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振動時效技術在大型曲軸加工中的應用
2014-4-24  來源:淄博(bó)柴油機廠  作者(zhě):李冬梅 劉漢(hàn)華(huá) 高(gāo)恩錄 李生業

 

1 引(yǐn) 言

      振動時效(xiào)技術主要是利用共振消除(chú)和均化金屬構件(jiàn)內部殘餘應力, 起到增強構件抗變形(xíng)能力, 穩定尺寸精度, 從(cóng)而提高機械製造(zào)水平的良好作用。與熱時效相比, 這一技術的優勢是:降(jiàng)低峰值應力30% ~ 50%; 提高(gāo)抗動載(zǎi)變形能力1~ 3倍(bèi), 抗靜載變形能力30% 以上; 提高尺寸精度穩(wěn)定性30% 以上(shàng); 節約時效成本90%以上;節能95% 以上; 處理時間通常為半小時, 提高效率幾十倍; 無環境汙染(rǎn)。

   

      該技術在(zài)很大程度上可替代傳統的熱(rè)時效和自然時效工藝(yì)。對於大型鑄、鍛、焊(hàn)、模具件的應力消除效果尤(yóu)其明顯。曾列入/六五0/七五0 重點攻關及/八五0 重點推廣(guǎng)項目, 在機械製造業得(dé)到不同程度(dù)的應用。國家經貿委從1999年起在全國進行振動時效技術(shù)的推廣, 2000年將滿足工廠使用(yòng)要求的振動時(shí)效設(shè)備列為國家級重點技術創新項目。

   

      本文不再對/ 振動時效0 的(de)原理進行闡述,僅針對其在大型曲軸加工中, 對減小加(jiā)工變形(xíng)的作用進行敘述。

   

2 傳統時效(xiào)工藝給曲(qǔ)軸加工帶來的問題(tí)

   

      淄柴是專業生產船舶(bó)動力的企業, 產品(pǐn)有170210250300N330五大係列三(sān)百多個品種。曲軸作為柴油(yóu)機上的關鍵零部件, 其加工質(zhì)量一直是影響產品質量的主要因素之一。由於生(shēng)產節拍的加快,曲軸自然時效的時(shí)間得不到保證, 原來可以通過長期(qī)的自然時效來消除的應力集中問(wèn)題, 已(yǐ)經無法解決。時效工藝不合理造成的曲軸加工問題, 有以下兩點(8300係(xì)列(liè)柴油機曲軸為例分(fèn)析):

      (1) 毛坯經熱時效後, 留有(yǒu)的(de)熱應力(lì)未得到良(liáng)好(hǎo)的釋(shì)放, 在加工(gōng)過程中與加(jiā)工應力(lì)疊加(jiā), 造(zào)成加工(gōng)過程中應力集中釋放, 使加工變形增大。

   

      行程技術(shù)要求:S 0.10mm(S公稱尺寸), 實(shí)際測(cè)量: S 0.60mm; 軸線彎曲技術要求: 軸線直線度 0.02mm /100mm, 實際(jì)測量: 軸線直線度(dù) 0.08mm /100mm

   

      (2) 由於應力過(guò)大, 曲軸表麵金相(xiàng)組織不符合要求, 使加工後的曲(qǔ)軸表麵質量下(xià)降。

   

      表麵硬度技術要求: HB190~ HB230, 實際測量: HB170~ HB210; 

 

 

                  

  

      鑒於(yú)自然時效的周期過長, 熱時(shí)效的效果又不甚理想的狀況, 根據廠多年的振動(dòng)時效經驗, 決定在曲軸上進(jìn)行(háng)振動時效試驗, 試驗選用8300係列柴油機(jī)曲軸。(以下簡稱試驗工件)

   

3 振動時效工藝參數的確定及工藝過程

   

      (1) 試驗曲(qǔ)軸(zhóu)的相關參數見表1

   

 

               

   

 

      (2) 激(jī)振力(lì)及激振轉速的選擇

   

      根據經驗, 確定激振力為20 kg, 激振(zhèn)轉速5400 r/m in

   

      (3) 振動時效工藝過程 

            

       首先確(què)定振動(dòng)時效工序位(wèi)置。由於精(jīng)加工前消除應力的需要, 所以, 這一工序在原(yuán)精車與(yǔ)磨削之間進行(háng)。然後確定工序留量。由於產生質量問題的主要工序是磨工序, 但精車工序的預留加工量的大(dà)小, 最直(zhí)接(jiē)影響磨(mó)削加工中應力的釋放。所以, 為(wéi)了減小試驗工件變形量, 並能(néng)較清晰地觀(guān)察軸頸表麵的加工質量的變化, 就要確定合理的(de)工序留量。根據加(jiā)工實際狀況, 初步確定精車(chē)→磨削留量為1mm1.5mm兩(liǎng)種方案(原工序留量為2mm )

   

      (4) 確定振動時效的時間

      參照其他零(líng)部件(jiàn)的振動時效時間, 確定振動時間為30m in

   

      (5) 確定振動時效後試驗工件的磨削主要參數

   

      磨床主軸轉速為(wéi)60r/min, 磨削進給量為0115mm/r

   

      (6) 確定試驗中的檢測參數(shù)(參見試驗結果)

   

4 試驗結(jié)果

   

      (1) 未經振動時效的試驗工件磨削前後的檢(jiǎn)測參數對比見表(biǎo)2

   

               

  

      (2) 經振動(dòng)時效後試驗工件磨削前後的檢測參數對比見表3。 

   

   

5 試(shì)驗結論

   

由試驗結果可得(dé)以下結論:

   

      (1) 經(jīng)振動時效處理後(hòu), 試驗工件再經過磨削工序, 加工應力釋放得(dé)非常平穩, 工件變形明顯減小。雖然振動時效並不能完全消除應力(lì)給曲軸加工帶來的影響, 但對於(yú)減小曲軸的加工變(biàn)形, 作用非常明顯。

   

      (2) 影響曲軸加工中由應力導致變形的因素是多方麵的, 各因素的影響程度也各不相同。振動時效對加工(gōng)應力的消除, 某種程度上需要各項工藝參數之間的合理選(xuǎn)配。例如, 本次試驗雖然(rán)反(fǎn)複多次進(jìn)行, 但因激振力及激振轉速的選擇需要長時間的(de)經驗積累, 導致試(shì)驗數據過於單(dān)一; 另外, 因為8300曲(qǔ)軸(zhóu)各曲(qǔ)柄軸頸以(yǐ)90b為夾角圓周分布, 有利於工件支撐, 重心較穩。所以, 以其作為試驗工件, 試驗數據難免片麵。

   

      但是, 振動時效做(zuò)為一種工藝手(shǒu)段, 在(zài)曲軸這種較為複雜的零部件上推廣(guǎng)應用(yòng), 值得深入研(yán)究。 

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