1 統計分析
以零件(jiàn)號5966 的刹車(chē)盤精車工序為樣本(běn), 工序尺寸及精度要求為73. 4+ 0. 07mm, 采用控製圖法對(duì)工序能力進行分(fèn)析。該工(gōng)序使用(yòng)的設備是(shì)CA6140 普通車床(chuáng)。
1. 1 搜集樣本數據
安排專職人員收集樣本(běn)數據, 按照加工時間的順序, 在一定時間間隔生產的產品中, 隨機地抽取樣本5件, 測出各個(gè)樣本的尺寸記(jì)錄到表1 中, 樣本的(de)抽取總量是50 件(jiàn)。
1. 2 確定控製(zhì)線
每次抽取樣本數為5 時, 各係數的(de)取值為: A 2 =0. 58, D3= 0, D4= 2. 11, 1d2= 0. 43。X 控製圖和R 控製圖的(de)控(kòng)製線見表2。
1. 4 計算工序能力係數
根據極(jí)差平均值求得工(gōng)序標準差的估計值
工序能力係數Cp 僅為0. 6, 遠低於滿足正常生產Cp ≥1 的要求, 因而工序穩定性差(chà), 工序不(bú)能保證加工精度, 廢品量大。調查結果與生(shēng)產實際情況相符。
2 分析原(yuán)因
對以上調查結果, 從人、機、環、法四個方麵, 對工序能力低的原(yuán)因進行了綜合分析(xī), 繪(huì)出了因果分析圖,如圖2 所示。
3 采取措(cuò)施
3. 1 加大青年工人培(péi)訓力(lì)度
針對工人經驗不足和質量(liàng)意識低的問題(tí), 公司專門對工(gōng)人進行技術培訓, 開(kāi)展技術比武活動(dòng)。同時明(míng)確質量(liàng)責任製(zhì), 使職工的經濟利益同質量指標掛鉤。
3. 2 對(duì)陳舊的設備進行技術改造
設備改造前, 機床床頭軸承采(cǎi)用球(qiú)軸承, 接觸性(xìng)能差, 經查閱有關資料, 將球軸承改為單列圓錐滾子(zǐ)軸承, 增大(dà)了軸頸與軸承的接觸剛度(dù), 床頭主軸運轉(zhuǎn)平穩。改造後主軸軸向竄動由0. 04mm 減小(xiǎo)到0. 008mm,主(zhǔ)軸軸肩支承麵(miàn)的跳動由0. 05mm 減小到0. 01mm, 從技術上為保證產(chǎn)品質量提供了保障。
3. 3 嚴格執行工藝規程
針對機床主軸轉速、進(jìn)給量等切(qiē)削參數選擇不(bú)當的缺陷, 製定出嚴格的工藝規程, 選擇合理的切削用量, 使(shǐ)得機床的負荷、刀具及設備的磨損、機械加工生產率以及(jí)產品的質量都達(dá)到了(le)最佳狀態。
3. 4 落實規(guī)章製度
由設備科、生產(chǎn)科(kē)製定設備維護管理及文明生(shēng)產檢查量化評分表, 每月由檢查人員不定期抽查一次, 按百分製考核, 獎(jiǎng)罰分明。
4工藝驗證及經濟效益
4. 1 工藝驗證
采用與上同樣的方法, 對采取質量管理後的工序能力進行分析, 數(shù)據(jù)如表3、表4 及圖3。
其工序能力係數為:
由於采取了以上措施, 工序(xù)能力係(xì)數由原來的0. 6上升(shēng)到(dào)現在的1. 2, 有效地預防了不合格品的(de)產生( 見圖3) 。
4. 2 經濟效益
改造前: Cp= 0. 6, 不合格率(lǜ)為7%; 改造後: Cp =1. 2, 不合格率(lǜ)為0. 04%。3 個月生產刹車盤62000 片,每片(piàn)45. 3 元(yuán), 經濟效益為:
Z= 生產數× 降低不合格品數×單價= 620000 ×(7%- 0. 04%) ×45. 3= 195478. 6( 元(yuán))研究過程中各種費用共花費63000 元, 那麽三個月來(lái)通過該課題的研究, 直(zhí)接帶來的實際經濟效益為: 195478. 6- 63000= 132478. 6( 元)
5 結論
質量管理是一項投入少、產出多(duō)、提(tí)高經濟效益的(de)好辦法(fǎ), 尤其在鄉(xiāng)鎮企業, 更有(yǒu)必要加強質量控製和科學管理, 把各種質量管理辦法與(yǔ)工廠的實際情況相結合(hé), 使之不(bú)斷完善。
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