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齒輪加工機床(chuáng)

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普(pǔ)通車床電氣線路的PLC改造
2023-8-10  來源:江蘇省蘇州市吳中技師學院(yuàn)   作者(zhě):焦唯真



  
    摘要:主要闡述了(le)對於普通車床電氣線路的 PLC改造,分析了傳統繼電器電氣線路的弊端,以 及 對 其 進 行 PLC改造的目的及(jí)意義(yì),詳細闡述了利用 PLC改(gǎi)造車床電氣線路的步驟和改造結果。主要以 CA6150車床 為例,利用三菱 FX2N 係列 PLC對其進行改造。

    關鍵詞 :三菱 PLC;CA6150車床;梯形圖

    0引言
  
    車床作為(wéi)機(jī)械加工中的重要設備,在機械加工作業中一直起著至關重要的作用(yòng),但是傳統繼電器線路麵對長期的加工作(zuò)業,受工作環(huán)境的影響,會逐漸老化或損(sǔn)壞。此時設備(bèi)的損壞以及維修,都會對於機械加工造成一定的影(yǐng)響。為(wéi)解決這些問題,可以采用 PLC 改造車床的傳統繼電器線(xiàn)路。相比之下,繼電器線路體積(jī)大,觸點有(yǒu)限,線路複(fù)雜不易維(wéi)修,而PLC 可以克服上述繼電器線路的缺(quē)點。合理(lǐ)的利用 PLC 改造,可以拓(tuò)展車床的使用(yòng)功(gōng)能,減少維修,提高工作效率。CA6150車床 作 為 一種常見車床,本文(wén)以其(qí)為(wéi)例討論 PLC 對於(yú)普通車床電路的改造。普通車床電氣線路的 PLC 改造應最大限度地滿足機械生產(chǎn)需(xū)要和機床控製要求,充分發揮 PLC 的功(gōng)能。因此(cǐ),在進行改造前首先(xiān)要先深入了解機床的工作過(guò)程,分析其工作方式,從而了解該車床的控(kòng)製(zhì)要求。再根據控製要求進行相應的 PLC 改造,並在改造過程中分析是否(fǒu)可以加以改進,或(huò)在改造過程(chéng)中留出改進(jìn)餘地,方便後續(xù)的升級(jí)改造。
  
    1、CA6150車床(chuáng)的主(zhǔ)要結構和運(yùn)動形式及其工作原理的分析
  
    1.1 主要結構和主要運動(dòng)形式
  
    1.1.1 主要結構
  
    車床是一種應用極為(wéi)廣泛的(de)金屬切削機床,其主軸水平放置,是屬於臥式(shì)車床的一種,能夠完成車削外圓、內圓、端麵、螺紋、切斷及割槽等機械操作,主要由床身、床(chuáng)座、主軸箱、溜板箱、進給箱、刀架、掛(guà)輪架、絲(sī)杠、光杠、卡盤和尾架等組成。 
  
     1.1.2 主要運(yùn)動形(xíng)式:
  
    (1)主運動:主軸通過卡盤或頂尖帶動工件的旋轉運動。主軸電動機選用的是三相籠型異步電動(dòng)機,不進行電氣調速,而采用齒輪箱進行機械有級調速;車削螺紋時要求主軸有正(zhèng)反轉,這個一(yī)般由機械方法實現,主軸電動機隻做(zuò)單向運轉;主軸電動機(jī)容量不大,可采用直接啟動。
 
    (2)進給運動:刀架帶動刀具橫(héng)向或縱向的直線運動.進給運動也由(yóu)主軸電動機拖(tuō)動主軸電動機的動力通過掛輪箱傳遞給進給(gěi)箱來實現刀具的縱向和橫(héng)向進給(gěi)。

