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螺紋加工機床

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降低211車床油管接箍加工(gōng)廢品率
2017-6-13  來源:轉載  作者(zhě):範世平 郭純(chún)恩 王斌林 孟凡闊

        摘 要:為降低211車(chē)床油(yóu)管(guǎn)接箍加工廢品率,節約加工成本,對加工現狀進行調查(chá)分析,解決了影響廢品率的螺紋加工工序存在的打刀問題,通過優化切削深度和刀杆排屑麵角度,使(shǐ)螺紋(wén)打(dǎ)刀頻率由85.6% 降低至15.74% ,接箍廢(fèi)品率由1.2% 下降為0.47% ,不僅節約了原材料及人工成本,還提高了加(jiā)工效率和產品加工質量。
 
      關鍵詞:油管接箍;廢品率;切削深度(dù);刀杆
 

      0 引 言
 
      油管接箍是重要的石油(yóu)管用鋼材,主要作用是連接石油輸送管[1]。螺(luó)紋加工是保證油管接箍質量的重要環節(jiē)[2],為保證石油在傳輸過程中不出現泄漏現象,就需要保證接箍內(nèi)螺紋的參數在允許誤差範(fàn)圍之內[3]。吐哈油田公司機械廠套管加工車間接箍班主(zhǔ)要承擔油田(tián)用(yòng)油(yóu)管(guǎn)接箍的加工製造,其中211車床每年生產(chǎn)接箍約5萬件,廢品約600件,廢品率達1.2%。接箍產品廢品率高,嚴重影響了其加工成本和生產效(xiào)率[4]。為避免耽誤後續接(jiē)箍磷化、擰接試驗及產品發運,並節約加工成本,攻關小組進行現狀調(diào)查,找出(chū)油管接箍加工廢品率高的原(yuán)因,製定對策措施,最終降低油管接(jiē)箍加工廢品率。
 
      1 、現狀調查(chá)
 
     小組對2015年上半(bàn)年(nián)211車床生產的348件(jiàn)油管接箍廢品(pǐn)進行了分類統計,見表1,由表可見(jiàn)產生廢品最多的(de)工(gōng)序(xù)是螺紋加工工序,發生頻率最高的廢品(pǐn)類型是螺(luó)紋打刀,螺紋打刀產生(shēng)的廢品占比達到85.6%,是造成接箍廢品率高的主要(yào)原因。
 
      2 、原因分析
 
      2.1 切削深度
 
      目前車間(jiān)油管接箍螺紋加工選擇的是每英寸8牙(yá)的內圓(yuán)螺紋3齒刀片[5],根據刀具供貨(huò)廠家《石油(yóu)管螺紋刀片(piàn)切(qiē)削用量的選擇建議》[6],螺紋車削分為4次進刀,切削深度分別為0.8、0.6、0.4、0.2 mm,而由表(biǎo)2可見,實際加工時(shí)前(qián)3刀切削深度均大於(yú)推薦深度(dù)。切削深度過大,導致(zhì)頻繁打刀[7-8]。
 
      2.2 刀杆排屑(xiè)麵(miàn)角度
   
      211車床選用(yòng)的刀杆為直角麵(miàn)刀杆,與車間(jiān)其他接箍螺(luó)紋(wén)加工車床刀杆對比見表3,發現211車床刀杆空間占比大(dà),排屑通道角(jiǎo)度小,容易阻擋排屑,造成鐵屑堆積,導
致刀具冷卻效果差、鐵(tiě)屑(xiè)與刀(dāo)片碰撞,從而使刀(dāo)具發生崩刃、打(dǎ)刀[9-10]。
 
     由上述分析可(kě)見,切削深度不合理、211車床排屑麵角度小是導致螺紋(wén)刀頻繁打刀,增高油管接箍廢品率的主要原因。
 
     3 、措施製定及實施
 
     3.1 優化切削深度(dù)
 
     將螺(luó)紋刀切削(xuē)深(shēn)度按《石油管螺紋刀片切削用量的選擇建議》進行優化,與推薦深度統一(yī),即4次進刀切削深度分別為0.8、0.6、0.4、0.2 mm,並對(duì)螺紋加工段程序進行
修改[11-13],修改如下:
  
    

     原程序:N165 S700

     N170 G00 X-65.0 Z50.0

     N180 G92 X-72.8 Z-67.5 R-3.66 F3.175

     N190 X-73.8

     N200 X-74.2

     N210 X-74.6

     N480 G00 X-65.0 Z200.0

     M09

     修(xiū)改後程序:

     N165 M03 S700

     N170 T0102

     N180 G00 X-60.0 Z50.0

     N190 G92 X-72.2 Z-67.5 R-3.62 F3.177

     N200 X-73.4

     N210 X-74.2

     N230 X-74.6

     N240 G00 X-70.0 Z200.0

  
    

         
   

     3.2 優化改(gǎi)造現有刀杆結構
 

     為確定刀杆最佳排屑(xiè)麵角度,小組自100°以每10°遞增進行試驗,試驗結果見表4,通過試驗(yàn)結果發現,隨著排(pái)屑麵(miàn)角度的增加,刀杆空間占比逐漸減(jiǎn)小[14],刀
具壽命延長,打刀次(cì)數較(jiào)少,但當排屑麵角度為130°時,接箍加工出現顫(chàn)紋[15],試驗終止。由表4可見(jiàn),最佳排屑麵角度為120°。通過磨(mó)削、銑削將排屑麵角度增大到120°,從而增大排屑空間占比,並(bìng)將尖角倒(dǎo)鈍,采用圓弧過渡。優化後刀杆如圖1所示。
  
  
     
  
      切(qiē)削深度和刀(dāo)杆優化後,對三季度211車床加工的油管接箍進行打刀頻率、廢(fèi)品率、刀具壽命統計,由表5可見,優化後螺紋(wén)打刀頻率由85.6%降低至15.74%,降低了
81.6%,節約刀具(jù)成本2萬元;接(jiē)箍廢品率由1.2%下降為0.47%,廢品率降低了60.83%,節約原材料及人工成本5萬元。
  
    

    
  
     4 、結 論
 
     1)切削深度不合(hé)理、車(chē)床排屑麵角度小是導致(zhì)螺紋刀頻繁打刀,增高油管接箍廢品率的主要原因。
     2) 通過切削(xuē)深(shēn)度和刀杆的優化,螺紋打刀頻(pín)率由(yóu)85.6%降低至15.74%,降(jiàng)低了81.6%,節約刀具成(chéng)本2萬(wàn)元;接箍廢品率由1.2%下(xià)降(jiàng)為0.47%,廢品率降低了60.83%,節約原材料及人工成本5萬元。
 


     文自:(吐哈油田公司 a.機械廠;b.勘探開發研(yán)究院,新疆 哈密 839009)

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