因加工中心有自動換刀(dāo)裝置, 故在一次裝夾中可完成零件的多工序加工。自(zì)動換刀裝置的(de)主要組成部分是刀庫、機(jī)械手和驅動裝置。刀庫的功能(néng)是存(cún)儲刀具並(bìng)把下一把(bǎ)即將要用的(de)刀具準確(què)地送(sòng)到換刀位置。加(jiā)工中心刀庫的定位控製一直是一個關鍵(jiàn)技術問題。實(shí)現刀庫刀位到預定位置的定位, 是刀具傳送動作的前提。
一、傳統的(de)刀庫精確定位的(de)實現
傳統(tǒng)的TH65125×125 型臥式加工中心自動(dòng)換刀(dāo)裝置是用定位銷來進行機械精定位。裝滿刀(dāo)具的刀庫轉動起來慣性很大,國內外許多數控(kòng)機床廠家(jiā)是用電氣控製(zhì)進(jìn)行精(jīng)定位(wèi), 即用一套控製刀庫進行精定位的控(kòng)製線(xiàn)路板, 通過對刀庫上的兩個精定位(wèi)感應開關傳回的模擬量(liàng)進行比較, 用(yòng)其差值來控製刀庫電機正反轉, 最終達到刀庫精確定位。傳統的刀(dāo)庫電氣控製精確(què)定位(wèi)涉及以下內容。
1.模擬接(jiē)近開關
輸出電(diàn)壓(或電流)與物體和接近(jìn)開(kāi)關之間的距離為(wéi)近似線性關係。由於刀具的刀柄是圓形結構, 兩個接(jiē)近(jìn)開關為平行安(ān)裝(zhuāng), 所以當移動的刀柄隨著鏈條的轉動從某一(yī)方向經過兩個接(jiē)近開關時, 兩個接近開關各輸出一個近似正弦規律變化的電壓信(xìn)號, 兩個信號存(cún)在著一個相(xiàng)位差。
2.比較電路
把兩個模(mó)擬電壓信號進行比較, 並做出如下判斷: 輸出比較結果先達到正最大值, 則刀庫鏈正向轉動(dòng); 輸出比較結果先達到負最大值, 則刀庫鏈反向轉動; 輸出比較結果由正負最大(dà)值轉換(huàn)為“0”, 則該刀座位於兩個接近開關正中位置, 即刀庫精確定(dìng)位位置(zhì)。通過調整零位置窗的閾值大小, 可調整刀座的定位精度。窗口(kǒu)值偏大則定位精度低, 偏小則導致刀庫(kù)鏈(liàn)抖動, 無法完(wán)成(chéng)定位, 這正是不采用閉環控製的原因。
3.邏輯處理電(diàn)路
邏輯處理電路是刀庫定位控製的核心, 主要完成如下功能:計(jì)算最佳找刀路(lù)徑, 控製鏈條正反轉及啟停, 快速找到要求刀座的精定位區, 控製精確定位及輸出定位完成信(xìn)號。
但是該類型刀庫隨著使用時間的推移, 其變形量(即每(měi)兩個刀(dāo)位之間(jiān)的(de)間隙(xì)量)也在不斷變化, 無法采(cǎi)用(yòng)電氣補償的辦(bàn)法來解決。而且, 這種刀庫定位控製(zhì)複雜(zá), 不利(lì)於小批量(liàng)生產等。因此(cǐ), 有必要尋找一個經濟(jì)、可靠、先(xiān)進、控製和調試簡單的方案來解決這一技術難題。
二、改進刀庫定位控製的一種思路
刀(dāo)庫定位的核心問(wèn)題是將兩(liǎng)個感應(yīng)開關(裝在刀庫上精(jīng)定位用)的信號進(jìn)行比較, 用兩者感應值的差值(zhí)控製刀庫電機正反轉, 從而最終達到刀庫精定位。改進刀庫定位控(kòng)製的思路是利用CNC 數控係統的控製(zhì)功能(néng), 加上一塊模擬量輸入板, 利用輸入板將刀庫上兩個精定位感應開(kāi)關的輸出量轉變(biàn)為數字量, 然後通過PLC 程(chéng)序來比較這兩個感應開關被轉化後的數字量差(chà)值,由PLC 程(chéng)序來控製CNC 運轉刀庫, 從(cóng)而達到刀庫精確定位(wèi)。該模擬輸入板可選用西門子公(gōng)司批量產品, 保證(zhèng)性能(néng)穩定可靠。隻(zhī)要編製好PLC 程序和正確處理好(hǎo)PLC 和CNC 之間的通信關係, 即可達到控製要求。
