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齒輪加工機床

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數控機床(chuáng)

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基於(yú) PLC 與 GOT 的(de) CA6140 臥式(shì)車床進給係統的改造設計
2017-7-10  來源:廣東石油化工學院 機電工程學院  作(zuò)者:喬東凱, 趙晶英, 陳 軍, 廖(liào) 輝

      摘要: 闡述了 CA6140 臥式車床控(kòng)製的原(yuán)理與存在的問題,並細述了(le)采用可編程控(kòng)製器、觸摸屏(píng)、編碼器、步進驅動器和步進電機對(duì) CA6140 臥式(shì)車床的進給運(yùn)動自動控製的具體方法,從而實現了該車床智能化(huà)控製的目的(de)。 實(shí)踐證(zhèng)明該(gāi)方法經濟實效,對其他類型的(de)機床或電氣(qì)設備的改造具有借鑒和指導意義(yì)。

      關鍵詞: 可編程控製器; 觸(chù)摸屏(píng); 車床; 編碼器; 步進電(diàn)機

      0.引言

      CA6140 臥式車床進給的轉速控製是(shì)通過轉動手柄來控製,要改變刀架的移(yí)動轉速,必須在刀架停止的情況下進行,速度轉(zhuǎn)換時要轉動手柄,操(cāo)作不便。 有時需要頻(pín)繁地更換其主軸轉(zhuǎn)速,加快(kuài)了齒輪之間(jiān)的磨(mó)損,導致轉速達不到要(yào)求。 此外,齒輪在工作時,出現噪聲大(dà),啟動、傳(chuán)動不平穩,換速時(shí)衝擊力大等問題。進給運動的進給量(liàng)是(shì)通過手輪來控製的,會(huì)出(chū)現手輪轉動後,存在一小段(duàn)距離,刀架沒有移動,導致加工出現誤差。

      1 調速改造方案的確定

      未改造前,進給運動的轉速是由轉動手柄在不同擋位來控製,即改(gǎi)變齒輪之間的齧合,其(qí)進給量則(zé)由手輪控製。 機床改造後(hòu),用步(bù)進電機代替(tì)溜板箱縱(zòng)向移動的大手輪和控製(zhì)中(zhōng)滑(huá)板橫向運(yùn)動的小手輪,並通過編(biān)碼器實(shí)時反映距離,采用觸摸屏和 LC技術(shù)控製進給(gěi)運(yùn)動的進給量和進給速度。(1)調速原理步進電機的轉速


      由式(1)可知,改變步進(jìn)電(diàn)機的頻率就可以調(diào)節進給速度,並且其頻率可在一定範圍內變化,所以轉速調節範圍寬。步進電機的轉動圈數


      由式(2)可知,改變步進電機的(de)脈衝數可以改(gǎi)變步進電機轉動的圈數(shù),進(jìn)而改變移動的距離。(2)PLC、步進電機、步進驅動器、觸摸屏和編碼器的選擇根據實際情況,係統需要控製 2 個步進電機,即PLC 需要 2 個高速脈(mò)衝輸出, 為方便操作和保證係統的可見(jiàn)性,係統配備(bèi)有觸摸屏,故所(suǒ)需 PLC 的點數較少(shǎo),且要連接編碼器,需要晶體管輸出,最終選擇型號為 FX3U-32MT 的三菱 PLC。 由於代(dài)替手(shǒu)輪和手柄(bǐng)轉動的步進電機不需(xū)要太(tài)大力矩,選(xuǎn)擇步進電 機 57BYG250B -SAFRMC -0152, 其保持轉矩為0.7 Nm,步距角是 1.8°,相數為 2 相。 相應地選擇步進驅(qū)動器為 SH-20402A。 編碼 器(qì)選擇型號為(wéi)E6B2 -CWZ5B, 觸摸屏選擇性價比較高(gāo)的型號為MT8104X 的威綸觸摸屏。(3)PLC 輸入、輸出點的連接PLC 輸入(rù)點(diǎn)、輸(shū)出點的連接如表 1、表 2 所示(shì)。

