自動(dòng)衝壓加工單(dān)元設計
2016-11-11 來源:佛山職業技(jì)術學院 作者:馮安平(píng)。羅庚(gēng)興
摘要:根據(jù)柔性生產線自動衝壓加工要求,自動衝壓加工裝(zhuāng)置由機械手、控製櫃和衝壓(yā)加(jiā)工台(tái)等構成,機械手從輸送帶搬運工件,由衝壓加工台進行衝壓加(jiā)工(gōng).再由機械手將成品工(gōng)件放回輸送帶。控製係統以S7—200PLC為核心(xīn),絲杆螺母機械手由步進電機驅(qū)動.衝壓加工裝(zhuāng)置由氣(qì)動回路驅動,實現了衝壓加工單元自動上下料、衝壓加工和檢測等功能(néng)。
關鍵詞:PLC;衝壓;機械手(shǒu):電氣控製;氣動控製
1. 自動衝壓加工單元的結構和工作(zuò)原理
自動衝壓加工單元(yuán)的結構示意如圖l所示。係統主要由機械手和衝壓加工模塊兩部分組成。
圖1 自動衝壓加工單71;結構圖
1.步進電機2.升降氣缸3.手指氣缸4.衝壓氣缸5.對射傳感器S3
6.上料氣缸7.電感傳感器s4 8.電容傳感器S5 9.定位氣缸
機械手主要由傳動臂、升降氣缸、手指氣缸和檢測開關等組成。其主要作用是將運(yùn)料小車中的待衝壓工件(jiàn)搬運到衝壓工作台.衝壓完(wán)成後.又將工件送回小車中。
衝壓加工模塊主要由上料氣缸、衝壓氣缸和檢測傳感器等組成。其主要(yào)作用是完成工件的衝壓加工。此外還有定位氣缸(gāng)、電容傳感(gǎn)器等裝置。當電容(róng)傳感器檢測到運料小車來到,定位氣缸動(dòng)作。阻擋小車(chē)前進。衝壓好的工件放回後。定位氣(qì)缸複(fù)位.允(yǔn)許小車前進。
2.氣動(dòng)控製回路設計
自動衝壓加(jiā)工單(dān)元的氣動控製(zhì)回路如圖2所示(shì)。氣動係統由氣動三聯件(jiàn)、電磁閥(fá)、節流閥和各種氣缸組成。電磁閥均采用二位五通單(dān)電控.線圈電壓24VDC。電磁閥2V型號為SY5120—5DZ—C8.其餘電磁閥型號為SY5120—5DZ一叭。手指氣缸型號為(wéi)MHZ2—16D,衝壓氣缸型(xíng)號為CDQ2832—100DM.上料氣缸和升降氣缸(gāng)型號為CXSMl0—100.定(dìng)位(wèi)氣缸型號為CDUl0—50D。為了使各執行元件運動平穩.各(gè)氣缸的2個氣口裝有單向節流閥.型號為(wéi)AILll020F—M5。氣(qì)缸磁性開關(3S1、3S2、5S1、5S2)型號為D—Z73L,手指氣缸、衝壓氣缸和定位氣缸上不用位置檢測開關。
圖2 自動衝壓(yā)加工單元氣動控製回路
3.電氣控製係統設計(jì)
3.1 PLC選型與I/O接口分配
PLC是機(jī)器人組(zǔ)裝單元的核心控製器。根據控製要求分析.PLC有13個開關量輸入信號、6個開關量輸出信號和1個高速脈衝輸出(chū)信號。輸入輸出信號的具體作用和地址分(fèn)配如(rú)表1所示。選用西門子S7 CPU226型PLC.24點直流輸入,16點繼電器型輸出.2路獨立的20 kHz高速脈衝輸出(chū),完全可以(yǐ)滿足控(kòng)製要求。
傳動臂超行程.故障(zhàng)繼電器K01動作,切斷(duàn)步(bù)進驅動器電源,步進電機停(tíng)止運行,同時發出報警(jǐng)信號。
表1 自動衝壓加工單元PLC的I/O地址(zhǐ)分配表
3.2運動控(kòng)製
(1)機械手運動軌跡
機械手運(yùn)動軌跡如(rú)圖3所示.機械手複位後位於原點D,右限位處。係統啟動後,若為正品,則機械手(shǒu)的運動軌跡如下:D—咀一曰一0;若是次品,則機械手的運動軌跡如下:D刊_日一nD。其中,D點(diǎn)是取放工件位.A點取放待衝壓工件(jiàn)位.B點檢(jiǎn)測衝壓後的工件位(wèi).C點次品收集位。D點是衝壓工作點。抓放靠機(jī)械手實現,直線運行軌跡用步進電機(jī)實現。
圖3機械手(shǒu)直線運動軌跡(jì)平麵圖
運動控製係統由1台兩相混合(hé)式6線步進電機和1台等角度恒力矩細分型驅動器組成。步進電機型號為BS57HB56—03.步距角均為1.80.額定電流3.0 A.保持力矩0.9 Nm。驅動器驅動型號為Q2HB44MC,電壓DC24—80 V.最高200細分.細分(fèn)數1~200,驅動電流從0.5~4 A/相連續可調.
