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螺紋加工機床

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數控機床液壓(yā)鬆拉刀機構故障處理(lǐ)
2023-12-21  來源: 昌河飛機工業(集團(tuán))有限(xiàn)責任(rèn)公司   作者:錢飛,劉(liú)駿,胡輝

   [摘要]隨著機床自(zì)動化程度越來越高,越來越多的采用自動換刀裝置。主軸鬆拉(lā)刀(dāo)機構是實現刀具(jù)在主軸上自動鬆開、夾緊(jǐn)的核心部(bù)件,其控製複(fù)雜、使用頻率(lǜ)高,因此主軸鬆拉刀機構故障是數控設備常(cháng)見的故障之一,主軸鬆拉刀動作主要涉及(jí)電氣控製、液壓回路(lù)、機械傳動等(děng)方麵,任何環節出現問題,主軸鬆拉刀動作都(dōu)無法(fǎ)正常運行,數(shù)控設備無(wú)法準確執行換刀動作 [1]。文章根據日常對數控設備(bèi)的維護保養經(jīng)驗,從鬆拉刀機構工作原理及典型維修案例入手,針對液壓控製方式主軸鬆拉刀機構使用過程中出現的問題進行分析,總結數控機床主軸液壓鬆拉刀係統典型故(gù)障的分析與處理(lǐ)方法。
  
  [關鍵詞]數控機床 ;液壓控製 ;主軸係統 ;鬆拉刀機構

   0、引言
  
   數(shù)控機床是高精(jīng)度自動化(huà)設備,其中主軸鬆拉刀機構是(shì)機床的核(hé)心部件。機床主軸換刀過程(chéng)中需要鬆拉刀機構(gòu)實現刀具的鬆(sōng)開和夾(jiá)緊,同(tóng)樣,在切削加工時,為(wéi)防止刀具脫開(kāi)更需要鬆拉刀機構進行刀具(jù)的夾緊(jǐn)。主(zhǔ)軸鬆拉刀機構一般采用氣動或液壓控製方式,液壓控製方式(shì)結(jié)構(gòu)複雜(zá),故障率高,維修難度大。因此,文(wén)章針對液壓控製方式(shì)的主軸鬆拉刀係統結構展(zhǎn)開分析,總結典型故障的處理方法,為此類鬆拉刀機構日常保障和(hé)故障處理提(tí)供可靠的途徑方法,有效提升數控設備(bèi)運行過程中(zhōng)的(de)安(ān)全性及可靠性,縮短(duǎn)設備故障停機時間。
  
    1、數控機床主軸鬆拉刀結構分析
  
    要準確判斷分析主軸(zhóu)鬆拉刀機構出現故障的原因,首先要對此套機構結構原理及鬆拉刀的執行動(dòng)作過(guò)程有一個深入了解。液壓控製的主軸鬆拉刀(dāo)機構,主要特點是配備了一套液壓係統,通過液壓驅動完成刀具的(de)鬆開和夾緊等(děng)動作,機械結構主要由前端拉爪、頂杆、碟簧等部件組成,如圖1所示。


圖1 鬆拉刀機構示意圖

    具(jù)體動作執行過程 :鬆拉刀機構液壓係統泄壓,碟簧伸張並產生彈力,在碟簧彈力的(de)作用下,將頂杆向後推,並在(zài)頂杆後移動(dòng)的同時,拉爪(zhǎo)撐(chēng)開卡爪並卡住刀柄卡槽,此時將刀柄(bǐng)拉緊(其中拉緊力由碟簧產生),以此實現刀具的夾緊,可(kě)有效防(fáng)止(zhǐ)加工過程中突然斷電致使刀柄脫落。液壓係統執行端為一(yī)單作用活塞缸,該活塞缸活塞與頂(dǐng)杆後(hòu)端相接,鬆拉刀機構刀具放鬆時,油缸上腔(qiāng)進(jìn)油(yóu),油(yóu)缸靠近頂(dǐng)杆一側油腔接入回油(yóu),通過液壓(yā)係統施加壓力,油缸活(huó)塞將頂杆向前推,碟簧被壓縮,拉杆頂出,拉爪收縮,刀柄此時鬆開。其中,主軸鬆(sōng)拉刀機構為判(pàn)定其執(zhí)行動作是否到(dào)位,會在活塞杆上下移動(dòng)的極限(xiàn)位置布置感應開關,用來檢測刀具拉緊和鬆開狀態 [2]。

