為機床工具企(qǐ)業提供深度市場分析                     

用戶名:   密碼:         免費注(zhù)冊  |   申請VIP  |  

English  |   German  |   Japanese  |   添加(jiā)收藏  |  
齒輪加工機床

車床(chuáng) 銑床 鑽床 數控(kòng)係統 加工中心 鍛壓機床 刨插拉床 螺紋加工機床 齒輪加工機床
磨(mó)床 鏜床 刀具 功能部件 配件附件 檢驗測量 機床電器 特種加(jiā)工 機器人

齒輪加工機床

電工(gōng)電力 工程機械 航空航天 汽車 模具
儀器(qì)儀表 通用機械 軌道交(jiāo)通 船舶

搜(sōu)索
熱門關鍵字:

數控機床

 | 數控車(chē)床 | 數控係統 | 滾齒機(jī) | 數控銑床 | 銑刀 | 主軸 | 立式加工中心 | 機器人
您現在(zài)的位置:齒輪加工機床網> 加工與維(wéi)修> CNC 數控機床改造技術分析
CNC 數控機床改造技術分析(xī)
2020-10-26  來源: 河南中鋁裝備有限公司   作者(zhě):李念周



  
       摘要:本文主要敘述 C650 車床采用華中數控 HNC 世紀星係統對其進行改造的方(fāng)案論述,改造的機械及電氣技術分析,對機械部分進行改(gǎi)造的內容及參數;電氣部分改造思(sī)路。

       關鍵詞:CNC 數控改造
  
       CNC 機床由於切削用量大、連續加工發熱量大等因素對加工精度有(yǒu)一定影響,切(qiē)削(xuē)動作自動控製,很難由(yóu)人工進行調整(zhěng)、補償,設計製造要求比(bǐ)普通切削(xuē)機床更嚴格,需采取加強剛性、減(jiǎn)小熱(rè)變形、提高(gāo)精度等方(fāng)麵措施(shī)。數(shù)控技術是數字控製(NC,Numerical Control)技術的簡稱,它是一種用數字化的信息(數字、字母和符號)對某一工作過程進行可編程的自動控製技術(shù)。數控技術是綜合機(jī)械加工技術、自(zì)動化技術、計算機技術、測量技術和微電子技(jì)術而形成(chéng)的一門邊緣學科。目前機械製造業的競爭,其實質是智(zhì)能製造的競爭(zhēng),衡量一個國家的機械發展水平,主要是看其數控機床的普及率。采用華中數(shù)控技術,對(duì) C650 車床等設備逐步進行了(le)改造,以較小的成本實(shí)現了(le)機床的數控要求,既為節約了資金,又為企業創造了經濟效(xiào)益。

       1、 C650 車床改造的思路
  
       C650 是一台中型臥式車(chē)床,主要(yào)完成一些中等工件產品的加工任務。其最大加工(gōng)直(zhí)徑 1m。該設備使用中故障率高,維修不方便(biàn),且電氣(qì)元件參數受環境溫度影響,經常出現季節性故障。為此,我(wǒ)們擬對該設備進行徹底的電氣及機械大修改造。
  
      首(shǒu)先(xiān),機械部分根據原有設備狀況進行部分修理(lǐ)和改造,保留了床頭箱內(nèi)的所有變速係統,對溜板箱進(jìn)行全麵改造更換,以(yǐ)保(bǎo)證適應伺服調速係(xì)統的需要。並對床身導(dǎo)軌進行加工保證其精度。
  
      其次,運用全數字式(shì)直流調(diào)速裝置對花盤主回路及右刀架進給進行改(gǎi)造;為方便操作,在右刀架(jià)上加裝 X 軸和 Y軸兩套數顯裝置;運用“世紀星”數控係統對左刀架進行改造,其伺服驅動部分選用了某數控集團公司生產的 ZSS1係列直流伺服調速裝置(zhì);邏輯控製部分,選(xuǎn)用日本三菱的PLC(FX2N-128MR) 取代原機床的交流繼電器控製。

      2、 C650 車床(chuáng)改造過程綜述
   
      2.1  機械部分的(de)改造
  
      拆除原有(yǒu)老(lǎo)式(shì)的溜板箱,采用簡(jiǎn)單調速箱,使其在伺服係統控製下能穩(wěn)定可靠的執行(háng)動作;對大(dà)拖板及小拖板進行更換,主要是改變其部分位置的尺寸,增加安裝伺(sì)服係統、數控顯屏的位置,並保證其平衡度及運行精度;床身導軌麵進(jìn)行重(chóng)新加工,保證(zhèng)其粗糙度在(zài) Ra1.6 以(yǐ)下,平(píng)麵(miàn)度在±0.01mm 以內並進(jìn)行表麵淬火,表麵(miàn)硬度達到 HRC56 以上。拖板與導軌進行充分研磨,達到完美配合(hé)。
   
