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-汽錫柴MX加(jiā)工中心存在的問題
2016-7-27  來源:安微理工(gōng)大學研究  作者(zhě):陶高群
摘要:一(yī)汽解放汽車有限公(gōng)司無錫柴油機廠加工車間擁有一條年生產能力達1.5萬台缸(gāng)體的生產線。其中在精加工工段上裝備有6台MX加工(gōng)中心、,在近(jìn)十年的生產運行中一直(zhí)工作狀態良好。但MX加(jiā)工中屯、在經過長期的運行後,不同程度的(de)液(yè)壓油(yóu)泄漏化及加工精度失真(zhēn)等問題也陸續顯現出來。MX加工中也、作為外國進口設備,雖己(jǐ)經實現了長期穩定的自動化(huà)生產,但其關鍵的設計(jì)資料、核也的技術(shù)參數等仍然(rán)被國外廠家技術所壟(lǒng)斷。當產品己過保修期(qī),如(rú)需委托廠家維修,不(bú)僅會產生高昂(áng)的維修費用,而且其所耗(hào)費的時間成本也會直接影響到工作(zuò)的完成進度。因此,公司決定組織相關人員對MX加工中也(yě)進行自(zì)主維修和技術改造。降低生(shēng)產成本的同時,還在一定程度(dù)上打(dǎ)破了外界對此類設備維修技術的壟(lǒng)斷,因(yīn)此,實現對此類進(jìn)口設備的自主維修,其意義非常(cháng)重大。
   
  
      作者查閱大(dà)量關(guān)於大型加工中也(yě)的傳(chuán)動係統、氣液係統、電氣控(kòng)製係統的相關資料,明確了本次對MX加(jiā)工中心進行技(jì)術改造的四項內容:首先,針對液壓油泄漏的問題,通過對回轉台分配(pèi)器進行拆卸工作,分(fèn)析分配器各個構件的工作機理,並對關鍵構件現場測繪,確定泄漏故障(zhàng)源於分配器(qì)內部配件損耗所致並予以更換。
  
  
      其次,針對加工精度失真的(de)問題,結合對分配器各構件的分析發現,由於氣動部件與光(guāng)柵尺之間沒有進行物理性隔離,加上分配器內部件的損耗,導(dǎo)致油氣路工作介質竄動,致產生光柵尺因汙染而階段性失效的隱患,因此提出新的(de)供氣回路方案,並(bìng)予W實施(shī)。
  
 
      同時(shí),針對油路泄漏W及加工精度失真問(wèn)題,結合(hé)夾緊裝置液(yè)壓油路的分析,發現液壓(yā)夾具回路的(de)流量監控(kòng)功能(néng)存在設計上的缺陷,使得(dé)缸體在長期工作下出現(xiàn)密封(fēng)裝畳老化的現象,在反(fǎn)複運動過程中吸入空氣(qì)等彈性介質,使(shǐ)缸體(tǐ)出現裝夾不到位的情(qíng)化可能(néng)會導致加工精度失真等問題。此外,當出現泄漏故障時,由於回轉台分配器格蘭圈的破損而無法及時檢測報警I造成油品的大量流失及浪(làng)費。針對這些(xiē)問(wèn)題,作者提出(chū),在原有的監控(kòng)基礎上増加液壓體積(jī)流量監控的方案,並予以實(shí)施。
  
   
      最後,針對機工維修人員在進(jìn)行加工中也、各(gè)機構(gòu)手動回原位的操作時,可能存在的(de)人身安(ān)全隱患問題。結合對電氣係統與NC控製係統分析,確定編程(chéng)的(de)總體方案並(bìng)完(wán)成編程及調(diào)試工作,確保了加工中屯、在停車(chē)維修的狀態下,實現其自動回原位的功能。
   
  
      關(guān)鍵詞(cí)!加工(gōng)中心;升級改造;設計電路;NC

 

  
      -汽錫柴MX加工中心存在的問題
  
 

  
      1、MX加工中心回轉台分配器存在竄油現象
  
  
      MX回(huí)轉台作為數控加工中屯、B回轉軸,也起到了承載工件、裝夾工件的作用,因此要重視對其的維護保(bǎo)養。但在多年(nián)的連(lián)續工作中出現竄油(yóu)故睹、耗油現象。分配器作為回轉台的(de)關鍵部件,其對液壓台麵的抬起鎖緊、端齒盤(pán)的鬆開鎖緊、吹氣清潔、夾具W及分度的(de)氣檢等都起到了關鍵作用。當夾緊裝置在工作過程中,會有大量的液壓油噴出。因其關鍵的設計資料、核也的(de)技術參數等仍然被(bèi)國外廠家技術所壟斷。當產品已過保修期,如需(xū)委托廠(chǎng)家維修,不僅會產生高昂的維修費(fèi)用,而且其所耗費的時間(jiān)成本也會(huì)直接影響到工作的完成進度。者査閱大量關於大型加工中也的(de)傳動係統、氣液係統相關資料,將漏油處堵住,現階段雖不再漏油,但夾緊裝置的清潔功能沒(méi)有了,切削的碎(suì)屑無法快速排出,對工件的裝(zhuāng)夾W及表麵粗糖度都有一(yī)定的影(yǐng)響。
  
