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細長軸加工的故障分析與排除
2012-12-26  來源:  作者:江(jiāng)蘇(sū)省溧陽中等專業學校 潘 勇

      1. 故障現象

 

      我校在與某電梯企業合作中加工生(shēng)產了一種電梯上使用的梯級軸,零件圖如圖(tú)1所示。使(shǐ)用的設備是沈陽第(dì)一機床廠生產的(de)CAK4085ni經(jīng)濟型數(shù)控車床,裝夾方式采用一夾(jiá)一頂,中間用中心架支撐,如圖2所示。

 

 

 

      在(zài)零(líng)件先粗後精加工(gōng)後, 26mm的外圓出現尺寸超差。經測量發現, 26mm外圓的首尾有0.2mm左右的倒錐( 右大左小) , 且 26mm右端尺寸與右圖 2 1程序,進行程序加工重放,發現該行程序沒有任何作用(yòng),因此可以刪除。在整個加工過程中,類似第8462行的錯誤還有一處,這樣的錯誤一(yī)般單靠檢(jiǎn)查是難以發現的,但使用VERICUT軟件進行仿真加工就很容易發現問題。同(tóng)理,修改所有(yǒu)的檢查出來的錯誤。

 

      另外,在報告中還有一處警告:

 

      ****************TOOLPATH WARNING REPORT

 

      ****************

 

      Warning for line 3

 

      N1 G49 G64 G17 G80 G0 G90 G40 G99

 

      G64 is not supported

 

      警告分析:係統提示在程序(xù)的第3行“N1 G49G64 G17 G80 G0 G90 G40 G99”中一處警告,具(jù)體內容為:係統不能識(shí)別代碼G64。這樣的錯誤可能是在作後處理(lǐ)時沒有屏蔽掉某些無效(xiào)的(de)G代碼導致的,可以刪除該代碼。

 

      此時,再次進行(háng)仿真加工,係統(tǒng)提(tí)示沒有錯誤警告,加工結果如圖5c所示(shì)。

 

      側∮21mm外圓的尺寸沒有明顯變(biàn)化。這種現象不是在加工每個零件時都會出現,有時會連續出(chū)現,有時會偶爾出現一次。因為這種故障存在偶然(rán)性,所以(yǐ)在(zài)診斷時存在不確定因素。

 

      2. 機床使(shǐ)用現(xiàn)狀

 

      機床剛剛使用一年左右,內部潤滑及日常保養正常,有過幾(jǐ)次撞刀現象但並不(bú)嚴重,機床的加工(gōng)精度還能保證(zhèng)。在出現此次故障前,每日生產的產品都能滿足該零件的尺寸要求。

 

      3. 排故方法

 

      先從與影響尺寸變(biàn)化最直接的部分入手,再依次聯係機床其他與故障相關的各個環節。本案可以(yǐ)分(fèn)別按外因和內因的方法來解決。外(wài)因(yīn)可查床腳,內因可按“頂尖、軸套和中心架—刀架(jià)係統—中滑板聯(lián)接係統—床鞍(ān)聯接係(xì)統”的順序來排查故障。

 

      4. 故障分析與排除

 

      1)床腳如(rú)果床腳中的某隻腳發生鬆動,加工中產生振動床身可能會因(yīn)為床(chuáng)腳不穩發生傾斜,從麵會導致加(jiā)工(gōng)的(de)零件(jiàn)出(chū)現本案中(zhōng)的現象(xiàng)。排故時可檢查床腳(jiǎo)有無鬆動(dòng),如有鬆動需將床腳墊實,必要時需重調(diào)機床水平。本案中床腳沒有發生鬆動,可排除床腳對本(běn)次故障的影響。

 

      2)頂尖、軸套和(hé)中心架按照之(zhī)前長期積(jī)累的加工經驗,在靠(kào)近(jìn)頂尖部分的尺寸發生變動可能會(huì)與頂尖有關,如頂尖跳(tiào)動過大(dà)或堵轉都會引起接近頂尖處的尺寸變化。在靠近中(zhōng)心架(jià)部分(fèn)的尺寸發生變(biàn)動可能會與中心架或軸套部(bù)分有關,如中(zhōng)心架(jià)的中心高不對、軸套上的(de)軸承損壞都(dōu)會引起接近中心架處的尺寸變化。此故障的現(xiàn)象出現在接近中心架部分,首先檢查中心架固定情況,再將軸套與軸承重新更換並從調(diào)中心架高度進行(háng)試切(qiē),加工後仍然會出現上述症(zhèng)狀,因此可以排除(chú)頂尖與中(zhōng)心架(jià)及軸(zhóu)套對尺寸的影響。