    (3)輔助運動:刀架的快速移動、尾架的縱向移動、工件的夾緊與放鬆、加工過程的冷卻。刀架的(de)快速移動由(yóu)刀架快速移動電動機拖動,可直接啟動,不需要正反轉和調速;尾架的(de)縱向移(yí)動和工件的夾緊與(yǔ)放(fàng)鬆均(jun1)由手動操作控製;加工過程中的冷卻由冷卻泵電動機控製(zhì),冷卻泵電動(dòng)機和主軸電動(dòng)機要實(shí)現順序控製,不需要正反(fǎn)轉和調速。
  
    1.2CA6150車床繼電器控製電路(lù)的原理分析
  
    對車床電(diàn)路進行 PLC改造之前(qián),需先行分(fèn)析原車床電氣(qì)線路的工作原理,以(yǐ)達到滿足其控製要求的目的。根據車床的主要運動形式來看,在CA6150型車床主電路中,主要控製了3台 電動機,分(fèn)別為:主軸電動 機M1、冷(lěng)卻泵電動(dòng)機M2、刀架快速移動電動機 M3。這3台電動(dòng)機的通(tōng)斷主要通過控製(zhì)電路控製,此外控(kòng)製(zhì)電路中還有照明及顯示電路和保護電路,以下是各(gè)電路的原理分析:

   (1)主軸電動機 M1的控製:M1通過接觸(chù)器 KM1線圈的得(dé)電(diàn)與斷電控(kòng)製,KM1線圈的得電與否(fǒu)由按鈕 SB2和SB1控製:按下啟動按鈕SB2時,KM1線圈得電,同時KM1自鎖觸頭閉合、KM1主觸頭閉合,主軸電(diàn)機 M1得(dé)電連續(xù)運轉;按下停止按鈕SB1,KM1線圈失電,同時KM1自鎖觸頭斷開(kāi)、KM1主觸頭斷開(kāi),電動機 M1失電停轉。
  
   (2)冷卻泵電動機 M2的控製(zhì):M2通(tōng)過接觸器(qì) KM2線圈的得(dé)電與斷(duàn)電控(kòng)製,因為 M1與 M2為順序啟動(dòng)的關係,所以 KM2線(xiàn)圈的(de)得(dé)電與否通過冷卻泵開關(guān) QS2與KM1的輔助常(cháng)開觸頭共同控(kòng)製(zhì):當按下主(zhǔ)軸啟動按鈕SB1,KM1線圈得(dé)電,KM1輔助常開觸頭閉合後,再操作冷卻泵開 關(guān) QS2,KM2線圈得電,同時KM2主觸頭閉合,冷卻泵電機得電運轉;當(dāng) M1停止運(yùn)轉或操作冷卻泵開關 QS3時,KM2線圈失電(diàn),同時 KM2主觸頭斷(duàn)開(kāi),M2失電停轉。

   (3)刀架快速(sù)移動電(diàn)動機 M3的控 製:M3通過接觸器 KM3線圈的得電與斷電控製(zhì),KM1線圈的得電(diàn)與否由(yóu)快速移動按鈕 SB3控(kòng)製(zhì),由於快速移動不需要連續運行(háng),所以刀架快速移動電(diàn)路無自(zì)鎖觸點:按下快速移動按鈕SB3,KM3線圈得電,同時(shí) KM3主觸 頭 閉 合,刀 架 快速移動電(diàn)動(dòng)機 M3得電運轉;鬆開SB3,KM3線圈失(shī)電,同時 KM3主觸頭斷開,M3失電停轉。

    (4)照明及顯示控製:①照明(míng)燈EL:由照明開關SA控製②主軸電機指示燈 HL1:由 KM1輔(fǔ)助常開觸點(diǎn)控製(zhì)③刀架快速移動指示(shì)燈 HL2:由 KM3輔助常開觸點控製④冷卻泵指示燈HL3:由KM2輔助常開觸點控製(zhì)

    (5)保護(hù)環節:繼電器 FR1實現主軸電動機 M1的過載(zǎi)保護,繼(jì)電器 FR2實現冷卻(què)泵電(diàn)動(dòng)機 M2的過載保護。

