(摘要) 結(jié)合北京地鐵某標段施(shī)工過(guò)程中遇到的盾構機刀具嚴重磨損和刀盤失效等問題,在(zài)常(cháng)壓的條件下進倉對刀盤進行了改造並更換了全部的刀具,取得了在北京砂(shā)卵石(shí)地質條件下刀盤設計和刀具布置(zhì)的經驗; 並對盾構機的刀盤設計、刀(dāo)具布置、刀(dāo)具改造技術以及在施工過程的緊急狀態下對刀盤和刀具進行修(xiū)複改(gǎi)造的技術進行了初步的研究和探討。
[關鍵(jiàn)詞]盾構機(jī); 刀(dāo)盤; 刀具; 改造
盾構法(fǎ)是地鐵區間隧道施工常(cháng)用的方法,地質水文適應能(néng)力強,對地(dì)麵(miàn)交通影(yǐng)響很小,對施工周邊環境的振動和噪聲等(děng)幹擾較小,地麵(miàn)沉降控製比較好,對周邊地下管線、地麵建築物和構(gòu)築物及周(zhōu)圍環境(jìng)的影(yǐng)響比較小,施工速度比(bǐ)較快,工程質(zhì)量比較(jiào)高。北京地(dì)鐵某(mǒu)標段區間盾構隧道括兩個區間盾構和若幹個聯絡通道,隧道穿越的地(dì)層主要為粉細砂、圓礫和黏質(zhì)粉(fěn)土(tǔ)和砂(shā)質粉土。選型一台廣州海瑞克公司生產(chǎn)的土壓平衡式盾(dùn)構機,麵板式刀盤,開孔率為 30% ,采用機電一體化的液壓驅(qū)動(dòng)係(xì)統。
1 、工程(chéng)概況
1. 1 工程基本情況及設備選型
北京地鐵某標段土建施工包括兩(liǎng)個區間盾構施工和各個區間(jiān)的聯絡(luò)通道,線路均為雙線。第 1 個區間全長(zhǎng)754. 172m,軌頂距地表(biǎo)14 ~ 14. 5m; 第2 個區間全長 666. 564m,軌頂距地(dì)表(biǎo) 14 ~ 21m。隧道結構內徑 5 400mm,外徑 6 000mm。鋼筋混凝土管片,厚 0. 3m,寬 1. 2m,采用普通環管片,錯縫拚裝。
本標段區間隧道(dào)處於北京永定(dìng)河(hé)衝洪積扇軸部。整體地勢較平(píng)坦,地麵標高(gāo)在 44. 80 ~ 45. 70m。地層土質自上而下,依次為人工填土(tǔ)層( Qml) 、第(dì)四紀全新世衝洪積地層( Q4al + pl) 、第四紀晚更新世衝洪積地層( Q4al + pl) 。地下水為上層滯水、潛水和承壓水。隧道圍岩具有上軟下硬的特點。第 1 區間隧道埋深 8. 2 ~ 9. 5m,隧道上部為黏質粉土砂質粉(fěn)土層及粉質黏(nián)土層,洞身穿(chuān)越黏質粉土砂質粉土(tǔ)層及粉(fěn)質黏土層、粉(fěn)細(xì)砂層、圓礫層,下部(bù)為圓礫層; 局(jú)部地(dì)段隧道底部進入潛水層,未 進 入 承 壓 水(shuǐ)。第 2 區(qū) 間 隧 道 埋 深14. 8 ~ 15. 6m,隧道上部為粉土層、粉土層和中粗(cū)砂層,洞(dòng)身穿越中粗砂層、圓礫層、黏(nián)質粉土(tǔ)砂質粉土層和粉質黏土重(chóng)粉質黏土層,下部(bù)為圓礫層、黏質粉土砂質粉土層和粉質黏土(tǔ)重粉質黏土層; 隧道(dào)進入潛水層,一部分進入承壓水(shuǐ)層。