 

      3)刀架係統刀架對本案的影響可能是刀架沒有鎖緊,刀架與中滑板聯接部鬆開或(huò)刀架自身的反鎖沒有(yǒu)鎖緊。

 

      先檢查刀架下的四個螺釘是否擰緊(jǐn):將磁力表座吸於中滑板上(shàng),並將百分表對準刀架底部,用力來回推動刀架觀察百分(fèn)表是否跳動,如有跳動需用內六角扳手將聯接螺(luó)釘擰緊。

 

 

     再檢查刀架自身的鎖緊情況:當刀架換刀鎖緊後,將(jiāng)磁力表座吸於刀架底部不能轉動部分,百分表對準刀架上部可轉動(dòng)部分(fèn),用加力杆按刀架旋轉的方(fāng)向用(yòng)力扳刀架上部可轉動(dòng)部分,觀察百分表是否會跳動,如有跳動說明刀架在換刀時不(bú)能鎖緊,需對刀架進行清洗或更換刀架內部磨損的配(pèi)件。在本案中檢查刀架(jià)係統都沒有產生鬆動(dòng),因此不用試切即可排除刀(dāo)架(jià)與本案(àn)無關。

 

      4)中滑板聯接係統中滑板(bǎn)的聯接係統主

 

      要包括絲杠螺母(mǔ)、聯軸器、圓螺母、塞鐵及支撐軸承等。中滑板聯接係統中的某個環節產生鬆動都有可能產(chǎn)生本案中的現象,可以逐個檢查絲杠螺母、聯軸器及圓螺母聯接處的鎖緊螺釘是(shì)否有鬆動。機床經過一年的(de)使用,塞鐵必然會產生磨損,應對塞鐵(tiě)作適當調整,鬆緊適(shì)當。支撐軸承如損(sǔn)壞,對尺寸的影響是不可控的,本(běn)案(àn)中尺(chǐ)寸的變化成倒錐變化,有一定的規律性,加上該機床沒有(yǒu)受到過嚴重的(de)撞擊,日(rì)常的加工負(fù)荷也並不是很重,因此可以暫時(shí)將軸承的損壞排除在外(wài)。本案中經過對中滑板聯接係統(tǒng)的調整後對零件進了試切,加工(gōng)幾件後症狀如前。

 

      5)床鞍聯接係統床鞍聯接係統與中滑板聯接係統有幾分相似之處,可按上述方法(fǎ)逐一進行檢查,但床(chuáng)鞍下與機床導軌的壓板是中滑板上沒有(yǒu)的。本案中,檢查壓板時(shí)發現壓(yā)板與導軌底邊之間存在一定的間隙,尤其是(shì)左側接近刀具切削部位的(de)那塊壓板間隙(xì)最大,約有0.3mm左右。對前後幾(jǐ)塊壓板重新打磨並安裝(zhuāng),間隙控製在(zài)0.030.05mm。經過試切後症狀沒有再出現(xiàn),可見本案的故障就是因為床鞍下的壓板與導軌之間的間(jiān)隙(xì)過大產生的。

 

      5. 結語

 

      本案的故障排(pái)除後本人與同事及企業工程師進行了探討(tǎo),他們說沒有遇到過類(lèi)似(sì)的(de)現象,尤其是在與企業工程師探討時(shí),他們說他們的機床用了五六年了從來(lái)沒有遇到過這種現象,這讓我感到很奇怪。按理說他們的機床上的壓板不可能(néng)沒有磨(mó)損,怎麽會沒有發生(shēng)過這樣的現象呢?後來通過對比,讓我恍(huǎng)然大(dà)悟,他們(men)廠所用(yòng)的(de)設備都是50的機床,所配的刀架也都(dōu)是方25mm×25mm的大刀架,床鞍的自重(chóng)較(jiào)大;我們學校的機床是40mm的小機床(雖說名稱上是40mm,實(shí)際上隻有36mm的床身),所配的刀架也隻是方20mm×20mm的小刀架,床(chuáng)鞍自重較(jiào)小。

 

      當機床在粗(cū)車時,刀具受到(dào)切(qiē)削力的影響會使床鞍下壓,當粗車(chē)結束(shù)後,因為機床本身較輕,床鞍受到機床導軌的(de)反作用力可能會向上反彈,如果在精車前反彈間隙能被消除,機床則加工正常,當不(bú)能消除(chú)時就可(kě)能會出現本案中(zhōng)的現象,所以加工出的(de)零件時(shí)好時壞。如果床鞍上的零(líng)部件(jiàn)自重較大,反彈力不能將(jiāng)床鞍抬起就不會(huì)出現這樣的故障。

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