基於球杆儀檢測 VDL1000 加工中心精度及修複的研究
2018-2-21 來源:三門峽職業技術學院 作者:王鳳娟
摘要: 基於 QC20 - W 無線球杆儀的誤差檢測理論,對 VDL1000 加工中心工作台上的 3 個不同位置實施精度檢測與分析,通過(guò)數據采集與分析(xī)並尋(xún)找出了影響該機床精度的主要因素,分析了這些誤差產生的原因以(yǐ)及對機械(xiè)零件加工精度的主要影(yǐng)響,並提出(chū)了相應的解決措(cuò)施,進行(háng)精度修(xiū)複。
關鍵詞: 加工中心; 無線球杆儀; 精度檢測; 誤(wù)差(chà)分析
0 引言
我院 VDL1000 加工中心(xīn)經過多年的使用後,機床精度嚴(yán)重失準,存(cún)在加工零件精度不合(hé)格,尺寸誤差比較大,嚴重(chóng)影響零件的生產和加工。
為恢複加工中心(xīn)的加工精度,提(tí)高零件加工質量,作者對國內外相關資料進行查閱和研究。目前,對機床加(jiā)工精度檢測的方法比較多,可以使(shǐ)用傳統(tǒng)的步距規檢(jiǎn)測法、表測法和試切法(fǎ)等,但是都具有一定的局限性,而且檢測的(de)精準度相對較低,工作效(xiào)率也相對低。
隨著科技(jì)發展,球杆儀作為現代檢(jiǎn)測工具,越來越(yuè)被廣(guǎng)泛的使用。本(běn)文主要采用無線球杆儀對 VDL1000 加工中心的加(jiā)工精度進行實施檢測,通過采集無(wú)線球杆(gǎn)儀的伸縮杆長(zhǎng)度數值變化,分析出該加工中的各項主要誤差,尋找出機床精度失準的原因,並對該機床進行修複。
1 、VDL1000 加工中心的綜合誤差
VDL1000 加工中心的坐標係統是三坐標軸,物體沿某一坐標係(xì)進行運動時,其(qí)運(yùn)動會產生 6 個自由度,如圖 1 所示。X、Y、Z 軸的 3 個坐標位置,每個軸具有1 個轉動誤差和(hé) 1 個(gè)直線度誤差。因此,三軸加工中心的 3 個坐標軸方向上共有 18 項誤差分量,再加上 3個軸間的 3 個垂直度誤差,共計有 21 項幾何(hé)誤差量。
2 、製定球杆儀的測試方案與安裝
VDL1000 加工中心(xīn)是 Fanuc 係統,大連機床廠生產於2009 年(nián),已(yǐ)經在(zài)我校使用 7 年。目前該機(jī)床的加工(gōng)精度降低(dī),不能滿足加工要(yào)求(qiú),如孔的圓度不合格等問題。基於上述問(wèn)題,製定如下測試(shì)方案。
( 1) 對加工中心 3 個不同的坐標位置進行數據(jù)采集;
( 2) 先進行 G02 運行,在進行(háng) G03 運行;
( 3) 隻(zhī)對(duì)機床的 X、Y 平麵進(jìn)行檢測。
基於球杆儀的測試原理(lǐ),對(duì)該機床(chuáng)進行精度檢測,其安裝如圖(tú) 2 所示(shì)。球杆(gǎn)儀的一端與加工中心工作台(tái)上的磁性精密球座相連,另一端與加工中心主軸上的磁性球座相連。使用(yòng)雷尼紹 20 軟件的快速檢測模式
對加(jiā)工中心 X、Y 平麵進行圓周誤差測試。
測試參數如下:
( 1) 球杆儀的檢測長度為 100mm,起始角度為 00,終止角度為 3600,躍程為 1800,運行 1 為順時針(zhēn)方向(xiàng),運行 2 為逆時針方向;
( 2) 球杆儀運行時的(de)進給率為 F1000 mm /min;
( 3) 加工中心工作台的行程為 1020 × 560mm。
3 、球杆儀檢測加工中心的誤差與分析及精度修複
( 1) 球杆(gǎn)儀檢測加工中心的綜合誤差
首先,預熱加工中心,空運轉 1 小時;其次,檢(jiǎn)查機床 XY 平(píng)麵上 3 個點位置,其各檢(jiǎn)測點的坐(zuò)標位置分別為( 820mm,280mm) 、( 510mm,280mm) 、( 200mm,280mm) ;最後,檢(jiǎn)測綜合誤(wù)差結果如圖 3、圖
4、圖 5 所示。
( 2) 加工中心的綜合誤差分析
通過上述(shù)測量數據,可(kě)以分析(xī)出影響加工中心精度的主要誤差(chà),如(rú)表(biǎo) 1 所示。其主要(yào)誤差項及所占(zhàn)總(zǒng)誤差的百分比,依次為 X 軸的周期誤差,Y 軸的反向躍衝,X 軸的橫向間隙,Y 軸的橫向間隙。
( 3) 加(jiā)工中心的精度修複
首先,對影響加工中心(xīn)精度的主要誤差項進行分析。其次,檢查 X 軸和(hé) Y 軸的滾珠絲杠和機床導軌,發現 X 軸滾珠絲杠的螺紋有嚴重磨損,Y 軸的機床導軌中存在(zài)間隙,Y 軸驅動(dòng)電機的扭矩(jǔ)不夠(gòu)。最後,更換
X 軸滾珠絲杠(gàng),同時不但調(diào)整(zhěng)了滾(gǔn)珠絲杠與位置反饋係統安裝的偏心,還對應式傳感(gǎn)器進行了調整,以消除X 軸(zhóu)的周期誤差; 調整了 Y 軸機床導軌的間隙,以消除X、Y 軸的橫向間隙,防止插補切削時加工的孔不圓; 更換 Y 軸驅(qū)動電機,以消除 Y 軸的反向躍衝,使之某一方向運動後,再進行反方向移動時,避免(miǎn)出現短時的停頓及不平穩(wěn)的運動,從而(ér)解決(jué)了(le)圓弧插補時刀具路徑(jìng)時能夠圓滑過渡。
4 、再次檢測加工中心精度(dù)
經過上訴(sù)修複後,使用球(qiú)杆儀(yí)對加工中心進行檢查,其誤差項及數據如表 2 所示,其主(zhǔ)要誤差項及所占總誤差的百分比,依次為 X 軸的周期誤差,Y 軸(zhóu)的反向躍衝,X 軸的橫向間隙,Y 軸的橫向間隙,其數
值都有所下降,同時提高了該機床的加工精度。雖然 Y 軸的(de)反向躍衝所占的百(bǎi)分比稍大,但是已不影響加(jiā)工。
垂直度誤差數值下降較少也可以忽略不計,因為兩軸的夾角小於 900,說明該加(jiā)工中心並沒有產生過度(dù)磨損。
5 、結論
通過使用 QC2 0 -W 無(wú)線球杆儀快速地診斷VDL1000 加工中心(xīn)的精度,依據測(cè)量數據,分析出影(yǐng)響機床精度(dù)的主要(yào)方麵,並對(duì)其進行更換部件和調整,實現了機床精度的(de)修(xiū)複,進一步提高了零件(jiàn)的加工質量。
檢測數據的正確性和修複機床精度方法(fǎ)的有效性。
於是凸顯了使用現代測(cè)量手段作用,不但能夠實現快速而且準確地檢測出機床的加工精度,提高工作效率和生產效率,同時為廣大同行提(tí)供了可借鑒的操作方案。
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