本標段地麵(miàn)周邊環境比較複雜。沿線(xiàn)道(dào)路為市區交通要道,經過商業中心和繁華鬧市,地麵交通(tōng)繁忙,交通量很大。隧道從密集(jí)商業(yè)建築物和城(chéng)市住宅區下穿過,建築物大多比較老舊,文物和危房比較多; 地下管線比較多,包括自來水、雨汙水、供熱、電力、通信等多種管線。
鑒(jiàn)於隧道(dào)穿過的地層為軟弱(ruò)地(dì)層,以(yǐ)砂質粉土、粉質黏(nián)土、粉細(xì)砂層、圓礫層、卵石層等為主,且含水量豐富,大部分在潛水層中,部分段進入承壓水。為滿(mǎn)足能(néng)適應上述不同地(dì)質情況的要求,盾構機的選型和設計是關鍵。采(cǎi)用廣州海(hǎi)瑞克(kè)生產的土壓平衡(héng)盾構(gòu)機施工[1-3]。盾(dùn)構機直徑 6. 25m,總推力 25 300kN,最大扭矩 4 700kN·m,總功率 942kW,單液同(tóng)步注漿。開挖斷麵直徑 6. 28m,隧道底板最大埋深(shēn)約為 15m。
1. 2 刀盤形式
盾構機刀盤設(shè)計在德(dé)國完成。考慮到該區間(jiān)隧道的地質條件和埋深小於 25m,並對麵板式和輻條式兩種刀(dāo)盤特性進行比較,采用(yòng)麵板式刀盤,既能滿足隧道施工需要和提供較好的掘進(jìn)性能,同(tóng)時具有適應能力強( 尤其是砂卵(luǎn)石地(dì)層) 和(hé)更換刀(dāo)具更安全、方麵的(de)特點,選擇了(le)麵板式刀盤。刀盤結構采用中間梁支承[4],麵板式全斷麵回轉切削方式(shì),刀盤開口率(lǜ)為(wéi) 35% 。
1. 3 刀具形式和切削方式的選擇
考慮(lǜ)到隧道穿越的地層主要是黏質粉土砂質粉土(tǔ)層、粉質黏土層、粉細砂層、圓礫層,針(zhēn)對不同地質而不同的(de)切削(xuē)要求,刀盤設(shè)計設置了切削刀( 齒刀,見圖1) 、盤(pán)圈刀( 周邊刀,見圖 2) 、中心刀( 見圖 3) 等幾種刀具值均為 15°。
圖 1 齒刀(dāo)
圖 2 球齒耐磨周邊刀
刀具在刀盤的布置如圖 4 所示。周(zhōu)邊刀( 盤圈刀或圓弧刀) 8 把,設球齒(chǐ)耐磨顆粒,沿刀(dāo)盤周(zhōu)邊布置; 齒刀( 切削刀或割刀) 80 把,突出刀盤麵板,按全斷麵(miàn)切削(xuē)排列; 中心刀設一把,按鼻型半翼布置; 考慮到區間隧道(dào)黏性土、粉質黏土何(hé)砂性土(tǔ)為主,沒有設置撕裂刀(dāo)和超前刀。
圖 3 半翼中心刀
圖 4 刀(dāo)盤刀(dāo)具布置(zhì)
從(cóng)工程的實(shí)踐看,上述(shù)刀具(jù)的布置存在一定(dìng)的問題,主要是沒有充分考慮北京的砂卵石(shí)的(de)條件,沒有設置撕裂刀(dāo)和超前刀,周邊刀隻設球齒耐磨顆粒,耐磨(mó)性能不足,同時沒有設周邊保護刀,中心刀切(qiē)削力度不夠。
2 、施工中(zhōng)的刀盤修複和改造
2. 1 施工過程中發生的刀具和刀盤嚴重磨損
本標段從第 2 個區間開始隧道掘進施工,第(dì) 2 個區間完成後,盾構機再掘進施工第 1 個區間。盾構機在第 2 個區間始發後,當(dāng)掘(jué)進至在 282 環(huán)開始,推進速度放慢,推力和扭(niǔ)矩增大,泡沫注入量開始增大; 掘進至 287 環時,推進速度明顯減緩,刀盤扭(niǔ)矩增大,泡沫注入量大量增加,渣土溫度較高(gāo),推進耗時約 219 分鍾; 至 288 環時,刀(dāo)盤扭矩快速劇烈上升,推進停止。掘進速度曲線如圖 5 所示,推進時間曲線如圖 6 所示(shì),泡沫用量曲線如圖 7 所(suǒ)示,推力曲線如圖 8 所示。
