摘要: 介紹了水輪發電機磁軛彈性鍵的傳(chuán)統製造工(gōng)藝,通過(guò)分析鍵的特殊材質和結構特(tè)點揭示出傳統加工方法的欠缺和不足,以仙遊機組的彈性鍵加工為例闡(chǎn)述了新製造工藝及檢查方法.
關鍵(jiàn)詞:
水輪發電機(jī)磁軛(è)彈(dàn)性(xìng)鍵獨特(tè)的外形特征和(hé)材質性能給製造加工帶來諸多難題(tí)。首先,彈性鍵屬於(yú)薄板件,長而寬,台階麵眾多,切削加工後易發生(shēng)應力變形,會嚴重影響工件的(de)平直度,甚至產生扭(niǔ)斜危害。其次,彈性鍵材質(zhì)硬且有較大彈性形變力,導致鉗工平直困難,若發生長度側彎(wān)和大麵扭斜均無(wú)法有效消(xiāo)除。再次,彈性(xìng)鍵的槽及各台階尺寸公差、形位(wèi)公(gōng)差等要求(qiú)苛刻(kè),中央凸台與(yǔ)兩肩的(de)台階高差需(xū)嚴格(gé)保證,給加工(gōng)和(hé)檢測帶來(lái)很大難度。
磁軛彈性(xìng)鍵製造質量不穩定是一個困擾東(dōng)方電機(jī)公司多年未決的問題。特別是2012 年7 月,仙遊1#機組工地安裝時發生多根彈性鍵平麵(miàn)度(dù)超差且槽(cáo)內兩肩坍(tān)塌無法使(shǐ)用的質量事故,給東方電機公司的(de)聲譽造成極大影響。仙遊電(diàn)站為300MW 抽水蓄能機組,發電電動機的高轉(zhuǎn)速和複雜工況轉換對轉動部件的可靠性提出極高要求,而彈性鍵作為磁軛緊固裝置直(zhí)接關係機組的安全運行,由此彈性鍵的製造質量改進被提到空前(qián)重要的地位(wèi)。
1 磁軛彈性鍵傳統製造工藝
磁軛彈性鍵一般用於水輪(lún)發電機轉子(zǐ)支架主立筋處的磁軛鐵心固定,通常與墊板、磁軛(è)鍵配(pèi)合(hé)使用,構成轉子磁(cí)軛徑向漲緊(jǐn)的複合鍵結構( 見圖1) 。彈(dàn)性(xìng)鍵在東方電機公司的設計與使用最早出(chū)現於三峽右岸機組,隨後水布埡、瀑布溝(gōu)、仙遊等電站有采用。
磁軛彈(dàn)性(xìng)鍵的結構特點是鍵(jiàn)中(zhōng)部設計有一(yī)個比(bǐ)兩肩略低的凸台(tái),當鍵與磁軛墊板裝配後會在凸(tū)台貼合(hé)麵形成間隙。該間隙在磁軛(è)冷打鍵時消除以(yǐ)提供磁軛固定的預緊力。同時(shí)彈性鍵采用屈服強度較大、韌性(xìng)較好(hǎo)的(de)材料製作,進一步提高磁軛漲緊的預應力,見圖2,圖3。磁軛彈性鍵的傳統加工工藝流程見圖4。
彈性(xìng)鍵按傳統方(fāng)式加工時,銑序全部在數控(kòng)龍門銑上完成,利用吸胎進行裝夾,工件在自由狀態下加墊吸緊,采(cǎi)取反複翻身的方式銑(xǐ)削,半精銑時銑出彈性鍵(jiàn)的T 形,精銑後鍵的外形尺寸到位。
在全麵了解彈性鍵廠內生產現狀的基礎上,分析得出仙遊1# 機工(gōng)地質量問題的主要原因可能為(wéi)加工周期短致應力未有效(xiào)釋放、進刀量偏(piān)大致應力集中,但也折射出傳統加工工藝的幾點不足:
( 1) 外形銑削順序欠妥,使得(dé)鍵在龍門銑反複翻身加工不便。
( 2) 平(píng)直方(fāng)式不合理,鍵精(jīng)銑後要求校平但隻有槽兩側窄邊(biān)作支(zhī)點、中央凸台會被壓塌。
( 3) 檢查方法存在局限,它僅用塞尺檢查鍵與墊板配對後的兩頭間隙,無法真實反映鍵中間段與墊板的貼合情況。
2 彈性鍵製(zhì)造工藝改進
基於上述(shù)磁軛彈性(xìng)鍵製造(zào)難點及加工方法不足的分析,本次工藝改進以仙遊(yóu)項目為依托,從加工工藝、平直工(gōng)裝和檢查方法等三方麵提出改進措施。
2. 1 彈性鍵加工工藝改進
2. 1. 1 新加工工藝的出發點
新加工工藝的出發(fā)點主要為以下幾個方麵:
( 1) 改變銑鍵的裝夾方式,粗銑(xǐ)和(hé)半精銑時采用工裝頂(dǐng)子(zǐ)頂緊毛坯,避免吸胎裝(zhuāng)夾固有(yǒu)的(de)加工應力不能及時釋放的缺陷。
( 2) 調整鍵外形加工的先後順序,在粗銑時即開出正麵槽、銑(xǐ)出背麵T 台(tái),讓大(dà)部分銑削量在粗加工時完成,減少半精銑及精銑的應力累計。同時優化鍵的每(měi)步銑削外形以兼顧鉗工平直操作方(fāng)便; 取(qǔ)消傳統方式下鍵精銑後的平直要求,避免產生有害變形。
( 3) 規範鍵的起吊和擺放,序間運輸采用雙吸吊(diào)起吊,擺放(fàng)提製專用料盤和木墊板,以防止鍵轉運過程中的變形。
