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有效改進回轉烘幹機筒體前端的變形開裂的方法
發布時間:2014-11-17
這裏東方機械為什麽要強調有效地解決回轉烘幹機筒體前端變形開(kāi)裂問題,就是說徹(chè)底解決問題,不再是治標不治本的(de)解決方案,下麵跟隨鄭州東方了解有效改進回轉烘幹(gàn)機筒(tǒng)體前端變形開裂(liè)方法;
我們以回轉式烘幹機為例,筒(tǒng)體前端伸入燃燒室後部.筒體端口部分經常接觸高溫火焰(此處設計溫度(dù)為80D℃).在高溫作用下,強(qiáng)度減小,端口形成向外擴張的喇(lǎ)叭(bā)口.進而形成裂口,甚至撕裂狀的喇叭口。為解決此問題,采取了更換、改進筒體前端結構的方案。
①首先加工好用以更換的筒體前端(duān),這段筒體長度選(xuǎn)擇為1300mm。該段兩體在端口(kǒu)處加焊了外(wài)法蘭圈及支撐板20塊,支撐板均布支撐法蘭圈。這樣,增加了端口處的強度(dù),克服了原筒體端口(kǒu)強度而弱而產生的(de)上述
問題。在(zài)筒體的另一喘(chuǎn)加工好焊接坡口。為防止筒體變形,在(zài)無法(fǎ)蘭圈一端(duān)加米字支撐。
②停機後拆除正麵框(kuàng)及凸形密(mì)蜘(zhī)圈.在(zài)距筒體前端1300mm處(此長度等於已備好的商瘁前端長度,架好化針,盤動烘幹機使(shǐ)筒體旋轉一周,此時.劃針在筒體上留下一(yī)圈清晰的劃(huá)痕.這條線即是兩體前端的氣割線。另(lìng)外.要在距原筒體端口1500mm處架米字支撐,防止割除筒(tǒng)體前端後,新的端口處產生變形。
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③按劃線(xiàn)氣割筒體,卸下已變形的前端,在保留筒體的端(duān)口處(chù)開焊接坡口,清理此坡口(kǒu)及端口毛刺。
④起吊事先備好的那段兩體(正麵框及密封圈等須初步複位,不要影響以後的裝配).與保留兩體的端口對接,成正、點焊、調整校正,控製(zhì)筒體(tǐ)前端徑向和軸向公(gōng)差,在嗄機規(guī)定的範國內.即可盎行摔接。選用與筒體材料(liào)性能相近的EDMn型奧壓體高錳鋼焊條焊接,旋轉筒體,圓(yuán)周對稱部位(wèi)兩人同時焊接(jiē),內外(wài)焊縫交替(tì)焊接,即外焊縫一層,內縫焊一層。每層焊縫厚度不大於5mm。由於實施了上述焊接工藝,有效地控製了筒體的焊接變形。該烘幹機更換前(qián)端後,使用兩年後檢查端口部分.未發現裂口變形,這說明,端口(kǒu)的法蘭圈(quān)發揮增加(jiā)強度、控(kòng)製端口變形作用。這段時期烘幹機運行正常,前端的擋(dǎng)料圈等裝配件也未出現鬆動脫落故障。因烘幹機故障而停機的時間大為減少。hj