    2、PLC對車床的改造
  
     PLC對於車(chē)床電氣線路的改造(zào),是在保留主電路的基礎上對於控製(zhì)電路進(jìn)行改造,並(bìng)保證滿足車床的運行要求(qiú),在此基(jī)礎上不改(gǎi)變原控(kòng)製係統的操作方法(fǎ),各電氣控製元件作用與原繼電器線路相同。根 據 需 求,本文選擇三菱 FX3U-48MR型PLC。該PLC成本低、體型小並(bìng)且安裝方便,可以很好地(dì)滿足設(shè)計要求,並且擁(yōng)有進一步的(de)升(shēng)級改造能力。 

    2.1I/O分配表
 
    根據上述分析可以得(dé)知,輸(shū)入信號共7個,分別為:主軸啟(qǐ)動(dòng)按(àn)鈕SB2、主軸停止按鈕SB1、冷卻泵開關 QS2、刀架快速移動按鈕 SB3、照明 開 關 SA、熱繼 電 器 FR1好熱繼電器 FR2。輸出信號 共 7 個,分 別 為:主(zhǔ)軸電動機控製接觸器KM1、冷卻泵電動機控製接觸器(qì) KM2、刀架快速移動電(diàn)動機控製 接 觸 器 KM3、照(zhào) 明 燈 EL、主軸電動機指示(shì)燈HL1、刀架快速移動指示燈 HL2和冷卻泵(bèng)指示(shì)燈 HL3。由此可以做出I/O 分配表,如表1所示。

表1 I/O分配表
  
  
    2.2 硬(yìng)件電路的設計(jì)
  
    根(gēn)據I/O 分配表,可得(dé)到相應的外部接線圖,為了方便操作理解,外部接線均采(cǎi)用常開觸點,PLC外部硬件電路圖如(rú)圖1所示。
   
  
  
圖1 PLC改造CA6150車床(chuáng)外部接線圖

    2.3 梯形圖的設計
  
    根據係統控製要 求 和I/O 分 配 表,設計出梯形圖如圖2所示。
  
  
  
圖2 PLC改造CA6150車床梯形圖
  
    根據控製(zhì)要求,設計了主軸電動機 M1的(de)程序,保證了主軸電機的連(lián)續運(yùn)轉;冷卻泵電機 M2的程序,保(bǎo)證了M2與 M1的順序控製;刀架快速移動 M3以及各指(zhǐ)示燈的程序。

    3、通車調試
  
    將設計好(hǎo)的程序安裝與調試(shì),具體步驟如下:
  
   (1)編寫程(chéng)序,檢查有無邏輯(jí)錯誤。
   (2)利用仿真軟件進行仿真,此步驟(zhòu)可在進行外部接(jiē)線前先行檢查程序是否可以按控製要(yào)求運行,省 去 未 知情況下(xià)操作的(de)麻煩。通過仿真軟件模擬實際(jì)環境進行操作,配合 PLC監控,觀察結果(guǒ)是(shì)否正確,並對出現的問題進行改正。
  
    主軸電動機M1的仿 真:按下SB2,軟元件 X0獲得信號接通閉合,Y0接通並自鎖,Y0常開觸點閉(bì)合,Y4接通。通過仿真觀察(chá)到此時主軸電動機得電、主軸(zhóu)電(diàn)動機(jī)指示亮(liàng);按下SB1,X1常閉觸點斷開,Y0線圈斷開,Y0常開觸點斷開,Y4斷開,通過仿真觀察到此時主軸電動機失電、主軸電動機指示滅。冷卻泵電機(jī) M2的仿真:先按下 SB2使 Y0接通,Y0常開觸點閉合,再合上 QS2,X2常開觸點閉合,Y1接通(tōng),Y1常開觸點閉合,Y6接通,通過仿真(zhēn)觀察到此時冷卻泵電機(jī)得電,冷(lěng)卻泵指示燈亮;打開 QS2,X2斷開(kāi),Y1線圈斷開,Y1常開 觸 點 斷 開,Y6斷開,通過仿真觀察到此時冷卻(què)泵電機失電,冷卻泵指(zhǐ)示燈滅。
  