 
      2、MX加工中光柵尺氣密封供氣回路存在隱患(huàn)
  
  
      對分配器各構件的分析發現(xiàn)。由於氣動部件與光柵尺之間沒有進行物理性隔離,加上分配器內部件(jiàn)的損耗,導致油氣路工(gōng)作介質竄動,W致產生光柵尺因汙染而階段性失效的隱(yǐn)患。
 
  
      3、MX加工中心回轉台分配器無油路泄漏監控
  
  
      夾緊裝置液壓油路的分析。發現液壓夾具回路的流量監控功能存在設計(jì)上(shàng)的缺陷,使得缸體在長期工作下出現密封裝置(zhì)老化的現象,在反(fǎn)複運動過程(chéng)中吸入空氣等彈性介質,使缸體出現裝(zhuāng)夾不到位的情況,可能會(huì)導致(zhì)加工精(jīng)度失真等問題。此外,當出現泄漏故障時,由於回轉台分配器格蘭圈的破(pò)損而無法及時檢測報警,造成油品的(de)大量流失及浪費現象。
  
  
      4、MX加(jiā)工中私無(wú)自動回原(yuán)位功能
 
  
      在實際生(shēng)產中(zhōng),MX加工中也沒有自動回原位的功能。在自動化生產線開啟

  
  
      5、MX加(jiā)工中也、存在的問(wèn)題
 
  
      為響(xiǎng)應國家"質(zhì)量強國戰略"的號召。公司提出實施全過程質量管理的(de)戰略,後,一旦發(fā)生生產故障導致機床報警急停,機工維(wéi)修人員需先進入加工中也(yě)內部對各個機構相對位置進行判斷,再對各機構有序進行手動回(huí)原(yuán)位的操作。因為觀察(chá)和手動回原位動作(zuò)由(yóu)於工況條件的限製必須兩人或兩(liǎng)人W上協同進行,這樣的工作狀態下不僅對手動(dòng)回原位的操作人(rén)員有較高的技能要求(qiú),而且對加工中必(bì)內部的機工維修人員(yuán)的生命安全帶來隱患。
  
       6、硏究內容 
  
      針對MX加工中也存在四類問題,作者查閱大量關於大型(xíng)加工中(zhōng)也的傳動係統、氣液係統、電氣控製係統的相關資料,明確了本次對(duì)MX加工中也進行技術改造(zào)的四項內(nèi)容(róng);
    

      1)通過對回(huí)轉台分配器進行拆卸工作(zuò),分析分配器各個構件的工作機理,並對關鍵構件現場測繪,確定泄漏故障(zhàng)源並予W更換。
  

      2)對(duì)分配器各(gè)構件進行分析,對氣動部件與(yǔ)光柵尺之間進行物理性隔離,采取有(yǒu)效措施防止油氣路(lù)工(gōng)作介質(zhì)竄動,並提出新的供氣回路方案,一定程度上降低光柵(shān)尺因汙染而階段性失效的隱患。
     
  
      3)對夾緊裝置液壓油路的分析,找到液壓夾具回路的流量監控功能(néng)存在上設計缺陷,在(zài)原有的監控基(jī)礎上(shàng)増加液壓體積流量監控的方案,並對信號進行處理,且基於PLC功能的(de)基礎上進行實時監控。
   

      4)對MX加工中(zhōng)也各區域工作原(yuán)理(lǐ)進行研究(jiū),結合對電氣係統與NC控(kòng)製(zhì)係統分析(xī),確定編程的總體方案並完成編程及調試工作,確保了加工中也、在(zài)停(tíng)車維修的(de)狀態下,實現其自動回原位的功能。
  

      7、本(běn)章小結
   
  
      通過閱讀相關資料,介紹了加工中(zhōng)也現狀及發(fā)展趨勢,W及MX加(jiā)工中屯在錫柴運用情化。作者針對MX加工中屯、經過多年運行後出現的問(wèn)題,並結合材輯進行了分析。明晰(xī)了本課題對生產準備質量能為的研究目的及意義,同時確定了針對上述問題的研究內容(róng)。
  

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