    2、主軸鬆拉刀故障典型案例(lì)介紹
 
    2.1 案例1
  
    故障現象 :一台五(wǔ)坐標立式加工中心,該設備在加(jiā)工(gōng)過程中,出(chū)現主軸(zhóu)無法鬆刀故障現象。
  
    該主軸鬆拉刀機構通過液壓控製,屬(shǔ)於常見的液壓鬆拉刀結構 :通過對該主軸液壓鬆拉刀結構(gòu)進行分析,發現主軸在換刀過程中,由於鬆拉刀機構長(zhǎng)時間頻繁動作,鬆拉刀機構的拉爪、拉杆、彈簧以及液壓控製係統(含液壓管路、電磁閥、活塞油缸、液壓泵等)出現磨損、劣化,從(cóng)而造成液壓(yā)鬆拉刀機構出現無法鬆刀的故障。可能原因有 :①液壓油泵壓力不夠。②液壓閥、管路堵塞(sāi)。③液壓缸存在泄漏(lòu)引起鬆刀液壓壓力不穩(wěn)定(dìng)。④刀爪有異物導(dǎo)致刀爪無法完(wán)全鬆到位,導致卡刀。⑤刀爪伸出尺寸(cùn)超出範圍。⑥碟簧存在缺(quē)陷,導致偶發鬆刀過程中(zhōng),碟(dié)簧伸張不完(wán)全,引起刀爪伸(shēn)長值及拉力值(zhí)發生變化。為進一步確認故障產生的原因,采用以下方法進行逐一分析和(hé)排除。

   (1)第一步。分析液壓控製部分 :無(wú)法正常鬆拉刀可能是後端活塞缸壓力不足,導致活(huó)塞無法運動引起的。通過打開主(zhǔ)軸防護罩,檢查(chá)液壓管(guǎn)路、液壓控製閥以及(jí)液壓缸本體是否存在泄漏情況。發現液壓管路(lù)沒有破損、彎折,油缸無泄漏,基本排除因油液外漏(lòu)造成壓力不穩的原因。

   (2)第二步。檢查(chá)油液壓力 :測試送拉刀動作(zuò),發現主軸鬆刀狀態中,液壓油泵輸(shū)出壓力12MPa(主軸標準鬆刀壓力 14MPa),略小於標準值,初(chū)步懷疑是液壓閥阻塞所(suǒ)引起主軸鬆刀壓力過低。於是將液(yè)壓閥進行拆卸清洗,清除(chú)閥組(zǔ)內部異物。重新安裝後,主軸送拉刀壓(yā)力為14MPa,但仍然無動(dòng)作,基本排除是鬆拉刀機構液壓係統造(zào)成的問題。

    (3)第三步。①檢查拉刀機構(gòu)機械結構,檢(jiǎn)查(chá)主軸拉(lā)爪,對主軸拉爪內異物進(jìn)行清理,防止鬆拉刀出現卡滯。②檢查測量刀爪伸長值和拉力值發現,刀爪伸長值為10.8mm,超出刀爪伸長值標準範圍10.5±0.1mm。因此對刀爪進行調整,調整後測量(liàng)刀爪伸(shēn)長值 10.6mm,拉刀力值為25.4kN(範圍22 ~ 34kN),均符合要求,如圖2所示。


圖2 拉刀力測試
  
    通過對上述(shù)機械結構進行調整後,對主軸拉爪機構進行檢查試運行,經過多次(cì)換刀測試,主軸鬆拉刀正常(cháng),數控係統未(wèi)出現(xiàn)報警現象,故(gù)障排除,設備恢複正常。
  
    2.2 案例2
  
    故障現(xiàn)象 :一台橋式龍門五坐標加工中心在加工過程中,其主軸裝置無法正(zhèng)常鬆拉刀,無(wú)法完成換(huàn)刀動(dòng)作,設備無法(fǎ)正(zhèng)常加工使用。
  
    該(gāi)橋式龍門五坐標加工中心機床配置(zhì)的是(shì)電主軸,其鬆(sōng)拉刀(dāo)裝置采用液壓方式(shì)驅動、碟簧拉緊的控製方式,但與一般鬆拉刀結構不同的是其采用了(le)氣液增壓、蓄能器儲備(bèi)壓力的控製(zhì)方式,正常情況下(xià)由氣液增壓泵將壓力增加到(dào)需求(qiú)壓力,同時壓縮蓄能器進行壓力儲備。當鬆刀時,蓄能器中壓力輸出,通過控製電磁閥開啟,油液作用於主軸鬆刀油缸,將拉杆(gǎn)向前推,撐開拉爪,產生鬆刀動作。
  
