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BFP125 /5 鏜床主軸進給變速係統修理技術研究
2015-10-9  來源:哈鍋鍋爐壓力容器 哈爾濱鍋爐(lú)廠   作者: 陳寶祥 焦文祥 唐嘉序

   
      摘要: 本文針對某進口鏜床出現(xiàn)的使用故障和穩定性問(wèn)題進行維修處(chù)理。通過深層次剖析問題產生原因,同時克服(fú)缺少(shǎo)圖紙資料的困難,創新采用機電結合的方式解決疑(yí)難問題,最終取得了良好效果,為以後同類設(shè)備修理提供技術借鑒和參考。

  
     0 前(qián)言


  
     BFP125 /5 鏜床是哈鍋1975 年引進德國的設備,迄今已經使用40 多年,由於生(shēng)產任務繁重,設備利用(yòng)率較(jiào)高導致設(shè)備的穩定性逐年下降,主要表現是主(zhǔ)軸軸向進(jìn)給和垂直進給(gěi)的(de)變速功能經常發生故障,經過多次修理仍無效。本文記錄了技術攻關過程(chéng),從深層次(cì)剖析,克服缺少圖紙資料的困難,論(lùn)述了本(běn)次技(jì)術攻關的主要細(xì)節(jiē),並對此問題提出了詳細的解決方案。


  
     1 、設(shè)備(bèi)故障的表象


  
     在加(jiā)工端麵垂直進給時,設備缺少很多進給速度量的控製。如果沒有合適的進給速度,選大了就會直接破壞刀具,選小(xiǎo)了就會(huì)造成刀具磨過快(kuài),加工效率相對較低,操作者反(fǎn)映常用的2. 08 mm/min - 10. 4 mm/min 的進給量缺失,而其他進給速度很少用。另外,設備原有的快速進給功能丟失,隻能以較快的進給速度代替,但是加工效率無法提高。


  
     2 、對實際操作和產品加工(gōng)的影響


  
     操作非常複雜和麻煩,並且嚴重(chóng)影響加工(gōng)質量,效率極(jí)低,甚至對有的產品無法(fǎ)實現(xiàn)加工過程(chéng)。以往設備維修時(shí),由於沒有原版圖(tú)紙,因此主要是更換減速箱內的離合器,近幾次在國內定製(zhì)的離合器性能較差,存在剩磁現象,結(jié)合能力(lì)低,經過測(cè)力試驗吸合能力都低於原有的離合器,該脫離時卻又因為剩磁原因不(bú)能(néng)實現(xiàn)完全脫離,安裝到減速箱內時,進給的功(gōng)能常常無法(fǎ)實現(xiàn)。


  
     3 、設(shè)備故障原(yuán)因的分析


  
     3. 1 主軸進給係統簡介
 
     在設備立柱底下有一個負責(zé)主軸進給的變速箱(xiāng),經由雙速電機- 三角帶(dài)傳動,再經過變速(sù)箱內一係列變速齒輪的組合變速,即可將速度和扭矩傳出箱外,再通過箱外的兩個電磁離合器的接通和斷開,就可分別實現(xiàn)主軸的垂直進給(gěi)和軸向進給,為(wéi)了(le)從設(shè)備工作原理上分析故障原因,通過(guò)實(shí)測、查找資(zī)料,總結和分析得出以下幾個控製關鍵點:
 
     1) 該(gāi)電機(jī)為雙速電機,圖紙上標注為M200,可實(shí)現2 級和(hé)4 級的轉速切(qiē)換,功(gōng)率分(fèn)別為4. 2 KW和5. 3 KW。按一般的電機(jī),2 級(jí)電(diàn)機的轉速為3 000 轉左右,4 級的(de)轉速為1 500 轉左右,即是倍比關係;
 
     2) 變速箱變速是靠8 個大小不一的電磁離合器控製的,按箱體內的電磁離合器的排列來看,該變速箱有4 檔軸(zhóu),其中有3 檔軸是帶有(yǒu)電磁離(lí)合器的,其中I 軸(zhóu)有2 個電磁離合器, II 軸有3 個電磁離合器, IV 軸有2 個電磁離合器(qì),單速電機應具有18 種轉速,由於是雙速電機,進給變速按理應有36 種轉速,而實際旋轉(zhuǎn)標牌是35 種,初步判斷可能是像國產機床一樣(yàng)有轉速重合的情況,後經實際了解和計算分析,最高(gāo)轉速是當做快(kuài)速進給使用,在(zài)按鈕站上單獨(dú)有一個按鈕,按表1 其值應該為83. 5 mm/min 左右,在實際測試時,在點擊快速按鈕後,電機先以低速運轉,後來又以(yǐ)高速運轉,但(dàn)電機轉一會就被" 憋停" 了,根據以往(wǎng)經驗判斷,此電機以前就發(fā)生帶不(bú)動負載出現運行故障。經過實際勘查發現使用的電機不是原裝(zhuāng)德國(guó)產品,而是國產電機,並且控製按鈕站的預選旋鈕顯示(shì)轉速有以下35 種,詳見表1。


                                                     表1 進給(gěi)量參數( mm/min)

    
 

     從(cóng)以上數據不難發現,進給速度是從低到高升(shēng)序排列的,並(bìng)且數據排列很多數(shù)據都是倍比關係(xì),比如0. 021 和0. 042,0. 026 和0. 052 等等,由於2 級轉速和4 級轉速基本上是2 倍關係,因此可以初步斷定是電機(jī)在(zài)2 級轉速和4 級轉速在有規律的切換。
 
