數控機床(chuáng)的應用越來越廣泛,其(qí)加工柔性好,精度(dù)高,生產效率高,具有很多的優點。但由於技術越來越先進、複雜,對維修人員的素質要求很高(gāo),要求他們具(jù)有較深的專業知識和豐富的維修經驗,在數控機床出現故障才能(néng)及時排除。我公司有幾十台數控設備,數控係統有(yǒu)多種類型,幾年來這些設備出(chū)現一些故障,通過對這些(xiē)故障的分析和處理,我們取得(dé)了一定的經驗。下麵結合一些典型的實例,對數控機床的故障(zhàng)進行係統分析,以供參考。
一、NC係統(tǒng)故(gù)障
1.硬(yìng)件故障
有時由於NC係統出現硬件的(de)損壞,使機床停機。對於這(zhè)類故障的診斷,首先必(bì)須了解該(gāi)數控係統的工作原理及各線路板的功能,然後根據故(gù)障現象進行分析,在有條件的情況下(xià)利用交換法準確定位故障點。
例一、一台采用德國西門子(zǐ)SINUMERIK SYSTEM3的數控機(jī)床,其PLC采用S5─130W/B,一次發生(shēng)故障,通過NC係統PC功(gōng)能輸入的R參數,在加(jiā)工中不起作用,不能更改加工(gōng)程序中R參數(shù)的數值(zhí)。通過對NC係統工作原理及故(gù)障現象(xiàng)的分析,我們認為(wéi)PLC的主板有問題,與另(lìng)一台機床的主(zhǔ)板對換(huàn)後,進一步(bù)確定為PLC主板的問題。經專業廠家維修(xiū),故障被排(pái)除。
例二、另一台機床也是采用SINUMERIK SYSTEM 3數控係統,其(qí)加工程序程序號輸入不進去,自動加(jiā)工無法進行。經確認為NC係統存儲器板出現問題,維修(xiū)後,故障消除。
例三、一台(tái)采用(yòng)德(dé)國HEIDENHAIN公司TNC 155的數控銑床,一(yī)次發生故障(zhàng),工作時(shí)係統經常(cháng)死機,停電時經常丟失機床參數和程序。經檢查發現NC係統主板彎曲變形,經校直固定(dìng)後,係統恢複正常,再也沒有出(chū)現類似故障。
2.軟故障
數控(kòng)機床有些故障是由(yóu)於NC係統機床參(cān)數引起的,有時因設(shè)置不當(dāng),有時因意外使參數發生變化或混亂,這類故障隻要調整好參數,就會自然消失。還有些故障由於偶然原(yuán)因使NC係統處於死循環狀態,這類故障有時必須采取強行啟動的方法恢複係統的(de)使用。
例一、一(yī)台采用(yòng)日本發那科公司FANUC-OT係統的數(shù)控車床,每次開機都(dōu)發生死機現(xiàn)象,任(rèn)何正常操作都不起作用(yòng)。後采取強製複(fù)位的方法,將係統內存全(quán)部清除後,係統恢(huī)複正常,重新輸入機床參數後,機床正(zhèng)常使用。這個(gè)故障就是由於機床參數混亂造(zào)成的。
例二、一台專用數控銑床,NC係統采用西門子的SINUMERIK SYSTEM 3,在批量加工中NC係統顯示2號報警“LIMIT SWITCH”,這種故(gù)障是因為Y軸行程超出軟件設定(dìng)的極限值,檢查程(chéng)序數(shù)值並無變化,經(jīng)仔細觀察故障現象,當出現故障時,CRT上顯示的Y軸坐標確定達到(dào)軟件極限,仔細研究發現是補償值輸入變大引(yǐn)起的(de),適當調整軟(ruǎn)件(jiàn)限位設置後,故障被排除。這個故障就(jiù)是(shì)軟件限位設置(zhì)不當造成的。