圖 5 掘進速度曲線
圖 6 推進(jìn)時間曲(qǔ)線
圖 7 泡沫用量曲線
圖 8 推力曲線
當時盾構機所處的(de)地質條件如圖(tú) 9 所示。
圖 9 盾構機(jī)所在位置地質橫(héng)斷圖( K9 + 124. 52)
經過分析(xī),發生(shēng)此現象的主要原因可能是之前在黏土和圓礫(lì)層掘進中(zhōng),黏土在刀盤中部黏結,在擠壓和相互間摩擦的作用下,膨潤土、泡沫和(hé)地層中的砂石黏土在刀盤中部發(fā)生固結,刀盤開口率(lǜ)逐(zhú)漸減小(xiǎo)。在第287 和 288 兩環的施工過程中,刀盤開口率迅速減小,造成排土不(bú)暢,扭矩和推力增大。同時,通過進一步的對附近人防工程勘測調查,排除了既有人防工程坍塌所致的可能。海瑞克在其他國(guó)家曾有過相似經驗,都是加壓進艙人(rén)工(gōng)清理解決。對此問題,項目和專家均認為必(bì)須立即進倉進行檢查,對刀臂及刀盤用高壓水衝洗(xǐ)進行清理才能恢複盾構正常施工。同時,在進倉前要對(duì)刀盤上方(fāng)土體進行雷(léi)達探測,並進行加壓進倉前的氣(qì)密性試驗,製定周密的方案,保證工作的安全。
經量(liàng)測,盾構機位置附近的地麵沉降趨於穩定。
經過雷達探測,在刀盤上方土體沒有發(fā)現明顯的空洞,但是存在疏鬆層(céng)。盾構土倉控製控製在刀盤直徑的三分之一左右,以盡量維持對開挖麵的土壓力。在盾構機停止後,為了保持開挖麵的穩定,應向土倉內注入(rù)高壓空氣。在加壓(yā)時(shí),為控製由於開挖麵土體內水(shuǐ)被排擠而造成(chéng)的漏氣,可以(yǐ)較長時間保持土倉內(nèi)的壓力,要向(xiàng)土(tǔ)倉內加注稠膨潤土,在開挖麵形成膨(péng)潤土泥膜。通過注入膨潤土漿液對周邊(biān)地層進行改善後,壓力損失(shī)速度有所減慢,但對氣壓作業還是不(bú)夠,主(zhǔ)要原因是因為盾構處於圓礫地(dì)層,地層空隙率較大,漿液(yè)散(sàn)失過快。
即使在更換(huàn)品質(zhì)較好(hǎo)的膨潤土並同時提高漿液重度,但仍無法維持壓力的相對穩(wěn)定。隨後改用聚合物注入刀盤外側和土倉內進行護壁處理,壓力到目前基本維持穩定(dìng),達(dá)到氣壓作業要求。
經過周密的安排和準(zhǔn)備(bèi),在(zài)加壓進倉進行刀盤和刀具檢查時,發現刀盤上(shàng)方土體已經出現了塌陷的跡象,出現了局部孔洞; 同時,所有的周邊刀全部被磨損掉,齒(chǐ)刀磨(mó)損嚴重,尤其是(shì)緊挨周邊刀的齒刀全部被磨損掉,中心刀磨損嚴重,大部分刀具的安裝刀座磨損嚴重,刀盤麵板磨損嚴重,刀盤耐磨(mó)層基(jī)本被磨損掉( 見圖 10) 。
圖 10 刀盤嚴重磨損區域
經過當時、事後的反複仔細的分析,刀(dāo)盤和刀具嚴重磨損的原因主要如下。
1) 掘進了(le) 280 多環(huán)一直沒有加壓進倉進行刀具例行檢查和更換。這主要是因為北京盾構(gòu)施工中曾多次發生加壓進倉失敗,導致刀盤上方土體大範圍塌(tā)陷,甚至引起刀盤上方房屋塌陷。
2) 盾構機泡沫管堵塞,使泡沫發生效果下降(jiàng),影響了對土(tǔ)體的改良。