      2.2  花盤及右刀架直流調速係統的改造
  
      在原有的直流(liú)調速控製係統下,機床的花盤經常出現帶不動負荷現象(xiàng),生產(chǎn)效率低,而模擬係統的參數調節又比較困難,且其(qí)參數經常隨季節(jiē)而變化,需要維修(xiū)人員定期檢修和調試。右刀架進給係(xì)統的主要問題在於其低速不穩(wěn)定性,當“吃”刀量很小時,轉(zhuǎn)速表呈(chéng)明顯抖(dǒu)動。這主要是由於原係統的速(sù)度調節(jiē)器的核(hé)心元件放大器存(cún)在阻尼(ní)振蕩(dàng)造成的,走刀係統的(de)不穩定(dìng)嚴重影響了機床的加工精度,為此,將原來(lái)落後的模擬係統改造為目前較為先進的歐陸全數字式直流調速係統。根據 C650 車床主電機及進(jìn)給電機參數的要求,選用歐陸 360 係列SSD-360120A 控製花盤傳動, 用 SSD-
36035A 控製走刀。在參數設定(dìng)中,依據(jù)車床的特點,對歐陸360 進行以下靈活(huó)運用。
   
     (1)合理調整花盤停車時間。車床的(de)花盤反轉是刀具的(de)一大殺手,因此在設定(dìng)花盤停車時間 ( 下降時間 ) 時,要嚴格以花盤無反轉 ( 停車時,花盤朝相反方向回轉 ) 為限度。
     (2)增加花盤點動的“慢點”、“快點”功能。車床的工件對刀一直是(shì)操作(zuò)工人的難點,以往的花盤點動就隻(zhī)有一個速(sù)度,靠電櫃內部的電位器進行設定,往往很難兼顧,慢了,花盤轉一圈花費時間太長;快了,花盤到目標點停不住,造成效率低下(xià)。為此,在 360 中利用其數字輸入點(diǎn) C6( 正點 )、C7( 反點 )、C8( 複位 ) 以及其內(nèi)部軟件模塊實現快、慢速(sù)點(diǎn)動,速度大小由操作者摁點動按鈕的時間長短決定。釋放(fàng)按鈕,則(zé)花盤速度歸(guī)零。這樣可以做到快(kuài)速(sù)靠近,低速到達。
     (3)設定(dìng)電壓限幅值要考慮(lǜ)電壓波(bō)動。
     (4)對走(zǒu)刀電機啟動斜坡進行調整。走刀電機啟動之前(qián),首先刹車(chē)電磁(cí)鐵要吸合,鬆開抱閘,所以走刀(dāo)電(diàn)機(jī)要考慮電磁線圈的吸合時間,延時一段時間再升速,避免電機因(yīn)背力而過流。

     在公司的多項設備改造中(zhōng),直流調速係統都用到全數字(zì)式直流調速裝置,可靠性還(hái)是性價比較高,尤其是其(qí)液晶顯示的人機操(cāo)作界麵使參數設置變得簡單(dān)易行。360 係列控製器采用標準 Windows 菜單樹形結構,簡單方便,容易(yì)讀取(qǔ)和設定傳動(dòng)參數。顯示出的數值可觀察(chá)或改變。在調試(shì)之初,首(shǒu)先要進行參數設定 (SETUPPARAMETERS),其中“ 斜坡 ”(RAMPS)、“ 上升 /下降”(RAISE/LOWER)主要針對花盤或刀架(jià)啟動、停止的過程控製;“輔助輸(shū)入 / 輸 出”(AUXI/O) 用 來 設 定 對 象 的 給 定;“ 勵磁控製”(FIELDCONTROL) 決定了係統的勵(lì)磁方式(shì),是內磁場(chǎng),或(huò)是外磁場,以及磁場的(de)限幅大小;“電流環”(CURRENTLOOP)、“速度環”(SPEEDLOOP) 則調節係統的動態特性,例如穩(wěn)定性、帶負載能力等。以上參數都要根據機床的實際(jì)逐一進行設定,當然,360 內部的自整定、自調諧功能也可以在調試中帶來很大的便(biàn)利。
   
     在傳動係統“菜單級”(MENULEVER) 中,有一欄為報警狀態 (ALARMSTATUS),當係統發生故障時,前麵板上(shàng)的“正常”發光二極管熄滅,人機接口便會自動(dòng)顯示報警(jǐng),並且顯示器將顯示所有報警中的當(dāng)前故障,以便維修人員進行診斷和處理。常見的故障報警有 :OVERSPEEDLEVER( 超(chāo)速報警 )、SPEEDFBKALARM( 速反報警 )、FIELDFALL( 勵磁故障(zhàng) ) 等,由此,可以方便地(dì)查找故障。