例三、一台采(cǎi)用西門子SINUMERIK 810的數控機床,一次(cì)出現(xiàn)問題,每次開機係統都進入AUTOMATIC狀(zhuàng)態,不能進行任何操作,係統出現死機狀態。經(jīng)強製啟動後,係統恢複正常(cháng)工作。這個故障就是因操作人員操作失誤或其它原因使NC係統處於死循環狀態。
3.因其它原因引起的NC係(xì)統故障有時因供電電源出現問題或緩衝電(diàn)池失效也會(huì)引起係(xì)統故障。
例一、一台采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數(shù)控機床,一次出現故障,NC係統加上電後,CRT不顯示,檢查(chá)發現NC係統上“COUPLING MODULE”板上左邊的(de)發光二(èr)極管閃亮,指示故障。對PLC進行熱(rè)啟動後,係統正常工作。但過幾天後,這個故障又出現了,經對發光二極管閃動頻率的分析,確定(dìng)為電池(chí)故(gù)障,更換(huàn)電池後,故障消除。
例二、一台采用(yòng)西門子(zǐ)SINUMERIK 810的數控機床,有時在自動加工過程中(zhōng),係統突然掉電,測量其24V直流供電電源(yuán),發現隻有22V左右,電網電壓向下波動(dòng)時,引起這個電壓降低,導致 NC係統采取保護措施,自動(dòng)斷電。經確認為整流變壓器匝間短路,造成(chéng)容量不夠。更換新(xīn)的整流變壓器後,故障排除。
例三、另一台也是(shì)采用西門子SINUMIK 810的數控機床,出現這樣(yàng)的故障,當係統加(jiā)上(shàng)電源後,係統(tǒng)開始自檢,當(dāng)自檢完畢進入基(jī)本畫麵時,係(xì)統掉電。經(jīng)分(fèn)析和檢查,發現X軸抱閘線圈對地短路。係統自檢後,伺服條件準備好,抱閘通電釋放。抱閘(zhá)線圈采用24V電源供電,由於線圈對地短路,致使24V電壓(yā)瞬間下降,NC係(xì)統采取保護措施自動斷電。
二、伺服係統的故障
由於數控係統的控製核心是對(duì)機床的進給部分進行數字控製,而進給是由伺服單元控製伺服電機,帶動滾珠絲杠來實現的,由旋轉編碼器做位置反饋元件,形成半閉(bì)環的位置控製係統。所(suǒ)以伺服(fú)係(xì)統(tǒng)在數控機床上起的作用(yòng)相(xiàng)當重要。伺(sì)服係統的故障一般都是由伺(sì)服控製單元、伺服電機、測速電機、編碼器等出現問題引起的。下麵介紹幾例:
例(lì)一、伺服電機損壞
一台(tái)采用SINUMERIK 810/T的數控車床,一次刀塔出現故障,轉動不到位,刀塔轉動時,出(chū)現6016號報警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”,根據工(gōng)作原理和故障現象進行分(fèn)析,刀塔轉動是由伺服電機驅動的,電(diàn)機一啟動,伺服單元就(jiù)產生過載報警,切斷(duàn)伺(sì)服(fú)電源,並反饋給NC 係統,顯示6016報警。檢查機械部分,更換伺服單元(yuán)都沒有解決問題。更換伺服電(diàn)機後,故障被排(pái)除。
例二、一台采用直流伺服係統的美國數控磨床(chuáng),E軸運動時產生“E AXIS EXECESSFOLLOWING ERROR”報警,觀察故障(zhàng)發生過程,在啟動E軸時,E軸開始(shǐ)運動,CRT上顯示(shì)的E軸數值變(biàn)化,當數值變到14時,突然跳變到471,為此我們認為反饋部分存在問題,更換位置反饋板,故障消除。
