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振動時效技術在大型(xíng)曲軸(zhóu)加工中的應用
2013-1-6  來源:  作者:淄博柴油機廠(chǎng),李冬梅, 劉漢華

      1 引(yǐn) 言

 

      振(zhèn)動時效技(jì)術主要(yào)是利用共振消除和(hé)均化金屬構件內部殘餘(yú)應力, 起到增強構件(jiàn)抗變形(xíng)能力, 穩定尺寸精度, 從而提高(gāo)機械製造水平的良好作用。與熱(rè)時效相比, 這一(yī)技術的優勢是:

 

      降低峰值(zhí)應力30% ~ 50%; 提高抗動載變形能力1~ 3, 抗靜載變(biàn)形能力30% 以上; 提高尺(chǐ)寸精度穩定性30% 以上(shàng); 節約時效成本90%以上(shàng);節能(néng)95% 以上; 處理時間通常(cháng)為半小時, 提高效率幾十倍; 無環境汙染。

 

      該技術在很大程度上可替代傳統的熱時效和自然時效工藝。對於大型鑄、鍛、焊、模具(jù)件的應力消除(chú)效果尤其明顯。曾列入/六五0/七五(wǔ)0 重(chóng)點攻關及/八五0 重點推廣項目, 在機械製造業得到不(bú)同程度的應用。國家經(jīng)貿委從1999年起在全國進行振動時效(xiào)技(jì)術的推廣, 2000年將滿(mǎn)足工廠使用要求的振動時(shí)效設備列為國家級重點技術(shù)創新項(xiàng)目。本文不再對(duì)/ 振動時效0 的原理進行闡述,僅針(zhēn)對其在大型曲軸加工(gōng)中, 對減小加工變(biàn)形的作用進行敘述。

 

      2 傳(chuán)統時效工藝給曲軸加(jiā)工帶(dài)來的(de)問

 

      淄柴是專業生產船舶動力的企業, 產(chǎn)品(pǐn)有(yǒu)170210250300N330五大係列三百多個品(pǐn)種(zhǒng)。曲軸作為柴油機上的關鍵(jiàn)零部件, 其加工質量一直是影響產品質量的主要因素之一。由(yóu)於生產節拍的加快曲軸自然(rán)時效的(de)時(shí)間得不到保證, 原來可(kě)以通過長期的自然時效來消除(chú)的應力集中問(wèn)題, 已經無(wú)法解決。時(shí)效工(gōng)藝不合理造成的曲軸加工問題(tí), 有以下兩點(8300係列柴(chái)油機曲軸為例分析):

 

      ( 1) 毛坯經熱時效後, 留有的熱(rè)應力未得到良好的釋放, 在加工過程中與加工應力疊加, 造成加工過程中應力集中釋放(fàng), 使加工變(biàn)形增大。行程技術要求: S = 0110mm ( S 公稱尺寸), 實際測量: S =0160mm; 軸線彎曲技術要求: 軸(zhóu)線直線(xiàn)度[ 0102mm /100mm, 實際測量: 軸線直(zhí)線(xiàn)度[ 0108mm /100mm

 

      ( 2) 由於應力過大, 曲軸表麵金相組(zǔ)織不符合要(yào)求, 使加工後的(de)曲軸表麵質量下降。表麵硬度技術要求: HB190~ HB230, 實際測量: HB170~ HB210;

 

 

      鑒於自然時效的周期過長, 熱時效的效果又不甚(shèn)理想的狀況, 根據廠多年的振動時效經驗, 決定在曲軸上進行振動時效試驗, 試驗選用8300係列柴油機曲軸(zhóu)。(以下簡稱試驗工(gōng)件)

 

      3 振動時(shí)效工藝(yì)參數的確定及工藝過程

 

      ( 1) 試驗曲軸的相關參數見表1

 

 

      ( 2) 激(jī)振力及激振轉速的選擇根據經驗, 確定激振力為20 kg, 激振轉速(sù)5400 r/m in

 

      ( 3) 振動時效工藝過程首先確(què)定振動時效工序位置。由於精加工前消除(chú)應力的需要, 所(suǒ)以, 這一工序在原精車與(yǔ)磨削之間進行。然後確定工序留(liú)量。由於(yú)產生質量問題的(de)主要工(gōng)序是磨工(gōng)序, 但精車工序的預留加工量的大小, 最直(zhí)接影(yǐng)響磨削加工中應力的釋放。所以, 為了減(jiǎn)小試驗工件變形量, 並能較清晰地觀察軸頸表麵的(de)加工質量的(de)變化, 就要確定合理的工序留量。根(gēn)據加工實際狀況, 初步(bù)確定精車→磨削留量(liàng)為1mm115mm兩種方案(原工序(xù)留量為2mm )

 

      ( 4) 確定振動時效的時間參照其他零部件的振動時效時間, 確定振動時(shí)間為30m in

 

      ( 5) 確定振動時效後試驗工件的磨削(xuē)主要參數磨床主軸轉(zhuǎn)速為60 r /m in, 磨削進給量為0115mm / r

 

      ( 6) 確定試驗中的(de)檢測參數(參見試驗結果)

 

      4 試驗結(jié)果

 

      ( 1) 未經振動時效的試驗工件磨削前後的檢測參數對比見表2

 

 

      ( 2) 經振動時效(xiào)後試驗工件(jiàn)磨削前(qián)後的檢測(cè)參數對比見表3

 

      

       5 試驗(yàn)結論

 

      由(yóu)試驗結果可得以下結論:

 

      ( 1) 經振動時效處理後, 試(shì)驗工件再經過磨削工序, 加工應力釋放得(dé)非常平穩, 工件變形(xíng)明顯減小。雖然振動時效並不能完全消除(chú)應力(lì)給曲(qǔ)軸加工帶來(lái)的影響, 但(dàn)對(duì)於減小(xiǎo)曲軸的加工變(biàn)形(xíng), 作用非常明顯(xiǎn)。

 

      ( 2) 影響曲軸加工中由應力導致變(biàn)形的因素

 

      是多方麵(miàn)的, 各因素(sù)的影響程度也各不相同。振動時(shí)效對加工應力的消除, 某種程度(dù)上需要(yào)各項工藝參數(shù)之間的合理選配。例(lì)如, 本次試驗雖然反複(fù)多次進(jìn)行, 但因激振力及激振轉速的選擇需要長時(shí)間的經驗積累, 導致試驗數據過於單一; 另外, 因為8300曲軸各曲柄軸頸以90b為夾角圓(yuán)周分布(bù), 有利於工件支撐, 重心較穩。所以, 以其作為試驗工件, 試驗數據(jù)難(nán)免片麵。

 

      但(dàn)是, 振動時效做為一種工藝手段(duàn), 在曲軸這種較為複雜的零部件上推廣應用, 值得深入研究。

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