LOGO!對CW6163B型車床的數控化改造
2019-11-22 來源:廣州市工貿技師(shī)學院 作者:鍾文偉
廣州市某機械設備加(jiā)工(gōng)廠內(nèi)有一台老式車床(chuáng),它使用年限長達(dá)30年,控製線路早已有多處破損,時有(yǒu)故(gù)障產生,已經嚴重影響了生產,但這台機(jī)床的本體尚是完好,購買一台全新的設備取代它大(dà)約(yuē)要十幾(jǐ)萬。鑒於以上廠家領導找到我,希望我能對這台老式設備進(jìn)行數控化改造,以最小經濟代價讓這台設備煥發新(xīn)春(chūn)。
接到任務後,來到廠家和他們技術人員進行(háng)對接,谘(zī)詢一(yī)些有關該車床一些基本情況(kuàng),想(xiǎng)問對於這台設備他們(men)想改造到什麽程度,隻是單純完成原來的控製功能還是另外增加一些功能。由於曆史久遠,廠家技術人員無法提供相應的技術資料,原有的圖紙早已(yǐ)丟失。對於這台設備他們有以下想法:
1.設備原有功能(néng)全部都要有,原有保護(hù)也都(dōu)要有。
2.對設備控(kòng)製箱改動最小,增加電動機(jī)的工作指示和故(gù)障指示。
3.要充分(fèn)利用原有型(xíng)號電氣元件。
了解了(le)他們想法(fǎ),我確定了我的(de)工(gōng)作思路,首先我要對(duì)車(chē)床的動作流程要清楚,恢複車床的原電氣原理圖,然後分析它的工作(zuò)原理,據此確(què)定用什麽PLC對其改造,再畫出改(gǎi)造後的電氣原理圖,然後(hòu)廠家技術人員一起確定該電氣原理圖的是否符合他們要求,最(zuì)後按圖接(jiē)線完成改造任務。
一、恢複原有電氣原理(lǐ)圖
到了現場後,通過試車和跟線,最(zuì)終確定原來的(de)電氣原理圖如(rú)圖1所示:
圖1 原有的電(diàn)氣原理圖
二、圖1電氣(qì)原理圖(tú)原理分析
這台車床共控製三台電機,1M主軸電動機是單向長時間運行,2M冷卻泵電動機也是單向長時間運行,而3M快速進給電動機是點動運行方式。
合上電源開關QF,為主電路(lù)和控(kòng)製線路提供電源。控製線(xiàn)路分成三個工作(zuò)電壓,一個是接觸(chù)器線圈的控製(zhì)電壓110V;一個是(shì)指示燈工作電壓6V;最後一(yī)個(gè)是照明工作電壓24V。
按下SA1,則照明指示燈EL1開始工作輔助(zhù)照明;按下SB7,3M快速進給電動機開始點動(dòng)運行;而(ér)1M主軸電動機和2M冷卻泵電動機存在著一個順序控製關係,冷卻泵電動機一定(dìng)要後啟動,而主軸電動機還要二地控製。按下SB3或SB4,主軸電動機(jī)啟(qǐ)動,然後按下SB6啟動(dòng)冷卻泵電動機,按下SB5停止冷卻泵電(diàn)動機(jī);按下SB1或SB2所有電動(dòng)機均停(tíng)止。
三、確定改造方案
根據上(shàng)麵簡述的工作原理(lǐ),以(yǐ)及廠家(jiā)技(jì)術人員所(suǒ)提出技術要求(qiú),我確定改造方案所用PLC為西門子LOGO!,型號為LOGO!230RC。選擇西門子LOGO!原因如下:
1.西門子LOGO!為小型(xíng)PLC,基本不上占用空間,直接占用原變壓器的位置。
2.西門子LOGO!可以(yǐ)直接帶負載,它每個輸出(chū)點可以帶的(de)電流為(wéi)10A。
3.西門(mén)子LOGO!便宜,通過對(duì)原理分析想完成改(gǎi)造,要用8個輸入點,4個輸出點,隻要一個西門子LOGO!基本(běn)模塊就可以(yǐ),而一個西門子LOGO!基本模塊市場價500塊就可以了(le)。
