人機交互 HMI 在普通車床控製中(zhōng)的應用
2023-9-13 來源: 天水星火機床有限責任公司 作者:張周平
隨著科技事業突飛猛進,加工製(zhì)造業也在不斷更新換代,現有的普通車床及常用的數控機床已不能滿足現(xiàn)在的加工市場需求。各種專用數控(kòng)車床由於其具有高度專(zhuān)業性、高(gāo)精度、高效率、柔性自動化等諸多優點,已經在我國的加工製造(zào)業中占有舉足輕重的地位。目前已經有大量專業的專用機床(chuáng),用於特(tè)殊零件的加工,但專用機床製造成本高,國產數控係統不能滿足加工要(yào)求,專用進口高端控製係統花費巨額成本。
在走訪用戶時,碰到典型的兩個問題 : 第一種是很多用戶(hù)需要車削特殊零件,要用到五軸聯動機床再配有國外高技術的編程軟件才能加工(gōng)完成,一般工(gōng)廠沒有(yǒu)這樣的設備,工人們憑借著自己的加工經驗能在普通機床上手動(dòng)完成(chéng)這種特殊零件的(de)加工,比如船舶工業(yè)上的螺旋槳(jiǎng)葉片,但是普通機(jī)床上手動加工精(jīng)度太(tài)差,差不多等同手動砂輪機打磨(mó)出來的效果(guǒ),精度完全靠著手感,而(ér)且要(yào)不斷更換機械齒(chǐ)輪,完成一個工件幾(jǐ)乎需(xū)要一個多(duō)月時間,價格低廉又實用的專(zhuān)用機床就迫切需要 ; 另外一種是有很多的私人用(yòng)戶(hù),有的甚至小作坊,完全給特定的某(mǒu)個大型企業供貨,常年同(tóng)一種型號,比如石油鑽(zuàn)杆等,需要批量加工這種工件,有(yǒu)數(shù)控機床當然更好,但是用數控機床隻是固定一種工(gōng)件有點浪費,最好能像普通機床一樣加工,再能用更少的人力看(kàn)管這(zhè)樣效率會更高,操作者(zhě)可以同時操作(zuò)多台(tái)機床。
為(wéi)此,針對專用(yòng)數控加(jiā)工設備成(chéng)本(běn)問題,我們在普通機床的基礎(chǔ)上開發了一種專用機床,為特殊零件的加(jiā)工優化提供了典型範例(lì)。
一(yī)、硬件條(tiáo)件
普通車床基本結構 : 床身、床頭、床鞍(ān)、尾座、縱橫向的絲杠副總成,除了這些機械結(jié)構,還需要電(diàn)氣控製的(de)部分硬件條件,如 PLC、接觸器、保護開(kāi)關等。
這裏選用一種人機交互的觸摸屏控製方式,可以讓具備以上條件的普通車床實現(xiàn)簡單的(de)部分數控車床功能,而且(qiě)能更加簡便(biàn)。人機界麵 HMI對計(jì)算機硬(yìng)件及操作係統要求(qiú)如下。
CPU:INTEL Pentium Ⅱ以上等級內存 :64MB 以上(shàng)硬(yìng)盤 :2.5GB 以上,最少有 10MB 以上的磁盤空間操作係統 :Windows 2000/ Windows NT/Windows XP/ Windows VISIA 等。
二、人機交互選擇和連接
觸摸屏軟件是通過 VB 語(yǔ)言編輯控製(zhì)觸摸(mō)屏,觸摸屏選擇(zé)國(guó)產,支持windows ces.net5.0係統,帶有 RS-232 串口功能即可。人機界麵與計算機和 PLC 的(de)連接(jiē)如下(xià)圖 1 所示,其中計算機(jī)與人機界麵通過 USB 接口連接,計算機與 PLC 通過RS232 串口連接。
圖 1 觸摸屏係統連接圖
臥式(shì)車床觸摸屏的顯示畫麵中要有展示機床位置(zhì)和加工參數設置兩部分(fèn),觸摸屏顯示部分完全由程序控製,顯示方式完全可以多樣化,也比較(jiào)靈活,更能根據特殊需(xū)要來修改顯(xiǎn)示信(xìn)息。對觸摸屏有以下兩方麵的具體(tǐ)需求 :
1.HMI參(cān)數設置