     3) 按照變速箱內帶有電磁離合器的齒輪排列,按照從(cóng)輸入軸(zhóu)近(jìn)端到遠端的順序,從輸入軸開使,第(dì)I 檔(dàng)軸始端離合器為1,中間為2 ,終端是3; 第II 檔軸始端是4,終端是(shì)5,第Ⅲ檔軸沒有離合器,第IV 檔軸(zhóu)始(shǐ)端是6,中間是7,終端是8 ,則由齒輪齒數比的組合可最終計算出傳動比。
 
     4) 經過仔細的研究,還發現設備的電機級數是從最低預選進給量每3 級變換一次,交替進行,因此0. 021 和0. 042 會是倍比關係。根據從2. 08 mm/min - 10. 4 mm/min 的轉速丟失情況判斷(duàn),應該是電機級(jí)數和預選進給量出現(xiàn)了問題,而快(kuài)速(sù)進給故障應該是減速(sù)比設置出現了問(wèn)題。
 
     5) 在變速情況下,每檔的離合器都是串在一根花鍵軸(zhóu)上,正常運(yùn)行每檔軸上隻能有一(yī)個離合器吸合,如果有2 個(gè)或2 個以上的離合器吸合,在變速(sù)箱內部就會發生各傳動齒輪相(xiàng)互成為負載,就會造成故障或者損(sǔn)壞,電機可能(néng)會發生過載的情況而燒壞(huài)電機,俗稱" 較勁" ,這是問題關鍵。測試辦(bàn)法是斷開從變速箱輸出軸(zhóu)到傳(chuán)動絲杠的聯係,通過預選旋(xuán)鈕預設所有轉速,再通過電機帶動,仍然發現還是有電機帶不動(dòng)的情況發生,無法測試,於是又將(jiāng)電機和變速箱之間的三角帶拆掉,用管鉗子(zǐ)盤動(dòng)輸入軸,在電控(kòng)的情況逐級預選轉速(sù)下測試所有的轉速都有(yǒu)輸出,證明所有的電磁離合器都正常運轉(zhuǎn),但是否存在每(měi)檔軸上有超過一(yī)個的離(lí)合器在吸合或者有該脫開的離合器沒有脫開,需要進一步檢驗。經(jīng)拆開後檢查新舊離合器吸(xī)力對比時將變速箱(xiāng)打開,通過自配簡單電氣線路來(lái)查看,電源插頭(tóu)的針是上(shàng)7,中8、下7 共26個,實際8 個離合器每個2 棵線,應該是16 個,據分析(xī)其餘(yú)的10 個應該(gāi)是備用的,因為每次是3 個離合器供電,每個離合器需要(yào)2 棵線,這樣每組轉速需要6 棵電源線供電,再用6 個鱷魚夾來接線,按照(zhào)推算(suàn)出的轉速應該是哪幾個離合器組合,配(pèi)合殼體上的接線針,測試(shì)時都能吸(xī)合,在(zài)吸合時用螺絲刀撥弄各離合器的(de)摩擦片都很緊,而不應(yīng)吸合的離合器(qì)摩擦片都很鬆,沒有不脫開的(de)現象,經檢查實(shí)際電氣(qì)線路也正(zhèng)常,證明在設備正常使用時變速箱內部也正常。
 
     6) 就目前情況判斷缺失(shī)轉速時(shí)是(shì)電動機帶不(bú)動,在臨界狀態差的並不多(duō),隻要電動機有足夠的扭矩就可以通過(guò)變速箱傳出(chū)轉速。
 
     3. 2 根據實際測量情況和數據分析(xī)結論
 
     1) 變(biàn)速(sù)箱內的所有電磁離合器都能吸合且吸合力量足夠。
     2) 變速箱內的(de)電(diàn)磁離合器沒有剩磁現象,運行正常。
     3) 電氣控(kòng)製上正常。
 
    3. 3 本(běn)次故障解決方(fāng)案的(de)方向
 
    應從減少設備負載上或者是驅(qū)動電機上解決問題。


  
    4 、方案(àn)對比以及最終解(jiě)決方案


  
    1) 設備的負載(zǎi)可以通過大修理刮研(yán)導軌和壓板、重新找正安裝傳動件(jiàn),提高(gāo)安裝精度來實現,而對此項修理(lǐ)需(xū)要很長時間,容易耽誤生產,修後也可能達不到預期效果。從目前設備狀態看機械部分確(què)實存在(zài)一定阻力,但是從設備使用情況來看,各(gè)部分間隙(xì)和阻力不會很大。
 
     2) 如果更換電(diàn)機,重新選一個功率更大的雙(shuāng)速電機應(yīng)該能解決問題,隻是(shì)在機械連接(jiē)上改一下安裝法蘭和聯軸器,其他(tā)都不需要改動,這樣改造過程比較(jiào)快,不會耽誤生產。
 
     3) 本次決定重選電動機(jī),也(yě)是雙速電機,2級轉速和4 級轉速(sù)的,功率(lǜ)是6 KW/8 KW 的(de),經過尺寸對比,除了電機機身(shēn)略長之外,連接法蘭和軸等都和舊的電動機一樣,隻用(yòng)2 個小時就安裝到位,接線後發現(xiàn)電動機不能正常工作,雙速電機接線比較(jiào)複雜(zá),電氣人員必須按記號(hào)接線,否則容易出現故障問題,經分析是電機(jī)的內部接線與(yǔ)舊的電機不同,電氣人員經過(guò)複雜的測試分析,反複試驗,重新(xīn)校正了接線方式,經過試車,所有速度均已調出,解決(jué)了多(duō)年來的設(shè)備頑疾,並為以後同類設備修理提供有(yǒu)效的技術借鑒和參考。

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