例三、另一台數控磨床,E軸(zhóu)修整器失控,E軸能回參考點,但自動修整或半自動時,運動速度極快,直到撞到極限開關。觀察發生故障的過程,發現撞極限開關時,其顯示的坐標值遠小(xiǎo)於實際值(zhí),肯定是位置反饋的問題。但更換(huàn)反饋板(bǎn)和編碼器都未能解決(jué)問題。後仔細研(yán)究發現,E軸(zhóu)修整(zhěng)器是由Z軸帶動運動的,一般回參考點時,E軸都(dōu)在Z軸的一側,而修(xiū)整時(shí),E軸修整器被Z軸帶到(dào)中間。為此我們做了這樣的試驗,將E軸(zhóu)修整器移到Z軸中間,然(rán)後回參考點,這時回參點也出現失控現象;為此我們斷定可能由於(yú)E軸修整器經常往複運(yùn)動,導致E軸反饋(kuì)電纜(lǎn)折斷,而接觸不良。校線證實了我們的判斷,找到斷點,焊接並采取防折措施,使(shǐ)機床恢複工作。
三、外部故障
由於現代的數控係統可變性越來越高,故障率越來越(yuè)低,很少發生故障。大部分故障都是非係統故(gù)障,是由外部原因引起(qǐ)的。
1.現代的數控設備都是機電一體化的產品,結構比較複雜,保護措(cuò)施完善,自動化程度非常高。有些故障並不是硬件損壞引起的,而是由於操作、調整(zhěng)、處理不當引起(qǐ)的。這類故障(zhàng)在設備使用初期發生的頻率(lǜ)較高,這時操作人員和維護人員對設備都不特別熟悉。
例一(yī)、一台數(shù)控銑床,在(zài)剛投入使用的時候,旋轉工(gōng)作台經常出現不旋轉的問題,經過對機床工作原理(lǐ)和加工過程進行分(fèn)析,發現這個問題與(yǔ)分度裝置(zhì)有(yǒu)關,隻有分度裝置(zhì)在(zài)起始位置(zhì)時,工作台才能旋轉。
例二、另(lìng)一台數控銑床發生打(dǎ)刀(dāo)事故(gù),按(àn)急停按鈕後,換上新刀,但工作台不旋轉,通過PLC梯圖分析,發現其換刀過程不正確,計算機(jī)認為換刀過(guò)程沒有結束,不能進行其它操(cāo)作,按正(zhèng)確程序重新(xīn)換刀後,機床恢複正常。
例三、有幾台數控機床,在剛投入使用的時候,有時出現意外情況,操作人員(yuán)按急停按鈕後,將係統斷電重新啟動,這時(shí)機床不回參(cān)考點,必須經過一番調整,有時得手工將軸盤到非幹涉區。後來吸取教訓(xùn),按急停按鈕後,將操作方式變為手動,鬆開急(jí)停按鈕,把機床恢複到正常位置(zhì),這時再操作或斷電,就不會出現問題。
2.由外(wài)部硬件損壞引起的故障
這類故障是數控(kòng)機(jī)床常見故障,一般都是由(yóu)於檢測開關、液壓係統、氣動(dòng)係統、電氣執行元件、機械裝置等出(chū)現問題引起的。有些故障可產生報警,通過報答信息,可查找故障原因。
例一、一台數控磨床,數控(kòng)係統采用西門子SINUMERIK SYSTEM 3,出現故障報警F31“SPINDLE COOLANT CIRCUIT”,指示主軸冷卻係統有問題,而檢查(chá)冷卻係統(tǒng)並無問題,查閱PLC梯圖,這個故障是由流量檢測開關B9.6檢測出來的,檢查這個開關,發現開關已損壞,更換新的開關,故(gù)障消失(shī)。
例二(èr)、一台采用西門子SINUMERIK 810的數控淬火機床,一(yī)次出現6014“FAULT LEVEL HARDENING LIQUID”機床不能工作。報警信息指示,淬火液麵不夠,檢查液麵已遠遠超出最低水平,檢測液位開關,發現(xiàn)是液位開(kāi)關出現問題,更換新的(de)開(kāi)關,故障消除(chú)。