所有的參數隻在手動加工界麵下可以設置,其(qí)中包括 :X 軸參數、Z 軸參數、主軸參數以及其(qí)他參數(輔(fǔ)助功能(néng)參數)。機械參數是(shì)根據(jù)機械的實際情況預(yù)置好(hǎo)的,不能進(jìn)行設定。
進給軸參數(shù)包括 : 快速速率,I 檔、II 檔最大(dà)速率以及速度分辨率(lǜ),手脈 x100 倍率(lǜ)時的電子齒輪比,反向間隙補償脈衝。
主軸參數包括 : 點動頻率(lǜ),轉速方式最大、最小速率,恒線速方式最大、最小線(xiàn)速度,點動增量,長按時間(jiān),最大周長以及高低速檔位時的找零頻率。
2.HMI的信息顯示部分
控製係統在運行過程中顯示多項機床信息 :已裝入觸摸屏(píng)部分存(cún)儲器內部的程序表 ;X 軸和Z 軸的坐標值,主軸(zhóu)旋轉角度 ; 目前的運行方式 ;或者正在執行某個特定程序 ; 後台是(shì)否同時編(biān)輯程序或程序段 ;XZ 軸的進給率、主軸轉速變化實時顯示 ; 刀具信息和多種故障提示等。
需要預先設置HMI及PLC的名稱、設備類型、接口(kǒu)類(lèi)型等信息,設置完成方可在圖 2 的觸摸屏軟件編輯界麵進行軟件的(de)初始化編寫,PLC 通(tōng)過RS232 串口(kǒu)傳輸數據到觸摸屏,通過 VB 語言實現,以上操作都是通過計算機進行的。圖(tú) 3 是通過 VB 軟件編輯觸摸屏畫麵。觸摸屏讀取 PLC 的數據的通訊程序如下 :
圖 2 VB 軟件初始化編寫界麵
圖 3 軟件編寫界麵
三、界麵操作模式選擇
HMI的軟件開(kāi)發主要是根(gēn)據車床設計(jì)的需要,設計相應的顯示界麵。這裏根據特定臥式車床工作模式需要選擇了 5 種人機界麵,具體介紹如下。
1.手動操作
車床手動操作需(xū)要進行參數(shù)設置、XZ 軸進給控製(zhì)、主軸控製、主軸換擋、刀塔換刀、功能選擇、坐標清零、記錄及返回記錄點等工作,這些動(dòng)作均由按鈕操作。
其中 : 所有的參數隻在手動加工界麵下可以設置 ; 在(zài)手動工作狀態下,可(kě)以通過(guò) HMI 選擇其他三種不同(tóng)的(de)功能,分別是 : 定(dìng)長加工、直線插補和螺紋加工。選擇時隻需點擊對應的按鈕即可。
觸(chù)摸屏顯示按功能分為五個區域,即位置顯示區、速(sù)度顯示區、輔助功能顯示區、加工數據區以及工作狀態選擇區,如圖 4 所示。
圖 4 觸摸屏功能顯示界麵
2.各類加(jiā)工操作
(1)確定長度(dù)加工操作(zuò)
確定長度(dù)加工用於進(jìn)給設定的長度,以便能準確、簡便的加工有確定的一定長度要求的(de)工件,這樣的(de)操作可以(yǐ)減化操作工人的操作流程,減少(shǎo)操作工的操作誤(wù)差。
操作方(fāng)法 :
a)在手動加工狀態將刀具移動至工件加工的起始點,即我們常說的對刀。
b)切換至(zhì)定長加工工作畫麵。
c)切換至定長加工工作畫麵。
d)設定定長加工的(de)長度,調節倍率旋鈕設定定長加工的速度。
e)啟動主軸(zhóu),等待主軸轉速達到指令轉速(sù),和變頻器(qì)配合有個轉速到達指令。
f)按下進(jìn)給方向按鈕(X+,X-,Z+,Z-),也可手動搬動方向(xiàng)手柄來(lái)啟動對應方向的定長進給。
g)定長完成後,進給自動停止,等待下(xià)一次啟動信號。
(2)直線插補和多台階操作
直(zhí)線插(chā)補用於加工有錐度的工件,這種設計改變了(le)普通臥車調節刀塔角度車削錐(zhuī)度的操作方法,減輕了工(gōng)人的勞動強度,提高了勞動效率 ;還有確定尺寸的台階(jiē)類軸類零件,可根(gēn)據加(jiā)工尺寸確定圖形尺寸(cùn),控(kòng)製係統可根據圖形能自動循
環(huán)加工(gōng)完成。
圖 4 中選(xuǎn)擇直線插補(bǔ)功能,除了左下區(qū)域的加工區是插補功能的特有區域外,其餘區域與手動狀態一致。在加工區中,顯示了插補的方向,以及 X 軸和 Z 軸的設定長度。進給速度顯示方麵,由於係統采用 X 軸運動插補 Z 軸運動的方式,運行期間 X 軸(zhóu)的進給速度取決於 Z 軸的進(jìn)給速度,所以隻顯示了 Z 軸進給速度的設定值,Z 軸的進給速度由進給倍率旋鈕調節。