3) 刀具的選擇和布置沒有充分考(kǎo)慮北京(jīng)砂卵石地層的特點,沒有設置(zhì)超前刀、撕裂刀和周邊保(bǎo)護刀; 同(tóng)時中心刀隻設置了半翼; 周邊(biān)刀( 盤圈刀或圓弧刀) 安裝的是耐磨球齒,球耐磨效果不佳,且全部崩落,造成周邊刀和底座(zuò)嚴重磨損。
鑒於上述情況,項目部決定在常壓(yā)下開倉,人工對刀盤本體(tǐ)和刀具、安裝(zhuāng)基座進行緊急修複,安裝新的刀具(jù),並對刀具的選(xuǎn)擇和布置進(jìn)行改造,以適應區(qū)間砂卵石的(de)地質條件。
2. 2 常壓進倉前的準備
鑒於(yú)上述刀(dāo)盤和刀具嚴重磨損的情況,在加壓的情況下對刀盤和(hé)刀具(jù)進行修複的(de)可能性已經不存在了(le)。主(zhǔ)要原因如(rú)下。
1) 修複時間較長 長時間加壓進倉作業,對倉內工作人員的身體和安全都很不利,同時,也(yě)不能(néng)保證刀盤上方的土體和(hé)建(jiàn)築物的安全。
2) 加壓環境下,焊接工(gōng)業困難,難以保證焊接工作的質量。
3) 加壓環境下,工作(zuò)人員的體力和(hé)注意力下降(jiàng),無法保證長時間(jiān)安全作(zuò)業。
在加壓作業的(de)可能性不存在的(de)條件下,隻能選擇常壓進倉,對刀盤和刀具進行修複和改造。常壓進倉作業的重要前提條件就是要對刀盤上方的土體進行加固,保證土體的穩定,進而保證進倉工(gōng)作人員和刀盤上方建築物的(de)安全。
土體加固選擇的加固方式是二重(chóng)管(guǎn)無收(shōu)縮雙液注漿。由於地(dì)麵注漿作業區域在市區胡同內,允許作業(yè)的場地狹小,因此地麵注漿施工采用垂直(zhí)鑽杆和擴散式(shì)傾斜鑽(zuàn)杆相(xiàng)結合,在局部鑽機無(wú)法進行鑽孔施工的場所采用人工打入鋼花管後進行(háng)注漿; 盾構機洞內注漿施工,采用從觀察窗( 洞) 內向土體(tǐ)內打入鋼花管注漿。
根(gēn)據地質勘察報告(gào)和雷達掃描揭示( 4. 5 ~ 6. 5m處有(yǒu)異常區域) 情(qíng)況,結合隧(suì)道已開挖暴露的地質及水文情況,經分析(xī)和驗算,初步確定(dìng)注漿範圍(wéi)為: 注漿厚度為 6m( 標高 41. 260 ~ 35. 260m) ,寬度為 8. 6m,長度( 隧道(dào)軸線方向) 為 11. 2m,如圖 11 所(suǒ)示。
圖 11 注漿加固區域( 單(dān)位: m)
根據注(zhù)漿擴散半徑(jìng)計算,孔距采用 1. 0m,平麵布(bù)孔采(cǎi)用交聯等邊三角形布置(zhì)原則,實施時以現(xiàn)場(chǎng)管線及建築(zhù)物分布情況,遵循(xún)布孔原則合理布置注(zhù)漿孔位。
為了保證注(zhù)漿過程中土體和建築物的穩定和安全,對注漿的壓力和注漿(jiāng)管的位置以及漿液的擴散範圍要 進 行 嚴 格 的 控 製。注 漿 壓 力 控 製 在 0. 2 ~0. 6MPa; 注漿管的位置控製在胡同內,不能進入建築物內(nèi),從地麵進行垂直和傾斜注漿; 漿液擴散防衛盡量控製在刀盤上方土體的左右、下(xià)方 4 ~ 10m,既保證安全,又防止破壞周(zhōu)邊管線(xiàn)。
成功進行注漿土體加固後,就進(jìn)行了常壓下的進倉作業,對刀盤和刀具進(jìn)行維修改造。作業前,在在刀盤適當進行人工開挖,並(bìng)對暴露的土(tǔ)體噴射混凝土。
