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淺析(xī)JUNKER 磨床可靠性改(gǎi)進
2015-8-24  來(lái)源:上汽通用五菱汽車股份有限公司(sī)  作者:王印,池文慧

 


      摘要:為在新生產線設計(jì)時兼顧設備(bèi)運行效率問題(tí),對JUNKER 現有磨床停線(xiàn)率數據進(jìn)行統計分析,從工藝布(bù)局、機床設計等方(fāng)麵闡述了影(yǐng)響(xiǎng)磨床可(kě)靠性的主要因素,製定了磨床可靠性改進的方案(àn),將方案導入到(dào)新生產線的設計,提高了新線磨床的可靠性和(hé)運行(háng)效率。


      JUNKER 磨床普遍應(yīng)用(yòng)於發動機曲軸、凸(tū)輪軸的磨削(xuē)。本文圍繞發(fā)動機廠應用JUNKER磨削曲軸的實際案例,通過分析投產以來該磨床所有的停線問題記錄,梳理出主要停線問(wèn)題,結合現有的(de)技術及(jí)應用,提出改(gǎi)進(jìn)方(fāng)案,旨在提高JUNKER磨床的可(kě)靠性運行。圖1 顯示了JUNKER 磨床結構示意圖,左圖為(wéi)OP80 外圓磨(mó)床,右為OP90 角度磨床。圖2、3 匯(huì)總分(fèn)類JUNKER 磨床所有故障類別的停線率,其中OP80的其他故(gù)障包含了(le)10 多項故障類(lèi)別,單項故障類別占比不超過3%,限於篇幅,不詳列。對於JUNKER磨床的主要故障類型的原因分析包含在後續論(lùn)述中。

 

       
       圖1 JUNKER 磨床結構示意圖

    

      
      圖2 OP80 磨床故障類型分布

 

       
      圖3 OP90 磨床(chuáng)故障類型分布

      從匯總的(de)故障分析(xī),一方麵,由於加工工藝布局的不合理,使(shǐ)得OP90 的角度磨床采用雙站加工,並且由此設計的頂尖在換型過程中精度發生很大變異,造成換型產生了大量的停機時間,並且OP90 為完成雙站(zhàn)加工,在機床內部采用了機械手,增加了設備的複雜性、降低了(le)設備運行的可靠性;另(lìng)一方麵,從整個行業(yè)的應用情況看,曲軸磨削設備更適合采用(yòng)油冷的方式,這將(jiāng)大大提高設備的可靠性(xìng)和可維護性。


      因此,在新生產(chǎn)線的設計布局(jú)上,基於以上等方麵對工藝、設備(bèi)的設計布(bù)局重新安排,在項目設計的前期就(jiù)把設備運行效率納入考慮。


      1 、磨削工藝布局改進(jìn)


      當前(qián)的工藝布局,OP80 外圓磨床(chuáng)磨削主軸頸、連杆頸,OP90 角度磨床磨削法(fǎ)蘭端麵、法蘭油封直徑、芯軸直徑。


      為此,OP90 設計成雙(shuāng)站結構,ST1 站完(wán)成法蘭端麵、法蘭油封直徑同步磨削(xuē),ST2 站完成芯(xīn)軸直徑磨削(xuē)。為實現雙站功能,OP90 設計了內部機械手(圖1右的W1/W2/W3 軸) 負責零(líng)件的上下料以及站間輸送。OP90 存在的主要問題(tí)包含以下幾個方麵:

      首先,機床的(de)換型策略問題。機床設計的換型需要調整頭架、尾架位置,頭架尾架位置的調整又造成(chéng)了中心(xīn)支架原有的抬起度與推出度、機床頂尖直線度超差。多個機械特性的偏(piān)差使(shǐ)得曆次換型的零件加工的法蘭端垂直度、芯軸錐度、表麵粗(cū)糙度首件均不合格,甚至出(chū)現局部磨削不完、台階等問題,並且涉(shè)及到多個維度機械特性的調整難度較大,換型造成了大量的停機浪費。運行數據表明,換型首件不合格率100%,換型後精(jīng)度調整及加工驗證造成(chéng)的零件報廢(fèi)平均在7 件左右,換型造成(chéng)的停機占該設備(bèi)所有停機時間的38.7%。