表 1PLC 輸入點的連接


      編碼器 1(與大手輪連接)的脈衝與方(fāng)向端分別與 X0、X1 連接;編碼器 2(與小手輪連接)的脈衝與方向端分別與 X3、X4 連接; 將一個急停按鈕與(yǔ) X6連接,用來緊急停止整個係統。

表 2 PLC 輸出點的連接(jiē)


      輸出點 Y0 用於給控製床鞍和溜板箱縱向移動大手輪的步進電機(jī)驅動器 1 發送高速脈衝; 輸出點Y1 用於給控製中滑板橫向(xiàng)運動(dòng)手柄的步進電(diàn)機驅動器 2 發送高速脈衝。 連接(jiē)到 Y2、Y5 的中間繼(jì)電器分別控製步進驅動器 1 和 2 的(de)通電與斷電。 輸出點Y3、Y6 分別給步進驅動器 1 和 2 發送方向信號,控製步(bù)進電機 1 和 2 正轉。 輸出點 Y4、Y7 則是使步進(jìn)驅動器 1 和 2 脫機。(4)PLC 與步進驅(qū)動(dòng)器、步進電機的連接PLC 與步進驅動器、步進電機的連接如圖(tú) 1 和(hé)圖(tú)2 所。



      (5)PLC 與(yǔ)觸摸屏(píng)的通訊(xùn)PLC 與觸摸屏的通訊如表 3 所 示 ,PLC 與(yǔ) 觸摸屏接口類型為 RS-485 4W,通訊端口為 COM1,通訊線:觸摸屏(píng)(公頭(tóu))1、2、3、4、5 對應 PLC(公頭)4、7、1、2、3。

表 3PLC 與觸摸屏的通(tōng)訊


      (6)主軸速度和進給運動的控製步進電機通過步進驅動器(qì)來控製,即 PLC 通過步進驅動器來控製步進電機。 具體方法是 PLC 給步進驅動器輸出一個高速脈衝、方向和脫機信號。 因為係統采用的是 64 細分,所以要將(jiāng)步(bù)進驅動器的刻度盤調到(dào) 64 細分。 編碼器則連接到 PLC 的輸入點,利用(yòng)高速計數器記錄下脈衝數,進而通過程序處(chù)理,反映出實時距離。PLC 開機初始化的程序如圖 3 所示。


      當給 PLC 上電時,M8002 接通一個掃描周期,係統(tǒng)對(duì) M0~M100,D0~D100,C247~C248 進(jìn)行清零。高速計數器計數並轉換為距離和清零操作程序如圖 4 所示。


圖(tú) 4 高速計數器計數並轉換為距離和清零操作

      與縱向軸相連接的編碼器是通過式(1)進行距離轉換,編碼(mǎ)器的軸與齒數為 120 及模數為 0.25 的(de)齒輪相聯。 因此,可以求出齒(chǐ)輪的直徑



      如圖 4 所(suǒ)示,當 PLC 開機後,編碼器(qì)轉換程序一直在執(zhí)行,反映出進給移動的實(shí)時距離。編碼(mǎ)器輸出的脈衝用高速計數器計(jì)數。 縱向編碼器的脈衝由高速(sù)計數器 C247 計數, 然後保存在寄存器 D30中,之後乘(chéng)以 9 577,結果保(bǎo)存在 D35 中,最後除以200 000,結果保存在 D39 中。 橫向編碼器的脈衝由高速計數器(qì) C248 計數,然後保(bǎo)存在 D40 中,再除以400,把運(yùn)算結果保存在 D45 中。對高速計數器 C247、C248 的清零,則是在手動(dòng)對(duì)完縱向和橫向刀後進行,確定零(líng)點位置。主軸轉速和方向控製程序如圖 5 所(suǒ)示。


      當 M4 接通時,控製主軸正轉;當 M8 接通時,控製主軸反轉;當 M6 接通時,停止主軸轉動。 同時正(zhèng)轉和反轉設計了互(hù)鎖,即正、反轉之間的(de)切換,必(bì)須要停止主(zhǔ)軸,從而保護了主軸電動機。縱向進給速度、進給量(liàng)和方向控製如圖 6 所示。


