CNC 數控機床改造技術分析(xī)
2020-10-26 來源: 河南中鋁裝備有限公司 作者(zhě):李念周
摘要:本文主要敘述 C650 車床采用華中數控 HNC 世紀星係統對其進行改造的方(fāng)案論述,改造的機械及電氣技術分析,對機械部分進行改(gǎi)造的內容及參數;電氣部分改造思(sī)路。
關鍵詞:CNC 數控改造
CNC 機床由於切削用量大、連續加工發熱量大等因素對加工精度有(yǒu)一定影響,切(qiē)削(xuē)動作自動控製,很難由(yóu)人工進行調整(zhěng)、補償,設計製造要求比(bǐ)普通切削(xuē)機床更嚴格,需采取加強剛性、減(jiǎn)小熱(rè)變形、提高(gāo)精度等方(fāng)麵措施(shī)。數(shù)控技術是數字控製(NC,Numerical Control)技術的簡稱,它是一種用數字化的信息(數字、字母和符號)對某一工作過程進行可編程的自動控製技術(shù)。數控技術是綜合機(jī)械加工技術、自(zì)動化技術、計算機技術、測量技術和微電子技(jì)術而形成(chéng)的一門邊緣學科。目前機械製造業的競爭,其實質是智(zhì)能製造的競爭(zhēng),衡量一個國家的機械發展水平,主要是看其數控機床的普及率。采用華中數(shù)控技術,對(duì) C650 車床等設備逐步進行了(le)改造,以較小的成本實(shí)現了(le)機床的數控要求,既為節約了資金,又為企業創造了經濟效(xiào)益。
1、 C650 車床改造的思路
C650 是一台中型臥式車(chē)床,主要(yào)完成一些中等工件產品的加工任務。其最大加工(gōng)直(zhí)徑 1m。該設備使用中故障率高,維修不方便(biàn),且電氣(qì)元件參數受環境溫度影響,經常出現季節性故障。為此,我(wǒ)們擬對該設備進行徹底的電氣及機械大修改造。
首(shǒu)先(xiān),機械部分根據原有設備狀況進行部分修理(lǐ)和改造,保留了床頭箱內(nèi)的所有變速係統,對溜板箱進(jìn)行全麵改造更換,以(yǐ)保(bǎo)證適應伺服調速係(xì)統的需要。並對床身導(dǎo)軌進行加工保證其精度。
其次,運用全數字式(shì)直流調(diào)速裝置對花盤主回路及右刀架進給進行改(gǎi)造;為方便操作,在右刀架(jià)上加裝 X 軸和 Y軸兩套數顯裝置;運用“世紀星”數控係統對左刀架進行改造,其伺服驅動部分選用了某數控集團公司生產的 ZSS1係列直流伺服調速裝置(zhì);邏輯控製部分,選(xuǎn)用日本三菱的PLC(FX2N-128MR) 取代原機床的交流繼電器控製。
2、 C650 車床(chuáng)改造過程綜述
2.1 機械部分的(de)改造
拆除原有(yǒu)老(lǎo)式(shì)的溜板箱,采用簡(jiǎn)單調速箱,使其在伺服係統控製下能穩(wěn)定可靠的執行(háng)動作;對大(dà)拖板及小拖板進行更換,主要是改變其部分位置的尺寸,增加安裝伺(sì)服係統、數控顯屏的位置,並保證其平衡度及運行精度;床身導軌麵進(jìn)行重(chóng)新加工,保證(zhèng)其粗糙度在(zài) Ra1.6 以(yǐ)下,平(píng)麵(miàn)度在±0.01mm 以內並進(jìn)行表麵淬火,表麵(miàn)硬度達到 HRC56 以上。拖板與導軌進行充分研磨,達到完美配合(hé)。
2.2 花盤及右刀架直流調速係統的改造