      其次,內部機械手設計缺陷。第一,內部機械手缺少工件狀態感應及識別元器(qì)件,工件狀態(tài)完全通過邏輯寄存器傳(chuán)遞及交換,當機床(chuáng)出現故障時,機械手工件狀態不正確,造成碰撞等問(wèn)題。第二,內部機械手的工件(jiàn)裝夾精度不高,特別是機械手夾緊工件(jiàn)時,工件中心線與機床頂尖中心線存在1~3°的夾角,使得零件無法(fǎ)正確裝夾,並(bìng)且存在在(zài)不可調(diào)整的問題。第(dì)三,裝夾過(guò)程中(zhōng),機械手需要夾緊工件保持位置不變(biàn),右頂尖推動(dòng)工件貼靠左頂尖,長期在此工況下,驅(qū)動機構磨損明顯,驅動機(jī)構的磨損又使得中心線夾角進一步(bù)惡化。第四,內(nèi)部機械手的存在,增加(jiā)了不少電氣元件如DP 子站、電磁閥、傳感器,由於該部分元器件安裝在加工倉內部,受冷卻(què)液衝擊、腐蝕等影響,成為故障易發區。運(yùn)行數據表明內部機械手造成的停機占該設備所有(yǒu)停機時間的29.6%。


      第三,砂輪無法(fǎ)自動修整(zhěng)的問題。機床雙站結構,雙站的砂輪結構完全不(bú)同,兩個砂輪由同一個金剛石修整輪修整。機(jī)床(chuáng)自(zì)動(dòng)修整過程中,按照加工零件數與磨損量線性比例關係計算磨損量進行補償,而由於兩個砂(shā)輪的磨損與零件加工數並非嚴格的線性關係,以及金剛修整輪磨損的非線性,因此頻繁存在因磨損量計算與實際值不(bú)符造成無法修整或修整後零件表麵粗糙度等質量(liàng)特性(xìng)不合格的問題。運(yùn)行數據表明砂輪(lún)無法自動修整的停機占該設備所有停機時間的9.5%。


      更由於OP90 為單(dān)台設備,故其停機時間直接影響(xiǎng)整(zhěng)線(xiàn)的輸出,OP90 的穩定運行至關重要。改進後(hòu)的(de)工藝布局(jú)為,將(jiāng)OP90 的芯軸(zhóu)磨削工藝(yì)轉移(yí)到OP80 完成,OP90 隻完成法蘭(lán)端及油(yóu)封的角磨,單站(zhàn)加工,取消內部(bù)機械手,換型策略也相應改進。對於OP80 而言,增加的工藝內容不需要對現(xiàn)有的硬件設計進(jìn)行(háng)任何修改,隻(zhī)需(xū)要修改機床(chuáng)現有的磨削工藝參數。改進(jìn)後,OP90 預計停(tíng)線率減少77.8%。


      改進前(qián)後的工藝對比如圖4、5 所示,左側圖表示改進前,右側圖表示改進後,灰色粗實線表示磨削加(jiā)工的部位。

      

      

       圖4 OP80 加工工藝(yì)改(gǎi)進前後示意(yì)圖

  

       
       圖5 OP90 加工工(gōng)藝改進前後(hòu)示意圖


      2 、冷卻方式(shì)改進


      當前OP80/OP90 冷卻液使用水基乳化液,鐵泥隨著冷卻液濺(jiàn)射到加工倉內部(bù)的各個角落,運行不足一個星期,加工倉內即覆蓋一層厚厚的鐵泥(ní),清潔維護非常困難。圖6、7、8 直觀地反應了水冷式與油冷式磨床在(zài)加工倉內(nèi)部環境的鮮明對比。

