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關於加工中心導軌的修複(fù)
2014-6-13  來源:南京康尼機電股份有限  作者:李紀成

0.引言

   

      1994 年開始安(ān)裝使用的德國Dorries Scharmanwcn 生產的SOLON4 加工中心,一直承擔著我公司重要(yào)零(líng)部件以及外協產品關鍵件的(de)精加工任(rèn)務,該設備對大(dà)形件的精度和使用效率在我公司內是其他機床(chuáng)無法替代的。尤其在2000 年外協件加工任(rèn)務加重後,必(bì)須要該機床24 小時滿負荷運轉, 停人不停機才能完成外協件的生產(chǎn)加工任務,長期的超負荷運轉,導致(zhì)了機床精度下降,反映在Z 軸的直線度(dù)有較大誤差,用加工(gōng)程序的修正以及(jí)機床設備的調整均不能使(shǐ)其滿足正常的加工需要(yào),開始出現零件加工精度不一致的現象,漸漸甚至出現了一定量的廢品件,造成零件(jiàn)產出合格率下降,機床產出效率低下,經濟損失巨大。通過已加工件精度誤差現(xiàn)象我(wǒ)們經過認真分析和討論(lùn)初步認(rèn)定為是機床的(de)兩(liǎng)根Z 軸導(dǎo)軌磨損(sǔn)嚴重,精度誤差增大。針對該問題我們決定停產(chǎn)進(jìn)行檢修。

   

      SOLON4 加工中心(xīn)主(zhǔ)其要技術(shù)參數:

   

      X=1600mm Y=1200mm Z=1000

   

      W=600mm B=360mm

   

      工作台尺寸:1250×1250

   

      刀具容量(liàng): 80

   

      主軸(zhóu)電機: 40Kw

   

      操作係統: 西門(mén)子804CE

   

                 

   

      1.檢修方案分折(shé)

   

      (1)方案A:在國內定製導軌。調研後認為由於導軌長度長,精度高,材料熱處理要求嚴,國(guó)內生產的導軌精度(dù)及熱處理水平均不可能滿足要求。這種方案很快被否決。

   

      (2)方案B:向德國原廠購(gòu)買SOLON4 Z 軸(zhóu)導軌。存在的問題:

   

      ①采購周期長,要34 個月,如果遇到意外時間還要再延長。

   

      ②費用高,經詢價,對方報價(jià)都在40 萬(人民幣)以上。

   

      ③由於導軌(guǐ)采用鑲(xiāng)嵌式,新(xīn)購的(de)導軌在安裝完成(chéng)後能否保證兩導軌(guǐ)麵的等高、平(píng)行(háng)度以及間(jiān)隔距離(lí)。這些因(yīn)素直接影響最終機床的精度。

   

      ④機床調整時間太(tài)長(zhǎng)。

   

      (3)方案(àn)C:自己動手進行改造。設計製造一套專用(yòng)磨削裝備來磨削修(xiū)複導軌,該方案(àn)隻需要整合好技術、質檢、設備、車間各方人員和現有相關資源,實施起來比較現實,即可大大節(jiē)約設備的維修成本,又可大大縮短修複周(zhōu)期。

   

2.檢修方(fāng)案確立

   

      把(bǎ)主軸箱從機床拆卸下來,通過現場(chǎng)檢測分析,發現兩(liǎng)根Z 軸(zhóu)導軌麵與軸承接觸的地方磨損嚴重,具體磨損部位在每根導軌正麵的中間(jiān)(即承載導軌軸承的接觸麵),而導軌(guǐ)正麵的兩旁邊和兩側麵基本均無磨損。是(shì)否可以利用兩導軌自身(shēn)的完好部分(即利用導軌自身的精(jīng)度),設計製造專用磨削設備呢(ne)?

   

      我們用硬度(dù)計檢測導軌的表麵硬(yìng)度為(wéi)HRC64, 從工藝(yì)的角度分析,再通(tōng)過設計計(jì)算論證,認定原有導軌側麵沒有被磨損的表麵完全能(néng)夠用來承擔(dān)磨(mó)削設備的基準,這樣自製專用磨削設備就有了精度(dù)保證。

   

      通過以上(shàng)分析,選定方案C

   

3.檢修方案實施

   

      (1)總(zǒng)體構思。確定采用原有導(dǎo)軌作磨(mó)削基準後,再利(lì)用公司現有的(de)手工刀具磨,配以自(zì)行設(shè)計的安裝機架,磨頭進給采用小型轉子銑的步進電機專用控製(zhì)係統, 經稍作改進後用來控製Z 軸絲杆(gǎn)的轉動(dòng),利用這套組合裝備就可以在現場因地製宜的進行維修工作。

   

      (2)設計如附圖所示的專用組合磨削工藝裝備。

   

      (3)設計並製(zhì)造出符合要求的機架構件,重點在保證其剛性要求(qiú)的同時(shí)尤(yóu)其要保(bǎo)證其與磨頭間的配合精度和穩定性。

   

      (4) 設計並製造出符合要求(qiú)的相關接口件, 同時(shí)確定標準件的代號,選擇砂(shā)輪型號及(jí)外(wài)形等。

   

      (5)工藝(yì)人(rén)員現(xiàn)場進行技(jì)術指導,組織相關人員(yuán)裝配並進行電器設備的調試,以確保該工藝(yì)裝備安全、可靠。

   

      (6)準備工作一切(qiē)就緒(xù),利用春(chūn)節長假期間對SOLON4 加工中心設備進行修複改(gǎi)造。在(zài)修複改造工(gōng)作中:

 

      ①我們多次調整刀具磨(mó)磨頭的轉速, 使其達到最佳磨削狀態,同時調(diào)整經稍作改進的小型轉子銑步進電機的轉速, 用以控製托(tuō)板在Z軸絲杆上的相對位移速(sù)度(即磨頭(tóu)進給量)。修(xiū)複工作比較順利(lì)。

   

      ②更換因(yīn)常期滿負荷運(yùn)轉開始有(yǒu)些老化的部分電氣部件和線纜。主要低壓電器元件選用進口及國產品牌,如西門子(zǐ),施耐德,正泰等知名品(pǐn)牌,從而更好的保證關鍵電氣設備的安全(quán),提高了(le)整個控製(zhì)係統的可靠性。

   

4.結(jié)語

   

      (1)該項(xiàng)維修改造(zào)的實施,節省了購買導軌費用40 多萬元人民(mín)幣。

   

      (2)利用節假日進行設備改造,降低了(le)該設(shè)備停機率。

   

      (3)磨削達到了預(yù)期效果,磨削的光(guāng)潔度達0.4。磨削麵與導軌(guǐ)完好麵平行度0.01。通(tōng)過對機床精度調整,目前精度恢複到出廠要求(qiú),從而滿(mǎn)足高(gāo)精度零件的加工需求。 

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