為機床工具企業提供深度(dù)市場分析                     

用戶名:   密碼:         免費注冊  |   申請(qǐng)VIP  |  

English  |   German  |   Japanese  |   添(tiān)加收藏  |  
機床電器

車床 銑床 鑽床(chuáng) 數控(kòng)係統 加工中(zhōng)心(xīn) 鍛壓機床 刨插(chā)拉床(chuáng) 螺紋加工(gōng)機床 齒輪加(jiā)工機床
磨床 鏜床 刀具 功能部件(jiàn) 配件附件 檢(jiǎn)驗測量 機床電器 特種加工 機器人

機床電器

電工電力 工程機械 航空航天 汽車(chē) 模具
儀器儀(yí)表 通用機械 軌(guǐ)道交通 船舶

搜索
熱門關鍵字:

數控機(jī)床

 | 數控車床 | 數控係統 | 滾齒機 | 數控銑床 | 銑刀 | 主軸 | 立式加工中心 | 機器人
您現在的(de)位置:機床電器網> 技術前沿>伺服驅動加工定位控製方式
伺(sì)服(fú)驅動加工定位(wèi)控製方式
2015-2-23  來源: 福建船政交通職業學院機械係   作者:林祥勇




      摘 要:針對某模塊化生(shēng)產加工係統生產製造過程中(zhōng)設備定位問題,設(shè)計一種采用伺服電機、PLC和觸摸屏為主(zhǔ)體,可自動(dòng)測量並顯示絕對坐標位(wèi)置,並(bìng)自動(dòng)定位的控製係統。加(jiā)工重複定位精度可達(dá)0.01mm,減輕了(le)工人工作強度(dù),提高了勞動生產率。
 

  
       0 、引 言
   

  在(zài)亞(yà)龍(lóng)公司的335BMPS模塊(kuài)化自動化(huà)生(shēng)產線(xiàn)的生產製(zhì)造過程中,生產線各單元模塊在組裝(zhuāng)成功後需(xū)要放置在生產線的指定位置,該位置的的定位往往是工人根據生產圖紙的尺寸進行定(dìng)位,采用人力搬運(yùn)並通過人工校準來進行模(mó)塊單元安裝調整,由於係(xì)統安裝中存在誤差,每台生產線都必須通過(guò)生產線(xiàn)的單(dān)步試運行功能將物料逐(zhú)一通過生產線的各個單元(yuán)模塊,並再次通(tōng)過人(rén)工調整對單元模塊(kuài)定位微調,從而保(bǎo)證每條生產線出廠的(de)合格性。這就導致調整(zhěng)時間長、效率低,花(huā)費大量的時間,並且通過反複(fù)調整以提(tí)高定位精度,從而使該生產線的生產周期大大延長。同時,在(zài)設計上該MPS模塊化生產線將(jiāng)機械手固定在導軌(guǐ)的初始(shǐ)點,從而通過伺服電機(jī)帶動導軌運行達到機械(xiè)手在各生產線模塊之間的往返的目的。在定位精度上如果機械手與單元模塊之間的精度一旦出現2mm 以上的誤差,在運行時機械手在擺動氣缸的作用下必定在90°旋轉時碰撞上單元模塊的機械部位從而導致事故,因此,在生(shēng)產(chǎn)過(guò)程中的定位又具有至關(guān)重要的作(zuò)用。為減輕工人勞動強度,加快設備精度定位方式,文中(zhōng)在(zài)該MPS模塊化生產加工係統硬件的基礎(chǔ)上,設計了一種采用伺(sì)服電機、PLC和觸摸(mō)屏為主(zhǔ)體,可自動定位並顯示絕對坐標(biāo)的定位測試方法(fǎ),該方法精(jīng)確度可達0.01mm,減輕了工人工作(zuò)強度,同時,在生產任務發生變化時更換(huàn)不同的加工模塊也可以(yǐ)實現快速、精準的定位,提高了生產線的生產效率。
   

      1 、MPS模塊化生產加工係統及設計思路
   

  目前,浙江亞(yà)龍公司的335BMPS模塊化生(shēng)產加工係(xì)統將工作單元分別進行檢測(cè)、加工、搬(bān)運、安裝、分(fèn)類等製作過程,各工(gōng)作單元分工明確又相互協調。MPS模塊(kuài)化生產線加工係統結構如圖1所示。
   

      

