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加工中心掉刀故障分析與處(chù)理
2013-5-6  來(lái)源:數控機床市場網  作者:-


     摘要(yào):加工中心的自動換刀裝置(ATC)有兩種(zhǒng)常用類型的換(huàn)刀方式,一是刀具從刀庫(kù)中直接由主軸交換,二是依靠機械手完(wán)成主軸與刀庫上刀具的交換;第(dì)一種換(huàn)刀方式適用於小型加工中心,刀庫較小,刀具較少,換刀動作簡單,出現掉刀等故(gù)障時容易發現並能及時排除;第二種換刀方式,從(cóng)結構上和動作上看均屬於比較複(fù)雜的一種;本文以Vcenter-80型加工(gōng)中心為例分析掉刀故障現象並加以處理。
  
  加(jiā)工中心換刀動作分析
  
  從PLC圖上看此機床換刀程序達900多步,很(hěn)難讀懂其工作原理;在此,略運去ATC數據交換;傳遞;存儲(chǔ)及刀(dāo)號存儲等內容,把(bǎ)換刀動作簡述如下(xià):CNC換刀指令(M06);刀套下降;下降到位(wèi);機械手轉動;轉動減速;轉動到位(X4.7);主軸刀鬆開(kāi);鬆開到位;機械手轉動;轉動減速;轉動到位;主軸刀夾緊;夾緊到位(X2.5);機(jī)械手逆轉;機械原位,換刀完成(chéng);其中,機械手(shǒu)的快;慢速由變頻器實現,電動機(jī)轉動時帶動機械凸輪傳動(dòng)實現(xiàn)機械手的上升;下降。
  
  掉刀故障
  
  掉刀故障現象出(chū)現時間(jiān)較長,一開始,偶爾出(chū)現一次,一月一(yī)次,甚至兩三月一次,以為是偶然(rán)因素引起的,沒有引起足(zú)夠的重視(shì),慢慢(màn)地一(yī)周出現一次,甚至兩次,同時伴隨著主軸上的刀(dāo)裝不到位(wèi)的(de)情況;後來(lái)慢慢地演(yǎn)變為一個班次多次出現故障,嚴重地影響生產進度;造成廢品(pǐn)產(chǎn)生;仔細觀察,掉(diào)刀故障有兩種情況出現,一種是由本工步加工完成後掉刀,一種是本工步(bù)根本沒加工,刀具落在工作台(tái)上;由於加工過程中(zhōng),換刀動作均執(zhí)行,動作順序正(zhèng)常,故出現掉刀;裝刀(裝到主軸上)不到位時(shí)均無任何報警(jǐng)現象,隻有操作者在工件檢(jiǎn)查或聽(tīng)到掉刀異常聲音(yīn)時,才(cái)會(huì)發生故障,因而在自動加工生產線上有時會因掉刀而出現批量廢品的現象。
  
  故(gù)障分析與處理
  
  檢查機械手執行ATC換刀故障排除步驟,把機械手停(tíng)止在垂直極(jí)限位置;檢查(chá)機械手手臂上的兩(liǎng)個卡爪及支持(chí)卡爪的彈簧等附件;均沒有發現問題(tí),說明機械(xiè)手夾持刀具緊固,在機械手轉動情(qíng)況下不會出現掉刀現象;檢查刀具(jù)夾持情況根據刀具有主軸上裝不(bú)位的現象分析,可能是主軸內孔中碟簧不能對刀具夾持緊固,從而出現刀裝不到位,甚至裝(zhuāng)不上而掉刀現象;拆開主軸內部,發現有幾處對(duì)碟簧已碎;於是更(gèng)換了全部碟(dié)簧;試車時沒有出現任何問題;運行一個(gè)班次後又出現掉刀現象;檢查換刀程序針對本故障僅出現在換刀動作過程中,與其他動作無(wú)關,編輯一個自動換刀反複執行程序,並運行此程(chéng)序,以期找到掉刀(dāo)的真正原因。
  
  在程序運行中,發現(xiàn)如下情況:主軸刀具夾緊沒有到位,甚(shèn)至還沒有夾緊動作的情況下,機(jī)械手轉動(dòng),於是掉刀;依前文換刀動作順序分析主軸(zhóu)刀具夾緊到位行程開(kāi)關誤動作(zuò)引起掉刀故障;打開PLC梯形圖,監控該行(háng)程開關(輸入為X2.5),反複(fù)按壓該行程開關,發現20多次壓合中有3次X2.5為“0”狀態的現象出現兩次,同時壓合後X2.5不(bú)能由“1”狀(zhuàng)態轉(zhuǎn)到“0狀態”的現象出現兩次,根據以上判定(dìng)該行程開關損壞;此開關為OMRONZC—Q2255,用國產CXW5—11Q1替換,試車正常;一周後,操作者仍反映有掉刀現(xiàn)象,當然出(chū)現的頻(pín)次小了,這說明掉刀(dāo)故障仍未徹底排除(chú)。
  
  故障(zhàng)處理反複運行兩(liǎng)個小時,自動換刀幾百次;終於發現一次故障:在機械手沒有到位的情況(kuàng)下,主(zhǔ)軸上的刀具鬆開,機械手沒有抓住刀,從而出現掉刀現象,這說明機械手到位磁感應開關誤動作;更換開關E2E—CR8C1,故障現象(xiàng)仍然存在;查看PLC梯形圖,此開關輸入點為X4.7;梯形圖中X4.7為常開點,當此開關感應(yīng)時狀態(tài)為“0”,不感應時狀態為“1”;其邏輯狀態與常見的感應開關邏輯狀態相(xiàng)反;當X4.7斷(duàn)線時,也會引起X4.7為“1”狀態,於是排查X4.7的聯線(xiàn),發現電磁感應開(kāi)關後方的接線端(duān)子處X4.7鬆動,每當自動(dòng)換(huàn)刀時,機械手凸輪一係(xì)列動作引起的輕微震動,使X4.7線處於斷開狀態,這樣在機械手未到位時,鬆開刀具的感應(yīng)開關(guān)雖仍感應,但因處於斷線狀態,X4.7伯為“1”狀態,於是(shì)在機械未到位時,刀具(jù)鬆(sōng)開而出現掉刀故障;這種情況的掉刀故障,是刀具已作加工工步而後掉的刀,在上文提到的則是刀(dāo)具未作任何(hé)加工工步就掉刀的故障。

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