 

      


      首先,鐵泥粘附(fù)在加工倉內部,特別是關鍵元件如Fenar-L 隨動測頭,鐵屑附著在測頭波紋管彈簧的溝槽處(chù),而隨動測頭由於測量的特殊性無法增加有效防護,實際應用中出現波紋(wén)管彈簧(huáng)斷裂或者測量穩定的頻率很高(gāo),運行數據表(biǎo)明冷卻(què)液問(wèn)題造成OP80 測頭相關的停機占該工位(wèi)所有停機(jī)時間的24.5%,占據OP80 停(tíng)機原因的第(dì)一位。


      其次,水基乳化(huà)液的濃度控製要求較高,濃度偏高(gāo)容易造成乳化液起(qǐ)泡,實際運行過程中,當冷(lěng)卻液泡沫含量較高時,泡沫將攜(xié)帶細小的鐵泥沿機床防護(hù)罩湧入驅動導軌,造成冷卻(què)液(yè)侵入靜壓回路,出現靜壓濾芯堵塞等問題。運行數據表明冷卻(què)液問題造成OP80 靜壓係統或冷卻(què)係統的停機占該(gāi)工(gōng)位所有停機時間的11.4%。


      第三,遍布(bù)加工倉內部的鐵泥有時影響工件的定位精度或磨削質量,典型的表現是連杆頸跳(tiào)動(dòng)超差,運行數據表(biǎo)明冷卻液問題造(zào)成OP80 連(lián)杆頸(jǐng)跳動超差的停機占該工位所有停機時間的8.6%。相對於水冷式(shì),油冷式的優勢還體現在較高的磨削質量(liàng),較高的刀具壽(shòu)命,根據運行結果,使用油冷式,OP80 預計停線率減少44.5%。


      3、 靜壓回路改進


      當前JUNKER 磨(mó)床驅動機構防(fáng)護罩為半閉(bì)式,Z軸防護罩密封,但是X 軸無防護,如(rú)圖1 左所示。X軸靜壓導軌完全暴(bào)露。並且,靜壓係統油路沒有單獨的回路,與機床(chuáng)液壓係統共用。因此,存在以下(xià)兩方麵問題。

      

         圖(tú)9 JUNKER 磨床(chuáng)改進前後停線率對比預測


      首先,冷卻液攜(xié)帶鐵屑濺射到機床各個部位,部分鐵屑粘附(fù)在X 軸靜壓導軌上,運行不到一年,所有四台JUNKER 磨床所有X 軸靜壓導軌都存在密封損壞導致漏油的問(wèn)題。造成巨大的停機時間與維護成本,單台磨床的X 軸導軌(guǐ)密(mì)封更換維護時間至(zhì)少4個工(gōng)作日。


      其次,由於與機床液壓係統(tǒng)共用油路,使得靜壓與液壓問(wèn)題交叉影響。靜(jìng)壓係統出現上述導軌密(mì)封損壞問題,除了造成靜壓濾芯堵塞外,冷卻液侵入靜壓係統,同時直接影響到機床液壓油油品。運(yùn)行過(guò)程中,僅靜壓濾芯平均每月的維護成本在¥3500 左右。采取的改進(jìn)方案是,靜壓係統與液壓係統分開,各自(zì)獨立供油。


      4 、結束語


      在新生產線設計時(shí),將上述磨削(xuē)工藝布局、冷卻方式、靜壓回路三項改進納入到前期(qī)設計,在設計實施前,預計OP80 磨床的停線率預計將從7.6%降低到4.2%,OP90 磨床的停線率預計將從10.9%降低到2.4%(如圖9)。新線建造後經過近1 年的運行,OP80和OP90 磨床在(zài)排除其他差異的條件下,同期停線(xiàn)率分別下降了5%、7%,達到了預期效果,顯著提高了設備的可(kě)靠性。

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