在原有的直流(liú)調速控製係統下,機床的花盤經常出現帶不動負荷現象(xiàng),生產(chǎn)效率低,而模擬係統的參數調節又比較困難,且其(qí)參數經常隨季節(jiē)而變化,需要維修(xiū)人員定期檢修和調試。右刀架進給係(xì)統的主要問題在於其低速不穩(wěn)定性,當“吃”刀量很小時,轉(zhuǎn)速表呈(chéng)明顯抖(dǒu)動。這主要是由於原係統的速(sù)度調節(jiē)器的核(hé)心元件放大器存(cún)在阻尼(ní)振蕩(dàng)造成的,走刀係統的(de)不穩定(dìng)嚴重影響了機床的加工精度,為此,將原來(lái)落後的模擬係統改造為目前較為先進的歐陸全數字式直流調速係統。根據 C650 車床主電機及進(jìn)給電機參數的要求,選用歐陸 360 係列SSD-360120A 控製花盤傳動, 用 SSD-
36035A 控製走刀。在參數設定(dìng)中,依據(jù)車床的特點,對歐陸360 進行以下靈活(huó)運用。
(1)合理調整花盤停車時間。車床的(de)花盤反轉是刀具的(de)一大殺手,因此在設定(dìng)花盤停車時間 ( 下降時間 ) 時,要嚴格以花盤無反轉 ( 停車時,花盤朝相反方向回轉 ) 為限度。
(2)增加花盤點動的“慢點”、“快點”功能。車床的工件對刀一直是(shì)操作(zuò)工人的難點,以往的花盤點動就隻(zhī)有一個速(sù)度,靠電櫃內部的電位器進行設定,往往很難兼顧,慢了,花盤轉一圈花費時間太長;快了,花盤到目標點停不住,造成效率低下(xià)。為此,在 360 中利用其數字輸入點(diǎn) C6( 正點 )、C7( 反點 )、C8( 複位 ) 以及其內(nèi)部軟件模塊實現快、慢速(sù)點(diǎn)動,速度大小由操作者摁點動按鈕的時間長短決定。釋放(fàng)按鈕,則(zé)花盤速度歸(guī)零。這樣可以做到快(kuài)速(sù)靠近,低速到達。
(3)設定(dìng)電壓限幅值要考慮(lǜ)電壓波(bō)動。
(4)對走(zǒu)刀電機啟動斜坡進行調整。走刀電機啟動之前(qián),首先刹車(chē)電磁(cí)鐵要吸合,鬆開抱閘,所以走刀(dāo)電(diàn)機(jī)要考慮電磁線圈的吸合時間,延時一段時間再升速,避免電機因(yīn)背力而過流。
在公司的多項設備改造中(zhōng),直流調速係統都用到全數字(zì)式直流調速裝置,可靠性還(hái)是性價比較高,尤其是其(qí)液晶顯示的人機操(cāo)作界麵使參數設置變得簡單(dān)易行。360 係列控製器采用標準 Windows 菜單樹形結構,簡單方便,容易(yì)讀取(qǔ)和設定傳動(dòng)參數。顯示出的數值可觀察(chá)或改變。在調試(shì)之初,首(shǒu)先要進行參數設定 (SETUPPARAMETERS),其中“ 斜坡 ”(RAMPS)、“ 上升 /下降”(RAISE/LOWER)主要針對花盤或刀架(jià)啟動、停止的過程控製;“輔助輸(shū)入 / 輸 出”(AUXI/O) 用 來 設 定 對 象 的 給 定;“ 勵磁控製”(FIELDCONTROL) 決定了係統的勵(lì)磁方式(shì),是內磁場(chǎng),或(huò)是外磁場,以及磁場的(de)限幅大小;“電流環”(CURRENTLOOP)、“速度環”(SPEEDLOOP) 則調節係統的動態特性,例如穩(wěn)定性、帶負載能力等。以上參數都要根據機床的實際(jì)逐一進行設定,當然,360 內部的自整定、自調諧功能也可以在調試中帶來很大的便(biàn)利。
在傳動係統“菜單級”(MENULEVER) 中,有一欄為報警狀態 (ALARMSTATUS),當係統發生故障時,前麵板上(shàng)的“正常”發光二極管熄滅,人機接口便會自動(dòng)顯示報警(jǐng),並且顯示器將顯示所有報警中的當(dāng)前故障,以便維修人員進行診斷和處理。常見的故障報警有 :OVERSPEEDLEVER( 超(chāo)速報警 )、SPEEDFBKALARM( 速反報警 )、FIELDFALL( 勵磁故障(zhàng) ) 等,由此,可以方便地(dì)查找故障。
2.3 車(chē)床左刀架的數控改造