有些故障雖有報警信息(xī),但並不能反映(yìng)故障的根本原(yuán)因(yīn)。這時要根據報警信息、故障現象來分析。
例三、一(yī)台數控磨(mó)床,E軸在回參考點時,E軸旋轉但沒有找到參考點,而一直運(yùn)動,直到壓到極限(xiàn)開關,NC係統顯示報警“EAXIS AT MAX.TRAVEL”。根據故障(zhàng)現象分析,可(kě)能是零點開關有問題,經確(què)認為無觸點零點開關損壞,更換(huàn)新的開關,故障消(xiāo)除。
例四、一台專用的數控銑床,在零件批量加工過程(chéng)中發生故障,每次都發生在零件已加工(gōng)完(wán)畢,Z軸(zhóu)後移(yí)還沒(méi)到位,這時出現故障,加工程序中斷,主軸停轉,並顯示F97號報警“SPINDLESPEED NOT OK STATION 2”,指示主軸有問題,檢查主軸(zhóu)係統並無問題,其它(tā)問題也可導致主軸停轉,於是我們用機(jī)外編程器監視PLC梯圖的運行狀態,發現(xiàn)刀具(jù)液壓卡緊壓力檢測開關 F21.1,在出現故障時,瞬間斷開,它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,為安全起(qǐ)見,PLC使主(zhǔ)軸停轉。經檢查發現液壓壓力不穩(wěn),調整液壓係統,使之穩定,故障被排除。
還有些故障不產生故障報警,隻是動作不能完(wán)成,這時就要根據維修經驗,機(jī)床的工作原理,PLC的運行狀態來判斷故障(zhàng)。
例五、一台數控(kòng)機床一次出現(xiàn)故障,負載門關不上,自動(dòng)加工不能進行,而且無故障顯示。這個負載(zǎi)門是由氣缸(gāng)來(lái)完成開關的,關閉負載門是PLC輸出Q2.0控製電磁閥Y2.0來實現的。用NC係統的PC功能檢查PLC
Q2.0的狀(zhuàng)態,其狀態為(wéi)1,但電磁(cí)閥卻沒有得電。原來PLC輸出Q2.0通過中(zhōng)間繼電器控製電磁閥Y2.0,中間繼電器損壞(huài)引起這個故(gù)障,更換新的繼電(diàn)器,故(gù)障被排除。
例六、一台數控機床,工作台不旋轉,NC係統沒有顯示故障報警。根據工(gōng)作台的(de)動作原理,工作台旋轉第一步應將工作台氣(qì)動浮起,利用機外(wài)編程器,跟蹤PLC梯圖的動態變(biàn)化,發現PLC這個信號並未發出,根據這(zhè)個線索繼(jì)續查看,最後發現反映二(èr)、三工位分度頭起始位置(zhì)檢測開關I9.7、I10.6動作不(bú)同步,導致了工作台不旋轉。進一步確認為三工位分度(dù)頭產生機(jī)械錯位,調整機械裝置,使其與二工位同步,這樣使故障(zhàng)消除(chú)。
發現問題是解決問題的第一步,而且是最重要的一步。特別是對數控機床的外部(bù)故障(zhàng),有時診斷(duàn)過程比較複雜,一旦發現問題所在,解決起來比(bǐ)較輕鬆。對外部故障的診斷,我們總結(jié)出兩點經驗,首先應熟練掌握(wò)機床的工(gōng)作原理和動作順序。其次(cì)要熟練運(yùn)用廠方提供的(de)PLC梯圖,利用NC係統的狀態顯示功(gōng)能或用(yòng)機外(wài)編程器監測PLC的運(yùn)行狀(zhuàng)態(tài),根據梯圖的鏈鎖關係,確定故障點,隻要做到以上兩點,一般(bān)數控機床的外部故障(zhàng),都(dōu)會被及時排除。
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