2. 3 刀盤和刀具(jù)的修複和改造(zào)
對刀盤和刀具進行的修複工作主(zhǔ)要包括: ①拆除已(yǐ)經嚴重磨損的周邊(biān)刀、齒刀和中心刀; ②拆除(chú)嚴重磨損的周邊刀刀(dāo)座和齒刀(dāo)刀座; ③安裝新的周邊刀刀座和齒(chǐ)刀刀座; ④安(ān)裝新的周邊刀和(hé)齒刀; ⑤安裝新的(de)中心刀; ⑥對磨損嚴重的刀盤表麵進行堆焊耐磨修複。為了保證修複質量,選(xuǎn)用了高水平的(de)電焊(hàn)工。同時選用高質量的碳化鎢耐磨焊條、和 E5016 低氫鉀型藥皮的低碳鋼焊條。修複時提高了焊縫堆(duī)焊層的層數(shù)和高度,以(yǐ)保證修複焊接不低於原廠刀盤的焊接強度(dù)。對刀盤和(hé)刀具進行的修複(fù)工作(zuò)主(zhǔ)要包(bāo)括:
1) 周邊刀不再采(cǎi)用鑲嵌耐磨球齒,改用盤圈貝(bèi)型(xíng)刀(dāo),即在周邊刀堆焊碳化鎢(wū)耐磨層後(hòu),焊接德國海瑞克的碳化(huà)鎢合金(jīn)耐磨塊,如圖 12 所(suǒ)示。盤圈貝型(xíng)刀專用於切削砂卵石,大大提高了周(zhōu)邊(biān)刀的耐磨能力[5]。
圖(tú)12 耐磨(mó)塊周邊(biān)刀
2) 增加周邊刀的數量,從 8 把增加到 16 把,提高刀盤(pán)切削砂卵(luǎn)石(shí)的能力。
3) 增(zēng)加齒刀( 切(qiē)削(xuē)刀) 的數量,從 80 把增(zēng)加到 160把,在所有的開孔處均設置齒刀,提(tí)高刀盤(pán)的切削土體能力。
4) 增加了半翼中心刀,將中心刀從半翼改為一翼,提高刀(dāo)盤的超前擾動(dòng)能力。如圖 13 所示。
圖 13 一翼中心刀(dāo)
5) 將拆下(xià)來的磨(mó)損(sǔn)不是(shì)很嚴重的齒刀焊接在周邊刀的周圍,既可以起到(dào)一定的超前的作用,有可以在一定程度上起到周邊保護刀的(de)作用。
6) 將拆下來的磨損不是很嚴重(chóng)的(de)齒刀焊接到麵板中間位置上,起超前撕裂刀作(zuò)用。
7) 將拆下來的磨損不是很嚴重的齒刀焊接在齒刀附近,和齒刀( 切削(xuē)刀) 形成主副切削(xuē)刀的作用,保護齒刀,大大提高(gāo)刀具(jù)的抗磨損( 耗) 能力(lì)和延長了刀具的壽命。
改造後的刀盤如圖 13 所示。
圖 14 改造後的刀盤
2. 4 刀盤和刀具的修複和改造後的效果
通過對刀盤和刀具的修複和改(gǎi)造,對於提高刀具的壽命和盾構機的掘進能力,尤其是在砂卵石地層的掘進能力,起(qǐ)到了非常大(dà)的作用(yòng)。同時,加大了例行(háng)加壓開倉進行刀具檢查的力(lì)度,對磨損達到一(yī)定程度的(de)刀具(jù)進行適時的更換,保證了盾構機的快(kuài)速掘進。
盾構機始發後,至(zhì) 288 環常壓開倉修刀,隻掘進了288 環,即更換了所有的刀具( 88 把) 。而從第 289 環至第 2 個 區 間 隧 道 完 成 掘 進 共 1 026 環,隻 更 換 ( 43) 把刀具。而第一個區間(jiān)共 1 256 環,隻加壓進倉檢查刀具兩次,沒有更換一(yī)把刀具。當然,這(zhè)有地(dì)質條件變化的原因,但同時也有力地說明了在對(duì)刀盤和刀