         圖(tú)1 MPS模塊化生產加(jiā)工係統
   

    圖中供料(liào)、加工、裝配等單元分別完成(chéng)特定生產內容,輸送單元負責將原料通過供料單元、加工單元、裝配單元進行生產,最(zuì)後將成品送入分揀單元分揀出合格品(pǐn)。原設計中輸送過程(chéng)係統(tǒng)通過(guò)內置程序進行(háng)定位目標單元(yuán)點,利用(yòng)導軌控製(zhì)機械手的擺動用機械手(shǒu)抓緊物料將物料放在各模塊單元的初始位置,若位置(zhì)誤差略大,則機械手在擺動時必定與模塊單(dān)元(yuán)的機械部分之間發生碰撞,造成(chéng)損傷及事故(gù),因此,各(gè)模塊單元的(de)初始放置點(diǎn)的定位對精度要求很高。特別在設備(bèi)的大量(liàng)生產過程中單純依靠人工搬運模塊單元並進行人動調整,不但對工人熟練度及(jí)精細度要求很高,同時也使得勞動強度大(dà)大(dà)加強。
   

      因此,該自動定位測試方(fāng)式(shì)的思路改變以往讓機械手(shǒu)“跟著”單元模塊走的定位方式(shì),而改成通過給(gěi)定機械手位移坐標,根據不同規格的生產線設計要求,當機械手運行到不同(tóng)單元模塊的位置,同時在觸摸屏上實時顯示機械手的運行位移,再根據(jù)機械手的停放位置直接(jiē)將單元模(mó)塊進行實時放置,實(shí)現一次性定位成功。同時(shí),克服了每台生產線的誤差問題可能造成的機械事故,由於機械手的運行通過伺服(fú)電機完成,在位置控製(zhì)上實現定位精度可達0.01mm。
   

      2 、係統組成

  係統(tǒng)上采用三菱(líng)觸摸屏F940GOT-LWD及三菱FX1N-40MTPLC為主控製器 ,並利用觸摸屏進行模塊單元的(de)位(wèi)移運行控製,其中三菱PLC為係統核心(xīn),完(wán)成模擬量輸入、開關量輸(shū)入狀態檢測(cè)、開關量輸出控製以及整個係統的過程控製。觸摸屏實現人機界麵,完成相關數據、信息、狀態(tài)顯示和參數設置,與PLC通信進行數據交換和相關控製。
   

  係統控製電源接通後,首先初始(shǐ)化PLC和觸摸屏;然後PLC自動檢測係統的啟動(dòng)條件,氣壓是否(fǒu)達到有效設(shè)定值,輸送單元是否處於原點,非原點則執行原(yuán)點返回程序;與伺服通信是否正常,觸摸屏通信有無故障,若條件不滿足,係統等待並發出報警信號;若啟動條件滿(mǎn)足,PLC根據位置量要求(qiú)控製伺服係統運行並將運行位置及運行速度反饋在觸摸屏上,通過觸摸屏輸(shū)入(rù)不同位置的設定值控製其自動定位。



       3、 伺(sì)服控製係統
   

    伺服控製係統由伺服驅動器、伺服電機和齒輪傳動機構構成,實現對各工作單元及檢測裝置進行(háng)精(jīng)確定位,是該方法的關鍵部分。通過伺服驅動器控製伺服電機運(yùn)行,運行到(dào)位後通過PLC實時監測得到的運行距離,即實際(jì)測量值與自動計算後得到的脈衝量同時顯示(shì)在觸摸屏上,操作人員(yuán)根(gēn)據得到的實際(jì)測量值進行模塊單(dān)元(yuán)的一次性安裝(zhuāng),調整完畢後再進行下一(yī)個定(dìng)位點的自動測試,即(jí)使生產任務發生變(biàn)化,不同的單元模塊(kuài)進行更(gèng)換(huàn),隻要將存儲器內位移量直接改變(biàn)即可(kě),方便可靠。同時,伺(sì)服係統將定位精度控製在0.01mm。控(kòng)製(zhì)模(mó)式如圖2所示。
   


       

       圖(tú)2 控製模式



       在伺(sì)服控製中通(tōng)過原先生產線自帶的(de)鬆下MHMD022P1U 永磁同步的交流伺服電(diàn)機及MADDT1207003全數字交流永磁同步伺服驅動裝置作為運動控(kòng)製裝置。該交流永磁同步伺服驅動(dòng)器主要(yào)有伺服控製單元、功率驅動單元、通訊接口單元(yuán)、伺服電動機及相應的反饋檢(jiǎn)測器件組成,其中,伺服控(kòng)製單元包括位置控製器、速度控製器、轉矩和電流控製器等,如圖3所示(shì)。

  

        

