量程卡(每個通道組都有一個量程卡),每個量程卡(kǎ)都可以插(chā)到四個不同位置(A、B、C、D),這些位置(zhì)將指定連接到各個通道組的傳感器,將量程卡的位置設置為 B。備注:位置(zhì) A(熱電偶 / 電阻測(cè)量)、位置 B(電壓)、位置 C(電流 4 線製(zhì)傳感器)、位置 D(電流 2 線製傳感器)。
3.1.4 PLC SM331 硬件配置(zhì)(原有的程序上添加硬件)
3.1.4.1 點開 IM153-1\ 再點開 AI-300\ 選中 SM331 AI8*12BIT模塊,並將其拖入左下麵的第 10 槽中,一個 AI 模塊組態完畢。
3.1.4.2 雙擊模擬量輸入模塊,彈出(chū)模塊屬性畫麵,點擊輸入欄,為每個通(tōng)道定義信(xìn)號類型,將 0-1 通(tōng)道(dào)定義為電(diàn)壓信號,其他通道不參與(yǔ)硬件連接可以定義為其他信號,點擊 OK,完成 AI 模塊組態。係(xì)統將為每個通道定義地址,該處第一通(tōng)道是 PIW352、PIW354...。最(zuì)後(hòu)點擊“保存”,Save and Complice,存盤並編譯硬件組態,完成硬件組(zǔ)態工作。
3.2 軟件編程將 DB 點(diǎn)顯示的數值和實際設置的值進行比較,如果轉(zhuǎn)矩超過設(shè)定的(de)轉矩,將會(huì)執行推刀(dāo)程序,具體(tǐ)程序如(rú)圖 1、圖 2。
圖(tú)1
圖2
3.3 參數表的設定
通(tōng)過實踐論證得出深孔活件主(zhǔ)要兩種料(30B、40A),不同(tóng)料的硬度不同對應轉矩不同,從而通過(guò)選擇旋轉開關 A、B 的位置來設置 MW0 的(de)參數(shù)。根據實踐得(dé)出 30B 材質的鋼 (硬度在 HRC35 左右(yòu))MW0 賦值 W#16#498,選擇旋轉開關 A。40A 材質(zhì)的(de)鋼(硬度在HRC54 左右)MW0 賦值 W#16#757,選擇旋轉開關 B。
4 、改造前後效果對比
4.1 通(tōng)過改(gǎi)造後 5 個月(yuè)效(xiào)果對比(bǐ),刀片損壞量由 70 塊 / 月降到30 塊 / 月,節省刀具費用 1.1 萬元 / 月。
4.2 避免活(huó)件加工最(zuì)後一(yī)道車削工序出(chū)現悶刀現象,導致活件無法達到最終工藝標準的事(shì)故 2 起,減少損失近 90 萬元。
結束(shù)語(yǔ)
經(jīng)過對深孔鑽(zuàn)鏜(táng)床安(ān)全退刀的設(shè)計及改(gǎi)造,運行效果(guǒ)良好。大大的降低刀片損壞率、提高產品的成品率(lǜ)和機床的安全性能。
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