圖 6縱向進給速度、進給量和方向控製

      當線圈(quān) M23 接通時,線圈 Y2 通電,給步進(jìn)驅動(dòng)器 1 上電;當線圈 M24 接通時,則步進驅動器 1 斷(duàn)電。 當 M25 接通時,線圈 Y4 通電,給步進驅動器 1發送脫機信號(hào)。 M26 和 M27 是手動分別控製(zhì)步進電機的正反轉,即前進或後退。 當 M28 接通時,自動控製步進電機正轉;當(dāng) M29 接通時,自動控製步進電機(jī)反轉。 當 M27 或 M29 接通時,切斷步進(jìn)驅動器方向信(xìn)號 Y3, 進而控製步進電機反轉。 當 M28 或M29 接通時,M30 自鎖,給步進(jìn)驅動器輸(shū)出脈(mò)衝。 其中 D0 和 D4 的值可以根據需要進(jìn)行改變,分別改變進給縱向的進給速度和進給量。橫向進給速度、進(jìn)給量和方向控(kòng)製的程序如圖7 所示。


圖 7橫向進給速度、進給量和(hé)方向控製

      當線圈 M34 接通時,給步進驅動器上(shàng)電;當線圈 M36 接通時,則斷電(diàn)。 當 M38 接通時,給步進驅動器(qì) 2 發送脫機(jī)信號 Y7。 M40 和 M42 是手動分別控製步進(jìn)電機的正反(fǎn)轉,即前進或(huò)後退(tuì)。 當 M43 接通時(shí),自動控製步進電(diàn)機正(zhèng)轉;當 M44 接通時,自動(dòng)控製步進電機反(fǎn)轉。 當(dāng) M42 和 M44 接通時,切斷步進驅動器(qì)方向信號 Y6,進而控製步進電機(jī)反(fǎn)轉。 當M43 和 M44 接通時,M46 自(zì)鎖, 給步(bù)進驅動器輸出脈衝(chōng)。其中 D8 和 D12 的值可以(yǐ)根據需要進行改變(biàn),分別改變進給橫向運動的轉動速度和進給量。進(jìn)給運動的速度和進給量轉換(huàn)如圖 8 所示。


圖 8 進給運動的速度和進(jìn)給量轉換

      當 M52 接通時,將(jiāng)速度值 D60 根據式(1)轉換為頻率保存在 D0 中;將進給量 D70 根(gēn)據式(2)轉換為轉動的圈(quān)數後, 再轉變為脈衝數保存在 D4。 當M54 接 通時 ,將速度值 D75 根 據式 (1)轉 換為頻率保存在 D8 中;將進給量(liàng) D85 根據式(shì)(2)轉換為轉動的圈數後,再轉變為脈衝數保存在(zài) D12。進給運動的橫向與縱向運動的控製如(rú)圖 9 所示(shì)。9圖 9進給運動的橫向與縱(zòng)向運動(dòng)控(kòng)製當M60 接通時,M62 自鎖,開始橫向運動;當所走距離值 D35 與所設距離值 D90 相等時,M64 接通,開始縱向運動;當所走距離值 D45 與所設距離(lí)值 D95 相等(děng)時,複位(wèi) M62,即停(tíng)止運動。當 M66 接通(tōng)時,M68 自鎖,開始縱向運(yùn)動;當所走距離值 D45 與所設距離值 D95 相等時,M70 接通,開始橫向運動。當所走距離值 D35 與所設距(jù)離值 D90 等時,複位(wèi)M68,即停止運(yùn)動。 當 M72 接 通時(shí) ,M74 自 鎖 ,橫向和縱向運動同時進行,當所走距離值與所設距離值相等時,複位 M74,即停止運動。

      2.結語

      本設計從電氣控製方案、元器件選(xuǎn)型及機加工係統現場(chǎng)環境等因素綜合(hé)考慮,對(duì) CA6140 車床的進給運動進行了電氣化改造,改造後的該設(shè)備控製(zhì)電路簡單,穩定(dìng)性和可靠性也增強,操作方便,實現了進(jìn)給係統的(de)自動化控製,進而提高了加工精度。

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