4.LOGO!模塊采用的220V供(gòng)電,原來控製箱內有一根零(líng)線,不要另外改線。
圖2 完成改造電氣原理(lǐ)圖
1.西門子LOGO!現場元件信號對照表如表1所示。
2.完成改造後電氣原理圖(tú)。
原來電氣原理圖的主電路保護(hù)原樣,隻(zhī)要把(bǎ)控製線路稍做修改。為了減少PLC輸入點,我(wǒ)把二地啟動和二地(dì)停止各隻占(zhàn)用一個輸入點,電動機的工作指令和故障(zhàng)指令,都(dōu)是在外(wài)圍線路,也不占用輸(shū)入
點。通過(guò)這些處理方法,隻要一個西門子LOGO!230RC基(jī)本模塊(kuài)就可以了,費用也減少了。完成改造的電氣原理圖如圖2所(suǒ)示。
3.與圖2所配套的程序(xù)圖如(rú)圖3所示。
表1 PLC的I/O現場元件信號對照表
圖3
四、與廠家技術人員確定方案
改造方案我確(què)定以後,找來廠家技術人員,將上述(shù)圖紙(zhǐ)提供給對方(fāng),看對方是否有不同建議。由(yóu)於這個改造(zào)方案隻是用PLC替換了原來控製線路,控製各個電動機(jī)動作的接觸器仍(réng)然是原來的,隻是控製(zhì)線圈的電壓由原來110V變成(chéng)了220V。在控製冷卻泵的接觸器KM2控製程序支路(lù)當中串入控製主軸接觸(chù)器KM1常開觸點,以形成(chéng)順序控製;過載保護KH1和KH2占用了二個輸入點,在程序(xù)當中控製接觸器(qì)KM1和KM2的斷(duàn)開,KH1斷開主軸電動(dòng)機和(hé)冷卻泵電動機均停止,而KH2斷開則隻停(tíng)止冷(lěng)卻泵電動機。這就是說,線路原來功能和保護全部都(dōu)有。
這個改造方案中西門子LOGO!230RC占用原來變壓器的位置,另外在控製箱的外殼增加了一個(gè)工作指示燈和二個故(gù)障指示燈,其餘均為原來(lái)型(xíng)號的元器件,用PLC取代原來的控製線路。在PLC外圍利用三個接(jiē)觸器常開輔助觸點接(jiē)通三個(gè)工(gōng)作指示燈,KM1吸合,則EL1工作指示燈亮;KM2吸合,則EL2工(gōng)作指示燈亮;KM3吸(xī)合,則EL3工作指(zhǐ)示燈亮;KH1動作,主軸電動機和冷卻泵電動機均停止,EL4工作指示燈亮;KH2動作,冷卻泵電動(dòng)機停止,EL5工2作指示燈(dēng)亮.對原來控製箱基本(běn)上沒有什麽改變(biàn),也增加電動機工作指示燈和故(gù)障(zhàng)指令(lìng)燈(dēng),符合廠家的設計要(yào)求。
改造過程全部利用原(yuán)來型號的元器件,對(duì)接觸器線圈的工(gōng)作電壓由原來的110V,變成220V,照明指示燈的工(gōng)作電壓由原來的24V變成220V,工作狀態指示燈的工作電壓由6V變成220V,這樣做的目的省去一個(gè)機床控製(zhì)變壓器,也便於(yú)統一管理後備元件(jiàn)。
五、完成接線,上電試機
與廠家的技術(shù)人員確認(rèn),按改(gǎi)造後電氣原理(lǐ)圖接好線,然後(hòu)進行試機,符合廠家設(shè)計要(yào)求。本改造方案也比較經濟,改造過程使用一個(gè)西門子LOGO!價值500,三個接觸器價值100,六個指示燈價值20,再加(jiā)上導線若幹,價值100,總的成本在1000以下。經過一個時間運行,車床動(dòng)作穩定,故障基(jī)本(běn)上也沒有了,達到(dào)了設計要求。
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