2. 1. 2 彈性鍵新加工工藝
彈性鍵新加工工藝為:
( 1) 鉗工(gōng)平(píng)直彈(dàn)性(xìng)鍵毛坯,要求(qiú)平麵度小於2 mm,扭斜小於1 mm。
( 2) 龍門刨粗刨鍵,加工一麵見平、厚度至53 mm。
( 3) 數控龍門銑粗銑鍵,側邊留2 mm 餘量,上平麵見平、銑出正麵(miàn)槽形輪(lún)廓( 槽寬和深度留2 mm餘量,中央凸(tū)台高度與正麵(miàn)齊平) ,翻麵銑背部H75 凸台( 該麵及凸台留2 mm 餘量) 。要求: 在龍門銑(xǐ)平台上配合頂子(zǐ)頂緊加工,進刀量控製在(zài)0. 5 mm,需全程澆乳(rǔ)化(huà)液冷卻。
( 4) 鉗工平直粗銑後的彈(dàn)性鍵,要求平麵度小於1 mm,扭斜小於0. 5 mm。
( 5) 數控龍門銑精銑(xǐ)鍵背麵及H75 凸台至尺寸(cùn),翻麵(miàn)半精銑正麵槽形留1 mm 餘量。要求: 在龍門(mén)銑平台上配合(hé)頂子頂緊加工,嚴格控製進刀量在0. 5 mm,需全程澆冷卻液(yè)冷卻; 正麵槽中間(jiān)H75 凸台與(yǔ)兩(liǎng)肩H25 台在半精銑時等高加工。
( 6) 鉗工平直彈性鍵,要求平麵度小於1 mm,扭斜(xié)小於(yú)0. 5 mm。
( 7) 數控龍門銑(xǐ)精銑鍵正麵(miàn)槽形,最後銑出中間H75 凸台低0. 6 mm。要求: 在吸胎(tāi)上加工,嚴格控製進刀量在0. 5 mm,需全程澆冷卻液冷卻,中間凸台低(dī)0. 6 mm 由(yóu)兩次進刀銑出( 每次0. 3 mm) 。
( 8) 劃線( 劃線組) 。
( 9) 飛頭,鑽M12 底孔(kǒng)( 鏜床) 。
( 10) 攻M12,與墊板配對檢查、打標記( 鉗工) 。
2. 2 彈性鍵平(píng)直(zhí)工裝(zhuāng)改進
彈性鍵傳統(tǒng)平直工藝是在鍵精銑後采用開槽麵朝下的方式放置於油壓機平台,通過上方I 型墊塊傳遞壓頭壓力(lì)。該方式平鍵的不足在於: 其實際支點為鍵兩邊緣台階,壓頭壓後易導(dǎo)致槽內(nèi)的(de)中央凸台H75 下榻高出兩邊台階H25 而(ér)失去彈性結構。
改進的(de)平鍵工藝取消了鍵精銑後的平直要求,同時(shí)增加II 型平鍵墊塊供半精(jīng)銑後使用。具體(tǐ)平鍵工藝為: 鍵粗銑後(hòu)利用I 型平鍵墊塊卡入鍵背部凸台再上立式油壓機平直; 鍵(jiàn)半精銑後增加II 型平鍵墊塊卡入鍵的正麵槽,使槽內3 個台階麵成為支點進行平直,以保證(zhèng)鍵體大麵積受力,進而減少有害變(biàn)形、提高平鍵(jiàn)質量。
2. 3 彈性鍵檢查方式改進
彈性鍵的傳(chuán)統檢查方法(fǎ)是將鍵與墊板裝配在一起僅用塞尺測兩端頭間隙是否合格,它反映不出鍵中(zhōng)間段與墊板的實際配合情況(kuàng),同時忽視了槽內兩邊台(tái)階等高、中央凸台與兩肩高差等指標的考(kǎo)核。
彈性鍵新檢(jiǎn)查方(fāng)法如(rú)下:
( 1) 單(dān)件檢查。利用刀口尺檢查彈性鍵槽口內兩邊(biān)H25 台階是否(fǒu)等高,配合塞(sāi)尺檢查中間H75 凸台(tái)與兩(liǎng)邊H25 台(tái)階的高(gāo)差是否滿足圖紙0. 6 mm。
( 2) 配(pèi)對檢查。用(yòng)塞尺檢查彈性鍵(jiàn)與墊板裝配後的兩端頭配合間隙。
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3 彈性(xìng)鍵製造新工藝的試用及推廣
本文所述(shù)的工藝改進已(yǐ)在仙遊4# 機彈(dàn)性鍵的試製中進(jìn)行(háng)了驗證。實踐證明新方法能有效消除各序加工應力導致的鍵變形,縮短序間時效時間,降低鉗工平直(zhí)難度,最終產品(pǐn)能完(wán)全滿足設計圖(tú)紙的使用要求。目前,彈性鍵製造新工藝已在仙遊後續機組的(de)生產中全麵推廣。
4 結語
本文在總結和借鑒了以往彈性鍵生產經驗的基礎(chǔ)上,探討從加工工藝、平直工裝及檢查方法等(děng)方麵全麵優化彈性鍵的製造(zào)工藝,以期(qī)持(chí)續(xù)提升東方電機公(gōng)司磁軛彈性鍵的製造水平、確保工地轉子裝配的安全可靠。
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