該刀庫定位控製方案由刀庫粗定位和精定位組成。粗定位是根據(jù)零件加工程序中要求刀庫應轉到的刀位號, 通過PLC 程序計算出刀庫應轉動的角度, 並通知CNC 按此值(zhí)去運(yùn)轉刀庫。當CNC 控製刀庫運轉到位後, 立即通知PLC, 粗定位完成。刀庫精定位是當PLC 接到CNC 發出的(de)粗定(dìng)位到位信號後, PLC 立即開始對兩個精定(dìng)位開關(guān)輸出值進行比較, 並通知(zhī)CNC 低(dī)速運(yùn)轉刀(dāo)庫, 直到精定位到位。
三、改進刀庫定位(wèi)控(kòng)製的(de)硬件選(xuǎn)擇及PLC 控製程序
1.硬件選擇
刀庫精定位開關選擇德(dé)國巴魯夫公司生產的BAW018-PF- 1- K2 感應開關, 其最大輸出電流為10mA( 最小為lmA) , 該類開關(guān)靈敏度高、抗幹擾性能強, 具有線性放大性能, 以滿足(zú)刀(dāo)庫精定位精度比較高的要求。精定位開關安裝(zhuāng)時, 將(jiāng)刀庫手(shǒu)動轉動一個真正刀具能夠(gòu)準確順利裝入和拔出刀套的位置, 並用千分表測(cè)出轉(zhuǎn)動誤差在公差範圍內。用專門儀器監測這兩個感應開(kāi)關的輸(shū)出信號, 並同時調整這兩個開關的安裝位置, 直到這兩個開關的輸出信號近似相等為止。安裝後, 要保證兩個感(gǎn)應開關之間(jiān)的相對位置及它們相對刀套外圓表麵的距離可調, 以保證它們的感應靈敏度高。
刀庫精定(dìng)位模擬(nǐ)量輸入控製板選用西門子公司生產的型(xíng)號為SM34 型(xíng)的模擬輸入控製板。它是一塊可接收電流輸入信號的控製板, 共可接入四個電流輸入信號(hào), 該板允許最大輸入電流0~20mA, 保證(zhèng)兩個精定位用感應(yīng)開關的輸出變化量是(shì)0~10mA。
2.PLC 控製(zhì)程序
PLC 控製程序編程語言采(cǎi)用(yòng)西門子(zǐ)S7 語言, 模塊(kuài)化的設計方(fāng)法(fǎ), 將刀庫定位程序分(fèn)為粗定位( FC81 程序塊) 和精定位 ( FC82 程序塊) 功能模塊。
( 2) 刀庫精定位控(kòng)製及(jí)PLC 控製程序(xù)塊( FC82)
當刀庫粗定(dìng)位完成後, 並沒(méi)有到達要找的刀位的真正最終位置( 還差2°左右) , PLC 接到刀庫該信號後, 開始調用刀(dāo)庫精定位(wèi)程序塊( FC82) 。這時CNC 仍然控製刀庫繼續低速向前運轉, 所給定的運動距(jù)離大於最(zuì)終到位距離。這(zhè)時FC82 工作, 開始讀取刀庫上兩(liǎng)個精(jīng)定位用感應開關(guān)通(tōng)過模擬輸入板轉換後的值, 並隨時比較兩者差值。當其差(chà)值小於允差(chà)值時, PLC 即向CNC 第二通道發出刪除餘程命令, CNC 接該命(mìng)令之後, 立即停止刀庫運轉, 並將沒有(yǒu)走(zǒu)完的距離刪除。到此刀庫精定位(wèi)完成,也即整個刀庫的找刀定(dìng)位或者還刀定(dìng)位完成。這時機械手在PLC 程序控製下, 即可(kě)進(jìn)行取刀或還刀動作。
通過試(shì)驗表明, 改進的TH65125×125 加工中心自動換刀裝置刀庫定位方案完全正確, 運行十分可靠(kào), 達到定位精度±0.05mm 的原(yuán)設計要求。
如果您有機床行業、企業相關新聞稿(gǎo)件發(fā)表,或進行資訊合作,歡(huān)迎聯係(xì)本網編(biān)輯部, 郵箱(xiāng):skjcsc@vip.sina.com