       圖3 伺服控製單元


    根據該伺服控製單元,將機械手需要的位(wèi)移運行量換算成伺服驅(qū)動(dòng)器接收的脈衝頻率,同時,由於對位置和速度的精度要求(qiú)控製在0.01mm,故使用伺服驅動器位置(zhì)控製模式,位置控製模式采用位置環、速度環、電流環三環控製結構,PLC給定高速脈衝信號n1送到位置控製器(qì),控製伺服電機運行,即進行直(zhí)線位移,與通過位置反(fǎn)饋得到的電機實(shí)際轉(zhuǎn)動脈衝數n2比較,誤差信號(hào)Δn=n1-n2,經(jīng)過位置(zhì)調節(jiē)器PID調節後,輸出轉子轉速給定信號(hào)m1,實際轉子轉速反饋信號m2,速(sù)度誤差信號Δm=m1-m2送到速度控製器,再經過PID調節後輸出伺服電機交軸電流信號i1,與實際交軸電流i2比較,得出交軸電流的誤差信號(hào)Δi=i1-i2,電流控製器輸出PWM 控(kòng)製信號(hào),使伺服電機按給定脈衝數運行,並控製運行精度。位置控製模式下(xià),電子齒輪等效的單(dān)閉環係統方框圖如圖4所(suǒ)示。
   

       

       圖4 等效的單(dān)閉環位置控製係統方框圖


  
      圖中(zhōng)指令脈衝信號(hào)和電(diàn)機編(biān)碼器反(fǎn)饋脈(mò)衝信(xìn)號進入驅動器後,均通過電子齒輪變換進(jìn)行(háng)偏差計算。電子齒輪可以用來任意設置(zhì)每單位指令脈衝對應的電機速度和脈衝當量,由於FX1N-40MT 作為上位控製器(qì)最高脈衝輸出頻率(lǜ)為100kHz,受其限製,使用電(diàn)子齒輪功能,以減小給伺服驅動器發送脈衝的頻率。
 
     對(duì)應脈衝計算公式(shì)為
 
 
       


    設伺服電機旋轉一周移動60mm,鬆下MINASA4係列AC伺服電機驅動器,電機(jī)編碼器反饋脈(mò)衝為2 500pulse/rev。由於伺服電機脈衝當量為0.01mm,減速比(bǐ)為1,則(zé)電機(jī)運行(háng)一圈所需的脈衝數(shù)為:


      

     伺服驅(qū)動(dòng)器與PLC及伺服電機的接線圖如圖5所示。


      


        圖5 伺服驅動器接線圖


  
      4、 係統軟件
   

  通過原位(wèi)行程開關作為原始點定位,通過(guò)PLC相關複位程序(xù)進行上電初始位置檢測(cè),PLC在複位後等(děng)待PLC相關檢(jiǎn)測程序對各輸入單元及故障報警進行診斷,並配置報警指示燈。PLC的I/O端口資源分配表見表1。

      
   

     在係統正常運行後,等待觸摸屏發出控製指令,通過觸摸屏上由調試人員(yuán)輸入運行距離,啟動運行按鈕,使伺服電機自動移動到(dào)目的地。同時,在觸摸屏上設置絕對位置位移顯示(shì)框可以實時得到電機運行的實際距離,從而確定絕對位置的精度,還可以根據需要改變伺服電機的運行速度。所設計的軟件流程如圖6所示。
  

      

      圖6 軟件流程(chéng)圖(tú)
   

      在控製過程中,核心為(wéi)觸摸屏組態程序和PLC控製程(chéng)序(xù),其(qí)中,觸摸屏組態程序主要負責實時(shí)監控機械手的運行速度、運行距離,並可實時微調。PLC控製(zhì)程序主要是輸出脈衝當量進(jìn)而通過伺服驅動器來控製伺服電機運行(háng),從而起到精確定(dìng)位的作用。相關控製程序如圖7所示。

  
      
      圖7 相關控製程序


    通過三(sān)菱觸摸屏設(shè)置啟動及暫停按鈕進行測試控製,並(bìng)同時(shí)在線可看到機械手當(dāng)前運行位置,使安裝人員(yuán)直接根據係統反饋的位置(zhì)量進行單元模塊的精確定位,避(bì)免(miǎn)了係統誤差。控製(zhì)界麵(miàn)如圖8所示。


      

     圖8 控製界麵


  

       5 、結 語
   

  采用伺服電機、PLC和觸摸屏為主體,通過(guò)係統給(gěi)定(dìng)值(zhí)自動測量並顯示絕對(duì)坐標值,同時自動定位,並且將(jiāng)定位精度(dù)控製在0.01mm;在實際生產過程中,替代原有的人工測量、定位,減輕了設備安裝過程中工人反複安裝的工作強度,節省安裝時間,提高了勞動生產率。實踐證明,該方法(fǎ)定位可一次性(xìng)定位、速度快、精度高,杜絕了機械碰撞損壞等問題,保(bǎo)證係統運(yùn)行可靠。同時,在類似係列的生產線上都可以通用,且具有易修改、易(yì)實現的特點。

    投(tóu)稿箱:
        如果您有機床行業、企(qǐ)業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡迎聯係本(běn)網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
国产999精品2卡3卡4卡丨日韩欧美视频一区二区在线观看丨一区二区三区日韩免费播放丨九色91精品国产网站丨XX性欧美肥妇精品久久久久久丨久久久久国产精品嫩草影院丨成人免费a级毛片丨五月婷婷六月丁香综合