對於(yú)左(zuǒ)刀架的數控改造,首先是基於左側刀架傳動機構的改造(zào)。原有的傳動機(jī)構是由 1 台直流電機控製走刀,一台交流電機控製快(kuài)送(sòng),刀架運動方向由十字開關控製進刀箱內的電磁閥決(jué)定;現在的傳動機構則由 2 台伺服電(diàn)機分別帶(dài)動光(guāng)杆和絲杆(gǎn),各自控製一個方(fāng)向,這樣兩軸聯動,從(cóng)而(ér)走出型線。伺(sì)服電機與(yǔ)傳動軸(zhóu)之間通過 4:1 的齒輪箱進行減速。伺服電機型號(hào)為(wéi) S-CZK250,額定轉矩 75N·m,最高轉速 1000r/min。伺服電機尾部安裝 1 台測速發電機和 1 台編碼器 (LEC-200BM-G05P),分別(bié)作速度環和位置(zhì)環的反饋。HNC-21 係列數控裝置采用開放式體係結構,內置嵌入式工業(yè)PC 機、高性能 CPU,配置觸摸屏,集成(chéng)進給軸(zhóu)接口(kǒu)、主軸接口、手持單元接口(kǒu)、內嵌式 PLC 接口、遠(yuǎn)程 I/O 接口(kǒu)於(yú)一體。
(1)4 軸聯動。
(2) 可選配各種類型的脈衝(chōng)式、模擬式交流伺服驅動器或步進電機(jī)驅動器以及 HSV-11 係列串行式伺服單元。
(3) 配置標準機床工程麵板,不占(zhàn)用(yòng) PLC 的輸(shū)入 / 輸出接口。
(4) 配置 40 路輸入接口和 32 路功率(lǜ)放大光電隔離(lí)開關量輸出接口、手持單元接口、模擬主軸控製接口與(yǔ)編(biān)碼器接口,以及(jí)遠程 I/O 板擴展接口。
(5) 采用 10 英寸觸摸(mō)器,全漢字操作界麵,具有故(gù)障診斷與報警設置,多種圖形加工(gōng)軌跡顯示和仿(fǎng)真功能。
(6) 采用國際標準 G 代碼編程,與(yǔ)各種流行的 CAD/CAM自動編程係統兼容,具有直(zhí)線、圓弧、螺(luó)旋線插補,固定循環、旋轉、縮放、鏡像、刀具補償、宏程序等功能。
(7) 加工斷點保存恢複功能,為用戶安全(quán)、方便使用提供保證。
“世紀(jì)星”數控係統是開放式的數控係統軟件(jiàn)平台,適宜二次開發,能靈活地組配不同類型的數控係統和擴充(chōng)係統的功能,因此這種結構具有良好的(de)開放性和可維護性。其中,“編輯程序(xù)”可(kě)以由工藝(yì)人員或操作者(zhě)在該界麵內對加工圖形進行編程,亦可由 USB 接口直接導入入經 CAD/CAM 編製的加工程序;“參數(shù)設置”用來對係統(tǒng)參數、通道參數、坐標軸參數、軸(zhóu)補償值參數、硬件配置(zhì)參數、PMC 係統參數、PMC用戶參數、外部(bù)報(bào)警參數等進行設置,在修改或設置參數之前,必須輸入修改(gǎi)權限密碼(mǎ),否則無法更改(gǎi);“PLC 管理”是針對“世紀(jì)星(xīng)”的內(nèi)嵌式 PLC,其標準的 PLC 應用程序和配(pèi)套的 PMC 用戶參數文件基本上可以滿足用(yòng)戶的絕大部分需要。由於車床身較大(dà),在數控裝置的連接過程中,要特別注(zhù)意盡量減少信(xìn)號的衰減(jiǎn),信號線全部采用屏蔽線,兩頭用電烙鐵焊牢,中間不要有過渡(dù)。
3 、 C650 車床改造(zào)的使用效果
C650 車(chē)床改造後,帶負載能力明顯增強,加工精(jīng)度也大為提高,並通過數控改造,使這台車(chē)床順利完成了球麵、橢(tuǒ)圓麵等外環型線的加工任務,滿足了生產需要,基本上達到了改造的預期目標.
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