      2.3  車(chē)床左刀架的數控改造
  
      對於(yú)左(zuǒ)刀架的數控改造,首先是基於左側刀架傳動機構的改造(zào)。原有的傳動機(jī)構是由 1 台直流電機控製走刀,一台交流電機控製快(kuài)送(sòng),刀架運動方向由十字開關控製進刀箱內的電磁閥決(jué)定;現在的傳動機構則由 2 台伺服電(diàn)機分別帶(dài)動光(guāng)杆和絲杆(gǎn),各自控製一個方(fāng)向,這樣兩軸聯動,從(cóng)而(ér)走出型線。伺(sì)服電機與(yǔ)傳動軸(zhóu)之間通過 4:1 的齒輪箱進行減速。伺服電機型號(hào)為(wéi) S-CZK250,額定轉矩 75N·m,最高轉速 1000r/min。伺服電機尾部安裝 1 台測速發電機和 1 台編碼器 (LEC-200BM-G05P),分別(bié)作速度環和位置(zhì)環的反饋。HNC-21 係列數控裝置采用開放式體係結構,內置嵌入式工業(yè)PC 機、高性能 CPU,配置觸摸屏,集成(chéng)進給軸(zhóu)接口(kǒu)、主軸接口、手持單元接口(kǒu)、內嵌式 PLC 接口、遠(yuǎn)程 I/O 接口(kǒu)於(yú)一體。

     (1)4 軸聯動。
     (2) 可選配各種類型的脈衝(chōng)式、模擬式交流伺服驅動器或步進電機(jī)驅動器以及 HSV-11 係列串行式伺服單元。
     (3) 配置標準機床工程麵板,不占(zhàn)用(yòng) PLC 的輸(shū)入 / 輸出接口。
     (4) 配置 40 路輸入接口和 32 路功率(lǜ)放大光電隔離(lí)開關量輸出接口、手持單元接口、模擬主軸控製接口與(yǔ)編(biān)碼器接口,以及(jí)遠程 I/O 板擴展接口。
     (5) 采用 10 英寸觸摸(mō)器,全漢字操作界麵,具有故(gù)障診斷與報警設置,多種圖形加工(gōng)軌跡顯示和仿(fǎng)真功能。
     (6) 采用國際標準 G 代碼編程,與(yǔ)各種流行的 CAD/CAM自動編程係統兼容,具有直(zhí)線、圓弧、螺(luó)旋線插補,固定循環、旋轉、縮放、鏡像、刀具補償、宏程序等功能。
     (7) 加工斷點保存恢複功能,為用戶安全(quán)、方便使用提供保證。

     “世紀(jì)星”數控係統是開放式的數控係統軟件(jiàn)平台,適宜二次開發,能靈活地組配不同類型的數控係統和擴充(chōng)係統的功能,因此這種結構具有良好的(de)開放性和可維護性。其中,“編輯程序(xù)”可(kě)以由工藝(yì)人員或操作者(zhě)在該界麵內對加工圖形進行編程,亦可由 USB 接口直接導入入經 CAD/CAM 編製的加工程序;“參數(shù)設置”用來對係統(tǒng)參數、通道參數、坐標軸參數、軸(zhóu)補償值參數、硬件配置(zhì)參數、PMC 係統參數、PMC用戶參數、外部(bù)報(bào)警參數等進行設置,在修改或設置參數之前,必須輸入修改(gǎi)權限密碼(mǎ),否則無法更改(gǎi);“PLC 管理”是針對“世紀(jì)星(xīng)”的內(nèi)嵌式 PLC,其標準的 PLC 應用程序和配(pèi)套的 PMC 用戶參數文件基本上可以滿足用(yòng)戶的絕大部分需要。由於車床身較大(dà),在數控裝置的連接過程中,要特別注(zhù)意盡量減少信(xìn)號的衰減(jiǎn),信號線全部采用屏蔽線,兩頭用電烙鐵焊牢,中間不要有過渡(dù)。
  
     3 、 C650 車床改造(zào)的使用效果
  
     C650 車(chē)床改造後,帶負載能力明顯增強,加工精(jīng)度也大為提高,並通過數控改造,使這台車(chē)床順利完成了球麵、橢(tuǒ)圓麵等外環型線的加工任務,滿足了生產需要,基本上達到了改造的預期目標.

    投稿箱:
        如果您有機床行業(yè)、企業相關新聞(wén)稿件發表,或進行(háng)資訊合(hé)作,歡迎聯係本網編輯部, 郵箱(xiāng):skjcsc@vip.sina.com
国产999精品2卡3卡4卡丨日韩欧美视频一区二区在线观看丨一区二区三区日韩免费播放丨九色91精品国产网站丨XX性欧美肥妇精品久久久久久丨久久久久国产精品嫩草影院丨成人免费a级毛片丨五月婷婷六月丁香综合