河南紅星(xīng)礦山(shān)機器

【 免費(fèi)會員 】
小標  您所在位置:首頁(yè) >> 公(gōng)司簡介
企業焦點新聞(wén)
公司產品分類
公司動態

水泥粉磨工藝技改流程RXL47

發(fā)布時間:2016-10-19

原工藝流程

熟(shú)料(liào)、脫硫石(shí)膏及混合材等按(àn)一(yī)定(dìng)比例配(pèi)料後,經皮帶輸送機、配合料提(tí)升機、水泥磨中間(jiān)倉,經過粉磨後的物料由混合料提升機送入V型選粉機,粗料返回經喂料小倉(cāng)入水泥磨循環粉磨,細料由旋風分(fèn)離器分離後入球磨機中粉磨(mó)。水(shuǐ)泥(ní)磨係統的廢氣經循環風機分(fèn)別(bié)進入(rù)V型選粉機和閉路球磨機係統的高效水平渦流選粉機(jī)。粉煤灰出庫經喂料計量(liàng)設備按水泥(ní)配比要求通過空氣輸送斜槽、提升機和V型選粉機入磨,選出的粗粉入磨粉磨,成品水泥(ní)隨氣流進入袋收塵器,收下的水泥成品由空氣輸送斜槽送至水泥庫。

存在問題及技改措(cuò)施

由於脫硫石膏(gāo)、高爐礦渣(zhā)水分偏大,物料頻繁(fán)在(zài)入水泥磨中間倉的下料溜子處堵料,物料流(liú)動(dòng)性不好造(zào)成中(zhōng)間倉下料不暢,隻能靠崗位工活動棒閥維持生產。係統頻繁堵料造(zào)成磨機止料頻繁,崗位工清(qīng)堵勞動強度加大(dà),磨機空轉時間長,後(hòu)滑履瓦(wǎ)溫度(dù)升(shēng)高,造成磨機調停,影響了產質量(liàng)及設備的穩定運行。通過論證,混合(hé)料提升機最大(dà)提升(shēng)量為1000t/h,拆除配合料提升機後,能夠滿(mǎn)足配料站物(wù)料和出水泥磨物料的提升量,且物料直接進V型選粉機後可以將水分隨氣流(liú)帶走,減少細粉量。

技改(gǎi)方(fāng)案

將原來的配合料提升機拆除,將配料站皮帶輸送機機頭升高1m,在下部安裝600mm×600mm×600mm下料溜子,連接在混合料提升機下部,並在溜子拐角處安裝空氣炮,不定期清理溜子積料。自2014年初進行技(jì)術改造後,運行一年來,幾乎未出現物料頻繁堵料現象,中間倉細粉含(hán)量也得到了(le)改善,解決了水泥磨中間倉下料不暢的(de)問題,係統斷料(liào)問題得到了徹底解決,P·O42.5水泥產(chǎn)量較以前提高(gāo)10t/h,設備運轉率明顯提高。

本文來自:http://www.fenjiji.net/xw/n1554.html

[ 打印 ] [ 返(fǎn)回頂部 ] [ 關(guān)閉(bì)

| 公司介紹 | 產品展示 | 公(gōng)司動態 | 企業招商 | 企(qǐ)業招聘 | 詢價留言 | 聯係(xì)我(wǒ)們 | 會員登陸 |
數控機床市場網 設計製作,未經允許翻錄必究.Copyright(C) 2011 http://www.xqxcj.com/, All rights reserved.
以上信息由企業自行提供首麵,信息內容的(de)真實性、準確性和合(hé)法(fǎ)性由相(xiàng)關企業負責,數控機床市場網對此不承擔任何保證責任。