具的修複和改造後,對提高刀具(jù)的壽命和盾構機的掘(jué)進能力,尤其是在砂卵石地層的掘進能力,起到了非常大的作用。
3 、結論與建議
3. 1 結論
北京的地質條件,尤其是砂卵石,對於盾構機(jī)的(de)掘進和刀盤的設計、刀具選擇,需要有謹(jǐn)慎的考量(liàng)。正是由於對於砂卵石的不重視以及整個(gè)北京盾(dùn)構施工界的經驗不足,造成了這次刀盤和刀具的大範圍的嚴(yán)重磨損和修複、改造。同時,也正是由於對砂卵(luǎn)石的重視(shì),才使得這次的修複和改造非常成功,對於(yú)保(bǎo)證完成工期,創造掘進記錄起到了非常重要的作用。
應該說,這(zhè)次的經驗是非(fēi)常寶貴的,總結如下:
1) 周邊刀(dāo)合金耐磨塊對砂卵石地層的切削能力要遠(yuǎn)遠強於耐磨球齒顆粒。
2) 增加刀具(jù)的數量,可以大大提高刀具的切削能力和使用(yòng)壽命。
3) 各種超(chāo)前(qián)刀和撕(sī)裂刀(dāo)對(duì)於保(bǎo)護周邊刀和齒刀(dāo)( 切削刀) 是可以起到相當意義的作用的。
4) 客觀意義上的主副刀對於保護齒刀,延長齒刀的壽命也能(néng)起到很好的作用。
5) 半翼鼻型布置的中心刀的超前擾動作(zuò)用不如一翼布置的中心刀。
3. 2 建議
鑒於刀盤設計的現狀,有一些改造當時隻能限於設想(xiǎng),無法(fǎ)實現,現在(zài)作為(wéi)建(jiàn)議提出來:
1) 中心刀應該設計為魚尾刀,如日本產的盾 構機(jī)[6],相比鼻型布置(zhì)的中心刀,魚尾刀的超前擾動(dòng)能力和(hé)超前切(qiē)削能力能(néng)強,同時對切削下來的土體的翻轉攪動能力也更(gèng)強(qiáng),可以更好得(dé)解決中(zhōng)心部分土體的切削問題和改善切削土體的流動性,大大提高盾構機整(zhěng)體掘進水平。這在第一個(gè)區間比較明顯(xiǎn),在該區間,中心刀位置上的砂(shā)性黏土和粉質黏土(tǔ)混(hún)合膨潤土、泡沫,在刀盤擠壓(yā)和(hé)摩擦力的作用下,在中心刀位置( 刀盤中部) 發(fā)生大(dà)麵積固結現(xiàn)象[7],是盾構機的扭矩(jǔ)和推力增加,掘進速度下降,不得不加壓進倉清除固結的土餅(bǐng)。
2) 在刀(dāo)具布置設計上麵,應該適當地增加各種超前刀和撕裂刀的數量,以保護各種刀具,延長刀具的壽命,提高(gāo)盾構機的掘進能力。
3) 對齒(chǐ)刀可以(yǐ)嚐(cháng)試進行刃口部(bù)位的耐磨堆焊處理,增加耐磨堆焊層的厚度,提(tí)高刃口的耐磨和抗衝擊破(pò)壞能力。
4) 對刀具本體進行耐磨堆焊處理,提高刀具本(běn)體的耐磨和抗衝擊破壞的能力[8]。
5) 對周邊刀的耐磨材料,是選用鑲嵌硬質合金耐磨球齒顆粒,還是選用鎢碳合金耐磨塊,需要根據地質條(tiáo)件慎重選(xuǎn)擇。
6) 對北京的砂卵石地層,應該適當增加刀盤的開口率,或者采用麵板 - 輻條式的符合刀盤設計,甚至(zhì)選用(yòng)輻條式刀盤[9]。鑒於國內對於刀具和刀具布置(zhì)的多年的研究,以及國產刀具(jù)的優(yōu)良的性價比,對於地質條件良好( 無砂卵石地層) 的盾構隧道,在具有一定的加壓開倉換刀的能力的條件小,建議試用國產(chǎn)刀具(jù)。
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