關於燒結機裝料設施的改進
發(fā)布時間:2013-8-21
關於燒結機裝(zhuāng)料設(shè)施的改進
返礦運輸線(xiàn)上未安設換向閘門,而是在(zài)集料皮帶運輸機的流料口內安裝擺式(shì)漏(lòu)鬥,這些漏鬥懸吊於活節上,活節(jiē)容易移動並固定於必要的位置。在這種情況下隨著體力勞動量的減少,由一條運輸線向另一條運輸(shū)線的轉換也隨(suí)之簡(jiǎn)化(huà),金屬結構量也有所(suǒ)減少。
按照工藝流程,燒結混合料從礦(kuàng)槽出來進入圓筒混合機去潤濕、混合及造球(應當指出,一段混合可以認為是設計的缺點)。通過混合機(jī)的卸礦漏鬥,混合料給入(rù)中間(jiān)礦槽。然後,用筒式給料機(或振動給料機(jī))通過裝料溜槽將混合料鋪在燒結(jié)機台(tái)車上。混合料給料係(xì)統的薄弱環節是圓筒混合機的(de)裝料和卸料溜嘴。溜嘴橫斷麵不足,盡管安設(shè)了電振器,仍發生堵塞(sāi)現象。此外,由於頻(pín)繁的接通(tōng)電振器(qì),1500×2100破碎機:http://www.hxjq.net/news184.htm可能使襯板破(pò)裂。為了及時(shí)清理溜嘴,圓筒混合機工人不得不付出(chū)大量勞動。為消除上(shàng)述缺點,將溜嘴加大了。例如,溜嘴(zuǐ)擴大5 倍後就沒(méi)有必要再使用電振器了。
燒結機上麵的中間礦槽用鋼(gāng)板製成(chéng),用 錳鋼作襯板,由於摩擦及鏽蝕(shí)作用很快就磨損了(使(shǐ)用6 個(gè)月(yuè))。礦槽壁(bì)由於掛料而增厚,致使有效容積減小。擴大中間礦槽的容積,加(jiā)設氣動振動器,采用厚 毫米的鑄石作槽壁內襯等措施使礦槽壽命增加(到年)。結果,燒結機就有了穩定的(de)混合料備用量,鄭州紅星機械廠:http://www.hxjq.net/60.htm保證了筒式給料器(振動給料器)供料均勻,減少了清理礦槽用的(de)勞動量。