(3)螺紋加工(gōng)操(cāo)作
圖 4 中選擇(zé)螺紋加工的顯示(shì)畫麵,除了左下區域的加工區是螺紋(wén)功能特有區域外,其餘區域與手動狀態一致。
螺紋加工(gōng)用於車削螺紋工件,這樣的設計與數控臥車一致,加工工藝幾乎完全同數(shù)控係統的螺紋加工,給定螺距,再根據螺紋加工工藝給定主軸轉速即可完成(chéng)螺紋切削,我們在研發(fā)過程中試(shì)切過多種螺紋,甚至(zhì)雙頭螺紋(wén),三頭螺紋,經過(guò)計算我們可(kě)以設置完(wán)成多種多頭螺紋的加工。
四(sì)、以 PLC 作為紐帶,連接機床和 HMI
在 “傻瓜(guā)” 類車床中,除(chú)了控製係統對車床各軸進行連續控製外,還需要對車床的多種機械行為做狀態監控和邏輯控製,完(wán)成控製裝置、執行部件(jiàn)和(hé)電氣控製係統相互之間信號讀取和(hé)傳輸,這些工作大多需要 PLC 來完成。
本次應用中 PLC 的程(chéng)序主要完成刀架自動換刀、主軸自動(dòng)換擋信號處理等。
這裏以歐姆龍 PLC 為例,選擇 OMRON 編程軟件,打開 CXP 軟件,左(zuǒ)上角點擊創建新(xīn)工程(見圖 5),即可進入梯形圖程序編寫界麵如圖6 所示,這裏不再贅述 PLC 軟件(jiàn)的(de)編輯過程和操作方式等,很多 PLC 軟件(jiàn)操作大同(tóng)小異,隻是
輸入輸(shū)出的 I/O 代碼有所區別(bié)。
圖 5 在 CXP 軟件(jiàn)中創建新的梯形圖
圖 6 PLC 編(biān)寫畫麵
通(tōng)車床對主(zhǔ)軸部分的控製主要靠著 PLC 來實現,還有主軸部分的各個動作等。主軸換擋的控製過程也是在 PLC 中(zhōng)實現的。普通臥式(shì)車床主(zhǔ)軸分為四檔,具體(tǐ)如表(biǎo) 1。
表 1 主軸檔位及級數表
當 PLC 接收控製按(àn)鈕(niǔ)或者控製係統發出的換擋信號(hào)命令後,先查看換擋壓力是否正常,在正常狀態(tài)且主(zhǔ)軸電機處於停止時,給 PLC 設置定時器,依據給定的目標檔位。主(zhǔ)軸部分換擋梯(tī)形圖(tú)如圖 7 所示,主軸換擋控製流程如圖 8 所示。
圖 7 主軸換檔部分梯形圖
圖 8 主軸換擋控製流程
為(wéi)其換擋電磁閥給出開合指令控製(zhì)相應油缸,通過油(yóu)缸來推動同一個軸(zhóu)上的齒輪前後移動。其中 PLC 必須(xū)設定主軸按照一定速度和頻率來擺動,擺動過程中推動(dòng)齒輪齧合。換擋完成則進行下一(yī)個動作,若不能(néng)完成設(shè)置超時時間,看檔位(wèi)開關是否生效,若生效,則換擋完成。否則,PLC 進行錯誤報(bào)警處理,並能在顯示屏幕上顯示主軸換擋未完成字(zì)樣。
主(zhǔ)軸在換擋時,主軸檔位(wèi)較多,需在 PLC程序初始化模塊中掃描主軸油(yóu)缸部分的 5 個檔位檢測開關,並對掃描到的檢測開關信(xìn)號進行初(chū)始化處理 ; 上下兩個油缸分別檢測到一個開關(guān)就能確定一個主軸檔位,再根據機械(xiè)齒輪結構(gòu)確定這是哪個主軸檔位,PLC 記住組合的開關輸出相應的檔(dàng)位,主軸運行中換擋指令不(bú)生效(xiào)。
五、總結
該應用中利用 HMI 和 PLC 的配合(hé)來控製普通車床,可大大提高(gāo)車床的可操作性,便於人性化操作,進而解決人機(jī)協調問題 ; 同時對需要新開發的專用(yòng)車床控製簡單方便,實現主軸自動換擋,對普通車床的各機械部分、液壓部分等控製對象的邏輯控製。
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