(2)運動控(kòng)製參數計算
設移動速度為(wéi)25 mm/s;絲杆螺距為10 mm/r:步進驅動器分辨(biàn)率設置為4 000 p/r,CPU的高度脈衝輸出采用PTO單段流水(shuǐ)工作(zuò)方式(shì)。QO.0輸出。控製字節SMB67=16#85,表示允許PTO輸出.單段管式,周期單位鬥s,允許PTO脈衝更新,允許更新周期值。
由圖3及上(shàng)述公式可以計算出(chū)各段運動(dòng)軌跡的脈衝數(SMD72)和運動方向(QO.1),如表(biǎo)2所示。
表2機械手運動軌(guǐ)跡參數表
*-0表示從(cóng)任意位置(zhì)返回原(yuán)點。
3.3 PLC控製程序
自動衝壓加工單元控製功能分為複位控(kòng)製和自(zì)動控製2種。複位(wèi)控製(zhì)一般(bān)係統重啟後.電磁閥均不得電。手指鬆開,其餘氣缸均為收回狀態。因此複位操作僅僅對機械手而言。若初始時機械手不在原點(右限位S1)。此時,按下複位按鈕SB3,機械手向右運動(dòng),直到右限位S1閉(bì)合。
自動控製機械手在原位D點。按(àn)下啟動按鈕SBl,若運料小車來了,小(xiǎo)車定位氣缸彈出,阻止小(xiǎo)車前進。同時機械手下降,抓取工件後上升。機械手將工(gōng)件搬運到A點放下後上升。上料氣缸動作,將工件從A點推送到(dào)D點.然後衝壓(yā)氣缸動作,進行衝(chōng)壓加工。衝壓完成後。上(shàng)料氣缸將工件送回A點(diǎn)。機械(xiè)手從(cóng)A點抓取工件移動到B點,進行檢測,若為(wéi)正(zhèng)品,則將正(zhèng)品移動到0點,放(fàng)回運料小車,然後複位定位氣缸。若為次品,則將次品移動到(dào)C點,放到次品回收槽.同時複位定位氣(qì)缸。機械手返回原點D點(diǎn)進入下一工作循環。按下停止(zhǐ)按鈕SB2.機械手在完成當(dāng)前工作循環後。自動停止。
自動衝壓加工單元的工藝流程如圖4所示。初始化操作用於設置Q0.0控製字節SMB67,設置機械手的移動(dòng)速度(脈衝周期SMW68),允許中(zhōng)斷等。
機械手轉移可以編寫子程序和中斷控製程序來實現。通(tōng)過修改不同運動軌跡(jì)下的(de)參數。實現(xiàn)Q0.0脈衝輸出數量和步進方向的改變(biàn)。
圖4 自動衝壓加工控製流程圖(tú)
4.結語
采用(yòng)PLC結合步進驅動係統對衝壓加(jiā)工單元進行(háng)自動控製,既有效實現了上下料(liào)、衝壓和檢測的邏輯控製.又實現了機械手對衝壓(yā)工件的精確抓取。控(kòng)製係統在EAPSl00型柔性生產線上運行調試,設備動作順暢、性能穩定、可靠性高。全自動衝壓加工生(shēng)產線相比傳統的單機人工送料生產.有著(zhe)諸(zhū)多優勢:生產效(xiào)率高,安全可靠性強,降低(dī)了生產成本。
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