    當拉刀時,電磁閥關閉。而氣(qì)液增壓泵形成獨立的控製(zhì)係統,用於保持蓄能器壓力穩定,當壓力低於額定壓力時(shí),增壓泵工作將(jiāng)壓(yā)力補充到額(é)定壓力。氣液(yè)增壓泵工作原理類似於壓力增壓器,通(tōng)過壓縮空氣(qì)對橫截麵積較大的活(huó)塞施加一個很低的壓力,當此壓力作用於另一(yī)個小麵積活塞上時,會產(chǎn)生一個高壓。通過一個二位五通氣動換向閥換向(xiàng)工作,增壓泵能夠實現連續運(yùn)行。由單向閥控製的高壓柱塞不斷的將液體單向排(pái)出,增壓泵的出口壓力大小(xiǎo)與壓縮空氣驅(qū)動壓力有關。當驅動部(bù)分和輸出液體部分之間的壓力(lì)達到平衡時,增壓泵會停止運(yùn)行。當輸出壓力下降或壓(yā)縮空氣(qì)驅動壓力增加時,增(zēng)壓泵(bèng)會自(zì)動啟動(dòng)運行,直到(dào)再次達到壓(yā)力平衡後自動停止,同時(shí)采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的自動往複運動。
  
     氣液增壓缸運行過程中分為3個行程階段,如圖3所示。
  
   (1)預(yù)壓行程階段。P4進氣 P1排氣,增壓缸前軸下降,預壓完畢。
   (2)增壓行程階段。P3進氣 P2排氣增壓缸活塞下降,進(jìn)行(háng)增壓。
   (3)回程階段。P1/P2 進氣,增壓缸活塞前軸回位,此刻動作(zuò)完成。
  
  

圖3 氣液增壓缸動作原(yuán)理圖
  
    氣液增壓缸則是(shì)將一油壓缸與增壓器作一體式結合的機構,使用壓縮空氣作為動力源,利用增壓器內部活塞 ;兩端大小不同截麵(miàn)麵積輸出不同壓力,其基(jī)本遵循帕斯卡能量(liàng)守衡原理,因為壓力不(bú)變,當受壓麵積由大(dà)變小時,則壓強也會變化,從而(ér)達到將氣壓(yā)提高數十倍的效果。
  
    針對設備本次出現無法正常鬆拉刀的故障,通過對液(yè)壓控(kòng)製係統進行檢查,發現增壓泵無法產生壓力。將增壓泵進行拆卸分解,對部件逐一(yī)檢測、排查,發現主要原因是 P2 與 P3 腔體(tǐ)之間密封件出現磨損,導致(zhì)增壓過程中(zhōng),在 P3送(sòng)入(rù)壓縮空氣後,氣(qì)體出現泄漏,大(dà)部分壓力從 P2口泄壓,無法推動 D1活塞(sāi)運動,導致最終無法進行增壓。由於增壓過程沒有完成,壓力達不到係(xì)統所設定壓力,無法(fǎ)推動換向(xiàng)閥換向(xiàng),不能進入下一個(gè)動作(zuò),增壓缸一直(zhí)處於停止等待狀態(tài),導致回路無法建立係統壓力。針對此情況,將 D1活塞(sāi)的密封圈進行優化改進,根據腔體尺寸將密封圈作增厚處理,保證其能承(chéng)受更大的壓力。對安裝改進後的活塞密封(fēng)進(jìn)行(háng)泵的安裝測試(shì),經檢查並進行多次換刀測試,氣液(yè)增壓泵正(zhèng)常工作,液壓壓(yā)力表上顯示的液壓壓力值符合鬆拉刀額定壓力要求,且壓(yā)力能長時間保持不變化,同(tóng)時電氣壓力檢測觸點可以達到高電平輸出信號,說明液壓係統壓力達到正常範圍之內,且經過多次換刀試驗,設備均能工(gōng)作正(zhèng)常,說明(míng)該故障已(yǐ)完全(quán)排除,設備(bèi)恢複正常。
  
    3、結束語
  
    數控機床主軸鬆拉刀(dāo)機構屬於機床的關鍵部件(jiàn),其可靠和穩定(dìng)程度直接影響機床的加工效率及零件的加(jiā)工品質,但油液控製的鬆拉刀(dāo)機構具有複雜程度高、故障率高、可維修性差的特點,為機床(chuáng)的日常維護帶來了一(yī)定的(de)困難。對於設備維(wéi)護人(rén)員來說,需要熟悉其工作原理,同時需加強設備的日常保(bǎo)養,尤其是(shì)主軸(zhóu)鬆拉刀機構等(děng)核心部件保養工作,防止核心部件非正常磨損、劣(liè)化,維持(chí)核心部件的良好狀態,延長使用壽(shòu)命,保證核心部件的性能指標。




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