    刀架快速移動按鈕 M3的仿真:按下SB3,X3常開觸點閉合,Y2接通,Y2常(cháng)開 觸 點 閉 合,Y5接通,通 過 仿 真觀察到此時刀架快速移動電機(jī)得電,刀架快速移動指示燈亮(liàng);鬆開SB3,X3常開觸點斷開,Y2線圈斷開(kāi),Y2常開觸點斷(duàn)開,Y5斷開,通過仿真觀察到此(cǐ)時刀架(jià)快速移動電機(jī)失電,刀架快速移動指示燈滅。照明的仿真:操作SA 至開,X4常開(kāi)觸點閉合,Y3接通,通過仿真觀察照明(míng)燈(dēng)亮(liàng);操 作 SA 至關,X4斷開,Y3失電斷開,通過仿真觀察照明燈滅。保護環節的仿真:在仿真軟件上將 FR1與 FR2的動作觸頭模擬為按鈕或開(kāi)關(guān),操 作 後 觀 察 Y0、Y1、Y2線圈是否能夠(gòu)斷開,以及相應的電動機與(yǔ)指示燈是(shì)否(fǒu)失電。

    (3)安裝調試,連接好外部接線,通電試車(chē),逐個檢測各部位功能是否按原機床控製要求運行,即主運動、進給運動、輔助運(yùn)動(dòng)、照明顯示以及保護環(huán)節(jiē)是否可按要求運行。接線時(shí)要做注意 PLC 的電源連接,以及輸入和輸出公共端(duān)的連接。

    (4)通電加工,待安裝調試完畢,即可進行工件的試加工,檢測經過(guò) PLC改造的機床電氣線路是否(fǒu)會影響工件的加工,對於精度和穩定性進行進一步測(cè)試。測試無誤後即可投入生產工作(zuò)中。

    4、小結與展望
  
    4.1 本次PLC改造小結
  
    本文著重闡述了利用三菱 PLC對 CA6150型(xíng)車(chē)床進行改造的目的、過程以及結果。基(jī)本達到了本次的改造目的,提高了車床(chuáng)的整體性能,一定(dìng)程度(dù)上提高了車床的使用壽命,節約(yuē)維修成本,提高效率,並為未(wèi)來(lái)的升級改造提供了可行空間。

    4.2 未來進一步研究與展望
 
    隨著自動化的逐漸發展,用 PLC對車床進行合理的改造不僅可(kě)明顯改善(shàn)一(yī)些傳(chuán)統車床電氣(qì)線路的弊端,而且可以在此基礎上進行進一步的升級改造,比如電動機的正反轉,電機的調速(sù)均可進行電(diàn)氣控(kòng)製。以(yǐ)此(cǐ)類推 大多機(jī)床電氣線路都(dōu)可進行 PLC改造,在進行 PLC改造的同時也可加入觸摸屏、變 頻 器,更加簡化繼電器線路,簡化機床操作,提高(gāo)工作效率,並且使其在以後(hòu)的升級改造中相對減少人工和機械成本。

    5、結語
 
    隨著技術的發展,PLC 的應用也越來越廣(guǎng)泛,進行PLC改造後的車床,因為減少了硬件電路的接線,所以克服了硬件(jiàn)電路接線帶來的電路老化、不(bú)易維修(xiū)等缺點,在安裝使用上也(yě)更加快(kuài)速便捷,其工作的可靠性也大大提高,並且便於整個機床電氣係統的監控、維修、升(shēng)級和改造。因此,利用 PLC改造機床的電氣係統是一(yī)種切實可行的(de)改造辦法。

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